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        基于工控機的沖槽機控制系統(tǒng)設計與研究

        2012-10-23 07:53:54吳焱明伍祥龍朱家誠吳天星
        制造技術與機床 2012年11期
        關鍵詞:工控機分度工作臺

        吳焱明 伍祥龍 趙 帥 朱家誠 吳天星

        (合肥工業(yè)大學機械與汽車工程學院,安徽合肥 230009)

        數(shù)控沖槽機是沖裁電動機定、轉子鐵心圓片槽孔 的專用加工設備[1]。目前,小型電動機的定子片和轉子片是在大型沖床上,使用復合模一次沖制成型 。而中型、大型電動機的轉子片和定子片,因其直徑較大,整體沖槽模具成本過高,以及沖床的噸位不夠等原因,多采用邊轉動定子片或者轉子片,邊沖孔的辦法加工工件。沖槽加工過程相對復雜,生產(chǎn)過程中需要的加工工藝參數(shù)對工件的質量有很大的影響,而加工工藝參數(shù)主要依靠操作人員在日常沖槽中經(jīng)驗的積累,所以操作人員對沖槽加工中的各種工藝參數(shù)的了解,很大程度上影響著產(chǎn)品質量。由于PLC具有可靠性高、抗干擾能力強、使用方便、編程簡單等優(yōu)點[3-4],而工控機在數(shù)據(jù)的處理和保存方面有著巨大的優(yōu)勢[5]。為此,受某企業(yè)的委托,開發(fā)出一套以PLC為下位機和以工控機為上位機的數(shù)控沖槽控制系統(tǒng)。開發(fā)建立工藝數(shù)據(jù)庫,將已有的工藝參數(shù)和具體的產(chǎn)品型號對應起來存入工控機的數(shù)據(jù)庫,操作人員加工產(chǎn)品時,只需輸入產(chǎn)品型號即可加工,這樣可以簡化操作過程,提高加工質量。

        1 工作原理

        數(shù)控沖槽機的沖槽執(zhí)行機構主要由分度工作臺和主電動機帶動的沖頭組成。沖頭在主電動機的帶動下做上下往返的沖槽運動,分度工作臺配合沖頭做圓周分度運動,完成整個沖槽加工過程。當沖頭到達下止點時,沖頭在工件上沖出一個槽。然后,沖頭開始向上運動,當它離開分度工作臺一定位置時,分度工作臺迅速轉過一個角度后停止,等待沖頭下一次到達下止點,再完成一次沖槽。整個運動過程中,控制系統(tǒng)根據(jù)主電動機編碼器的數(shù)值,通過伺服電動機控制分度工作臺完成精確的分度運動。

        2 控制系統(tǒng)硬件設計

        數(shù)控沖槽機控制系統(tǒng)的硬件主要由以工控機為核心的上位機和以PLC為核心的下位機兩個部分組成,如圖1所示。上位機部分包括工控機、觸摸屏、運動控制卡、數(shù)據(jù)采集卡以及伺服控制系統(tǒng)。數(shù)據(jù)采集卡的主要功能是用來獲得主電動機編碼器的數(shù)值,運動控制卡控制交流伺服系統(tǒng),實現(xiàn)了伺服電動機的快速高精度的定位。下位機部分是PLC以及其數(shù)字量模塊和模擬量模塊。其中,數(shù)字量模塊的信號包括了加工開始信號和加工急停信號、主電動機運轉以及離合器吸合信號等開關量;模擬量模塊輸出模擬量信號,通過變頻器控制主電動機的工作頻率。整個沖槽加工過程是通過數(shù)據(jù)采集卡讀取主電動機編碼器的數(shù)值來協(xié)調分度工作臺和沖頭之間的運動,完成整個沖槽加工過程。

        3 控制系統(tǒng)軟件設計

        3.1 控制系統(tǒng)的軟件結構

        工控機使用的是Windows操作系統(tǒng),并且在.NET平臺上使用C#軟件編寫沖槽控制軟件,系統(tǒng)結構如圖2所示??刂葡到y(tǒng)的前臺是面向用戶的操作界面,操作人員可以輸入各種工藝參數(shù)。數(shù)據(jù)庫儲存的工藝參數(shù)分為兩大類:第一類是沖片參數(shù),主要包括沖槽數(shù)、沖片直徑、沖片方式、離合器提前脫離時間等;第二類是伺服電動機的參數(shù),主要包括速度環(huán)增益、位置環(huán)增益、速度環(huán)積分時間常數(shù)等。這類參數(shù)的主要作用是改善加工工藝和提高加工精度,其中增益太小會影響控制系統(tǒng)的響應速度和定位精度,太大會造成電動機異常響聲[6-8]。這些參數(shù)的獲取與設置,技術上有較高的要求。不同型號的產(chǎn)品,由于直徑或厚度不同,所要求的伺服電動機參數(shù)也不同。通過大量的實驗,測得常用型號產(chǎn)品所需要的伺服參數(shù),存入工控機的數(shù)據(jù)庫中,操作人員只需要輸入這些產(chǎn)品的型號即可加工產(chǎn)品。對于數(shù)據(jù)庫中未存儲過的產(chǎn)品,控制系統(tǒng)會根據(jù)產(chǎn)品的直徑大小、厚度等因素計算出工件的轉動慣量,并自動匹配一組較為合適的伺服參數(shù),提高了產(chǎn)品的加工精度。同時數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)也向操作人員開放,經(jīng)驗豐富的操作人員也可根據(jù)以往的加工經(jīng)驗,修改各種伺服參數(shù),進一步提升加工精度。

