◎ 徐州市三環(huán)路公路管理站 何 銀
在徐州公路結(jié)構(gòu)物高強(qiáng)砼使用粉煤灰和雙摻技術(shù)方面取得突破。除保證設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度外,通過雙摻技術(shù),得到較優(yōu)良的工作性,控制早期強(qiáng)度,提高后期強(qiáng)度,保證減少收縮,防止裂縫,取得較穩(wěn)定和靠得住的高強(qiáng)砼施工保證率。本次設(shè)計的雙摻粉煤灰砼為C50-C60級高強(qiáng)砼,坍落度為90-110mm,適宜橋梁等結(jié)構(gòu)物實用。
本次設(shè)計所用石料選用反擊式石灰?guī)r碎石,針片狀少,含泥量小,級配合成結(jié)果良好且實際運(yùn)用時碎石級配波動小。水泥為巨龍P.II52.5R水泥,據(jù)規(guī)范要求宜不用R型水泥,但受地材限制,本次仍采用R型水泥。粉煤灰為華潤電廠I級粉煤灰。外加劑為徐州超力公司所產(chǎn)CNF-1B型緩凝高效減水劑。黃砂產(chǎn)地為邳州,細(xì)度模數(shù)2.60。
原材料具體技術(shù)指標(biāo)見后續(xù)圖表:
表1 碎石級配合成情況
表2 粉煤灰技術(shù)指標(biāo)
表3 CNF-1B緩凝高效減水劑技術(shù)指標(biāo)
1.基本程序和方法:先按常規(guī)砼設(shè)計方法,求取基準(zhǔn)砼的水灰比基準(zhǔn)用水量和水泥用量。然后以超量取代法計算粉煤灰摻量和保留水泥用量,以保持總膠量基本不變?yōu)樵瓌t,按實際試驗確定的外加劑減水率計算用水量和相應(yīng)的水膠比,求取雙摻粉煤灰砼的基準(zhǔn)配合比。再通過試配檢驗并經(jīng)調(diào)整試驗,得出設(shè)計配合比。
2、變換粉煤灰摻量按照設(shè)計目標(biāo)要求和可行條件,做兩組配合比設(shè)計,并適當(dāng)調(diào)整水膠比再作兩對比組進(jìn)行比較優(yōu)選。下階段擬變換水泥和外加劑品種等,進(jìn)行擴(kuò)大試驗。
3.幾項指標(biāo)經(jīng)驗性控制要求:
(1)水泥采用52.5級(宜不用R型)。
(2)外加劑采用緩凝高效減水劑,最佳減水率在20%以上。
(3)總膠量不大于600kg/m3,其中水泥用量不大于500kg/ m3,粉煤灰總摻量不大于30%。
(4)用水量宜控制在150-175kg/ m3之間,水膠比宜控制在0.26-0.35之間,砂率宜控制在28%-34%之間。
4、幾項基本指標(biāo)的選擇和試驗:
(1)雙空白基準(zhǔn)砼水灰比(雙空白指粉煤灰和外加劑皆為零)
采用公式:
(2)雙空白基準(zhǔn)砂率及用水量(見表4):
綜合表4中數(shù)據(jù)分析:在參照規(guī)范要求選定的砂率28%-34%區(qū)間內(nèi),坍落度與砂率成反比。選取第5組為雙空白的基準(zhǔn)組別,βs=30%為最優(yōu)砂率,用水量為225 kg/m3。
(3)外加劑減水率試驗(見表5和表6):
(4)粉煤灰的減水作用試驗:(見表7)
據(jù)分析表6,0.9%摻量為未摻粉煤灰砼最優(yōu)減水劑摻量,此時單位用水量為157kg/m3,水泥用量不變,仍為500kg/m3。結(jié)合表7,因粉煤灰有一定減水作用,故用于雙摻水泥砼時減水劑摻量為0.8%,以總膠量為基數(shù)計算,其單位用水量仍為157kg/m3。
表4
表5:(Wo=225,Co=500,βs=30%)
表6:減水率曲線
表7
5、分組配合比設(shè)計結(jié)果(見表8):
本次共設(shè)計五組配合比。甲組為單摻外加劑砼,作為考察摻加粉煤灰效果的基礎(chǔ)。乙、丙兩組粉煤灰取代量分別為20%、25%,其水泥用量由甲組水泥用量根據(jù)粉煤灰取代量計算得來,粉煤灰超摻系數(shù)均為1.25。丁、戊兩組分別對應(yīng)乙、丙兩組向上浮動0.02水膠比,用水量不變,總膠量略有減少。由于水膠比較小,不推薦向下浮動水膠比的做法。
本階段設(shè)計研究,從強(qiáng)度、工作性和收縮值三個方面重點選擇抗壓強(qiáng)度、坍落度、凝結(jié)時間、坍落度經(jīng)時損失以及收縮值等指標(biāo),進(jìn)行檢驗對比,并做經(jīng)濟(jì)成本分析。結(jié)果見附表9—表 13。
