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        回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子變形原因分析及處理措施

        2012-10-19 05:44:54梁幫平張東劉占淼
        綜合智慧能源 2012年3期
        關(guān)鍵詞:煙氣變形

        梁幫平,張東,劉占淼

        (安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234101)

        0 引言

        某電廠裝設(shè)2臺(tái)600 MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐由東方鍋爐集團(tuán)有限公司制造。每臺(tái)鍋爐配置2臺(tái)受熱面旋轉(zhuǎn)的三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,根據(jù)美國(guó)C-E空氣預(yù)熱器公司技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造??諝忸A(yù)熱器型號(hào)為L(zhǎng)AP13494/883,轉(zhuǎn)子直徑為13494 mm,質(zhì)量約592 t,其中轉(zhuǎn)動(dòng)質(zhì)量約440 t(約占總質(zhì)量的75%)?;剞D(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器為下中心筒驅(qū)動(dòng),由主電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),輔助電動(dòng)機(jī)和氣動(dòng)馬達(dá)備用,轉(zhuǎn)速為 0.99 r/min。

        在鍋爐運(yùn)行中,會(huì)遇到空氣預(yù)熱器意外跳閘停運(yùn)或按計(jì)劃停運(yùn)進(jìn)行設(shè)備檢修的問(wèn)題,在意外跳閘時(shí),若不能快速恢復(fù)空氣預(yù)熱器的運(yùn)轉(zhuǎn),則面臨轉(zhuǎn)子永久變形的問(wèn)題。在停運(yùn)空氣預(yù)熱器時(shí),常規(guī)邏輯要求停運(yùn)該側(cè)空氣預(yù)熱器的送、引風(fēng)機(jī)及一次風(fēng)機(jī);而在實(shí)際運(yùn)行中,部分正壓直吹式制粉系統(tǒng)需要較高的一次風(fēng)壓來(lái)維持鍋爐運(yùn)行,單側(cè)一次風(fēng)機(jī)不能滿足運(yùn)行要求。單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),因一次風(fēng)壓較高,在并風(fēng)機(jī)時(shí)極易發(fā)生搶風(fēng)、失速而導(dǎo)致鍋爐滅火。作者根據(jù)停運(yùn)空氣預(yù)熱器而不停一次風(fēng)機(jī)的檢修經(jīng)驗(yàn),摸索出一套快速修正轉(zhuǎn)子變形的技術(shù)方案,以保證設(shè)備的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 空氣預(yù)熱器搶修過(guò)程

        2010年10月28日,該廠運(yùn)行巡檢人員發(fā)現(xiàn)#1鍋爐1A空氣預(yù)熱器輔助電動(dòng)機(jī)軸承異音,判斷為軸承損壞,決定在低負(fù)荷時(shí)停空氣預(yù)熱器檢修、更換軸承。初步方案為:??諝忸A(yù)熱器,拆除空氣預(yù)熱器輔助電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器(7 min),投運(yùn)空氣預(yù)熱器,更換軸承后停運(yùn)空氣預(yù)熱器,連接空氣預(yù)熱器輔助電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器,正常投運(yùn)空氣預(yù)熱器,檢修工作結(jié)束。

        搶修過(guò)程如下:

        2010-10-29 T 01:30,#1A引風(fēng)機(jī)停運(yùn)。

        01:33,#1 A空氣預(yù)熱器主驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)停運(yùn),空氣預(yù)熱器停轉(zhuǎn),空氣預(yù)熱器入口煙門(mén)關(guān)閉。

        01:55,輔助電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器拆除工作結(jié)束,人工盤(pán)車發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子卡澀盤(pán)動(dòng)困難,氣動(dòng)馬達(dá)、輔助電動(dòng)機(jī)、主電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)均不成功,開(kāi)始人工盤(pán)車。

        01:56,停運(yùn)#1A送風(fēng)機(jī),關(guān)閉送風(fēng)機(jī)出口擋板。

        01:59,關(guān)閉空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)擋板。

        在搶修過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子向煙氣側(cè)傾斜嚴(yán)重,轉(zhuǎn)子主軸偏移2 mm,與靠近煙氣側(cè)的透蓋發(fā)生無(wú)間隙擠壓。3個(gè)扇形板跟蹤裝置均提到最高位,但3個(gè)扇形板檢測(cè)到的轉(zhuǎn)子與扇形板之間的間隙差別較大,最大處差別4 mm,轉(zhuǎn)子T形鋼已不平直,空氣預(yù)熱器基本盤(pán)轉(zhuǎn)不動(dòng),由此判斷空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子變形嚴(yán)重。

