霍鳳華 張平 徐長明(吉林石化公司丙烯腈廠)
影響丙烯腈裝置長周期運(yùn)行的因素探討
霍鳳華 張平 徐長明(吉林石化公司丙烯腈廠)
以丙烯腈裝置為例,根據(jù)多年來丙烯腈裝置的運(yùn)行情況,對影響裝置長周期運(yùn)行的因素進(jìn)行探討,提出優(yōu)化工藝操作、應(yīng)用分散劑和阻聚劑、在線清洗技術(shù)的應(yīng)用等措施,從而延長丙烯腈裝置的運(yùn)行周期,減少裝置檢修次數(shù),為企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會效益。
丙烯腈裝置 長周期運(yùn)行 影響因素 探討
吉林石化公司丙烯腈裝置是吉化30×104t/a乙烯工程的配套工程,采用美國BP公司的工藝技術(shù),于1997年10月建成投產(chǎn),原設(shè)計(jì)規(guī)模6.6×104t/a,至2000年丙烯腈裝置實(shí)際生產(chǎn)能力已達(dá)8×104t/a。為了滿足下游裝置發(fā)展需要,2000年公司對丙烯腈裝置進(jìn)行擴(kuò)建改造,從8×104t/a改造到10.6×104t/a,并于2002年6月實(shí)施完畢。2003年新建成第二套丙烯腈裝置(簡稱二丙),規(guī)模為10.6×104t/a,丙烯腈裝置生產(chǎn)能力達(dá)到21.2×104t/a。2005年第三套丙烯腈裝置(簡稱三丙)開始建設(shè),2010年建成投產(chǎn),丙烯腈裝置總能力達(dá)到42×104t/a。通過這三套裝置多年的運(yùn)行情況來看,裝置運(yùn)行周期很難達(dá)到一年以上,運(yùn)行到半年左右,反應(yīng)氣體冷卻器E-8102就出現(xiàn)堵塞跡象,或者精制系統(tǒng)各塔塔板有聚合現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)反應(yīng)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,精制系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量不合格,造成裝置被迫停車檢修,因此,工廠一直在探索延長丙烯腈裝置運(yùn)行周期的方案。
反應(yīng)氣體冷卻器E-8102是丙烯腈裝置中的一個(gè)關(guān)鍵設(shè)備,從反應(yīng)器出來的反應(yīng)氣體必須經(jīng)過E-8102冷卻到一定溫度后再進(jìn)入急冷塔。反應(yīng)氣體在E-8102的冷卻過程中,細(xì)顆粒催化劑、一些大分子聚合物及烴類物質(zhì)反應(yīng)生成的碳,逐漸附著在列管內(nèi)壁上,慢慢形成垢層,堵塞E-8102列管,使列管流通面積減小。當(dāng)列管堵到一定程度時(shí),反應(yīng)器壓力逐漸上升,流速下降,副反應(yīng)增加,反應(yīng)效果下降,導(dǎo)致消耗上升,最后導(dǎo)致反應(yīng)器無法正常運(yùn)行,不得不停車對E-8102列管進(jìn)行清洗,增加了設(shè)備檢修費(fèi)用。同時(shí)在裝置停開車過程中也增加了原料及產(chǎn)品的損失,降低了裝置的經(jīng)濟(jì)效益,因此可以說,反應(yīng)氣體冷卻器E-8102是制約丙烯腈裝置長周期運(yùn)行的一個(gè)瓶頸問題。
2.1.1 優(yōu)化工藝操作
1)適當(dāng)降低反應(yīng)器壓力。在保證丙烯腈單收、轉(zhuǎn)化率情況下盡量降低反應(yīng)壓力,保持反應(yīng)氣體流經(jīng)E-8102時(shí)有較高的流速,減少反應(yīng)氣體中的催化劑及雜質(zhì)在冷卻器列管內(nèi)壁結(jié)垢的幾率。
2)適當(dāng)提高出口氣體溫度。適當(dāng)提高E-8102出口氣體溫度,減少有機(jī)物在E-8102列管內(nèi)的聚合,設(shè)計(jì)控制溫度為210~230℃,實(shí)際控制在220~230℃。
3)做好定期切換“U”管的工作。催化劑中的活性組分在反應(yīng)過程中升華,并在“U”管壁上凝結(jié),不但使反應(yīng)器散熱效果降低,同時(shí)也使催化劑中活性組分的濃度降低,而導(dǎo)致催化劑的選擇性降低,相對增加了副反應(yīng)速度,使聚合物的濃度相對增高,E-8102堵塞的可能性增大,不利于系統(tǒng)的長周期運(yùn)行。所以,根據(jù)反應(yīng)器的反應(yīng)狀況,每周對兩組“U”管進(jìn)行切換,充分保證催化劑活性組分的濃度,提高催化劑的選擇性,相對降低副反應(yīng)速度和聚合物的濃度,也降低了聚合物在E-8102管壁上的集結(jié)速率,從而延長了E-8102的運(yùn)行周期。
4)平穩(wěn)控制反應(yīng)器壓力。在裝置實(shí)際運(yùn)行過程中,盡量保證穩(wěn)定的反應(yīng)負(fù)荷和平穩(wěn)的反應(yīng)壓力,這樣可以確保旋風(fēng)分離器入口氣速穩(wěn)定和分離效果,控制進(jìn)入E-8102的反應(yīng)氣體中催化劑顆粒的濃度。
5)開車過程中,散熱水系統(tǒng)升溫升壓要緩慢,防止對E-8102產(chǎn)生熱沖擊。
