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        蒸汽透平異常振動(dòng)分析及對(duì)策

        2012-10-21 11:54:52中國(guó)石化中原石油化工有限責(zé)任公司王志強(qiáng)
        中國(guó)設(shè)備工程 2012年1期
        關(guān)鍵詞:積炭結(jié)垢幅值

        中國(guó)石化中原石油化工有限責(zé)任公司 王志強(qiáng)

        蒸汽透平在運(yùn)行中反復(fù)出現(xiàn)振動(dòng)波動(dòng)現(xiàn)象,利用在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),結(jié)合工藝條件和機(jī)組實(shí)際運(yùn)行狀況,分析判斷故障成因,制定相應(yīng)對(duì)策,通過檢修對(duì)故障原因進(jìn)行驗(yàn)證。

        一、概述

        中國(guó)石化中原石油化工有限責(zé)任公司的裂解氣壓縮機(jī)組由蒸汽透平(GT201)驅(qū)動(dòng),機(jī)組和測(cè)點(diǎn)布置見圖1。透平制造商為意大利FANCANTIERI公司,型號(hào)60CEX,其運(yùn)行參數(shù)為:進(jìn)汽溫度:510℃;進(jìn)氣壓力:11.9MPa;排氣壓力:13kPa;排氣溫度:150℃;功率:11000kW;額定轉(zhuǎn)速:7300r/m。

        二、故障現(xiàn)象

        機(jī)組從1996年投用以來,運(yùn)轉(zhuǎn)較為穩(wěn)定,透平振動(dòng)幅值在10μm左右,從2010年4月開始,透平前后軸承的振動(dòng)值突然出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng),且四個(gè)測(cè)點(diǎn)顯示同步波動(dòng)(見圖2),幅度為10~40μm,然后回落,變化的過程是一個(gè)漸變的過程,沒有急劇的跳躍性的變化,波動(dòng)持續(xù)時(shí)間一般為幾十分鐘或幾小時(shí)不等,振值波動(dòng)后可以回到原來的正常值。波動(dòng)反復(fù)出現(xiàn),有時(shí)1天幾次,有時(shí)幾天一次,沒有規(guī)律,壓縮機(jī)側(cè)的低、中、高壓缸的振值基本穩(wěn)定。

        圖1 機(jī)組測(cè)點(diǎn)布置圖

        三、故障原因分析

        圖2 振動(dòng)趨勢(shì)圖

        透平振動(dòng)頻譜特征比較簡(jiǎn)單,正常運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)頻率成分主要是工頻(圖3),其他倍頻幅值極小,而在振動(dòng)波動(dòng)時(shí),幅值變化是由工頻幅值變化引起的(圖5、7),其他頻率的振動(dòng)幅值基本不變,振值變化時(shí)工頻相位也相應(yīng)地持續(xù)旋轉(zhuǎn)變化(圖9),振值恢復(fù)正常時(shí)相位也基本恢復(fù)原位,同時(shí)變化過程中軸心軌跡同步放大,重復(fù)性較好(圖4、6、8)。

        圖3 正常時(shí)的全譜圖

        圖4 正常時(shí)的軸心軌跡

        圖5 波動(dòng)初始的全譜圖

        圖6 波動(dòng)初始的軸心軌跡

        初步來看,此故障是一種類似于轉(zhuǎn)子不平衡的工頻類故障,并且還有一個(gè)顯著特點(diǎn):間歇式、可逆,即故障是不連續(xù)的且能自我恢復(fù)。機(jī)組在運(yùn)行期間發(fā)生此類故障的可能原因如下。

        1.蒸汽品質(zhì)

        蒸汽品質(zhì)的影響主要是因過熱度不夠,蒸汽中夾帶的凝液對(duì)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生沖擊,影響平衡,隨著蒸汽流動(dòng),凝液被帶出機(jī)體,轉(zhuǎn)子又恢復(fù)原狀;當(dāng)凝液又累積到一定程度時(shí),對(duì)轉(zhuǎn)子再次產(chǎn)生影響,波動(dòng)也再次出現(xiàn),如此反復(fù)。

