陳曉春
(國(guó)電浙江北侖第一發(fā)電有限公司,浙江 寧波 315800)
氫氣具有密度小、傳熱快和散熱快的特點(diǎn),其散熱能力是空氣的8倍,所以,一般發(fā)電機(jī)采用氫氣作為換熱介質(zhì)。氫氣同時(shí)也是一種極易爆炸的危險(xiǎn)品,如果氫氣中氧的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于3%的話(huà),遇火立即產(chǎn)生爆炸。另外,發(fā)電機(jī)氫氣純度降低會(huì)影響其冷卻效果,氫氣純度每下降1%,其通風(fēng)損耗及轉(zhuǎn)子摩擦損耗就會(huì)增加11%。因此,若使發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行的話(huà),則要求機(jī)內(nèi)的氫氣純度不低于98%。
國(guó)電浙江北侖第一發(fā)電有限公司三期#6,#7機(jī)組1 000 MW超超臨界機(jī)組的發(fā)電機(jī)均由上海電氣集團(tuán)股份有限公司和西門(mén)子聯(lián)合設(shè)計(jì)制造,型號(hào)為T(mén)HDF125/67,為水氫氫冷卻、無(wú)刷勵(lì)磁汽輪發(fā)電機(jī)。發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣壓力控制在0.5 MPa,氫氣純度要求不低于98%,機(jī)內(nèi)容氫量為100 m3。為防止氫氣泄漏,在軸端裝有浮動(dòng)式密封瓦并配以密封油系統(tǒng),向密封瓦提供稍高于氫壓的密封油,油氫差壓控制在120 kPa左右,發(fā)電機(jī)的漏氫量要求不大于18 m3/d。
影響發(fā)電機(jī)氫氣純度的因素很多,但密封油與氫氣關(guān)系最為密切,密封油的氫側(cè)與其直接接觸,密封油的壓力大于氫氣壓力,一些雜質(zhì)氣體及水分、油分子很容易混入氫氣,從而影響其純度。目前,國(guó)電浙江北侖第一發(fā)電有限公司三期#6機(jī)組的氫氣純度在97%,比正常運(yùn)行要求有所偏低。
密封油的流量會(huì)直接影響氫氣純度并將其帶入發(fā)電機(jī)內(nèi),增加其水分、雜質(zhì)和氣體的數(shù)量。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)#6,#7機(jī)組發(fā)電機(jī)密封油進(jìn)油流量及浮動(dòng)油流量數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄并進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)表1。
從表1的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看,#6機(jī)組的密封油、浮動(dòng)油量均明顯要高于#7機(jī)組,密封油量接近#7機(jī)組的2倍,#6機(jī)組的浮動(dòng)油量是設(shè)計(jì)值的2倍。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,將#6機(jī)組的浮動(dòng)油汽側(cè)、勵(lì)側(cè)進(jìn)油量,通過(guò)調(diào)節(jié)閥均下調(diào)至0.2 L/s,在下調(diào)過(guò)程中,應(yīng)關(guān)注對(duì)發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)及漏氫量的影響。從結(jié)果來(lái)看,浮動(dòng)油從0.3 L/s下調(diào)至0.2 L/s時(shí)(單側(cè)浮動(dòng)油量減少0.1 L/s),對(duì)發(fā)電機(jī)的軸承振動(dòng)及漏氫量幾乎沒(méi)有影響,但對(duì)發(fā)電機(jī)的氫氣純度影響較大。發(fā)電機(jī)氫氣純度通過(guò)定期正常補(bǔ)氫能維持在97%,原先一直是通過(guò)定期置換氫氣(利用高純度氫氣來(lái)替換純度較差的氫氣,造成大量氫氣浪費(fèi))來(lái)維持氫氣純度。因此,密封瓦的進(jìn)油量是影響氫氣純度的重要因素,發(fā)電機(jī)密封瓦結(jié)構(gòu)如圖1所示。
表1 #6,#7機(jī)組發(fā)電機(jī)密封油、浮動(dòng)油量數(shù)據(jù)記錄
圖1 發(fā)電機(jī)密封瓦結(jié)構(gòu)圖
