崔立麗(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
提高加密環(huán)狀摻水集油工藝運(yùn)行效率的分析
崔立麗(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
為了提高原油產(chǎn)量,油田各采油廠三次加密井在不斷增多,為了保證這些井的正常生產(chǎn),采取了一種環(huán)狀摻水集油工藝。文中對單管環(huán)狀摻水工藝的現(xiàn)場運(yùn)行情況進(jìn)行了分析,經(jīng)過一年的現(xiàn)場運(yùn)行,單管環(huán)狀摻水集油工藝中70%以上的集油環(huán)能夠滿足生產(chǎn)需要,實(shí)現(xiàn)了降低生產(chǎn)能耗的目的,適合推廣使用。
三次加密井 環(huán)狀集油 回壓 管徑
2009年我們在產(chǎn)能建設(shè)中采用一種集油新工藝-單管環(huán)狀摻水集油工藝。新建集油環(huán)14個(gè),所轄油井50口。最長環(huán)狀集油半徑1560m,環(huán)內(nèi)最多井?dāng)?shù)5口,50口油井集油管徑全部采用?60× 3.5mm。經(jīng)過一年的現(xiàn)場運(yùn)行,單管環(huán)狀摻水集油工藝中70%以上的集油環(huán)能夠滿足生產(chǎn)需要,實(shí)現(xiàn)了降低生產(chǎn)能耗的目的。根據(jù)2009年油井平均摻水單耗計(jì)算,2010年環(huán)井平均單井摻水量6.72m3/d口,節(jié)電15.49×104kWh,節(jié)氣24.3×104m3。
2.1 有效降低生產(chǎn)能耗,節(jié)能效果顯著
經(jīng)過現(xiàn)場應(yīng)用,單管環(huán)狀摻水集油工藝70%以上的集油環(huán)能夠滿足生產(chǎn)需要,降低了生產(chǎn)能耗。為了充分發(fā)揮新工藝的作用,我們加強(qiáng)油井跟蹤管理工作,每天錄取回壓,發(fā)現(xiàn)回壓達(dá)到0.8MPa,及時(shí)利用摻水沖洗集油管道。通過半年生產(chǎn)參數(shù)的摸索,優(yōu)化出環(huán)狀流程集油管道沖洗周期,見表1。
10個(gè)正常環(huán)狀流程油井沖洗周期優(yōu)化后與投產(chǎn)初期對比:每環(huán)平均沖洗周期延長21d,年度累計(jì)沖洗次數(shù)減少100次,年度累計(jì)沖洗時(shí)間減少200h、油井停機(jī)時(shí)間減少200h,摻水量減少870m3。
統(tǒng)計(jì)1隊(duì)和2隊(duì)摻水系統(tǒng)能耗情況,2010年1-7月與2009年同期生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比,油井井?dāng)?shù)增加86口,噸液耗氣下降0.64m3/t,摻水單耗下降0.23kWh/m3,摻水壓力保持1.6MPa不變,優(yōu)于全礦平均水平,見表2、表3。
表1 環(huán)狀流程集油管道每環(huán)沖洗周期優(yōu)化前后對照
表2 1隊(duì)和2隊(duì)能耗指標(biāo)對比
表3 礦能耗指標(biāo)對比
2.2 部分環(huán)狀流程井回壓高于井口設(shè)計(jì)回壓
新工藝在節(jié)能降耗方面效果顯著,但在實(shí)踐中也暴露出了問題,能夠正常運(yùn)行10個(gè)集油環(huán),占集油環(huán)總數(shù)的71%,1個(gè)集油環(huán)無法正常運(yùn)行,存在回壓短期內(nèi)升高的問題,自2009年12月每個(gè)環(huán)井,停運(yùn)部分油井,降低回油壓力,維持生產(chǎn),為解決上述問題我們做了現(xiàn)場調(diào)查和分析,見表4。
表4 三次加密回壓高集油環(huán)情況表
2.3 現(xiàn)場調(diào)查情況
2.3.1 調(diào)查方法
1)處理前,錄取目前生產(chǎn)井回油壓力、摻水量、日產(chǎn)液量、單井取樣含水、回油溫度等數(shù)據(jù)。
2)在當(dāng)前狀況下,保持摻水量不變,再多啟1口井,記錄回壓、回油溫度,量油(運(yùn)行環(huán)井總液量)、取樣(單井含水)觀察生產(chǎn)運(yùn)行情況。
2.3.2 調(diào)查情況