        該透平驅(qū)動(dòng)蒸汽是由裂解爐汽包產(chǎn)生的12MPa、325℃的飽和蒸汽,經(jīng)裂解爐對(duì)流段過熱器加熱到520℃,成為過熱蒸汽,進(jìn)入管網(wǎng)輸送到透平。對(duì)管網(wǎng)保溫進(jìn)行檢測(cè),對(duì)管線導(dǎo)淋進(jìn)行排放檢查,均未見異常;在透平入口主氣閥處加裝現(xiàn)場(chǎng)溫度表,監(jiān)測(cè)到的溫度為510℃,同時(shí)對(duì)比振動(dòng)波動(dòng)出現(xiàn)前后蒸汽系統(tǒng)的操作調(diào)整和各種參數(shù),均沒有明顯變化,所以,從生產(chǎn)實(shí)際情況來看,蒸汽帶液應(yīng)該不存在。

        圖7 振值最大時(shí)全譜圖

        圖8 振值最大時(shí)軸心軌跡

        圖9 工頻及相位變化趨勢(shì)

        2.異物進(jìn)入

        異物進(jìn)入系統(tǒng),對(duì)轉(zhuǎn)子的影響與蒸汽帶液接近,并且異物應(yīng)該是微小的顆?;蛉彳浖?xì)小的物體,尚未對(duì)轉(zhuǎn)子造成損傷。

        但是由于故障是在正常運(yùn)行期間發(fā)生的,蒸汽系統(tǒng)處于封閉的狀態(tài),異物進(jìn)入的可能性也不大,而且異物能反復(fù)進(jìn)入的可能性就更小了。

        3.結(jié)垢

        因蒸汽中的鈣、鎂等離子控制不好,在轉(zhuǎn)子表面結(jié)垢,在運(yùn)行過程中,垢類分布不均勻或隨機(jī)性脫落,產(chǎn)生不平衡振動(dòng)。

        結(jié)垢是個(gè)漸進(jìn)的過程,垢物的隨機(jī)脫落會(huì)引起振幅的突然變化,符合間歇式的特征,但是,即便是均勻的結(jié)垢,在這個(gè)過程中振動(dòng)也是不可能恢復(fù)原值,而是逐步增長(zhǎng)的,故不具備可逆的特征。因此可以排除結(jié)垢的可能性,

        4.轉(zhuǎn)子帶電

        透平中的高溫蒸汽在做功過程中,隨著溫度的降低會(huì)發(fā)生正負(fù)電荷分離,同時(shí)水蒸氣粒子對(duì)轉(zhuǎn)子葉片的碰撞和摩擦將使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生靜電效應(yīng)而帶電,當(dāng)電位積聚高到一定值(30~100V)時(shí),就有可能將軸承上電阻最低處的油膜擊穿而產(chǎn)生電火花放電,這種能量的釋放會(huì)導(dǎo)致油膜剛度變化,從而引起振動(dòng)波動(dòng),其特征頻譜與動(dòng)平衡變化的特征頻譜相似。

        針對(duì)轉(zhuǎn)子帶電的這種可能,對(duì)機(jī)組原有的靜電接地點(diǎn)進(jìn)行檢查確認(rèn),并在機(jī)體上增加了兩組靜電接地點(diǎn),但是振動(dòng)波動(dòng)狀況未見改善。

        5.臨時(shí)性軸彎曲

        轉(zhuǎn)子在運(yùn)行期間,因熱負(fù)荷突變,或者局部摩擦等原因,轉(zhuǎn)子發(fā)生彎曲產(chǎn)生振動(dòng),其現(xiàn)象與動(dòng)平衡破壞的現(xiàn)象相似。

        查波動(dòng)發(fā)生前后透平的工藝參數(shù),未見異常,可以排除熱負(fù)荷突變?cè)斐膳R時(shí)性熱彎曲的可能。另一種可能的情形是:轉(zhuǎn)子局部徑向動(dòng)靜摩擦,摩擦產(chǎn)生的熱效應(yīng)會(huì)使轉(zhuǎn)軸出現(xiàn)徑向不對(duì)稱溫差,進(jìn)而發(fā)生轉(zhuǎn)子熱彎曲,振動(dòng)的增大將使相互接觸的部位磨損,動(dòng)靜間隙增大,摩擦消失后徑向不對(duì)稱溫差也很快消失,轉(zhuǎn)子逐步恢復(fù)原狀,振動(dòng)回到原始狀態(tài)。從振動(dòng)幅值及相位隨時(shí)間連續(xù)變化的特點(diǎn)來看,轉(zhuǎn)軸發(fā)生了摩擦的可能性極大,圖5顯示的截頭波、圖6顯示的毛刺也符合摩擦特征。雖然未出現(xiàn)較大幅值的倍頻成分,未出現(xiàn)反進(jìn)動(dòng)現(xiàn)象,但這些并不能否認(rèn)摩擦的存在,只能表明摩擦尚不十分嚴(yán)重,而且摩擦發(fā)生的部位很可能是靠近軸承的油封、軸封等部位與軸頸之間,而非葉輪等部位。