強(qiáng)度:本次雙摻粉煤灰砼的強(qiáng)度基準(zhǔn)是C50級,考慮施工及使用需要,要求3-7天強(qiáng)度達(dá)到C50級,28天標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度按C60級控制,具有較可靠的強(qiáng)度保證率。所做的四組均符合上述要求,且強(qiáng)度發(fā)展平穩(wěn)適當(dāng),規(guī)律性顯著,并均優(yōu)于單摻外加劑砼(早期強(qiáng)度過高,后期增長不明顯)。表明本方法設(shè)計的雙摻粉煤灰砼具有強(qiáng)度方面的優(yōu)勢。
工作性:所做四組的坍落度,均符合目標(biāo)要求(高于密配筋砼規(guī)范推薦范圍一個檔次),試驗結(jié)果穩(wěn)定,粉煤灰摻量與坍落度增減關(guān)系明確。拌和物的和易性、抗離析和保水性良好。砼的初終凝時間明顯延長。坍落度經(jīng)時損失得到一定控制,半小時坍損約1/3,叫單摻外加劑砼減少(單摻外加劑砼坍損一般在1/2左右)??梢姡O(shè)計的高強(qiáng)雙摻粉煤灰砼常規(guī)工作性良好,并可在一定條件下泵送。
表8
收縮值:雙摻粉煤灰砼收縮絕對值比單摻外加劑砼收縮值可減少1/3,且在室內(nèi)自然條件下發(fā)展緩慢、均衡。表明在最佳膠凝物比例范圍內(nèi)摻加粉煤灰,可以提高砼的體積穩(wěn)定性,控制構(gòu)造物裂縫的發(fā)生和發(fā)展。
甲組與乙丙丁戊四組對比分析:
(1)從強(qiáng)度方面分析,甲組初期強(qiáng)度高于其他四組,至28天齡期是彼此接近,60天齡期非常接近,90天齡期甲組強(qiáng)度低于其他四組,符合粉煤灰砼強(qiáng)度發(fā)展規(guī)律。
(2)從初、終凝時間方面分析,甲組初終凝時間明顯早于其他四組,符合粉煤灰起緩凝作用的原理。
(3)從收縮值方面分析:甲組收縮高于其他四組,說明摻加一定量粉煤灰有減少收縮,改善水泥砼體積穩(wěn)定性的作用。
(4)從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面分析,甲組原材料成本高于其他四組。
乙丙兩組對比分析:
(1) 強(qiáng)度方面:乙、丙兩組發(fā)展規(guī)律類似,但乙組早期強(qiáng)度略高于丙組,至28天齡期后兩組基本接近。
(2)工作性方面:
A 因粉煤灰有一定減水作用,丙組粉煤灰摻量高于乙組,則坍落度丙組大于乙組。
B 由于粉煤灰的緩凝作用,丙組坍落度經(jīng)時損失小于乙組,而且丙組初終凝時間與乙組比較初終凝時間明顯推遲。
(3) 收縮方面:
乙組因粉煤灰摻量較少,其后期收縮值大于丙組。
乙與丁、丙與戊各自比對分析:
(1)強(qiáng)度方面:丁、戊兩組各自對應(yīng)乙、丙兩組增加0.02水膠比,強(qiáng)度很接近,丁、戊兩組稍偏低,特別是3-7天強(qiáng)度表現(xiàn)比較明顯,這與水泥用量較少,早期粉煤灰作用尚不明顯有關(guān)。
(2)工作性方面:乙與丁比較和丙與戊比較,坍落度相同或接近。
(3)收縮值方面:乙組后期收縮值較大。戊組收縮值明顯高于其他三組,相比而言屬于劣勢,與水泥用量過于偏少有關(guān)。
(4)經(jīng)濟(jì)成本方面:乙略高于丁,丙略高于戊。
丙組與丁組比對分析:
(1)強(qiáng)度方面:二者強(qiáng)度發(fā)展規(guī)律基本相同。
(2)工作性方面:因粉煤灰取代量不同,二者坍落度有所差別,丙組略高于丁組。據(jù)此,可以在設(shè)計目標(biāo)范圍內(nèi),通過調(diào)整粉煤灰取代量來達(dá)到小幅調(diào)整坍落度的目的,而無須改變用水量和外加劑摻量。
(3)收縮值方面:二者收縮值基本相同。
(4)經(jīng)濟(jì)成本方面:二者原材料估算成本幾無懸殊。
配合比優(yōu)選:綜合各種指標(biāo)推薦丙、丁兩組為本次設(shè)計試驗研究的優(yōu)選配合比。兩者的各項性能指標(biāo)及其變化規(guī)律基本相同,經(jīng)濟(jì)成本也相近,只是坍落度略有差別??筛鶕?jù)原材料條件,特別是工作性要求作一定選擇。
