李學(xué)晶 劉雙喜
(化工集團(tuán)東昊公司表活劑分公司)
工業(yè)上常采用濃度為98.3%的濃硫酸來吸收三氧化硫,因其液面上水、三氧化硫和硫酸的總蒸氣壓最低,故吸收效率最高。出吸收塔的硫酸濃度因吸收三氧化硫而升高,須向98.3%硫酸吸收塔循環(huán)槽中加水并在干燥塔與吸收塔間相互串酸,以保持各塔酸濃度恒定。但在使用過程中,濃硫酸存在較大的安全隱患,濃度控制不合適對(duì)設(shè)備的腐蝕較嚴(yán)重,人員在操作過程中易被灼傷。在重烷基苯磺化行業(yè)中,作為生產(chǎn)原料之一的重烷基苯可就地取材,在尾氣處理單元,利用尾氣中的三氧化硫氣體再進(jìn)行一次磺化反應(yīng),以吸收尾氣中的三氧化硫氣體,反應(yīng)后產(chǎn)生的磺酸可與磺化器磺化產(chǎn)生的磺酸并入老化工段,經(jīng)過老化水解后進(jìn)入磺酸儲(chǔ)罐。
濃度低于98.3%的硫酸液面是水蒸汽和少量硫酸蒸汽存在,在吸收含氣體混合物的同時(shí),氣體是與水蒸汽相互作用生成硫酸蒸汽。硫酸蒸汽生成后,氣相硫酸蒸汽分壓便大于酸液面上硫酸蒸汽壓力,此時(shí)硫酸蒸汽會(huì)被酸吸收。由于水蒸汽的作用,故氣體中水蒸氣含量就會(huì)減少,使氣相中水蒸汽分壓比酸液面上的水蒸氣壓力低。因此,酸液中的水分不斷向氣體中蒸發(fā)。當(dāng)水的蒸發(fā)速度大于硫酸蒸汽的吸收速度時(shí),氣相中硫酸含量便不斷增多,直至超過其飽和含量于是產(chǎn)生硫酸蒸汽過飽和現(xiàn)象。如飽和度超過臨界值,則硫酸蒸汽將會(huì)凝結(jié)成酸霧。硫酸濃度越低,淋灑酸溫越高,則由于其中的水蒸氣越多,生成的酸霧就越多。實(shí)踐證明,用濃度低于98.3%很多的硫酸吸收時(shí),當(dāng)酸溫生搞到某一數(shù)值(臨界值),水的蒸發(fā)速度會(huì)大到足以使水蒸氣和氣相中的三氧化硫全部結(jié)合成酸霧,于是吸收過程完全終止。
硫酸濃度高于98.3%的濃硫酸,液面上有硫酸蒸汽和三氧化硫蒸汽存在,三氧化硫便不能被它吸收完全。因此,一部分會(huì)隨尾氣排出,與大氣中水蒸氣化合,形成酸霧。在實(shí)際生產(chǎn)中,不可能在整個(gè)過程中自始至終保持同一硫酸濃度。硫酸吸收了之后濃度相應(yīng)提高。這就要求吸收酸濃度保持在某一允許的范圍而不是某一個(gè)濃度。因此噴淋酸濃度控制在98%-98.3%,出塔酸濃度即使達(dá)到99%也是允許的。
磺化過程中,尾氣三氧化硫吸收系統(tǒng)僅在啟車之初、停車之后和裝置出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)運(yùn)行,正常生產(chǎn)期間,該系統(tǒng)與磺化系統(tǒng)隔離。濃硫酸吸收主要由三氧化硫吸收塔、硫酸循環(huán)泵、硫酸冷卻器、硫酸暫存罐等設(shè)備構(gòu)成。尾氣由三氧化硫吸收塔下部進(jìn)入,在塔內(nèi)與噴淋而下的濃硫酸形成逆向接觸,通過硫酸循環(huán)泵循環(huán)噴淋,吸收尾氣中的三氧化硫氣體,反應(yīng)熱由硫酸冷卻器移除,在吸附過程中,需要不斷補(bǔ)水,以維持濃硫酸濃度,新產(chǎn)生的濃硫酸則用硫酸循環(huán)泵打入硫酸暫存罐,集中處理。
由于濃硫酸具有強(qiáng)腐蝕性,在使用過程中,強(qiáng)酸操作,存在較大的危險(xiǎn)性,對(duì)設(shè)備腐蝕較嚴(yán)重,使維修成本增加,泄漏點(diǎn)曾發(fā)生過硫酸泄漏、噴濺等事件,存在較大安全隱患。濃硫酸吸收區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化水平較低,設(shè)備完好率較其他生產(chǎn)單元低,維修率高,勞動(dòng)強(qiáng)度大。吸收過程中,濃硫酸濃度控制不好,易對(duì)設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕或吸收效果不佳,吸收后的濃硫酸倒運(yùn)及后續(xù)處理較困難,增加企業(yè)生產(chǎn)成本。
