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        某越野車(chē)排氣系統(tǒng)改進(jìn)設(shè)計(jì)*

        2012-09-04 05:07:34袁守利肖生浩劉志恩朱美穎趙楠楠
        汽車(chē)技術(shù) 2012年7期
        關(guān)鍵詞:尾管消聲諧振腔

        袁守利 肖生浩 劉志恩 朱美穎 趙楠楠

        (武漢理工大學(xué))

        針對(duì)某越野車(chē)在改型過(guò)程中存在的急加速工況下車(chē)內(nèi)噪聲過(guò)大問(wèn)題,對(duì)樣車(chē)進(jìn)行了整車(chē)測(cè)試,確定了主要噪聲源是由發(fā)動(dòng)機(jī)排氣噪聲引起的。借助GT-power軟件的模擬,并對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果,完成了排氣系統(tǒng)前置、后置副消聲器的結(jié)構(gòu)改進(jìn)。

        1 原排氣系統(tǒng)噪聲分析

        根據(jù)GB/T 18697—2002《聲學(xué)汽車(chē)車(chē)內(nèi)噪聲測(cè)量方法》的相關(guān)要求對(duì)樣車(chē)進(jìn)行了尾管噪聲測(cè)試,試驗(yàn)中采用德國(guó)Head Acoustic公司的噪聲振動(dòng)數(shù)據(jù)采集前端SQLABⅢ、雙耳人工頭以及配套采集分析軟件Artemis7.0、PCB傳聲器,轉(zhuǎn)速信號(hào)由RPM-800轉(zhuǎn)速計(jì)測(cè)量[1]。

        測(cè)試的工況為:在關(guān)閉空調(diào)的前提下,先以最低穩(wěn)定車(chē)速行駛,然后分別以2、3擋迅速踩下加速踏板使節(jié)氣門(mén)全開(kāi),直至發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到5000 r/min。車(chē)內(nèi)測(cè)點(diǎn)在后排座位中間的位置;車(chē)外測(cè)點(diǎn)在與排氣口軸向成45°方向上,且測(cè)點(diǎn)離排氣口直線距離為500 mm。

        從圖1可以看出,在轉(zhuǎn)速為2000 r/min時(shí)車(chē)內(nèi)和排氣尾管處同時(shí)出現(xiàn)一個(gè)噪聲峰值,且排氣噪聲值比車(chē)內(nèi)噪聲大,說(shuō)明在該轉(zhuǎn)速下此峰值噪聲主要來(lái)源于排氣峰值噪聲。進(jìn)一步對(duì)轉(zhuǎn)速為2000 r/min穩(wěn)態(tài)工況下排氣噪聲進(jìn)行頻譜測(cè)試。結(jié)果表明,其噪聲值主要是由2階噪聲貢獻(xiàn),峰值頻率為67 Hz。因此,懷疑消聲器低頻消聲量不足。

        此外,由圖1還知,在轉(zhuǎn)速為4000 r/min時(shí)車(chē)內(nèi)噪聲也出現(xiàn)了峰值,但排氣噪聲在該轉(zhuǎn)速下卻無(wú)明顯突變。通過(guò)分析,認(rèn)為該轉(zhuǎn)速下噪聲是由進(jìn)氣噪聲引起的,而本文僅對(duì)排氣噪聲作分析和改進(jìn),故不考慮轉(zhuǎn)速為4000 r/min的峰值噪聲。

        2 排氣消聲器的性能仿真與改進(jìn)

        2.1 GT-Power模型的建立

        該越野車(chē)排氣系統(tǒng)中有3個(gè)消聲器,即前置副消聲器、主消聲器和后置副消聲器,各消聲器布置位置如圖2所示,原前置、后置副消聲器結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        利用GT-Power建立發(fā)動(dòng)機(jī)工作過(guò)程仿真模型(圖 4),并對(duì)模型進(jìn)行標(biāo)定[2,3]。

        該越野車(chē)主要是在急加速時(shí)車(chē)內(nèi)噪聲過(guò)大,但目前文獻(xiàn)[2]和文獻(xiàn)[3]中所建立的尾管噪聲計(jì)算模型獲得的都是穩(wěn)態(tài)工況下的結(jié)果。因此,本文在圖4b基礎(chǔ)上建立了全油門(mén)急加速工況下尾管噪聲計(jì)算模型。

        GT-Power模型中進(jìn)行急加速工況模擬時(shí),需在發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)中的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速項(xiàng)中建立轉(zhuǎn)速與時(shí)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系圖。本文根據(jù)實(shí)車(chē)試驗(yàn)確定急加速時(shí)間和轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)關(guān)系,并關(guān)聯(lián)有關(guān)參數(shù),應(yīng)用到GT-Power仿真過(guò)程中,使仿真過(guò)程盡量接近發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際工況。

        2.2 新消聲器方案的提出

        經(jīng)過(guò)對(duì)消聲器進(jìn)行傳遞損失計(jì)算,發(fā)現(xiàn)主消聲器、前置副消聲器和后置副消聲器的低頻消聲量均不足,而由于主消聲器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在進(jìn)行排氣消聲器改進(jìn)時(shí),確定了不改動(dòng)主消聲器結(jié)構(gòu)、只更改前置與后置副消聲器結(jié)構(gòu)的原則。

