高維智
(天地科技股份有限公司開采設(shè)計(jì)事業(yè)部,北京市朝陽區(qū),100013)
大傾角巨厚含礫粗砂巖堅(jiān)硬頂板弱化處理技術(shù)與應(yīng)用*
高維智
(天地科技股份有限公司開采設(shè)計(jì)事業(yè)部,北京市朝陽區(qū),100013)
介紹了攀枝花花山煤礦綜采工作面大傾角、巨厚含礫粗砂巖堅(jiān)硬頂板條件下采用的深孔爆破弱化處理技術(shù),包括爆破的各項(xiàng)參數(shù)及設(shè)備,并在實(shí)踐中進(jìn)一步采取補(bǔ)充優(yōu)化技術(shù)措施,解決了該礦堅(jiān)硬頂板下實(shí)現(xiàn)綜采的難題,取得了理想的經(jīng)濟(jì)與社會效益。
大傾角煤層 巨厚砂礫巖 堅(jiān)硬頂板 爆破弱化
6011采面是攀煤公司花山煤礦六采區(qū)第一區(qū)段(+1250~+1160m)北面的第一個(gè)回采工作面。該工作面內(nèi)由3層煤、2層夾矸組成。走向長度平均為562m,傾向長度平均為93m,工作面傾角35~41°,平均為38°;采高平均為2.61m;該工作面煤層相對瓦斯含量為3m3/t,絕對瓦斯涌出量0.5m3/min。煤塵具有爆炸危險(xiǎn),煤的自然發(fā)火期大于12個(gè)月。
6011工作面無偽頂與直接頂,基本頂為灰色巨厚層狀粗砂巖~含礫粗砂巖,厚度為13.7m;直接底為灰色中厚層狀粉砂巖,局部含細(xì)粒砂巖,厚5.0m。工作面煤巖層綜合柱狀圖如圖1所示。
該工作面為典型的大傾角堅(jiān)硬頂板工作面,在以前的回采中,由于頂板堅(jiān)硬很難冒落,為安全考慮,一般均采用短壁留大煤柱開采,回采率不足40%。為了提高回采率及開采效率,經(jīng)研究對頂板進(jìn)行弱化處理并進(jìn)行長壁工作面綜采。
6011工作面采用巷道超前深孔預(yù)爆破方式弱化頂板。爆破頂板弱化有兩個(gè)作用,一是減少初次來壓步距;二是減少周期來壓步距。相應(yīng)的弱化方案分為兩部分,即切眼頂板拉槽爆破弱化處理和兩巷頂板超前弱化處理。
在切眼內(nèi)共布置24個(gè)炮孔,編號分別為A1~A22、B、C,呈“一”字形布置。其中A1~A22孔口間距為4m,A22、B孔孔口間距1.5m,B、C孔孔口間距為2.5m。每個(gè)孔與切眼后幫煤壁和支架尾梁間距為1.5m。炮孔布置如圖2所示。切眼拉槽處的炮孔參數(shù)如表1所示。
圖1 工作面煤層綜合柱狀圖
圖2 切眼炮孔布置情況
考慮到1#煤層傾角達(dá)到39°,回風(fēng)巷炮孔存在俯角,在打孔和裝藥時(shí)存在一定困難。因此,回風(fēng)巷炮孔相對較短,兩巷深孔爆破炮孔深度布置為:運(yùn)輸巷炮孔深度39.5m,回風(fēng)巷炮孔深度19m,中間34.5m不進(jìn)行處理。
兩巷炮孔組間距為20m,第一組炮孔與工作切眼煤壁距離為10m。各組炮孔都為扇形布置,回風(fēng)巷每組炮孔為3個(gè)炮孔,炮孔編號分別為A、B、C孔,運(yùn)輸巷每組炮孔為4個(gè)炮孔,炮孔編號分別為A、B、C、D孔。炮孔布置如圖3所示,炮孔參數(shù)如表2所示,從表2中可知,工作面每推進(jìn)20m,需打孔173m,裝藥307.2kg。
圖3 兩巷炮孔布置圖
表1 切眼拉槽爆破炮孔參數(shù)表
表2 兩巷爆破炮孔參數(shù)表
該項(xiàng)目于2009年5月開始實(shí)施。在實(shí)施初期遇到不少新問題,例如切眼拉槽炮孔爆破后,將頂板崩落300~500mm,由于切眼有錨桿及錨索等支護(hù),對巖體起懸吊作用,頂板垮落部分并不多,未崩落的頂板也產(chǎn)生了明顯的裂隙;又由于開采初期工作面向前推進(jìn)較快,兩巷第一組炮孔在切眼前方28m左右才施工,且起爆時(shí)在運(yùn)輸巷造成了1個(gè)炮孔拒爆現(xiàn)象,因此運(yùn)輸巷爆破效果不好,工作面頂板沒有垮落跡象,頂板垮落效果不明顯。
(1)在上隅角向采空區(qū)后方補(bǔ)充炮孔。炮孔的補(bǔ)孔空間位置如圖4所示,圖中A、B、C為原方案中設(shè)計(jì)的第一組炮孔,D、E為補(bǔ)充增加炮孔,補(bǔ)孔位置與原設(shè)計(jì)第一組炮孔距離10m。以后每隔40m再補(bǔ)孔一組。
圖4 上隅角補(bǔ)孔空間位置圖
(2)兩巷實(shí)施補(bǔ)孔爆破方法。將原初步方案中超前預(yù)裂炮孔間距由20m一組,修改為10m一組。鉆孔位置見圖5中回風(fēng)巷上的A1、A2、A3、A4……和運(yùn)輸巷的B1、B2、B3、B4……所示。其中B組炮孔每組含2個(gè)孔(b1、b2),A組炮孔每組含4個(gè)孔(a1、a2、a3、a4)。
