林井祥,孫廣義
(黑龍江科技學(xué)院資源與環(huán)境工程學(xué)院, 黑龍江哈爾濱 150027)
礦井運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性研究*
林井祥,孫廣義
(黑龍江科技學(xué)院資源與環(huán)境工程學(xué)院, 黑龍江哈爾濱 150027)
以黑龍江某煤礦為例,進(jìn)行了礦井運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性研究。首先簡(jiǎn)述了礦井的概況、運(yùn)煤系統(tǒng)的設(shè)備,建立了礦井運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性框圖與故障樹,并對(duì)礦井運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,采用BlockSim7仿真軟件對(duì)礦井運(yùn)煤系統(tǒng)進(jìn)行了可靠性仿真。得出了礦井運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性—時(shí)間曲線,對(duì)礦井運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性仿真結(jié)果進(jìn)行了可信性驗(yàn)證,最后提出了通過改進(jìn)運(yùn)煤設(shè)備與井筒提升系統(tǒng)從而提高礦井運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性的方案。
運(yùn)煤系統(tǒng);可靠性;可靠性框圖;仿真分析;改進(jìn)方案
以黑龍江省龍煤礦業(yè)集團(tuán)的一個(gè)礦井為例,進(jìn)行礦井運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性的分析。該礦現(xiàn)有3個(gè)綜采工作面,具備260萬t/a的生產(chǎn)能力,采煤機(jī)械化生產(chǎn)程度均為100%。礦井可采及部分可采共18個(gè)煤層,平均總厚度為23.96m,煤層傾角一般為18°~25°,礦井地質(zhì)儲(chǔ)量2.9億t,可回采儲(chǔ)量1.3億t。煤炭品種為氣煤和長(zhǎng)焰煤,具有低灰、特低硫、低磷-特低磷、高發(fā)熱量的特點(diǎn),是優(yōu)質(zhì)的煉焦、動(dòng)力、化工、造氣、水煤漿用煤。
該礦采區(qū)運(yùn)煤系統(tǒng)設(shè)備分為3201綜采一(南二下延18層6面)的SGZ764/630刮板輸送機(jī)、SJJ1000膠帶輸送機(jī)及DJ100/600/2×315強(qiáng)力膠帶運(yùn)輸機(jī);3202綜采二(中一上18層右3面)的SGZ764/400刮板輸送機(jī)及SJJ1000膠帶輸送機(jī);3203綜采三(中一上18層左4面)的SGZ764/400刮板輸送機(jī)及SJJ1000膠帶輸送機(jī)。
大巷運(yùn)煤系統(tǒng)運(yùn)輸方式為軌道運(yùn)輸,主要設(shè)備采用MDC3.3-6/3T型底卸式礦車、ZK10-6/550型電機(jī)車牽引。2005年3月對(duì)南翼主運(yùn)輸進(jìn)行改造,將24kg/m軌道更換為43kg/m重軌,采用電動(dòng)道岔;主井提升系統(tǒng)主要采用箕斗提升,JDS-16/150*4型同側(cè)裝卸載16t多繩箕斗一對(duì),提升機(jī)為JKM-4*4(I)E(DR)型多繩磨擦輪式提升機(jī);煤倉(cāng)分為采區(qū)煤倉(cāng)和井底煤倉(cāng),其容量分別為1000t和950t。
該礦的運(yùn)煤系統(tǒng)是由采區(qū)運(yùn)煤系統(tǒng)(3201工作面運(yùn)煤設(shè)備、3202工作面運(yùn)煤設(shè)備和3203運(yùn)煤設(shè)備)、大巷運(yùn)煤系統(tǒng)(南、西翼大巷礦車)、井筒提升系統(tǒng)(箕斗)和煤倉(cāng)(2個(gè)采區(qū)煤倉(cāng)和1個(gè)井底煤倉(cāng))組成,其可靠性框圖[1-2]如圖1所示。該礦運(yùn)煤系統(tǒng)的故障樹[3]是以“該礦運(yùn)煤系統(tǒng)故障”為頂事件,其運(yùn)煤系統(tǒng)故障樹如圖2所示。
圖1 該礦運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性框圖
圖2 該礦的運(yùn)煤系統(tǒng)故障樹
通過井下現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)和查看該礦的統(tǒng)計(jì)資料(班組記錄、維修記錄和管理記錄)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,樣本容量為80。根據(jù)該礦運(yùn)煤系統(tǒng)設(shè)備的平均無故障工作時(shí)間數(shù)據(jù)與維修工作時(shí)間數(shù)據(jù)的采集,經(jīng)過進(jìn)一步加工處理,依次進(jìn)行分布函數(shù)判別、偏度和峰度檢驗(yàn)、參數(shù)估計(jì)3項(xiàng)工作,找出現(xiàn)場(chǎng)采集的隨機(jī)數(shù)的概率分布規(guī)律,確定其參數(shù)[4]。
