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        27SiMn圓管坯鋼表面裂紋成因分析及改進(jìn)

        2012-10-23 09:11:46侯志慧
        天津冶金 2012年6期
        關(guān)鍵詞:坯殼銅管結(jié)晶器

        侯志慧

        (天津天鐵冶金集團(tuán)煉鋼廠,河北涉縣056404)

        1 引言

        天鐵冶金集團(tuán)煉鋼廠圓坯連鑄機(jī)于2008年10月建成投產(chǎn),機(jī)型為全弧形5流連鑄機(jī),鑄機(jī)半徑9 m,冶金長(zhǎng)度24 m,安裝液面自動(dòng)檢測(cè)裝置,外置式結(jié)晶器電磁攪拌,并配套新建了一座45 t LF爐,一座45 t VD爐。年設(shè)計(jì)產(chǎn)量75萬(wàn)t,澆鑄Ф210、Φ180、Φ150三種斷面,定尺范圍4~10 m,主要生產(chǎn)石油鋼管、液壓支柱管及鍋爐用鋼等系列無(wú)縫鋼管坯料。

        由于缺乏相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在早期生產(chǎn)的27SiMn出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題,主要缺陷為表面裂紋。2010年共生產(chǎn)圓坯27SiMn鋼39617 t,因圓坯表面裂紋判廢及現(xiàn)場(chǎng)割廢約600 t,人工修磨460支,質(zhì)量合格率僅有98.42%,嚴(yán)重制約公司品種鋼開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的步伐,并造成了職工因修磨圓坯,增加勞動(dòng)負(fù)荷。

        2 表面裂紋原因分析

        2.1 典型的27SiMn表面裂紋形貌

        對(duì)27SiMn圓坯進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)裂紋大部分出現(xiàn)在表面氧化鐵皮多、鑄坯內(nèi)外弧壓痕凹陷嚴(yán)重處。有的裂紋較深,寬約2~3 mm,長(zhǎng)約1~2 m,有的裂紋較細(xì),呈扁平狀,寬約0.5 mm,長(zhǎng)約50~100 mm,見(jiàn)圖1。

        對(duì)裂紋部位的鑄坯取樣進(jìn)行電鏡掃描,未發(fā)現(xiàn)有硫化物偏析或富集,有直徑較大的夾雜物且有較重的高溫氧化現(xiàn)象。27SiMn中[C]在0.25%~0.30%,不存在裂紋敏感性。[Cu]在0.20%,但后來(lái)調(diào)整了轉(zhuǎn)爐合金化脫氧工藝,后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中消除了此有害元素。

        2.2 原因分析

        2.2.1 拉速對(duì)27SiMn表面裂紋的影響

        拉速是連鑄機(jī)的重要工藝參數(shù)之一,其數(shù)值的合理設(shè)定直接影響到鋼水的凝固速度、連鑄機(jī)的生產(chǎn)能力及鑄坯的內(nèi)外部質(zhì)量[1]。

        式中:r為鑄坯半徑;V為鑄機(jī)拉速;ρ為鋼坯密度,取7.8×103kg/m3;T 為轉(zhuǎn)爐裝容量,一般按 45 t計(jì)算;t為澆鋼周期,平均為25 min。

        依據(jù)爐機(jī)匹配原則和公式1計(jì)算確定的各斷面拉速如下:

        Φ150拉速為 2.6~2.7 m/min;Φ180拉速為 1.8~1.9 m/min;Ф210拉速為 1.3~1.4 m/min。

        為了判斷拉速是否為27SiMn表面裂紋產(chǎn)生的主要因素,試驗(yàn)了十個(gè)澆次。將其中一個(gè)流拉速降低0.3~0.4 m/min,其余四個(gè)流按照目標(biāo)拉速澆鑄,發(fā)現(xiàn)同一爐次拉速低的流出現(xiàn)裂紋廢品的比率明顯比其他流低。

        2.2.2 保護(hù)渣性能對(duì)27SiMn表面裂紋的影響

        保護(hù)渣選用的適當(dāng)與否,直接影響到連鑄的生產(chǎn)順行和鑄坯質(zhì)量。由于該鋼種鋁含量偏高,鋼水流動(dòng)性差,夾雜物不易上浮,保護(hù)渣易被夾入坯殼形成夾渣或粘在鑄坯表面形成粘渣。渣子的導(dǎo)熱率差,夾渣或粘渣這部分的坯殼冷卻收縮慢,其他區(qū)域的坯殼冷卻強(qiáng)度大,收縮快。在結(jié)晶器內(nèi)生成的坯殼就會(huì)出現(xiàn)因收縮幅度不同而產(chǎn)生的應(yīng)力不平衡的現(xiàn)象,導(dǎo)致裂紋的出現(xiàn)。

        此外,在設(shè)備條件和操作因素不變的條件下,保護(hù)渣熔化特性選用不當(dāng),液渣層厚薄不一,造成渣膜厚度不均,使局部坯殼變薄也會(huì)產(chǎn)生縱裂[2]。

