劉 佳
石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司隨車起重機(jī)分公司,河北石家莊 050031
起重機(jī)多級(jí)吊臂伸縮原理有很多種,滿足了不同工況的技術(shù)要求。這些結(jié)構(gòu)主要有:多級(jí)伸縮缸形式、多級(jí)套筒缸形式,多級(jí)油缸帶鋼絲繩組形式,單級(jí)油缸帶鋼絲繩組形似,單缸自動(dòng)插銷式等[1]。多級(jí)伸縮缸形式是其中的一中重要的結(jié)構(gòu),這種油缸原理簡(jiǎn)單,維修方便,可以使吊臂的伸縮機(jī)構(gòu)充分簡(jiǎn)化,并且能力大可以更大程度上滿足吊臂的帶載伸縮要求。但是在實(shí)際中多級(jí)油缸經(jīng)常出現(xiàn)外伸無序的故障,本文以一種三級(jí)伸縮缸為例從原理和結(jié)構(gòu)上具體分析了產(chǎn)生這種故障的原因和解決措施。
三級(jí)油缸由三根獨(dú)立的油缸通過銷軸上下連接和油路串聯(lián)組成,油缸動(dòng)作時(shí)先伸一級(jí)缸,再伸二級(jí)缸,最后伸三級(jí)缸?;乜s時(shí)順序正好相反
如圖1所示多路閥處于中位。當(dāng)閥芯移動(dòng)一級(jí)缸A1口進(jìn)油時(shí),高壓油經(jīng)過中心管(圖2序3號(hào)件)、單向閥5進(jìn)入一級(jí)缸的無桿腔,一級(jí)缸開始外伸,有桿腔經(jīng)油經(jīng)過過B1口回油到多路閥和油箱。此時(shí)中心管和缸筒一起外伸,外伸到一定長(zhǎng)度以后,中心管左端的套(圖2序2號(hào)件)與活塞端內(nèi)孔端面接觸,中心管被迫停住,此時(shí)缸筒繼續(xù)往外伸,中心管右側(cè)的固定套將將單向閥7打開,使缸筒也停止運(yùn)動(dòng)。此時(shí)壓力油經(jīng)過單向閥7、油管、進(jìn)入2級(jí)缸的A2口,并通過二級(jí)缸的中心管進(jìn)入到二級(jí)缸的無桿腔,使二級(jí)缸外伸。回油經(jīng)過B2、B1回到多路閥和油箱。與一級(jí)缸的原理相同,二級(jí)缸伸到一定程度,打開單向閥10并停止運(yùn)動(dòng),高壓油進(jìn)入到三級(jí)缸A3口到達(dá)三級(jí)缸無桿腔,使三級(jí)缸外伸。這樣一二三級(jí)油缸就完成了順序外伸。
圖1 伸縮缸原理圖
1.多路換向閥;2.平衡閥;3.套;4.中心管;5、7、9、10.單向閥;6.固定套;8.撞塊
當(dāng)多路閥手柄動(dòng)作使一級(jí)伸縮缸的B1口進(jìn)油時(shí),由于B1、B2、B3在結(jié)構(gòu)上是相通的,所以二三級(jí)缸活塞桿腔也同時(shí)進(jìn)高壓油,由于單向閥5、9 是關(guān)閉的,一二級(jí)缸回油路不通,而單向閥10、7是打開的,三級(jí)缸活塞腔的油可經(jīng)過A3、單向閥10、A2口、單向閥7、A1口回到換向閥,因此三級(jí)缸先縮。當(dāng)三級(jí)缸縮到指定長(zhǎng)度,缸筒上的撞塊撞擊二級(jí)缸上的撞塊打開單向閥9.二級(jí)缸的回油路打通,二級(jí)缸開始回縮。同理,二級(jí)缸回縮到指定行程撞塊打開單向閥5,一級(jí)缸回油路接通開始回縮。這樣三二一級(jí)缸就完成了順序回縮。