限于本試驗室條件,采用150mm×150mm×550mm規(guī)格小梁抗折試塊,兩端安裝千分表,并暴露于室內(nèi)干燥陰涼處,分齡期觀測收縮值。結(jié)果不十分精確,但有較好對比價值,可供參照。
表9:150mm*150mm試件強(qiáng)度
表10:初終凝時間
表11:坍落度經(jīng)時損失
表12:收縮值
表13 原材料成本估算
設(shè)計和施工中必須強(qiáng)調(diào)的要點
(1)設(shè)計方法中需要注意的兩個問題:
在采用低水膠比和控制總膠量中粉煤灰不大于30%兩個前提下,一定時段內(nèi)水泥和粉煤灰都不可能完全水化,因此沒有必要按現(xiàn)行規(guī)范將超摻的粉煤灰作為填料排除在總膠量和水膠比計算之外。本設(shè)計方法是把超摻部分的粉煤灰一并列入總膠量,參與水膠比計算。
由水泥強(qiáng)度和水泥用量構(gòu)成的水泥強(qiáng)度貢獻(xiàn)率,是決定水泥砼強(qiáng)度的一個控制因素,對高強(qiáng)砼而言更為重要。本設(shè)計方法中按雙空白基準(zhǔn)砼水泥用量以超摻法求取的總膠量,在計算雙摻砼基準(zhǔn)水膠比以及試配檢驗過程中原則上應(yīng)保持不變。大于600kg/m3,按規(guī)范要求采用600kg/ m3設(shè)計。調(diào)整配合比時,水膠比變化幅度不應(yīng)超過0.02-0.03,以防總膠量過分減少。
(2)粉煤灰必須采用I級以上粉煤灰,并經(jīng)試驗認(rèn)定。
(3)高效減水劑,必須進(jìn)行適應(yīng)性試驗,而且施工時必須逐批次對比試驗。
(4)工地試驗室作生產(chǎn)試驗時,必須采用強(qiáng)制式機(jī)械拌制設(shè)備,改變用水量必須另作試驗,粉劑型外加劑不得先加水拌和,摻加方式為后摻法。施工現(xiàn)場嚴(yán)禁以加水,加水泥粉煤灰漿方式調(diào)整坍落度。緊急情況處理可加少量外加劑復(fù)拌,恢復(fù)一定坍落度,必要時經(jīng)試驗確定外加劑摻量。
(5)雙摻粉煤灰砼必須采用濕水養(yǎng)護(hù),并適當(dāng)延長養(yǎng)護(hù)時間,以防止裂縫和保證強(qiáng)度正常增長。
(6)高強(qiáng)雙摻粉煤灰砼因強(qiáng)度較有保證,設(shè)計、施工時應(yīng)將提高工作性和防止裂縫放在重要位置,決不能認(rèn)為只要達(dá)到強(qiáng)度就萬事大吉,其他都可以忽略不計。
本次設(shè)計試驗研究的高強(qiáng)雙摻粉煤灰砼與一般高強(qiáng)砼相比,在低用水量、低水膠比、保塑性(減少坍損)、增強(qiáng)性(早期強(qiáng)度稍低,后期增強(qiáng)明顯而平穩(wěn))、體積穩(wěn)定性(收縮?。┖徒Y(jié)構(gòu)密實抗離析等方面,具有一定程度的高性能特征。其強(qiáng)度、工作性和抗縮裂能力較有保證,且經(jīng)濟(jì)成本相對較低,基本達(dá)到研究目標(biāo)要求。
目前國標(biāo)尚無高強(qiáng)砼配合比設(shè)計的明確規(guī)范。本設(shè)計采用的程序方法要點是:先設(shè)計常規(guī)基準(zhǔn)砼配合比,作為雙摻粉煤灰砼設(shè)計的基礎(chǔ);以粉煤灰超量取代水泥的方法(超摻法)計算粉煤灰用量和總膠量,并控制粉煤灰摻量不超過最優(yōu)膠凝物比例;在雙摻粉煤灰砼基準(zhǔn)配合比設(shè)計計算及試配檢驗過程中,以保持總膠量基本不變?yōu)榍疤?,不采用水灰比不變的原則。通過試驗研究表明本方法的過程和結(jié)果都比較合理、穩(wěn)定,可供同類設(shè)計參酌。
推薦丙、丁兩組為優(yōu)選配合比,可供目標(biāo)結(jié)構(gòu)物生產(chǎn)試驗和工程應(yīng)用。
設(shè)計和施工中要確保砼原材料品質(zhì),主要是粉煤灰必須保證在一級以上,高效減水劑質(zhì)量必須穩(wěn)定并經(jīng)逐批檢驗認(rèn)可。
雙摻粉煤灰砼現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)是關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié),必須確保濕水養(yǎng)護(hù)并適當(dāng)延長養(yǎng)護(hù)時間,以保證粉煤灰作用的發(fā)揮和早期收縮裂縫。