從圖1可以看出,密封油是通過(guò)密封油進(jìn)油孔從徑向進(jìn)油,而浮動(dòng)油是通過(guò)浮動(dòng)油槽從軸向進(jìn)油,進(jìn)而形成二次密封。另外,浮動(dòng)油也起到消除密封環(huán)氫側(cè)端面卡澀而引起發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)軸過(guò)大的振動(dòng)問(wèn)題。
三期#6,#7機(jī)組的密封油氫油壓差控制在130 kPa左右,2臺(tái)機(jī)組較為接近,也在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。從表1可以看出,2臺(tái)機(jī)組密封油量相差較大,在0.3 L/s左右。根據(jù)浮動(dòng)油調(diào)節(jié)經(jīng)驗(yàn),消除該差距,勢(shì)必會(huì)大大提高#6機(jī)組發(fā)電機(jī)的氫氣純度。
造成密封油量偏差的主要原因是密封瓦和軸的配合間隙關(guān)聯(lián)較大,在相同差壓下配合間隙越大,勢(shì)必要有更多的密封油量來(lái)維持差壓,反之則相反。這樣看來(lái),對(duì)該間隙的控制至關(guān)重要,在設(shè)備實(shí)際檢修過(guò)程中,應(yīng)嚴(yán)格控制該配合間隙在設(shè)計(jì)值mm 范圍內(nèi)。
機(jī)組的負(fù)荷主要影響到發(fā)電機(jī)的發(fā)熱量,一般來(lái)說(shuō),機(jī)組負(fù)荷越高其耗損就越大,需要?dú)錃馑鶐ё叩臒崃烤蜁?huì)越多,因此,它與氫氣也有一定關(guān)系。從廠級(jí)監(jiān)控信息系統(tǒng)SIS(Supervisory Information System)采集機(jī)組負(fù)荷及氫氣純度數(shù)據(jù),以#7機(jī)組2010-07-19—20數(shù)據(jù)為例。如圖2所示,在機(jī)組高負(fù)荷時(shí),氫氣純度相對(duì)低些,低負(fù)荷時(shí),氫氣純度相對(duì)高些,這樣,氫氣純度的波谷對(duì)應(yīng)負(fù)荷的波峰。這是因?yàn)槊芊庥偷臏囟?,特別是進(jìn)入發(fā)電機(jī)消泡室的油溫與機(jī)組負(fù)荷關(guān)系密切,機(jī)組負(fù)荷越高,氫氣的換熱負(fù)荷大,密封油溫也會(huì)升高,油溫越高,越易使水汽、油分子和其他氣體分離融入到氫氣中,從而影響了氫氣純度。另外,根據(jù)實(shí)際需要,機(jī)組負(fù)荷變化是靈活的,而密封油溫變化則需要通過(guò)氫氣換熱、傳遞來(lái)實(shí)現(xiàn),需要一定的時(shí)間,從圖2中也可以看出實(shí)際氫氣純度的變化是滯后于機(jī)組負(fù)荷的,機(jī)組負(fù)荷對(duì)氫氣純度的影響在0.3%左右。
目前,#6機(jī)組密封油溫度還是控制得不夠理想,如圖3所示。在38~47℃呈鋸齒上下波動(dòng)。相比之下,#7機(jī)組密封油溫控制得較為平穩(wěn),在36℃左右接近下限。維持較低的密封油溫,對(duì)氫氣純度更為有利。
圖2 #7機(jī)組負(fù)荷與氫氣純度的關(guān)系
圖3 #6,#7機(jī)組發(fā)電機(jī)密封油進(jìn)油溫度變化曲線(xiàn)
從發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)來(lái)看,密封油在密封瓦氫側(cè)回油后進(jìn)入發(fā)電機(jī)消泡室內(nèi)消除泡沫,然后再進(jìn)入氫側(cè)回油箱。密封油空側(cè)回油直接進(jìn)入空側(cè)回油箱,2股油最終匯集至密封油真空箱。密封油真空箱負(fù)壓正??刂圃冢?0 kPa,該負(fù)壓有利于密封油中水分、溶氫等雜質(zhì)氣體分離,從而起到凈化密封油的作用。因此,密封油箱真空與發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度存在著一定的關(guān)系,密封油箱真空度越高,發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度相對(duì)就越高,反之,則結(jié)果相反。從圖4可以看出,當(dāng)密封油真空度從-35kPa至0 kPa變化時(shí),發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度從98.3%下降至98.0%,密封油真空箱真空度對(duì)發(fā)電機(jī)純度影響在0.3%左右。