6)在日常操作中,控制好氨比,減少醛和酮的生成,以免堵塞列管。
2.1.2 在線清洗技術(shù)的應(yīng)用
該技術(shù)主要是通過在E-8102的上管箱中增設(shè)一個(gè)噴頭,將硫銨固體顆粒噴射到管程中,通過定期噴射,減少列管堵塞的機(jī)會,延長E-8102的運(yùn)行周期。目前,該技術(shù)已在國內(nèi)部分丙烯腈裝置應(yīng)用,效果非常明顯,但由于長時(shí)間噴撒硫銨,須對E-8102換熱器管板采取特殊防護(hù)措施,以免管板因沖刷而腐蝕,丙烯腈廠已對該技術(shù)的應(yīng)用情況進(jìn)行了考察,擬采用該技術(shù)。
丙烯腈裝置運(yùn)行到后期,聚合物會在塔內(nèi)逐漸積累,附著在塔板上,使浮閥升降受阻,需增大熱量才能維持塔的運(yùn)行,因此塔的釜溫會升高,最后影響塔的分離效果,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格,影響產(chǎn)品出庫,裝置被迫停車。采用以下解決措施。
1)向吸收塔T-8103及回收塔T-8104大循環(huán)系統(tǒng)中加入分散劑,分散劑可對聚合物進(jìn)行分散,減少其在塔內(nèi)積累,改善大循環(huán)水質(zhì),降低換熱器因聚合物堵塞的機(jī)會,延長吸收塔及回收塔的運(yùn)行周期。
2)通過向脫氫氰酸塔T-8106塔釜加入脫鹽水,控制脫鹽水量0.4%左右,既可保證產(chǎn)品中的水含量,又能減少丙烯腈在再沸器中的聚合,延長再沸器及塔的運(yùn)行周期。
3)脫氫氰酸塔T-8106阻聚劑的加入量必須保證,量小時(shí)必須及時(shí)調(diào)整。
4)成品塔T-8107阻聚劑填加系統(tǒng)應(yīng)恢復(fù),這樣可減少聚合,每次裝置檢修時(shí),T-8107塔塔板聚合物都很多,嚴(yán)重時(shí)浮閥都不動(dòng)作,這些都是丙烯腈聚合物,因此,阻聚劑的加入可以改變這一狀況,延長塔的運(yùn)行周期。阻聚劑填加系統(tǒng)恢復(fù)存在的問題主要是計(jì)量泵打量不穩(wěn),導(dǎo)致阻聚劑含量不穩(wěn),這樣產(chǎn)品中間罐阻聚劑含量不易控制,因此必須選擇合適的計(jì)量泵來改變目前存在的狀況。
5)精制系統(tǒng)更換新型的阻聚劑,抑制塔及再沸器垢物的生成,延長精制系統(tǒng)運(yùn)行周期。
四效蒸發(fā)系統(tǒng)是通過加入蒸汽,控制一效蒸發(fā)器溫度125℃來蒸發(fā)處理回收塔來的廢水,凝液作為泵的封水,殘液送入急冷塔T-8101系統(tǒng)。由于溫度較高,廢水中的聚合物會在蒸發(fā)器列管中聚合堵塞列管,隨著列管堵塞,換熱器換熱效果下降,蒸發(fā)量減少,大部分廢水變成殘液送入急冷塔,最后送入廢水焚燒系統(tǒng),造成渣油消耗上升。因此,延長四效運(yùn)行周期對整個(gè)裝置來說意義非常重大。為此,廣大技職人員根據(jù)多年經(jīng)驗(yàn),采取以下措施延長四效裝置運(yùn)行周期:
1)定期對各效循環(huán)泵的入口過濾器進(jìn)行清理,提高蒸發(fā)器循環(huán)量。
2)定期對凝液泵過濾器進(jìn)行清理,保證凝液量。
3)對四效蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行改造,如圖1。通過改造,一效、二效可單獨(dú)切換下來,進(jìn)行檢修清理換熱器,不影響四效系統(tǒng)的運(yùn)行。
4)在蒸發(fā)器停車檢修時(shí),對除沫網(wǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)損壞或變硬及時(shí)進(jìn)行更換或處理。
5)對蒸發(fā)器殼程,選擇專業(yè)化學(xué)清洗公司進(jìn)行化學(xué)清洗。
1)分散劑和阻聚劑的應(yīng)用,可以降低回收塔、四效蒸發(fā)系統(tǒng)和精制系統(tǒng)的結(jié)垢趨勢,降低裝置的蒸汽用量。
2)分散劑和阻聚劑的應(yīng)用,延長了精制再沸器的運(yùn)行周期,不僅提高了裝置操作效率,而且減少了設(shè)備的清洗頻次,提高了裝置的安全保障。
3)通過優(yōu)化操作及技術(shù)改造,能夠延長裝置的運(yùn)行周期至1年以上,由原來的1年兩次檢修,縮減為1次。按1次檢修10d,檢修費(fèi)用200×104元,每天丙烯腈產(chǎn)量為300t,每噸丙烯腈純利潤0.3×104元計(jì)算,每年可創(chuàng)利1100×104元,效益非常可觀。
4)通過技術(shù)改造,裝置檢修次數(shù)減少,因裝置檢修帶來的風(fēng)險(xiǎn)也減少,為裝置創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會效益。
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.03.005
霍鳳華,2008年畢業(yè)于北京化工大學(xué),工程師,從事化工生產(chǎn)工作,E-mail:jh-huofh@petrochina.com.cn,地址:吉林省吉林市吉林石化公司丙烯腈廠,132021。
2011-12-18)