文漢云,陳 緋
湖北新冶鋼,湖北黃石 435001
近期,煉鋼廠針對(duì)一部分過鋼量為0.6萬噸~3萬噸的350X470結(jié)晶器銅板倒錐度進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)倒錐度異常。為保證鑄坯質(zhì)量不受影響,對(duì)倒錐度異常原因進(jìn)行分析,為結(jié)晶器改進(jìn)提供依據(jù)。
對(duì)現(xiàn)在使用的結(jié)晶器銅板分析得出,原設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)時(shí)與常見銅板設(shè)計(jì)相比有兩點(diǎn)創(chuàng)新:一是螺栓位置有2mm的凸臺(tái),也就是銅板的冷面與背板之間存在2mm的間隙,整個(gè)平面形成一個(gè)水縫,目的在于增加冷卻面積,尤其是螺栓孔附近的冷卻;二是在螺栓所在的肋筋上,開了分段水槽,目的也是加強(qiáng)螺栓孔附近的冷卻。 但是,創(chuàng)新不等于合理。首先,對(duì)于螺栓所在的肋筋上的分段水槽,雖然通過水縫與整個(gè)水系統(tǒng)相通,但是從流體分析可以得出其內(nèi)部的水幾乎不參與流動(dòng),其結(jié)果可能就會(huì)在這個(gè)位置產(chǎn)生沸騰,沸騰產(chǎn)生的水蒸氣形成氣泡混在冷卻水中間,會(huì)大大降低冷卻水的換熱效率。并且從位置上看,氣泡更容易在螺栓孔位置的水縫位置聚集,使得設(shè)計(jì)者的第一個(gè)創(chuàng)新意圖難以實(shí)現(xiàn)。從下圖中照片上(如圖1所示)也可以看出,在結(jié)晶器上部的螺栓孔附近及內(nèi)置水槽位置,有比較明顯印記,初步分析可能是局部沸騰后產(chǎn)生了高溫水蒸氣,導(dǎo)致傳熱變差所致。
圖2為新舊結(jié)晶器銅板內(nèi)腔曲線對(duì)比,進(jìn)一步了解得知:盡管內(nèi)腔尺寸變化很大,但表面鍍層基本沒有明顯脫落,因此,我們可以初步判定造成倒錐度異常的原因主要是由于銅板變形。銅板表面在銅板過鋼5千噸~6千噸時(shí)銅板就有變形傾向,圖2所示曲線為過鋼量為3萬噸左右時(shí)所測(cè)結(jié)果。對(duì)于銅板的變形,有3種可能:一是當(dāng)銅板內(nèi)表面溫度超過銅材的再結(jié)晶溫度時(shí),銅材發(fā)生了再結(jié)晶,導(dǎo)致銅板永久變形;二是由于銅板溫度較高,即便沒有達(dá)到再結(jié)晶溫度,由于銅板受熱膨脹后不合理的約束產(chǎn)生很大的局部應(yīng)力,并超過了銅材的屈服極限,也會(huì)產(chǎn)生永久變形;三是生產(chǎn)鋼種頻繁更換,各鋼種的凝固收縮率不同導(dǎo)致銅板受力狀況復(fù)雜并變形。對(duì)于這個(gè)銅板,3種情況可能都存在。
隨著對(duì)鑄坯凝固特性的深入研究,恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)晶器內(nèi)腔尺寸和形狀應(yīng)根據(jù)鑄坯凝固時(shí)的體積收縮規(guī)律予以確定。澆入結(jié)晶器內(nèi)的鋼水因冷卻而生產(chǎn)坯殼,隨著拉坯進(jìn)行,鑄坯逐漸收縮,其收縮過程分為液態(tài)收縮、凝固收縮和固態(tài)收縮。液態(tài)收縮會(huì)被不斷注入的鋼液填補(bǔ),對(duì)鑄坯外形尺寸幾乎沒有影響,在結(jié)晶器中鑄坯主要收縮為凝固收縮。凝固收縮量與鋼種的含碳量有關(guān),隨著含碳量增加凝固體積收縮也增大,不同含碳量的凝固收縮率見表1。