        原方案前置副消聲器采用的是單腔阻性消聲結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)在高頻有很好的消聲效果,但低頻消聲效果不好,而諧振腔結(jié)構(gòu)在低頻的消聲效果較好,因而考慮將前置副消聲器設(shè)計(jì)成諧振腔結(jié)構(gòu)。在不改變前置副消聲器整體結(jié)構(gòu)的前提下,以主要消除67 Hz噪聲作為目標(biāo)設(shè)計(jì)了諧振腔[4],同時(shí),為避免怠速共振,使用隔板將前置副消聲器設(shè)計(jì)為兩腔結(jié)構(gòu)。

        圖5為Helmholtz諧振腔結(jié)構(gòu),根據(jù)消聲器殼體長(zhǎng)度和直徑,預(yù)計(jì)設(shè)計(jì)一個(gè)消聲量能達(dá)到20 dB左右的Helmholtz諧振腔。Helmholtz諧振腔消聲量的計(jì)算公式為:

        通過(guò)以上對(duì)消除67 Hz頻率噪聲設(shè)計(jì)Helmholtz諧振腔的過(guò)程可以發(fā)現(xiàn),喉管內(nèi)徑越小,腔容量越大;喉管長(zhǎng)度越長(zhǎng),低頻消聲效果越好。

        同樣考慮將后置副消聲器的阻性消聲結(jié)構(gòu)作改進(jìn),即將后置副消聲器腔體分為兩腔,一腔保持阻性結(jié)構(gòu),使其對(duì)高頻噪聲的消聲效果不變差;另一腔去掉吸聲材料,改變穿孔率和穿孔長(zhǎng)度,使其成為一個(gè)抗性共振結(jié)構(gòu),進(jìn)而增強(qiáng)對(duì)低頻噪聲的消聲效果。

        圖6是改進(jìn)后前置、后置副消聲器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。圖7是改進(jìn)后的消聲器傳聲損失計(jì)算結(jié)果與原方案的比較。

        改進(jìn)后前置副消聲器在67 Hz附近有峰值,但由于GT-Power計(jì)算時(shí)設(shè)置以5 Hz作為步長(zhǎng),圖7a中67 Hz處沒(méi)有計(jì)算結(jié)果,而在70 Hz處顯示有8.3 dB的峰值,且在65 Hz處也有8.2 dB的消聲量,說(shuō)明在67 Hz處的消聲量也有8.2 dB左右,比原前置副消聲器消聲量(3.3 dB)高。從圖7a中還可以看出,改進(jìn)后前置副消聲器在560 Hz有一個(gè)很高的峰值,有42.7 dB的消聲量。圖7b改進(jìn)后的后置副消聲器在中低頻的消聲效果也比原方案好。

        圖8是穩(wěn)態(tài)工況和急加速工況時(shí)的尾管噪聲計(jì)算結(jié)果。

        從圖8中可以看出,穩(wěn)態(tài)工況時(shí),在所有轉(zhuǎn)速下新方案尾管噪聲均比原方案噪聲低,且新方案在轉(zhuǎn)速為2500 r/min噪聲值有很大降低;在急加速工況時(shí),新方案噪聲值均比原方案的尾管噪聲值低,且在轉(zhuǎn)速為2000 r/min時(shí)有10 dB左右的降低。

        圖9為穩(wěn)態(tài)工況時(shí)新方案和原排氣系統(tǒng)的壓力損失結(jié)果對(duì)比。從圖9中可以看出,新方案在各轉(zhuǎn)速的壓力損失都比原方案小,且新方案壓力損失最大值比原方案低1.7 kPa,因而改進(jìn)后的排氣系統(tǒng)沒(méi)有影響發(fā)動(dòng)機(jī)的性能。

        3 試驗(yàn)測(cè)試

        將新設(shè)計(jì)的消聲器制作樣件并安裝在整車(chē)上,按照前文所述的測(cè)試方法進(jìn)行實(shí)車(chē)測(cè)試,所得結(jié)果與原方案的對(duì)比如圖10和圖11所示。

        從圖10和圖11可以看出,新方案降低了急加速過(guò)程中2000 r/min工況下的排氣噪聲和車(chē)內(nèi)噪聲。主觀測(cè)試結(jié)果也表明,該改進(jìn)方案使車(chē)內(nèi)噪聲評(píng)價(jià)等級(jí)由原來(lái)的不可接受變?yōu)榛究山邮埽f(shuō)明新消聲器方案是基本可行的。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        本文針對(duì)汽車(chē)排氣系統(tǒng)在低頻段消聲量不足的問(wèn)題,合理分配前置、后置副消聲器的消聲頻段,并在前置副消聲器中采用Helmholtz諧振腔結(jié)構(gòu)來(lái)提高低頻消聲量,達(dá)到了改進(jìn)的目的。但本文僅僅在聲學(xué)上對(duì)排氣系統(tǒng)進(jìn)行了分析,而對(duì)排氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)有限元沒(méi)有進(jìn)行模態(tài)分析,而排氣低頻噪聲與結(jié)構(gòu)的共振有很大的關(guān)系,因而在今后的工作中要對(duì)這一方面進(jìn)行研究。

        1 龐劍,諶剛,何華.汽車(chē)噪聲與振動(dòng).北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.

        2 侯獻(xiàn)軍,王天田,田翠翠,等.基于GT-Power的乘用車(chē)消聲設(shè)計(jì).北京理工大學(xué)學(xué)報(bào),2010(2):161~165.

        3 顏伏伍,楊倫,劉志恩,等.基于GT-Power軟件的微型車(chē)消聲器與改進(jìn).內(nèi)燃機(jī)工程,2010,31(2):64~67.

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