        針對(duì)空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子變形情況,采取了熱風(fēng)倒灌使空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子均勻回暖的搶修措施。2010-10-30 T 12:20,空氣預(yù)熱器主馬達(dá)啟動(dòng)成功。在整個(gè)檢修過(guò)程中,2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)未停運(yùn)。

        在搶修過(guò)程中,采取各種技術(shù)措施后風(fēng)溫情況與轉(zhuǎn)子盤(pán)動(dòng)情況見(jiàn)表1。

        從表1可以看出,在二次熱風(fēng)未倒灌前的9 h,轉(zhuǎn)子僅盤(pán)動(dòng)了7/10圈,9 h內(nèi)故障無(wú)減輕跡象。開(kāi)始熱風(fēng)倒灌的30 min,轉(zhuǎn)子卡澀就有減輕跡象,倒灌1 h后,轉(zhuǎn)子溫度基本均勻,盤(pán)動(dòng)已經(jīng)很靈活,再過(guò)30 min后,成功啟動(dòng)了空氣馬達(dá)。熱風(fēng)倒灌的效果非常顯著。

        表1 搶修過(guò)程中采取各種技術(shù)措施后風(fēng)溫情況與轉(zhuǎn)子盤(pán)動(dòng)情況(2010-10-30)

        2 空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子變形原因分析

        空氣預(yù)熱器正常運(yùn)行時(shí),各處變形是均勻的,整個(gè)轉(zhuǎn)子呈蘑菇狀下垂,各處間隙調(diào)整合格后,轉(zhuǎn)子不會(huì)發(fā)生卡涉現(xiàn)象,熱態(tài)運(yùn)行時(shí)的效果如圖1所示。

        圖1 空氣預(yù)熱器正常運(yùn)行時(shí)的變形

        圖2 空氣預(yù)熱器非正常停運(yùn)時(shí)的變形

        空氣預(yù)熱器不正常停運(yùn)時(shí),一側(cè)為熱態(tài)另一側(cè)為冷態(tài),在兩端溫差下,轉(zhuǎn)子會(huì)發(fā)生如圖2所示的變形:煙氣側(cè)高溫區(qū)轉(zhuǎn)子中心筒向上膨脹,轉(zhuǎn)子外緣向下膨脹,轉(zhuǎn)子在高溫?zé)煔鈧?cè)為蘑菇狀變形,低溫空氣側(cè)不發(fā)生變形,整個(gè)轉(zhuǎn)子呈扭曲狀變形。

        空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子運(yùn)行時(shí)的變形規(guī)律為

        式中:γ為轉(zhuǎn)子變形量,mm;Δt為預(yù)熱器冷、熱端溫差,℃;h為轉(zhuǎn)子高度,m;R為轉(zhuǎn)子半徑,m。

        轉(zhuǎn)子高度h和轉(zhuǎn)子半徑R都是固定的,所以,轉(zhuǎn)子變形量γ與預(yù)熱器冷、熱端溫差Δt成正比。

        根據(jù)公式計(jì)算停運(yùn)時(shí)煙氣側(cè)和空氣側(cè)轉(zhuǎn)子的變形量如下:

        煙氣側(cè)轉(zhuǎn)子變形量 γ1=(0.006×240/1.9)×6.5 ×6.5=32(mm);

        空氣側(cè)轉(zhuǎn)子變形量 γ2=(0.006×60/1.9)×6.5 ×6.5=8(mm)。

        轉(zhuǎn)子在煙氣側(cè)和空氣側(cè)的變形量相差24 mm,轉(zhuǎn)子呈扭曲狀不對(duì)稱變形;同時(shí),轉(zhuǎn)子外部的機(jī)殼也受溫度的影響同步膨脹,煙氣側(cè)高溫區(qū)機(jī)殼膨脹大,冷空氣側(cè)溫度低,機(jī)殼幾乎不膨脹。當(dāng)在煙氣側(cè)膨脹下垂了32mm的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到未膨脹下移的冷空氣側(cè)機(jī)殼時(shí),發(fā)生刮擦、擠壓,阻力增大,轉(zhuǎn)子盤(pán)動(dòng)困難。

        引起轉(zhuǎn)子變形的原因分析如下:

        (1)對(duì)檢修風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足,對(duì)更換軸承搶修時(shí)間過(guò)于樂(lè)觀,認(rèn)為檢修工作5~8 min就能結(jié)束。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),空氣預(yù)熱器停轉(zhuǎn)5~8 min影響不大,不會(huì)產(chǎn)生空氣預(yù)熱器變形。搶修時(shí)因螺栓銹蝕拆卸困難,輔助電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器脫開(kāi),結(jié)果檢修耗時(shí)達(dá)20 min。

        (2)在空氣預(yù)熱器停運(yùn)時(shí),送風(fēng)機(jī)聯(lián)跳邏輯保護(hù)被解除,送風(fēng)機(jī)未能及時(shí)停運(yùn),冷二次風(fēng)繼續(xù)對(duì)空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子降溫達(dá)23 min;空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)門(mén)未能及時(shí)關(guān)閉,冷一次風(fēng)持續(xù)對(duì)空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子降溫達(dá)26 min。

        (3)停運(yùn)時(shí)煙氣側(cè)溫度為320℃,空氣側(cè)溫度為2℃,兩側(cè)溫差太大,加上空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子自重較大,轉(zhuǎn)子變形嚴(yán)重,不符合停運(yùn)空氣預(yù)熱器的常規(guī)邏輯。

        3 處理過(guò)程

        空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子發(fā)生變形后,該廠立即投入了大量人力進(jìn)行人工盤(pán)車,因轉(zhuǎn)子變形嚴(yán)重,人工盤(pán)動(dòng)極為困難。在氣動(dòng)馬達(dá)助力的情況下,需要4~5人才能勉強(qiáng)盤(pán)動(dòng)一點(diǎn),盤(pán)車5 h轉(zhuǎn)子僅能盤(pán)動(dòng)90°,從煙氣側(cè)熱端轉(zhuǎn)動(dòng)到空氣側(cè)的轉(zhuǎn)子被冷風(fēng)迅速冷卻,轉(zhuǎn)子的變形未能改觀。

        在盤(pán)車的前期處理過(guò)程中,運(yùn)行人員試圖讓熱風(fēng)倒灌入空氣預(yù)熱器,使轉(zhuǎn)子均勻回暖而縮小變形量。通過(guò)打開(kāi)送風(fēng)機(jī)的動(dòng)葉和出口擋板來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié),未見(jiàn)效果,8 h內(nèi)轉(zhuǎn)子僅能盤(pán)動(dòng)半圈。

        經(jīng)過(guò)討論,分析了熱風(fēng)倒灌無(wú)效的原因,決定提高二次風(fēng)箱風(fēng)壓繼續(xù)倒灌熱風(fēng)來(lái)緩解轉(zhuǎn)子的變形。采取關(guān)小燃盡風(fēng),關(guān)小各層小二次風(fēng)箱擋板,徹底關(guān)閉停用各層燃燒器二次風(fēng)門(mén)的辦法來(lái)提高風(fēng)壓和流速,以滿足爐膛氧量。最終使空氣預(yù)熱器前、后的壓差提高到1.3 kPa,熱空氣開(kāi)始從二次風(fēng)道倒流,經(jīng)過(guò)空氣預(yù)熱器、送風(fēng)機(jī)排入大氣??諝鈧?cè)空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子溫度迅速上升,在溫度升高到50℃時(shí),為防止送風(fēng)葉柄軸承的油脂被熱空氣加熱損傷,關(guān)閉了送風(fēng)機(jī)的動(dòng)葉和擋板,在擋板后打開(kāi)人孔門(mén),使熱空氣繞開(kāi)了送風(fēng)機(jī)本體而排往大氣。30 min內(nèi)熱風(fēng)溫度與煙氣側(cè)溫度達(dá)到同步,約160℃。由于一次風(fēng)機(jī)通道較小且關(guān)閉了空氣預(yù)熱器熱一次風(fēng)出口擋板,熱一次風(fēng)通道內(nèi)的空氣不流通??諝忸A(yù)熱器轉(zhuǎn)子內(nèi)煙氣側(cè)和二次風(fēng)通道側(cè)占空氣預(yù)熱器流通面積的85%,85%的流通面積內(nèi)轉(zhuǎn)子溫度相同,極大緩解了轉(zhuǎn)子的變形量。20 min后轉(zhuǎn)子變形較為均勻,人工盤(pán)動(dòng)大為減輕。再過(guò)10 min后,空氣預(yù)熱器氣動(dòng)馬達(dá)盤(pán)車成功。冷一次風(fēng)的流通面積只占15%,當(dāng)一次風(fēng)機(jī)不停運(yùn),采取熱風(fēng)倒灌措施后,其余85%流通面積內(nèi)的溫度均勻時(shí),對(duì)轉(zhuǎn)子變形的影響并不嚴(yán)重,可見(jiàn),停運(yùn)空氣預(yù)熱器時(shí),如果條件允許可以不停運(yùn)一次風(fēng)機(jī)。