        3.2 控制系統(tǒng)的模式設計

        通過對沖槽機的控制系統(tǒng)研究和沖槽加工工藝的分析,將整個系統(tǒng)分為以下幾個模塊,如圖3所示。通過觸摸屏上的選擇按鈕,可以進行各種模式的操作。

        (1)“試閥模式”主要用于加工前,檢驗沖槽機內的電磁閥工作是否正常以及調整各個接近開關的位置。

        (2)“手動模式”主要用于分度工作臺原點的設定,檢測伺服電動機工作是否正常。

        (3)“調整模式”主要用于在主電動機不上電的情況下,手動盤動主電動機,帶動沖頭運動,檢測分度工作臺分度是否正常。

        (4)“連續(xù)模式”主要用于正常工作情況下,連續(xù)加工工件。其過程是壓片氣缸壓緊工件,踩下腳踏開關,分度工作臺分度一次,離合器保持吸合狀態(tài),主電動機帶動沖頭完成一次沖孔運動。然后分度工作臺和沖頭重復以上過程,邊分度邊沖槽。最后的固定n槽時(n根據(jù)加工工件的參數(shù)確定),離合器脫離,沖頭依靠慣性繼續(xù)沖完最后幾槽。沖槽結束后,卸片氣缸推出工件,加工結束,如圖4所示。

        (5)“點動模式”是連續(xù)模式的單步操作。通過“點動按鈕”控制加工過程的開始和停止。主要用于檢測沖槽過程是否正常。

        3.3 控制系統(tǒng)的改進設計

        3.3.1 沖頭定位的自動調整

        根據(jù)沖槽的加工工藝要求,沖槽結束后,沖頭的停止位置應該是沖頭的上止點位置附近。沖頭的停止位置主要由離合器提前脫離時間控制。傳統(tǒng)沖槽機無法自動即時的修正離合器提前脫離時間。由于工控機的采用,可以實現(xiàn)自動修正離合器提前脫離時間。具體方式是,檢測加工結束主電動機編碼器的數(shù)值,與沖頭在上止點時編碼器的數(shù)值比較,算出差值,再根據(jù)工作頻率對應的沖頭一次上下行程需要的時間,計算出離合器提前脫離時間的修正值,這樣就保證了沖頭的停止位置每次都可以在上止點附近。

        3.3.2 電子間歇沖槽

        間歇沖槽是在加工工件上進行有間隔沖孔的一種沖槽方式。傳統(tǒng)的沖槽機采用的是機械間歇沖槽方式,這種沖槽方式是在保證分度工作臺每次轉過相同工作角度的情況下,通過拉桿機構控制沖槽模具的高度,調節(jié)沖模與工件之間的距離,完成間歇沖槽。改進后的沖槽方式為電子間歇沖槽,它通過工控機計算出工件每一個槽孔相對原點的角度,將其儲存在自身的數(shù)據(jù)庫中,控制系統(tǒng)通過運動控制卡控制分度工作臺轉動到需要的任意角度,從而達到非均勻間隔沖槽的效果。這種電子間歇沖槽方式既縮短了沖槽時間提高了效率,又省去了拉桿機構,減少了機械制造的成本。

        4 結語

        數(shù)控沖槽系統(tǒng)采用以工控機為核心的上位機和以PLC為核心的下位機,既發(fā)揮了工控機對數(shù)據(jù)的快速處理和儲存能力,又體現(xiàn)了PLC在邏輯控制上的優(yōu)勢。該控制系統(tǒng)簡化了數(shù)控沖槽加工的操作流程,降低了對操作人員要求,提高了生產(chǎn)效率,同時在沖頭定位以及間歇沖槽等方面做出了一定的改進。目前該型號沖槽機,已通過企業(yè)檢測,可在企業(yè)批量生產(chǎn)。

        [1]李興榕.高速沖槽機沖切大直徑電動機定轉子鐵心圓片的探索與應用[J].中小型電動機,2005,32(4):49 -52.

        [2]閔旭光,王強,袁禮生.電動機整體轉子沖片工藝改進[J].煤礦機械,2008,29(4):92 -93.

        [3]呂剛.PLC技術在變頻起重機上的應用[J].中外船舶科技,2010(3):21-22.

        [4]白松,隋然.PLC控制系統(tǒng)中的抗干擾技術[J].艦船科學技術,2008(S2):287-290.

        [5]李彩萍.淺談工控機在工業(yè)自動控制中的應用及前景[J].企業(yè)技術開發(fā),2011,30(12):80 -81.

        [6]張佳,竇麗華,白永強.伺服電動機測試實驗平臺的設計與實現(xiàn)[J].實驗技術與管理,2011,28(6):69 -73.

        [7]孫建仁.數(shù)控機床進給伺服系統(tǒng)特性影響加工精度的分析[J].蘭州理工大學學報,2004,30(3):45 -47.

        [8]安川電動機.SGDS用戶手冊[Z].2006.

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