呂 超
(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第29研究所機(jī)動(dòng)處,四川成都 610036)
以色列ADT公司的7100HM型砂輪切割機(jī)是微波電路片生產(chǎn)中用于陶瓷切割的關(guān)鍵設(shè)備,切割質(zhì)量高。曾出現(xiàn)如下故障:設(shè)備正常切割時(shí),Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)在運(yùn)動(dòng)中不定時(shí)出現(xiàn)掉電故障,且掉電時(shí)Y軸坐標(biāo)位置不定,重新初始化設(shè)備后又可正常工作一段時(shí)間。
根據(jù)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的工作原理,結(jié)合多年的維修經(jīng)驗(yàn)判斷,故障可能是步進(jìn)電動(dòng)機(jī)、與步進(jìn)電動(dòng)機(jī)相連接的機(jī)械部件以及驅(qū)動(dòng)線路上的問(wèn)題。筆者結(jié)合設(shè)備資料、電氣圖冊(cè)對(duì)可疑的故障點(diǎn)逐一檢查、排除。
故障發(fā)生在Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,若Y軸的運(yùn)動(dòng)參數(shù)設(shè)置不當(dāng),將影響Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的輸出力矩、輸出功率等,從而影響Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的正常工作。
通過(guò)維護(hù)工程師口令進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置界面,查看Y軸的運(yùn)動(dòng)參數(shù)值均在要求的設(shè)置范圍內(nèi),適當(dāng)減小Y軸的“快速”,增加“快加速”運(yùn)動(dòng)參數(shù)值,試圖增大Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的輸出力矩,運(yùn)行一段時(shí)間后還是會(huì)出現(xiàn)Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)掉電故障。
由于Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)是通過(guò)聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng)絲杠旋轉(zhuǎn),絲杠帶動(dòng)螺母副作直線運(yùn)動(dòng),從而驅(qū)動(dòng)切割頭作Y向的直線運(yùn)動(dòng)。若步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)機(jī)械阻力過(guò)大,也會(huì)造成步進(jìn)電動(dòng)機(jī)工作中出現(xiàn)故障。
依次檢查聯(lián)軸器與步進(jìn)電動(dòng)機(jī)軸、絲杠的連接,無(wú)松動(dòng)、連接不好等現(xiàn)象;檢查絲杠與螺母副配合間隙、磨損、潤(rùn)滑等都沒(méi)有不良情況;在步進(jìn)電動(dòng)機(jī)未加電狀態(tài)下,用手推切割頭沿Y方向作全程運(yùn)動(dòng),并未發(fā)現(xiàn)有阻力不均衡的情況,故排除Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的機(jī)械部件的問(wèn)題。
如果Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)性能不好,也可能引起電動(dòng)機(jī)工作中掉電等不穩(wěn)定的情況。
用萬(wàn)用表檢測(cè)Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的兩相線圈繞組阻值均為20 Ω左右,正常;用搖表檢測(cè)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的絕緣,絕緣電阻大于5 MΩ,滿足電動(dòng)機(jī)的絕緣要求,正常;故排除Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的問(wèn)題。
查看設(shè)備的電氣圖冊(cè),關(guān)于Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的電氣驅(qū)動(dòng)部分如圖1所示,K1是總的電源供給接觸器,K2是給Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)板提供DC24 V電源的接觸器,用萬(wàn)用表檢測(cè)驅(qū)動(dòng)板的供電為DC24 V,正常。