通過工藝改進(jìn)將濃硫酸吸收系統(tǒng)全部拆除,改造增加三氧化硫氣體吸收罐、酸吸收循環(huán)泵、酸吸收過濾器、酸吸收冷卻器、重烷基苯供料泵、冷卻水循環(huán)水泵等設(shè)備。重烷基苯作為生產(chǎn)原料之一可就地取材,利用尾氣中的三氧化硫與重烷基苯在三氧化硫氣體吸收罐中發(fā)生釜式磺化反應(yīng),從而吸收尾氣中的三氧化硫。吸收罐在投用前,需將罐內(nèi)進(jìn)入適量重烷基苯,裝置在啟車之初、停車之后或生產(chǎn)波動(dòng)時(shí),在切尾氣的狀態(tài)下,含有大量三氧化硫和二氧化硫的尾氣進(jìn)入重烷基苯吸收罐,尾氣中的三氧化硫同吸收罐內(nèi)的重烷基苯反應(yīng)后被吸收,生成磺酸。尾氣中的二氧化硫氣體排出進(jìn)入后續(xù)吸收設(shè)備吸附處理。在此過程中,吸收罐內(nèi)部已生成的磺酸同過量的重烷基苯通過酸吸收循環(huán)泵進(jìn)行罐內(nèi)循環(huán)混合,使反應(yīng)更加充分均勻,反應(yīng)放出的熱量由酸吸收冷卻器和冷卻水循環(huán)水泵移除。待吸酸收罐內(nèi)的磺酸中和值檢測(cè)合格后,用酸吸收循環(huán)泵將吸收磺酸適量并入磺化器磺化磺酸中進(jìn)入老化水解工段,進(jìn)而同磺酸儲(chǔ)罐內(nèi)產(chǎn)品混合。
通過跟蹤和觀察,我們對(duì)吸收效果進(jìn)行了檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)。通過環(huán)保部門監(jiān)測(cè),外排尾氣指標(biāo)全年達(dá)標(biāo)。我們對(duì)吸收磺酸中和值,磺化磺酸、混合后磺酸的中和值和活性物進(jìn)行了對(duì)比發(fā)現(xiàn),混合后磺酸和磺化磺酸的中和值和活性物基本相同,并無明顯變化規(guī)律,說明吸收磺酸并入磺化磺酸后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大。
用重烷基苯吸收替代濃硫酸吸收消除了強(qiáng)酸作業(yè)帶來的安全隱患,消除了危險(xiǎn)源,人工勞動(dòng)強(qiáng)度和設(shè)備檢維修強(qiáng)度降低,設(shè)備完好率提高,現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提高。三氧化硫的利用更加合理,解決了副產(chǎn)物的產(chǎn)生及后續(xù)處理等困難,減少了環(huán)境污染,使磺化生產(chǎn)向清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)又邁進(jìn)一步。
利用生產(chǎn)原料進(jìn)行尾氣處理,是裝置技改中的一次創(chuàng)新,吸收磺酸可并入產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)節(jié)能減排、降本增效,同時(shí)也達(dá)到了清潔生產(chǎn)的目的。
[1]陶果.為什么工業(yè)生產(chǎn)要用98.3%的濃硫酸吸收三氧化硫,川北教育學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),1996年第6卷2期.
[2]羅濤.烷基苯SO3磺化工藝改進(jìn),精細(xì)化工中間體,2004年4月第34卷第2期.
[3]孫宇梅,董銀卯,馬潔峰.用中和值監(jiān)控膜式磺化各工藝參數(shù),北京輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),1999年9月第17卷第3期.