1)1隊(duì)1號計(jì)量間2環(huán)調(diào)查情況及原因分析。3月22至23日對1號計(jì)量間2環(huán)進(jìn)行調(diào)查。由于4號井卡泵,對油井1號、2號、3號錄取相關(guān)數(shù)據(jù)。3口井合計(jì)日產(chǎn)液70m3/d,綜合含水60%。同時(shí)啟運(yùn)3口井,3h回壓達(dá)到1.5MPa,調(diào)查結(jié)果,目前集油管徑?60×3.5不能滿足3口井同時(shí)生產(chǎn)。分析環(huán)井回壓升高的主要原因:一是集油管道長1250m,壓力損失大,流體流動阻力增大;二是該環(huán)井有2口井含水在60%~65%之間處于原油轉(zhuǎn)相點(diǎn)附近,流體黏度大,流速低,流動性差,造成油井回壓升高,見表5。
3)分析正常環(huán)井與異常環(huán)井的區(qū)別。環(huán)井主要參數(shù)見表6。
對比結(jié)果:一是異常環(huán)狀流程油井比正常環(huán)狀流程油井平均集油半徑長529m,造成異常環(huán)狀流程油井比正常環(huán)狀流程油井正常時(shí)平均回壓高0.19 MPa。二是由于開發(fā)效果好,油井實(shí)際日產(chǎn)液比預(yù)測日產(chǎn)液高,與示功圖測產(chǎn)對比:正常環(huán)高29%,異常環(huán)高20%;與本次落實(shí)日產(chǎn)液對比:正常環(huán)高39%,異常環(huán)高56%。三是本次落實(shí)單井含水比預(yù)測含水低,正常環(huán)低3%,異常環(huán)低19%~38%。四是異常環(huán)狀流程油井環(huán)內(nèi)井?dāng)?shù)比正常環(huán)狀流程油井環(huán)內(nèi)井?dāng)?shù)多1口。五是本次落實(shí)采用玻璃管或流量計(jì)量油量,與示功圖測產(chǎn)對比,正常環(huán)相差14.7%,而異常環(huán)相差44.8%,日常上報(bào)數(shù)據(jù)以示功圖測產(chǎn)為準(zhǔn),因此上報(bào)數(shù)據(jù)偏低。
表5 1號計(jì)量間2環(huán)調(diào)查數(shù)據(jù)記錄表
表6 環(huán)井主要數(shù)據(jù)對比表
由于異常環(huán)井無法正常生產(chǎn),建議每個(gè)環(huán)拆成兩個(gè)環(huán)生產(chǎn),改進(jìn)方案如下。
目前,在實(shí)際生產(chǎn)工作中,1號計(jì)量間的2環(huán)上有1號井、2號井、3號井、4號井,2環(huán)的實(shí)際走向見圖1。
圖1 1號計(jì)量間2環(huán)現(xiàn)工藝走向
我們建議的改進(jìn)方案是把2環(huán)拆成2個(gè)環(huán)進(jìn)行生產(chǎn),根據(jù)節(jié)約成本、就近搭環(huán)的原則,把1號井和2號井搭在一條環(huán)上,從1號計(jì)量間分別引出2條管線,形成的一條環(huán)為:1號計(jì)量間→1號井→2號井→1號計(jì)量間,另一條環(huán)為:1號計(jì)量間→3號井→4號井→1號計(jì)量間,見圖2。這樣改進(jìn)后,既防止了在冬季常溫集輸階段因凍堵現(xiàn)象引起的停產(chǎn),又節(jié)約了在修井過程中的資金成本。
圖2 1號計(jì)量間2環(huán)改進(jìn)方案走向
1)單管環(huán)狀摻水集油工藝,能夠有效降低生產(chǎn)能耗。
2)由于油井日產(chǎn)液量、單井含水等因素的動態(tài)變化、實(shí)際油井日產(chǎn)液量高于預(yù)測日產(chǎn)液量,含水低于預(yù)測含水。造成油井回壓超過井口設(shè)計(jì)回壓,需要改進(jìn)集油工藝。建議每個(gè)環(huán)拆成兩個(gè)環(huán)生產(chǎn),可以解決回油壓力高的問題。
3)根據(jù)油井生產(chǎn)運(yùn)行狀況和現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果分析,具備以下條件更有利于油井正常生產(chǎn)管理。一是集油環(huán)總長度不易大于1000m;二是在搭建環(huán)狀井時(shí),集油管徑要逐口增大。
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.07.006
2012-05-16)
崔立麗,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(工商管理專業(yè)),從事地面動態(tài)管理工作,E-mail:cuilili@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田第四采油廠第五油礦工藝隊(duì)動態(tài)管理,163411。