李長(zhǎng)貴 劉海源 張 浩
(1.沈陽(yáng)焦煤有限責(zé)任公司,遼寧省沈陽(yáng)市,110122;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京),北京市海淀區(qū),100083)
沈陽(yáng)焦煤(集團(tuán))有限責(zé)任公司紅陽(yáng)三礦煤層埋藏深,變質(zhì)程度高,瓦斯吸附性強(qiáng),屬于低透氣煤層,在采取開(kāi)鉆場(chǎng)先抽后采措施中,一是需要較長(zhǎng)的預(yù)抽時(shí)間,二是提前掘送巷道,增加維護(hù)工作量,給礦井接續(xù)帶來(lái)影響。北一1211采煤工作面所采的12#煤層有煤與瓦斯突出危險(xiǎn),12-1#煤層平均厚1.50m;夾矸為泥巖,平均厚0.92m。12-2#煤層平均厚1.39m。12-1#煤層頂板為黑色泥巖,平均厚11.2m。12-2#煤底板為細(xì)砂巖,平均厚1.79m。12-1#煤層頂板泥巖堅(jiān)固性系數(shù)f=2.19~2.65。12-1#煤層及12-2#煤層堅(jiān)固性系數(shù)f=0.26。12-2#煤層底板細(xì)砂巖堅(jiān)固性系數(shù)f=4~6。工作面位于北一下采區(qū)運(yùn)輸上山以南,東鄰1209采空區(qū),西為未采動(dòng)區(qū)。北一采區(qū)12#煤層原始瓦斯壓力為0.68MP a,瓦斯含量9.5 m3/t,在北一1209工作面掘進(jìn)和回采時(shí),雖然也采取了加大供風(fēng)量和瓦斯抽放等措施,但是效果不佳,經(jīng)常出現(xiàn)瓦斯超限現(xiàn)象,工作面和回風(fēng)流瓦斯?jié)舛冉?jīng)常超過(guò)1.0%,上尾巷瓦斯?jié)舛茸畲筮_(dá)到6%,絕對(duì)瓦斯涌出量為36m3/m in。給采掘工作面生產(chǎn)帶來(lái)一定的影響。
北一1211運(yùn)輸巷和回風(fēng)巷都是采用綜合掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn),在掘進(jìn)至650m時(shí),由于12#煤層與下覆13#煤層局部復(fù)合,瓦斯涌出量明顯增加,在一次連續(xù)掘進(jìn)3.2m的情況下,瓦斯?jié)舛冉咏?.0%,最高值達(dá)到1.2%,給安全生產(chǎn)帶來(lái)隱患。工作面掘進(jìn)時(shí)瓦斯?jié)舛茸兓?jiàn)圖1。
圖1 工作面掘進(jìn)時(shí)瓦斯?jié)舛茸兓?/p>
工作面回采時(shí),供風(fēng)量為1500m3/m in,當(dāng)工作面連續(xù)割煤約2000t時(shí),采空區(qū)預(yù)埋管抽放純瓦斯量為6m3/m in,高位鉆孔抽放純瓦斯量為15 m3/m in,但此時(shí)工作面及回風(fēng)流瓦斯?jié)舛纫堰_(dá)到或超過(guò)1.0%,制約工作面的安全生產(chǎn)?;夭蓵r(shí)瓦斯?jié)舛茸兓?jiàn)圖2。
圖2 工作面回采時(shí)瓦斯?jié)舛茸兓?/p>
通過(guò)對(duì)北一1211工作面的瓦斯來(lái)源進(jìn)行分析得出,除下覆13#煤層受采動(dòng)影響涌出的瓦斯和部分煤體內(nèi)瓦斯順裂隙涌入采空區(qū)和工作面外,大部分來(lái)源于回采落煤時(shí)的解吸瓦斯。
采空區(qū)預(yù)埋管僅能對(duì)下覆13#煤層涌出的瓦斯和采空區(qū)瓦斯進(jìn)行抽放,而且很有局限性;高位鉆孔主要抽放煤體、頂板裂隙涌入采空區(qū)的瓦斯。而工作面開(kāi)采煤體內(nèi)賦存的瓦斯活動(dòng)變化快,落煤時(shí)瞬間瓦斯解吸釋放量大,僅靠通風(fēng)的方法稀釋是很難解決的,常造成工作面和回風(fēng)瓦斯?jié)舛瘸蕖?/p>
由于12#煤層透氣性差,采取大面積預(yù)抽瓦斯效果難以達(dá)到預(yù)期要求。在工作面煤壁受采動(dòng)影響范圍內(nèi),煤體受采動(dòng)影響產(chǎn)生裂隙,是瓦斯解吸釋放最活躍位置,也是瓦斯抽放最佳時(shí)期。通過(guò)對(duì)工作面采動(dòng)范圍附近瓦斯壓力測(cè)定,煤層透氣性增至1.068m2/MP a2d,達(dá)到可以抽放的條件,為此確定了在工作面采動(dòng)影響范圍內(nèi)實(shí)施預(yù)抽技術(shù)的可行性。