脫開K1、K2接觸器的輸入、輸出接線,線圈接線,用萬(wàn)用表分別檢查兩個(gè)接觸器的主接觸觸頭、輔助接觸觸頭,通、斷靈敏可靠,線圈無(wú)短路、開路等不良情況。檢查K2接觸器與驅(qū)動(dòng)板的接線,驅(qū)動(dòng)板與電動(dòng)機(jī)的接線,均無(wú)暗斷現(xiàn)象。檢查K1、K2接觸器與交、直流電源轉(zhuǎn)換器(整流器)的接線也無(wú)暗斷現(xiàn)象。
檢查上述接線均沒(méi)有問(wèn)題,更換新的Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)板,通電運(yùn)行設(shè)備,掉電故障依舊沒(méi)有消除。
如圖2所示,控制器的輸出信號(hào)分別接到各運(yùn)動(dòng)執(zhí)行部件的驅(qū)動(dòng)板上,圖中只畫了輸出到Y(jié)軸驅(qū)動(dòng)板上的部分??刂破鞯妮斎胄盘?hào)分別來(lái)源于兩路傳感器控制板和一路設(shè)備控制計(jì)算機(jī),若是控制器的輸入信號(hào)不正確或控制器出錯(cuò),也可導(dǎo)致控制器輸出到Y(jié)軸驅(qū)動(dòng)板上的控制信號(hào)不對(duì),從而影響Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的正常工作。
圖2中控制器上的P3接頭通過(guò)通訊線與計(jì)算機(jī)的RS232通訊接口相連,通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)控制器內(nèi)的程序重新刷新,未報(bào)錯(cuò),說(shuō)明計(jì)算機(jī)與控制器間的通訊沒(méi)有問(wèn)題,也確??刂破骷皟?nèi)部的程序沒(méi)有問(wèn)題。控制器的P1、P2接頭分別接傳感器控制板SSB1、SSB2,檢查各傳感器的狀態(tài)均正常,更換新的傳感器控制板SSB1、SSB2,通電運(yùn)行設(shè)備,掉電故障依然沒(méi)有消除。
Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)不定時(shí)掉電,通過(guò)上述檢查,排除了電動(dòng)機(jī)運(yùn)動(dòng)參數(shù)設(shè)置不當(dāng)、電動(dòng)機(jī)及其機(jī)械傳動(dòng)、電氣驅(qū)動(dòng)回路接線、控制回路接線的問(wèn)題。那么,會(huì)不會(huì)是給Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)板供電的DC(直流)電源輸出不穩(wěn)造成的呢?
雖然前面檢查Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)回路時(shí),已經(jīng)用萬(wàn)用表檢測(cè)了DC電源的輸出電壓確為直流24 V,但不能確保DC電源輸出電壓是否穩(wěn)定。想辦法在DC電源的24 V輸出端接一個(gè)額定電壓為直流24 V的燈泡,當(dāng)有Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)掉電現(xiàn)象發(fā)生時(shí),燈泡會(huì)輕微閃爍一下,初步判斷可能是DC電源的輸出電壓不穩(wěn)引起的,更換新的24 VDC電源,依然在DC電源的輸出端接上直流24 V燈泡,通電運(yùn)行設(shè)備,Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)掉電現(xiàn)象消除,燈泡也沒(méi)出現(xiàn)閃爍現(xiàn)象,設(shè)備工作正常。
因此,給Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)板供電的DC電源輸出不穩(wěn)是步進(jìn)電動(dòng)機(jī)工作中不定時(shí)掉電的真正原因。
找到真正的故障點(diǎn),反推回去不難發(fā)現(xiàn):設(shè)備Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)掉電的緣由是供電的DC24 V電源輸出電壓不穩(wěn),影響Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)板的電能輸出,從而產(chǎn)生Y軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)工作時(shí)偶發(fā)掉電故障現(xiàn)象。
對(duì)于設(shè)備維修過(guò)程中的這類偶發(fā)故障現(xiàn)象,除了對(duì)可以用儀器檢查、測(cè)量的相關(guān)部件、線路進(jìn)行排查外,對(duì)那些可疑的、但儀表又難檢測(cè)的故障點(diǎn),要想辦法(本例通過(guò)外接燈泡檢驗(yàn)直流電源輸出電壓是否穩(wěn)定)變相地將故障表露出來(lái),從而找到真正的故障原因。