生產(chǎn)組裝過程中發(fā)現(xiàn)油缸并未按照設(shè)計(jì)要求順序外伸。當(dāng)一級(jí)缸外伸時(shí)二級(jí)缸也同時(shí)外伸,二級(jí)缸外伸時(shí)三級(jí)缸也是如此。回縮時(shí)按照順序依次回縮并未產(chǎn)生故障
經(jīng)過分析原理圖和對(duì)照結(jié)構(gòu)圖(圖1)可知,在一級(jí)缸沒有伸到最大行程時(shí)序10錐形閥芯不能打開,高壓油進(jìn)不到二級(jí)缸無桿腔,同理二級(jí)級(jí)缸高壓油也進(jìn)不到三級(jí)缸。故二三級(jí)缸外伸原因是序10與序11之間的錐度密封出現(xiàn)了泄漏。
圖2 一級(jí)缸結(jié)構(gòu)圖
1.活塞桿;2.套;3.中心管;4.密封圈;5.密封圈;6.導(dǎo)向套;7.導(dǎo)向套內(nèi)套;8.密封圈;9.密封圈;10.錐形閥芯;11.缸底
為了查清原因,將序10與序11拆檢后重新配研密封面并進(jìn)行密封性試驗(yàn)?;九懦隋F面密封漏油的可能性。經(jīng)過重新組裝后故障依然存在,說明錐閥密封面漏油不是產(chǎn)生這種現(xiàn)象的根本原因。
設(shè)計(jì)上錐閥兩側(cè)面投影面積不同,兩側(cè)在結(jié)構(gòu)上是互通的,在高壓油作用下,壓力差應(yīng)該趨向與壓緊密封面,如果兩側(cè)面積差超過設(shè)計(jì)范圍,壓力油在打開圖2中序5時(shí)也可能打開序7導(dǎo)致此故障發(fā)生。經(jīng)過拆檢和重新計(jì)算,排除了錐閥的尺寸問題
錐閥后面有一個(gè)彈簧,在中心管隨著缸筒運(yùn)動(dòng)時(shí),錐閥與缸底之間的密封是通過彈簧彈力壓緊實(shí)現(xiàn)。當(dāng)彈簧彈力小時(shí),在中心管外伸過程中彈簧彈力不足以壓緊錐面,或是中心管在外伸的過程中受到的摩擦力過大,抵消了彈簧的壓緊力。經(jīng)過拆檢并測(cè)量彈簧彈力,彈簧彈力基本與設(shè)計(jì)相當(dāng)。故主要原因只有可能是后者。
在機(jī)構(gòu)圖中可知中心管外伸過程中需要克服序4、序5、序7、序8、序9對(duì)中心管的摩擦阻力。如果其中一個(gè)孔超差,可能造成摩擦力增大。拆檢各個(gè)零件并測(cè)量與中心管配合的孔的公差,并未發(fā)現(xiàn)明顯超差的現(xiàn)象。另外一種原因是各個(gè)件與中心管的同軸度誤差也會(huì)導(dǎo)致摩擦力增大,由于測(cè)量同軸度比較困難,采用了在公差允許范圍內(nèi)盡量減小中心管直徑來抵消同軸度誤差造成影響的辦法。經(jīng)過重新轉(zhuǎn)配試驗(yàn)故障完全消失。
按照以上辦法對(duì)二級(jí)缸進(jìn)行了同樣的處理,三級(jí)缸外伸的現(xiàn)象也得到了解決
綜上所述,在加工過程中的同軸度誤差導(dǎo)致的摩擦力過大導(dǎo)致錐閥不能密封到位是導(dǎo)致三級(jí)缸外伸無序的根本原因。為避免這種現(xiàn)象的發(fā)生在組焊缸底和加工各個(gè)與中心管相配合的孔時(shí)要提高同軸度精度,同時(shí)也可以采用適當(dāng)加大彈簧彈力的方法加以輔助。
[1]張志文.起重機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:中鐵道出版社,1997:180-187.