戚樂方
(中鐵十局三建公司,安徽 淮南 232000)
漢邑村隧道2#斜井出口方向D1K18+425~D1K18+900段出現(xiàn)粉沙性圍巖,圍巖開挖后自穩(wěn)性極差,出現(xiàn)大的掉塊和滑塌,且該種圍巖內(nèi)夾膨脹土,遇水有膨脹性,開挖后支護困難較大。在現(xiàn)場施工過程中發(fā)現(xiàn):支護后,圍巖收斂變形很大,施作仰拱和小邊墻后,變形仍然不能穩(wěn)定,容易形成大面積的初支變形侵限。
在施工過程中發(fā)現(xiàn),該種圍巖開挖后極其破碎,自穩(wěn)性極差,拱部易形成大的塌腔。
從現(xiàn)場取出土樣后發(fā)現(xiàn),裸露在空氣中的土,在風(fēng)和陽光作用下1 h后變成粉沙;另取土樣用水浸濕,體積相對膨脹1.2倍;送土樣,在標準試驗條件下進行檢驗,各項指標為:含水量為14.2%,體積膨脹率為4.86%,膨脹力為13.7 kPa,自由膨脹率為45%。由此造成開挖后支護困難,且在完成初期支護后,由于膨脹性原因,造成初支在支護時形成大面積變形開裂,從而造成初支侵限。
2.2.1 開挖方法
在現(xiàn)場這段圍巖施工過程中,施工采用圖1的兩臺階開挖方法,上臺階開挖尺寸為6.8 m×4.5 m,下臺階開挖尺寸為6.3 m×4.7 m,上下臺階開挖高度過高,造成臨空面過大,形成應(yīng)力集中釋放,造成圍巖不能自穩(wěn)而掉塊塌方。
圖1 兩臺階開挖方法示意圖
2.2.2 爆破方法
采用光面爆破,見圖2,但由于在爆破過程中,周邊眼4裝藥過多和不均勻,同時也沒有采用導(dǎo)爆索起爆,從而造成超挖及對周邊圍巖的擾動,形成應(yīng)力集中區(qū)和周邊圍巖的松動,從而造成圍巖塌方,見圖3。
圖2 炮眼布置
圖3 應(yīng)力集中區(qū)
2.2.3 設(shè)計支護參數(shù)
設(shè)計采用格柵拱架加固,掛網(wǎng)錨噴支護,格柵拱架間距1.0 m,其他支護參數(shù)見表1。
表1 設(shè)計支護參數(shù)
后經(jīng)設(shè)計變更,格柵拱架間距調(diào)整為0.8 m,拱腳處加鎖腳小導(dǎo)管注漿加固,全環(huán)共8根。通過現(xiàn)場處理侵限過程發(fā)現(xiàn),格柵拱架剛度不足,在圍巖膨脹過程中,主筋和加強筋已經(jīng)在應(yīng)力作用下變形,且加強筋與主筋之間脫焊,連接角鋼處與主筋脫焊,連接螺栓受應(yīng)力作用變形甚至被拉斷,造成初支開裂侵限。
2.2.4 施工及管理
在施工過程中,由于施工人員素質(zhì)及質(zhì)量和安全意識不強,現(xiàn)場施工時馬虎了事,造成格柵拱架間距超標,同時,鎖腳小,導(dǎo)管注漿不到位,連接螺栓不齊,錨固劑不飽滿,拱腳處噴漿前虛土沒有清理干凈,造成拱腳接頭處噴砼厚度不足;同時,施工用水和巖石地下水沒有及時排出造成遇水膨脹;加之現(xiàn)場管理人員監(jiān)控不到位,從而造成變形。
在應(yīng)對該種圍巖施工中,主要做了以下幾種方法的嘗試:
1、2部超前開挖,后一循環(huán)1、3部開挖,其中,時刻保持2、3部支護錯開,1部稱上導(dǎo),2、3部分別稱左右下導(dǎo)。
開挖后及時初噴3~5 cm厚噴射砼,及時施作初期支護,其支護參數(shù)見表2。
表2 初期支護參數(shù)
其中,砂漿錨桿采用準22螺紋鋼,利用錨桿錨固劑,開挖采用光面爆破開挖。通過現(xiàn)場施工發(fā)現(xiàn),采用上述方法施工出現(xiàn)以下問題:
(1)1部和2、3部垂直開挖面開挖后不能自穩(wěn),發(fā)生滑塌,以1部正斷面和拱頂剝塌最為嚴重,初噴起不了穩(wěn)定圍巖的作用。
(2)錨桿施工時采用風(fēng)動鑿巖機成孔,由于是粉沙巖,由巖性所決定,該種圍巖遇水后立刻液化形成泥漿,且風(fēng)動鑿巖機以高壓風(fēng)和高壓水為動力,遇到該種性質(zhì)的圍巖后,鉆孔過程中,由于高壓風(fēng)和水的作用,使得錨桿孔壁的圍巖遭到嚴重液化擴孔,錨固劑塞入后不能與四周圍巖形成很好的整體?,F(xiàn)場施工發(fā)現(xiàn),在錨桿按照設(shè)計施工完畢過后3~4 h,仍能用手拔出錨桿。所以采用此種方法時,錨桿未能起到它和周圍巖石的連接作用、組合作用和整體作用。