利用BlockSim7計(jì)算機(jī)軟件繪制了該礦運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性框圖和運(yùn)煤系統(tǒng)故障樹模型,并設(shè)置該礦運(yùn)煤系統(tǒng)各個(gè)設(shè)備的失效分布及其各自的參數(shù)屬性,得到了該礦運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性-時(shí)間曲線和礦井運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠度仿真結(jié)果,并對(duì)其進(jìn)行了分析。
3.2.1 該礦運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性-時(shí)間曲線
該礦運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性-時(shí)間曲線如圖3所示。
圖3 礦井運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性-時(shí)間曲線
由圖3可知,該礦運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性隨時(shí)間的增加逐漸降低,達(dá)到了一定時(shí)間后系統(tǒng)可靠度趨于0,系統(tǒng)將達(dá)到失效狀態(tài)。在200~300min的時(shí)間段,系統(tǒng)的可靠度降到0.9,這時(shí)系統(tǒng)的工作效率就會(huì)受很大的影響。因此,在此時(shí)間段之前,應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)該礦運(yùn)煤系統(tǒng)的檢查與維修,以便減少該系統(tǒng)的停機(jī)時(shí)間,提高工作效率。
3.2.2 運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性仿真結(jié)果可信性評(píng)估[5]
應(yīng)用秩和檢驗(yàn)法對(duì)仿真后的有效性指標(biāo)與實(shí)際運(yùn)煤系統(tǒng)中設(shè)備的有效性指標(biāo)進(jìn)行顯著差異檢驗(yàn),選取軟件Blocksim7仿真后的有效性和該礦運(yùn)煤系統(tǒng)中設(shè)備的有效性作為樣本數(shù)據(jù)。實(shí)際運(yùn)煤系統(tǒng)中設(shè)備的有效性數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)為7,利用軟件對(duì)該礦的運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性進(jìn)行仿真分析,仿真的結(jié)束時(shí)間分別為730,10000d;計(jì)算有效度結(jié)果的時(shí)間增加量為10,100;進(jìn)行的仿真次數(shù)為1000,選取其中的5個(gè)仿真后的數(shù)據(jù),2組數(shù)據(jù)的結(jié)果見表1。
表1 仿真分析結(jié)果與實(shí)際系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
采用秩和檢驗(yàn)方法對(duì)該礦運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性仿真結(jié)果進(jìn)行可信性驗(yàn)證,首先將表3中兩組數(shù)據(jù)各自排隊(duì)并統(tǒng)一編秩號(hào),結(jié)果見表2。
表2 秩和檢驗(yàn)
然后求樣本數(shù)的秩和,以2組樣本含量n1、n2,樣本含量較小組的秩和T1,利用計(jì)算法求出u:
其中,T1=7+8+10+12+6=43;n1=5;n2=7。
根據(jù)正態(tài)分布表[4],由于u=1.705<u0.05=1.96,說明在0.05水準(zhǔn)上,仿真后的有效性指標(biāo)與實(shí)際運(yùn)煤系統(tǒng)中設(shè)備的有效性指標(biāo)沒有顯著差異,具有一致性,即該軟件進(jìn)行可靠性仿真的可信度在0.95左右,可信度很高。
4.1.1 強(qiáng)力膠帶機(jī)代替礦車