表1 鋼中碳含量與凝固收縮率的關(guān)系
倒錐度的確定主要與鑄坯斷面尺寸、拉速和澆注鋼種的含碳量有關(guān)。錐度過小,可能導(dǎo)致鑄坯出現(xiàn)菱變、縱向凹陷和縱向裂紋等缺陷;錐度過大,會(huì)增加拉坯阻力,造成結(jié)晶器內(nèi)壁過度磨損,減少結(jié)晶器銅管或銅板的壽命,甚至可能導(dǎo)致鑄坯出現(xiàn)橫裂紋。
在實(shí)際應(yīng)用中,由于鋼廠的產(chǎn)品方案往往包含許多鋼種,而且其操作條件不盡相同,無法得出一種可通用的多錐度結(jié)晶器,但也不能按逐個(gè)鋼種選擇錐度。通??蓪⑸a(chǎn)比例較大的鋼種作為確定結(jié)晶器倒錐度考慮的重點(diǎn),并將凝固時(shí)具有類似體積變化規(guī)律的鋼種歸納為同一類,對(duì)各規(guī)格結(jié)晶器確定1種~2種倒錐度。
圖1 煉鋼廠350X470結(jié)晶器銅板
圖2 煉鋼廠350X470新舊結(jié)晶器銅板倒錐度對(duì)比
1)拉速:0.32mpm;
2)水流量:計(jì)算中取180m3/h;
3)表面鍍層 :長(zhǎng)邊 上部0.2mm,下部1.1mm;
4)冷卻水溫:入口32,出口37.5;
5)導(dǎo)熱率 :銅板 343Kcal/m.hr.℃, 鍍層 45 Kcal/m.hr.℃ ;
6)液面高度:50mm;80mm;
7)冷卻水流速:實(shí)際按水量計(jì)算;
8)銅板厚度:34mm。
鋼水與銅板之間有過渡層,二者之間的熱交換
由于拉速低,完全應(yīng)用這個(gè)公式不合理。根據(jù)文獻(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果,低于彎月面以下200mm以后,熱流變化不大,因此本計(jì)算中按200mm位置計(jì)算熱流施加。
由于采用對(duì)稱條件,在對(duì)稱邊界上施加對(duì)稱邊界條件,對(duì)于熱分析而言,對(duì)稱邊界本質(zhì)上和絕熱邊界等效,所以也可直接施加絕熱邊界。
1)結(jié)晶器銅板水槽設(shè)計(jì)不合理,可能會(huì)出現(xiàn)局部沸騰;
2)液面高度過高,會(huì)造成銅板最高溫度大幅度增加,還會(huì)引起冷卻水的局部沸騰;
3)沿拉坯方向螺栓較少,間距較大,由于銅板受熱膨脹引起的變形集中到幾個(gè)點(diǎn)來消耗,可能會(huì)引起螺栓位置銅板應(yīng)力超過屈服極限,從而產(chǎn)生永久變形。
結(jié)晶器水槽布置與水流動(dòng)狀況對(duì)銅板的使用效果影響很大。我公司使用過程中發(fā)現(xiàn)銅板溫度過高,有時(shí)甚至出現(xiàn)銅板燒蝕。設(shè)計(jì)者在螺栓孔位置的肋筋上開了兩個(gè)水槽,目的也是增加螺栓位置的冷卻,但是,通過流體分析,發(fā)現(xiàn)水從增開的水槽內(nèi)流過的流量很小,流速也很小,因此證明其效果并不好。說明這里經(jīng)過高溫,甚至可能出現(xiàn)過沸騰。
綜上所述,銅板倒錐度異常主要是銅板變形造成的。銅板變形一是由于銅板冷卻水槽設(shè)計(jì)不夠合理,冷卻效果不好,銅板內(nèi)表面溫度局部過高;二是由于結(jié)晶器本體水箱與銅板之間有間隙,無法完全支撐銅板,并且水箱強(qiáng)度也不足夠。
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