(3)錨噴支護完成后,由于該種圍巖既有粉沙又有膨脹土存在,在遇水后,粉沙性圍巖液化隨水流失,而膨脹土則發(fā)生膨脹作用,造成支護后不斷發(fā)生收斂變形,而且支護與圍巖壁之間由于粉沙圍巖遇水液化流失形成支護背后的空腔,使得錨噴支護不能與周圍圍巖密貼。現(xiàn)場施工時通過鉆芯發(fā)現(xiàn),有水段容易形成支護背后空腔。
(4)在現(xiàn)場施工時,由于采用上下導(dǎo)坑法進行,拱架在開挖下導(dǎo)時,由于2、3部正垂直面的滑塌而造成上導(dǎo)拱腳的懸空和破壞,這樣,在下導(dǎo)施工時,上下導(dǎo)不能正常連接;同時采用螺栓連接,接頭的存在本身就已經(jīng)破壞了格柵鋼架的整體受力性;再則,上下導(dǎo)接頭處通常開挖不到位,造成接頭處噴砼厚度不足,上下導(dǎo)的網(wǎng)片不能連接形成整體;另外,噴砼前鋼架內(nèi)的虛渣未能清除,這些都是造成后期初支變形的隱患。
針對以上現(xiàn)場施工中所出現(xiàn)的問題,在通過一系列的分析和試驗過后,針對該種圍巖現(xiàn)場采用以下施工方案,并取得良好的施工效果。
3.2.1 預(yù)留核心土
1部采用短進尺且預(yù)留核心土防止掌子面正面剝塌;拱部采用超前小導(dǎo)管注漿進行超前支護,見圖4,防止拱部出現(xiàn)滑塌;2部采用短進尺,早封閉;3部馬口加寬留置。
3.2.2 鎖腳注漿小導(dǎo)管
鎖腳錨桿采用鎖腳小導(dǎo)管注漿對鎖,系統(tǒng)錨桿拱墻部采用系統(tǒng)導(dǎo)管注漿加固,漿液擴散到四周圍巖和錨桿孔中,凝固后,導(dǎo)管與周圍圍巖形成良好的整體,起到了很好的連接、組合和整體作用。同時,由于漿液擴散到圍巖中,加固了周圍的圍巖,改變了塑性區(qū)。
圖4 1部預(yù)留核心土示意圖
3.2.3 大拱腳
在上下導(dǎo)接頭處人為形成超挖20 cm,不僅保證了接頭處噴砼厚度,同時還加強了接頭處初支的強度和鋼度。見圖5,同時用風(fēng)鎬人工修出上導(dǎo)拱腳,使上導(dǎo)拱腳不被機械破壞,保證接頭螺栓全部能上齊,使下導(dǎo)網(wǎng)片能與上導(dǎo)網(wǎng)片連成整體。噴砼前清除鋼架內(nèi)虛渣,保證噴砼的密實。
圖5 大拱腳
以上采取的方案在現(xiàn)場施工中對這種圍巖起到了很好的效果,但在后期施作D1K18+640~D1K18+720段時發(fā)現(xiàn):在利用兩臺階預(yù)留核心土方法開挖過程中,由于上導(dǎo)開挖高度4.5 m,造成臨空面過大,應(yīng)力集中釋放,上導(dǎo)正掌子面和拱頂滑塌比較嚴重,后嘗試三臺階開挖支護方法。
3.3.1 開挖方法
針對上述開挖方法存在的問題,采用三臺階開挖方法,見圖6。
圖6 三臺階開挖示意圖
1部、2部、4部一循環(huán)開挖,下一循環(huán)1部、3部、5部開挖,1部開挖高度2.7 m,中導(dǎo)開挖高度2.9 m,下導(dǎo)開挖高度3.4 m,這樣就大大縮小了各臺階的開挖高度,即縮小了臨空面,減小了應(yīng)力釋放區(qū),減小滑塌。
3.3.2 支護措施
拱腳處采用鎖腳小導(dǎo)管對鎖注漿加固,見圖7。
拱架采用18工字鋼加固,徑向采用注漿小導(dǎo)管加固。同樣,拱腳采用大拱腳實噴,起到了很好的加固作用,見圖7。
3.3.3 管理措施
圖7 鎖腳注漿小導(dǎo)管加固示意圖
在現(xiàn)場施工過程中,吸取以往教訓(xùn),加強現(xiàn)場施工過程的監(jiān)控力度,支護過程中,上、中、下導(dǎo)連接處連接螺栓必須上全,同時清除上、中、下臺階拱腳處虛渣,保證接頭處噴砼厚度,加強現(xiàn)場小導(dǎo)管注漿的監(jiān)控,保證注漿的飽滿。
通過以上措施,施工中有效地阻止了此段粉沙性膨脹性巖層地段初期支護的變形,同時,既保證了仰拱和二襯的及時緊跟,又保證了最終的安全。
在遇到粉沙膨脹性圍巖時,在施工過程中主要注意以下幾點:①“短進尺,弱爆破,強支護”;②及時地施作仰拱、二襯;③膨脹土在遇水的情況下才會膨脹,所以加強施工現(xiàn)場排水工作是關(guān)鍵;④人是施工的主體,加強現(xiàn)場施工人員和管理人員的質(zhì)量意識、安全意識才是根本。