        4 防范措施

        4.1 單臺(tái)空氣預(yù)熱器停運(yùn)處理缺陷時(shí)常規(guī)停運(yùn)措施

        (1)停運(yùn)該側(cè)送風(fēng)機(jī)、關(guān)閉送風(fēng)機(jī)出口擋板及出口聯(lián)絡(luò)擋板。

        (2)停運(yùn)該側(cè)引風(fēng)機(jī),關(guān)閉引風(fēng)機(jī)出、入口擋板。

        (3)空氣預(yù)熱器繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)均勻降溫,一次風(fēng)機(jī)關(guān)小動(dòng)葉繼續(xù)運(yùn)行。

        (4)關(guān)閉該側(cè)空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)擋板、熱二次風(fēng)出口擋板及大二次風(fēng)箱入口聯(lián)絡(luò)門(mén)。

        (5)嚴(yán)密監(jiān)視空氣預(yù)熱器出口煙溫及空氣預(yù)熱器入口風(fēng)溫,當(dāng)空氣預(yù)熱器出口煙溫小于150℃時(shí),方可停運(yùn)空氣預(yù)熱器。

        4.2 單臺(tái)空氣預(yù)熱器意外跳閘停運(yùn)應(yīng)急搶修措施

        (1)立即啟動(dòng)輔助電動(dòng)機(jī)或空氣馬達(dá)驅(qū)動(dòng),如果不能成功,立即不間斷進(jìn)行人工盤(pán)車。

        (2)檢查該側(cè)空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板是否關(guān)閉嚴(yán)密。

        (3)檢查該側(cè)送、引風(fēng)機(jī)是否成功聯(lián)跳,風(fēng)機(jī)出入口擋板是否關(guān)閉嚴(yán)密。

        (4)關(guān)閉該側(cè)空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)擋板、熱二次風(fēng)出口擋板及熱二次風(fēng)箱入口聯(lián)絡(luò)門(mén)。

        (5)嚴(yán)密監(jiān)視該側(cè)空氣預(yù)熱器出口煙溫及空氣預(yù)熱器入口風(fēng)溫。當(dāng)兩側(cè)溫度偏差超過(guò)200℃時(shí),采取下列措施降低空氣預(yù)熱器內(nèi)部溫度偏差:

        1)保持該側(cè)空氣預(yù)熱器出口熱二次風(fēng)擋板關(guān)閉,打開(kāi)二次風(fēng)箱入口聯(lián)絡(luò)門(mén)。

        2)保持該側(cè)送風(fēng)機(jī)出擋板門(mén)關(guān)閉,打開(kāi)擋板門(mén)后送風(fēng)機(jī)風(fēng)道人孔門(mén),打通二次風(fēng)箱熱空氣倒流通道。

        3)適當(dāng)提高二次風(fēng)箱壓力,促使二次風(fēng)箱熱空氣倒流進(jìn)入空氣預(yù)熱器。

        4)保持空氣預(yù)熱器二次風(fēng)通道內(nèi)溫度與煙氣側(cè)煙溫同步,降低空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子的變形。

        5)在人工盤(pán)動(dòng)稍微輕松的情況下,盡快投用電動(dòng)馬達(dá)和空氣馬達(dá)協(xié)同工作,恢復(fù)空氣預(yù)熱器的轉(zhuǎn)動(dòng)。在任何情況下都不要放棄空氣預(yù)熱器的盤(pán)動(dòng)工作,直至啟動(dòng)成功。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        空氣預(yù)熱器變形原因大多為:空氣側(cè)、煙氣側(cè)溫差較大,膨脹不均,空氣預(yù)熱器因自重和高溫產(chǎn)生變形,轉(zhuǎn)子與機(jī)殼間隙變小,摩擦力增大,導(dǎo)致盤(pán)動(dòng)困難。為緩解變形,應(yīng)盡力使空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子與機(jī)殼受熱均勻,可采取熱風(fēng)倒灌的措施,迅速提高空氣預(yù)熱器空氣側(cè)溫度,使空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子均勻回暖,減少變形。

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