        自生產(chǎn)27SiMn以來(lái),先后更換了5種保護(hù)渣,其理化性能指標(biāo)見(jiàn)表1。

        圖1 裂紋表面形貌

        表1 27SiMn圓坯保護(hù)渣理化性能指標(biāo)表

        對(duì)各型號(hào)保護(hù)渣的液渣層厚度分別進(jìn)行了測(cè)量,27SiMn專用和GS系列液渣層厚度能達(dá)到10~11 mm,耗渣量約0.35~0.38 kg/t。其他保護(hù)渣液渣層厚度約7~9 mm,YX-1#保護(hù)渣消耗量比較大,能達(dá)到0.4 kg/t,使用過(guò)程中液面泛紅的情況較多。YX-4、YX-4改進(jìn)型耗渣量約0.25~0.27 kg/t。對(duì)這5種保護(hù)渣的使用效果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表2。

        表2 27SiMn圓坯保護(hù)渣使用效果統(tǒng)計(jì)表

        2.2.3 結(jié)晶器對(duì)27SiMn表面裂紋的影響

        對(duì)下線的結(jié)晶器進(jìn)行了解剖,見(jiàn)圖2。

        發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器進(jìn)水、回水腔交界處無(wú)密封圈,存在嚴(yán)重的密封不嚴(yán)現(xiàn)象。同時(shí)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)水套變形嚴(yán)重,水套直徑偏差2.5~3 mm,水縫均勻性遭到了破壞,銅管過(guò)燒嚴(yán)重。其他結(jié)晶器銅管表面還有不同程度的水垢,追查發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器足輥冷卻水壓力大于結(jié)晶器銅管冷卻水壓力,硬水(足輥冷卻水)有回灌的情況。

        由于圓坯的結(jié)晶器較之方坯無(wú)角部,冷卻均勻,但直徑同方坯邊長(zhǎng)相等的圓坯表面積小,結(jié)晶器熱流強(qiáng)度大,在彎月面處最為明顯,該區(qū)域凝固坯殼生長(zhǎng)不均勻,在坯殼薄弱點(diǎn),正處于凝固脆性溫度區(qū),在應(yīng)力作用下超過(guò)鋼的允許強(qiáng)度和允許應(yīng)變萌生裂紋,出二冷區(qū)繼續(xù)擴(kuò)展[2]。因此,結(jié)晶器冷卻達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求是出現(xiàn)表面縱裂紋的主要原因。

        圖2 結(jié)晶器剖面圖

        2.2.4 液面波動(dòng)對(duì)表面裂紋的影響

        2#機(jī)振動(dòng)采用的是無(wú)干擾復(fù)式全板簧振動(dòng)模式,鐳目Cs137液面自動(dòng)控制系統(tǒng)。根據(jù)不同斷面和拉速選擇振頻,振動(dòng)曲線按照公式(2)控制。

        式中:VC為實(shí)際拉速,m/min;V0為平均拉速,m/min。

        結(jié)晶器液面波動(dòng)一般控制在±2 mm以內(nèi),但系統(tǒng)有故障,數(shù)據(jù)采集或原始液位設(shè)置不當(dāng)以及鋼水流動(dòng)性不好時(shí),常造成液面波動(dòng)幅度較大。液面波動(dòng)大,一是造成結(jié)晶器內(nèi)熱流分布不均勻;二是容易卷渣,渣膜厚度分布不均,影響坯殼的傳熱和潤(rùn)滑,部分坯殼薄弱導(dǎo)致鑄坯表面出現(xiàn)凹陷、裂紋。

        3 改進(jìn)措施

        (1)根據(jù)拉速對(duì)比試驗(yàn),將27SiMn各斷面的拉速下調(diào)0.2~0.3 m/min,減少注流對(duì)結(jié)晶器內(nèi)鋼水的沖擊,使鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)得到充分冷卻,形成足夠厚度的坯殼。調(diào)整前后的拉速、二冷水參數(shù)見(jiàn)表3。

        表3 圓坯27SiMn拉速和二冷水參數(shù)表

        (2)結(jié)晶器保護(hù)渣的選擇。

        由于27SiMn鋼中硅元素含量高,氧化成SiO2后,易進(jìn)人保護(hù)渣中富集,改變保護(hù)渣的性能,會(huì)使保護(hù)渣的粘度增大。渣子的粘度不合適,流入坯殼與銅板之間的渣膜厚薄不均勻,致使結(jié)晶器導(dǎo)熱不均從而使局部區(qū)域坯殼厚度不均,局部應(yīng)力增大而促使縱裂紋產(chǎn)生[2]。因此,優(yōu)化保護(hù)渣性能時(shí)對(duì)其粘度、熔速和堿度進(jìn)行了調(diào)整,降低了保護(hù)渣的粘度,提高了熔速,適當(dāng)增大了堿度,以提高保護(hù)渣吸附夾雜的能力。表2的數(shù)據(jù)也表明GS系列保護(hù)渣消除裂紋的效果比較明顯。與其他型號(hào)的保護(hù)渣相比,其熔速高、粘度低,且結(jié)晶器鋼水液面上液渣層厚度能夠達(dá)到10 mm以上,耗渣量約0.35 kg/t左右,與拉速相匹配。