        四、應(yīng)對(duì)措施

        通過以上的分析、排查,認(rèn)為波動(dòng)是由摩擦導(dǎo)致轉(zhuǎn)子臨時(shí)性彎曲而引起的,但在運(yùn)行期間無法徹底處理此故障。由于該機(jī)組在生產(chǎn)流程中地位極其重要,停機(jī)處理會(huì)對(duì)公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。根據(jù)機(jī)組目前狀況,認(rèn)為雖然波動(dòng)反復(fù)出現(xiàn),但總是能自行恢復(fù)正常,并且最大振值在40μm左右,因此機(jī)組本質(zhì)上并未有永久性損傷,波動(dòng)的能量也不大,機(jī)組是可以堅(jiān)持運(yùn)行的。故將振動(dòng)的聯(lián)鎖值適當(dāng)提高,并制定了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案后,機(jī)組在監(jiān)控下繼續(xù)運(yùn)行。

        五、檢修檢查

        2011年5月,利用裝置大檢修機(jī)會(huì),對(duì)透平進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn):(1)軸承箱隔熱擋板碎掉,油封溝槽內(nèi)嚴(yán)重積炭,軸上有摩擦劃痕。(2)徑向軸瓦表面有摩擦損傷。(3)透平的末兩級(jí)動(dòng)葉片上有薄薄的一層水垢。(4)檢查透平導(dǎo)電碳刷,未見異常。

        從檢修情況來看,驗(yàn)證了此前的判斷:由于隔熱擋板損壞,油封處的潤(rùn)滑油受高溫影響而碳化,積炭在溝槽內(nèi)逐步積累,與軸發(fā)生碰摩,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子局部熱不平衡,引起轉(zhuǎn)子彎曲,當(dāng)積炭磨碎掉后,轉(zhuǎn)子逐步恢復(fù)原狀,振值恢復(fù)原值,當(dāng)積炭又累積碰到轉(zhuǎn)子后,振值又開始波動(dòng),如此反復(fù)。而軸瓦的損傷應(yīng)是振動(dòng)波動(dòng)產(chǎn)生的后果,同時(shí),如前分析,結(jié)垢不會(huì)產(chǎn)生此種狀況的振動(dòng),從停機(jī)前機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)來看,雖葉片上有結(jié)垢,但尚未對(duì)機(jī)組運(yùn)行產(chǎn)生影響。

        在檢修中,對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行了全面檢查,從形位尺寸、無損檢測(cè)、動(dòng)平衡校驗(yàn)等方面看,轉(zhuǎn)子狀況均較好,對(duì)擋板和瓦塊進(jìn)行更換,清理油封內(nèi)積炭,同時(shí),利用軸承座上的空間,在油封內(nèi)開孔接管引入適量氮?dú)?,以期改善此處的高溫環(huán)境。機(jī)組再次開車后振動(dòng)間歇性波動(dòng)消失。

        六、結(jié)語

        目前,各企業(yè)積極追求長(zhǎng)周期連續(xù)生產(chǎn),對(duì)設(shè)備運(yùn)行可靠性的要求也越來越高,設(shè)備管理人員應(yīng)充分利用現(xiàn)代化的監(jiān)測(cè)技術(shù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和分析判斷設(shè)備狀況,做到對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)可知甚至可控,為管理決策提供技術(shù)支持,為安穩(wěn)生產(chǎn)保駕護(hù)航。

        [1]王潛,肖昌漢.旋轉(zhuǎn)機(jī)械中一種新的電腐蝕機(jī)理[J].武漢:武漢化工學(xué)院學(xué)報(bào)24(3).

        [2]張學(xué)延.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)診斷(第一版)[M].中國(guó)電力出版社,2008,11.

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