現(xiàn)采用強(qiáng)力膠帶機(jī)替代大巷運(yùn)輸?shù)牡V車,強(qiáng)力膠帶機(jī)的平均無故障工作時(shí)間和維修時(shí)間的參數(shù)采用3201工作面強(qiáng)力膠帶機(jī)的參數(shù)。經(jīng)過軟件進(jìn)行分析可知,采用帶式輸送機(jī)取代礦車,不僅實(shí)現(xiàn)了礦井煤炭運(yùn)輸?shù)倪B續(xù)化,而且使礦井運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性的各項(xiàng)指標(biāo)都得到了提升。該礦運(yùn)煤系統(tǒng)的平均無故障工作時(shí)間從863.35min提升到1027.4min,提高了19%,礦井的運(yùn)煤系統(tǒng)在100d、1a后和2a后的可靠度分別從0.9673提高到0.9821、0.7467提高到0.8352、0.3733提高到0.4613,相應(yīng)地提高了1.5%、11.9%和23.6%。4.1.2 減少大電機(jī)車列數(shù)
該礦運(yùn)煤系統(tǒng)現(xiàn)有7列礦車,每列礦車由1臺(tái)電機(jī)車牽引15輛礦車。7列礦車的維修時(shí)間是193.68min,則每列礦車的平均維修時(shí)間是27.67 min。在保證工作面產(chǎn)煤量與運(yùn)煤系統(tǒng)運(yùn)煤量相匹配的前提下,加大維修質(zhì)量,將7列礦車改為6列,則相應(yīng)地6列礦車的維修時(shí)間是166.01min,其他不變,得到的分析結(jié)果如圖4所示。
圖4 仿真分析結(jié)果
經(jīng)過分析可知,該礦大巷運(yùn)煤系統(tǒng)改為6列礦車后可靠性有所提高,不僅把整個(gè)運(yùn)煤系統(tǒng)的有效度從0.874提高到0.886,提高了1.2%,平均工作時(shí)間從863.35min提高到980.34min,提高了13.6%,同時(shí)整個(gè)系統(tǒng)的可靠度在100d、1a后、2a后分別從0.9673提高到0.9725、0.7467提高到0.8031、0.3733提高到0.4418,相應(yīng)地提高了0.4%、7.3%和18.3%??梢姡诒WC工作面產(chǎn)煤量與運(yùn)煤系統(tǒng)運(yùn)煤量匹配的前提下,大巷運(yùn)煤系統(tǒng)可采用6列礦車運(yùn)煤,剩余1列作為備用或者輔助運(yùn)輸,這不僅提高整個(gè)運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性,同時(shí)也加大輔助運(yùn)輸?shù)哪芰Α?/p>
從仿真分析結(jié)果中可知,該礦運(yùn)煤系統(tǒng)最重要的環(huán)節(jié)是井底煤倉(cāng),提高倉(cāng)后運(yùn)煤環(huán)節(jié)的可靠性是提高礦井運(yùn)煤系統(tǒng)可靠性的途徑之一。因此,以減少維修時(shí)間的方式來提高礦井井筒提升系統(tǒng)的可靠性。礦井井筒提升系統(tǒng)每次故障后需33.35min來維修?,F(xiàn)通過加大檢修力度等途徑,將維修時(shí)間縮短為25min,重新設(shè)置礦井運(yùn)煤系統(tǒng)中的井筒提升系統(tǒng)可靠性參數(shù)。
經(jīng)過分析可知,礦井井筒提升系統(tǒng)維修時(shí)間的減少不僅把整個(gè)運(yùn)煤系統(tǒng)的有效度從0.874提高到0.902,提高了3.2%,平均工作時(shí)間從863.35min提高到1014.46min,提高了17.5%,同時(shí)整個(gè)系統(tǒng)的可靠度在100d、1a后、2a后都得到了提升,分別從0.9673提高到0.9828、0.7467提高到0.8534、0.3733提高到0.5647,相應(yīng)地提高了1.6%、14.3%和51.3%??梢姡M可能減少井筒提升系統(tǒng)設(shè)備的維修時(shí)間,可提高礦井運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性。
安全高效礦井的建設(shè)不僅是世界煤炭開采技術(shù)發(fā)展的主導(dǎo)潮流,也是我國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展的重要方向,其不僅關(guān)系到國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命的安全,還關(guān)系到煤炭生產(chǎn)的產(chǎn)量,進(jìn)而影響煤炭生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。煤礦生產(chǎn)中,在其它生產(chǎn)條件正常的情況下,運(yùn)煤系統(tǒng)的可靠性是運(yùn)輸系統(tǒng)運(yùn)行利用率發(fā)揮的關(guān)鍵,其可靠性的高低直接影響到礦井產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益。
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國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51074068).
2012-01-13)
林井祥(1982-),男,黑龍江哈爾濱人,助教,碩士,主要從事采礦工程專業(yè)教學(xué)工作。