        (3)穩(wěn)定結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面。

        ①更改斷面前用廢舊坯頭模擬拉坯生產(chǎn)過(guò)程,測(cè)定各流假液面,設(shè)置液面自動(dòng)控制參數(shù)值N,消除假液面對(duì)液面波動(dòng)的影響,穩(wěn)定鋼水液面。

        ②用報(bào)廢的結(jié)晶器銅管做成中包水口對(duì)中器,用于座對(duì)水口。開(kāi)澆之前將中包開(kāi)至澆注位,再校對(duì)一次,保證水口對(duì)中。浸入式水口插入深度下調(diào)10~20 mm,保證在100~110 mm。在澆注中后期升渣線時(shí)浸入水口深度不得低于80 mm。

        ③轉(zhuǎn)爐強(qiáng)化脫氧合金化操作工藝,嚴(yán)格控制鋼水中鋁含量和銅、砷、硒等有害元素及氣體含量,保證鋼水可澆性,減少鋼水發(fā)粘,棒位嚴(yán)重上漲,液面波動(dòng)大的情況。

        (4)調(diào)整結(jié)晶器錐度,改進(jìn)結(jié)晶器進(jìn)回水密封,保證一次冷卻效果。

        27SiMn鋼屬中碳高硅高錳鋼種,鑄坯收縮率較37Mn5鋼小。因此將結(jié)晶器倒錐度調(diào)整為1.20%/m(37Mn5鋼的結(jié)晶器倒錐度為1.29%/m),以減少坯殼和管壁之間的氣隙,更好地符合鑄坯收縮要求,提高結(jié)晶器傳熱效率。當(dāng)過(guò)鋼量達(dá)到1200 t時(shí)及時(shí)更換,保證使用時(shí)錐度合適,坯殼能均勻生長(zhǎng)。

        鑒于結(jié)晶器進(jìn)回水密封不嚴(yán),二冷水硬水與結(jié)晶器軟水混合,銅管過(guò)燒,結(jié)垢嚴(yán)重的情況,對(duì)結(jié)晶器進(jìn)行了改造。進(jìn)回水處加裝了“O”型槽和密封套,如圖3所示,分開(kāi)結(jié)晶器進(jìn)水和回水,使結(jié)晶器水保持5℃左右的水溫差,并增大了結(jié)晶器水壓,強(qiáng)化了結(jié)晶器軟水處理,避免水溫差過(guò)小、銅管結(jié)垢造成的結(jié)晶器冷卻傳熱不良;同時(shí)固定了水套,使水縫保持在3.8~4 mm。

        圖3 結(jié)晶器進(jìn)回水密封示意圖

        (5)防止裂紋擴(kuò)展的其他措施。

        ①采用弱冷制度。將結(jié)晶器水量從140~150 t/h下調(diào)至100~110 t/h,二次冷卻比水量控制在0.35~0.50 L/kg。一般采用下限,特殊情況下可微調(diào)。冷卻制度改變前后水量控制情況見(jiàn)表3。

        ②更換了足輥噴嘴。曾用過(guò)9895、3175、4085等型號(hào)的噴嘴,冷卻效果不佳。后全部更換為5990,半自動(dòng)控制水量,壓縮空氣壓力0.3 MPa,水量維持在3.5~4.0 t/h,以增加坯殼抗應(yīng)變強(qiáng)度,減少裂紋出現(xiàn)幾率。

        ③拉矯壓力控制在2.5~3.0 MPa。拉矯壓力調(diào)整以不使橢圓度超標(biāo)為準(zhǔn)。

        4 改進(jìn)效果

        改進(jìn)措施實(shí)施前后圓管坯27SiMn鋼的入庫(kù)產(chǎn)量、廢品量和合格率統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表4。

        表4 27SiMn圓坯生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表

        5 結(jié)論

        通過(guò)對(duì)圓管坯27SiMn鋼表面裂紋形成原因的分析,提出的降低拉速、優(yōu)化保護(hù)渣性能指標(biāo)及穩(wěn)定結(jié)晶器鋼水液面等措施,能夠有效控制27SiMn鋼表面裂紋的產(chǎn)生,使該鋼種的質(zhì)量合格率提高了1.4%,圓坯合格率完成99.91%的考核指標(biāo),創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到了降本增效的目的。

        [1]盧純剛.淮鋼圓坯連鑄改造實(shí)踐[J].圓坯大方坯連鑄技術(shù)論文集,2009(9):127.

        [2]蔡開(kāi)科,程士富.連續(xù)鑄鋼原理與工藝[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994:313-382.

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