根據(jù)以上情況,安排對(duì)三期#6機(jī)組密封油真空出力進(jìn)行提升。通過(guò)調(diào)節(jié)真空泵進(jìn)口調(diào)節(jié)閥,將密封油真空箱真空度控制在-70 kPa左右,在調(diào)整過(guò)程中,密封油泵出力及振動(dòng)情況正常,真空度未對(duì)其造成影響。經(jīng)過(guò)連續(xù)幾天運(yùn)行,發(fā)電機(jī)氫氣純度穩(wěn)定在97.1%,比原先提升0.1%,因此,在機(jī)組運(yùn)行情況下,調(diào)整密封油箱真空度也是控制氫氣純度的有效手段。
發(fā)電機(jī)氫氣干燥器通過(guò)干燥塔的分子篩,吸收氫氣中水分,使得氫氣中的含水量降低,在三期工程中,氫氣干燥器可使氫氣露點(diǎn)溫度達(dá)到-40℃。這些干燥的氫氣通過(guò)設(shè)備出口處的油氣分離器后,再回到發(fā)電機(jī)內(nèi),這樣就達(dá)到了干燥氫氣的目的。氫氣越干燥,融入氫氣中的水分就越少,對(duì)氫氣純度就越會(huì)有利,從圖5發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)與氫氣純度關(guān)系圖來(lái)看,氫氣露點(diǎn)在-24~-13℃變化時(shí),對(duì)氫氣純度的影響在0.2%左右。發(fā)電機(jī)維護(hù)說(shuō)明書(shū)要求發(fā)電機(jī)露點(diǎn)控制在-25~-5℃,其范圍比較大,但從圖5看,將發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)控制在-25℃,對(duì)氫氣純度更為有利。從表2中可以看出,-5℃含水量為-25℃含水量的6倍多,從這點(diǎn)來(lái)看,控制好氫氣露點(diǎn)對(duì)氫氣純度也是至關(guān)重要的。
在三期工程中,氫氣干燥器目前存在2點(diǎn)不足:
(1)干燥器進(jìn)、出口使用了油氣分離器。從廠家提供的資料來(lái)看,這種分離器采用離心式原理且免維護(hù),氣體的凈化率只有 0.5‰ 左右,凈化能力有限。
圖4 #7機(jī)組發(fā)電機(jī)密封油箱真空與氫氣純度關(guān)系
表2 氣體露點(diǎn)與含水量的關(guān)系
續(xù)表
圖5 發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)與氫氣純度關(guān)系
(2)干燥器采用時(shí)間順控模式,缺少露點(diǎn)控制方式,無(wú)法將氫氣露點(diǎn)控制在一定目標(biāo)值內(nèi)。目前運(yùn)行主要通過(guò)定期啟、停干燥器方式來(lái)控制氫氣露點(diǎn),操作較為復(fù)雜。
通過(guò)以上分析可知,發(fā)電機(jī)密封油若直接與機(jī)內(nèi)氫氣接觸,油中水分、雜質(zhì)氣體與油分子會(huì)擴(kuò)散到氫氣中,從而影響發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度。要維持密封油較好的品質(zhì),必須控制氫氣純度,應(yīng)對(duì)密封油流量、溫度、真空、氫氣露點(diǎn)等指標(biāo)進(jìn)行有效控制。在三期工程中,通過(guò)減少浮動(dòng)油量和提升密封油箱真空度,#6機(jī)組氫氣純度基本能維持在97.1%。利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),應(yīng)對(duì)發(fā)電機(jī)密封瓦配合間隙進(jìn)行檢查和調(diào)整,使其密封油量與#7機(jī)組接近,這樣,其氫氣純度將會(huì)有更大的改善。對(duì)于#6機(jī)密封油溫控制不佳的問(wèn)題,主要從改善調(diào)節(jié)品質(zhì)著手,如增加節(jié)流孔板等。發(fā)電機(jī)氫氣干燥器可通過(guò)可編程控制器(PLC)升級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)露點(diǎn)控制模式。對(duì)于氫氣的凈化,目前市場(chǎng)上有納米凈化裝置,但在氫氣系統(tǒng)中使用不多,其可行性有待進(jìn)一步探索。
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