由于工作面前方已有四組炮孔(圖中第一組、第二組、第三組、第四組位置)裝藥并爆破,為了避免將新鉆孔打到爆破裂隙區(qū)里,A1、A2、A3和B1、B2、B3分別布置在已爆破炮孔中間處,即距離已爆破炮孔10m遠(yuǎn)。
圖5 兩巷增加炮孔與前期已施工炮孔之間的關(guān)系
在經(jīng)過兩次方案調(diào)整并實(shí)施后,頂板的爆破效果較好,上隅角后方經(jīng)過補(bǔ)孔起爆后,崩落了大量的巖塊。根據(jù)現(xiàn)場爆破的效果觀看,此次崩落的巖石多數(shù)堆積在支架后方,并有少許大塊下滑至采空區(qū)中下部,爆破效果比較明顯。采空區(qū)后方的頂板基本上沿整個(gè)工作面均垮落下來,對采空區(qū)的充填效果較好,如圖6所示,支架后方的巖塊也充填到了支架尾梁附近,頂板治理取得了較好的成效。
此后工作面在推進(jìn)過程中,直至工作面結(jié)束,從頂板垮落現(xiàn)象來看,未發(fā)生過大面積的整體垮落現(xiàn)象,也沒有發(fā)生過暴風(fēng)等災(zāi)害事故。
圖6 補(bǔ)充方案后采空區(qū)充填效果圖
為了監(jiān)測爆破治理后頂板的來壓情況,花山煤礦6011工作面安裝了9臺CDW-60支架壓力記錄儀,綜上分析發(fā)現(xiàn),頂板冒落前后支架沒有明顯的壓力陡增現(xiàn)象,支架壓力值(28~29MPa)與額定阻力值(40.79MPa)仍有較大的差距,安全閥從未開啟過??梢姡?011工作面在經(jīng)過堅(jiān)硬頂板的爆破處理后,其礦壓顯現(xiàn)現(xiàn)象和傳統(tǒng)的初次來壓、周期來壓有所不同,回采過程中礦山壓力沒有特別明顯的增大現(xiàn)象。其主要原因是由于人工爆破改變了頂板結(jié)構(gòu),將直接頂及部分基本頂崩碎,使得頂板垮落步距長短不一,沒有明顯的規(guī)律性。
花山礦1#煤層綜采工作面堅(jiān)硬頂板弱化為攀煤集團(tuán)首例,該項(xiàng)目的成功實(shí)施對當(dāng)?shù)仄渌鼒?jiān)硬頂板采面及其它礦井類似條件下堅(jiān)硬頂板的治理提供了借鑒作用,使人們對堅(jiān)硬頂板的治理有了新的認(rèn)識,該項(xiàng)技術(shù)保障了該地區(qū)傾斜及大傾角煤層堅(jiān)硬頂板條件下綜合機(jī)械化開采的安全,相對傳統(tǒng)的刀柱炮采而言提高了煤炭資源回收率,具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢及顯著的經(jīng)濟(jì)與社會效益。
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Application of weakening technology on steeply inclined hard roof of thick gravel grit
Gao Weizhi
(Coal Ming and Designing Department,Tiandi Science &Technology Co.,Ltd,Chaoyang,Beijing 100013,China)
The paper introduces that in Huashan Coal Mine in Panzhihua,deep-h(huán)ole blasting weakening technology is adopted in fully mechanized working face with large inclination and hard roof of thick gravel grit.The blast parameters and equipments are mentioned.And in practice further make-up optimizing measures are taken.It has solved the difficulty of conducting fullymechanized mining work under the hard roof,and achieved good economic and social benefits.
steeply inclined coal seam,thick gravel rag,hard roof,weakening blast
TD353.6
B
“十二五”國家科技支撐計(jì)劃資助項(xiàng)目(2012BAK04B08)
高維智(1970-),男,山西平遙人,高級工程師,主要從事煤礦開采技術(shù)研究工作。
(責(zé)任編輯 張毅玲)