在受采動(dòng)效應(yīng)影響下,工作面煤巖體的連續(xù)性失去了傳遞力作用,一定范圍內(nèi)的圍巖應(yīng)力場(chǎng)發(fā)生變化,使圍巖應(yīng)力重新分布,破壞了原來(lái)的應(yīng)力平衡狀態(tài),此時(shí)圍巖彈性能及瓦斯能釋放,勢(shì)必造成應(yīng)力場(chǎng)內(nèi)裂隙再次增大,孔隙率和煤層透氣性增加,同時(shí)煤層內(nèi)的瓦斯由吸附狀態(tài)轉(zhuǎn)化為游離狀態(tài)。因此,通過(guò)瓦斯抽放系統(tǒng)將解吸游離瓦斯在落煤前抽出,降低工作面在落煤時(shí)向采煤工作面空間釋放瓦斯量,可較大程度上減少瓦斯超限。
通過(guò)對(duì)煤層透氣性和卸壓半徑測(cè)定以及北一12#煤層地壓顯現(xiàn)規(guī)律的觀測(cè),得出北一1211工作面動(dòng)壓影響范圍一般為15~30m,考慮到工作面的推進(jìn)度,確定鉆孔深度為12m。卸壓影響范圍見(jiàn)圖3。
圖3 卸壓影響范圍示意圖
北一1211工作面長(zhǎng)175m,在距進(jìn)、回風(fēng)巷出口12.5m開(kāi)始布置首個(gè)預(yù)抽鉆孔,之后每隔5 m布置1個(gè)預(yù)抽鉆孔,共計(jì)布置31個(gè)預(yù)抽鉆孔。預(yù)抽鉆孔成孔后,用? 50mm硬質(zhì)塑料管和礦用合成樹(shù)脂進(jìn)行封孔作業(yè),封孔長(zhǎng)度為5m。
在工作面運(yùn)輸巷設(shè)置一條? 150mm雙抗可彎曲塑料膠管,并且在雙抗可彎曲塑料膠管上每隔20m布置一個(gè)抽放多通,鉆孔與抽放多通連接,每個(gè)抽放多通可連接4個(gè)分支鉆孔。? 150mm雙抗可彎曲塑料膠管另一頭與回風(fēng)巷中? 325mm抽放管路連接至瓦斯抽放泵站。預(yù)抽工藝示意圖見(jiàn)圖4。
圖4 北一1211工作面預(yù)抽工藝示意圖
每打成一孔封孔后即開(kāi)始抽放,用回風(fēng)巷中? 325mm抽放管路閥門(mén)控制抽放負(fù)壓。隨著成孔越來(lái)越多并最終全部處于抽放狀態(tài),逐漸將壓力調(diào)節(jié)至46.7k P a。為了增加抽放時(shí)間,同時(shí)使用8臺(tái)鉆機(jī)施鉆,一般施鉆和封孔作業(yè)時(shí)間累計(jì)4.5h,平均抽放時(shí)間6h。每施工完一個(gè)孔就及時(shí)對(duì)接抽放系統(tǒng),提高抽放時(shí)間和鉆孔利用率。施鉆、回采流程示意圖見(jiàn)圖5。
圖5 打鉆、回采流程示意圖
經(jīng)過(guò)6h的預(yù)抽后,抽放總管路內(nèi)的瓦斯?jié)舛扔勺畛醯?%升至最高時(shí)35%,最后降至3%,此時(shí)將各預(yù)抽鉆孔斷開(kāi),開(kāi)始采煤作業(yè)。在工作面日產(chǎn)原煤5000t的情況下,回風(fēng)流最大瓦斯?jié)舛?.8%,一般在0.5~0.6%,見(jiàn)圖6。
正常抽放期間平均流量為40m3/m in,濃度為20%,純瓦斯量為8 m3/m in,達(dá)到了預(yù)期效果。不但解決了瓦斯問(wèn)題,同時(shí)對(duì)消除煤與瓦斯突出也有重要作用。
圖6 預(yù)抽后瓦斯?jié)舛入S回采煤量變化
(1)應(yīng)用動(dòng)壓范圍內(nèi)預(yù)抽技術(shù),施工操作簡(jiǎn)單易行,抽出的瓦斯量大,濃度高,有效降低了煤層瓦斯含量和壓力,減少回采落煤期間向生產(chǎn)區(qū)域解吸釋放瓦斯。特別是對(duì)有突出危險(xiǎn)的煤層,還起到防突措施的作用。
(2)該方法更適用于回采速度均勻的綜采工作面,特別是要在工作面回采停止動(dòng)壓帶形成和發(fā)育時(shí)期立即進(jìn)行打鉆抽放,效果更加理想。
(3)對(duì)于較長(zhǎng)的采煤工作面應(yīng)多臺(tái)鉆機(jī)同時(shí)作業(yè),避免由于打鉆時(shí)間長(zhǎng),動(dòng)壓穩(wěn)定后,瓦斯解吸速度減緩,影響瓦斯抽放效果和抽放量。