黃世岸
(廣西華銀鋁業(yè)有限公司 礦山部,廣西 德保 533700)
廣西華銀鋁業(yè)有限公司礦山部排泥加壓站的排泥泵,采用三級加壓方式,往4.5 km外的尾礦庫輸送泥漿,每年輸送濃度為30%左右的泥漿達900多萬m3,在礦山生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用。
渣漿泵型號為150ZGB-120AP,流量400m3/h,揚程100m,3臺泵串聯(lián)使用,共4組12臺。渣漿泵軸封裝置采用集裝式ZMHZ型機械密封,利用輔助沖洗系統(tǒng)外加軸封水,其沖洗水隨渣漿一起輸送,如圖1所示。
圖1 ZMHZ型機械密封裝配圖
隨著產(chǎn)量提高,2011年初渣漿泵開始頻繁出現(xiàn)機械密封過早失效故障,壽命偏短,平均壽命僅400臺時左右;維修率高,僅2011年上半年就更換機封28套。頻繁更換機封,消耗大量人力物力,同時對生產(chǎn)的連續(xù)性造成很大影響。
機械密封又叫端面密封,是由至少一對垂直于旋轉(zhuǎn)軸線的端面在流體壓力和補償機構(gòu)彈力(或磁力)的作用,以及輔助密封的配合下,保持貼合,并相對滑動而構(gòu)成的防止流體泄漏的裝置。
機械密封過早失效,一般是由于選型不對、品質(zhì)不良、泵振動偏大、泵軸的軸向竄量大、沒有輔助沖洗系統(tǒng)或輔助沖洗系統(tǒng)設(shè)置不合理、檢修維護不良等因素造成。失效泄漏點主要有5處:
(1)軸套與軸間的密封;
(2)動環(huán)與軸套間的密封;
(3)動、靜環(huán)間密封;
(4)對靜環(huán)與靜環(huán)座間的密封;
(5)密封端蓋與泵體間的密封。
經(jīng)過分析判斷,礦山渣漿泵機械密封基本上均為動、靜環(huán)間密封失效泄漏。
分析其原因有以下幾點:
檢修更換安裝機械密封時,壓縮量過大或過小,不能保持密封面清潔,用工具敲打密封元件,造成損傷和破壞,輔助密封圈(包括動環(huán)密封圈和靜環(huán)密封圈)安裝不到位等,都會造成機械密封過早失效;操作中,因抽空、氣蝕、憋壓等異常現(xiàn)象,引起較大的軸向力,使動、靜環(huán)接觸面分離,導(dǎo)致密封破壞。經(jīng)檢查分析,維修、操作不善,的確造成了部分機封的非正常損壞。
機械密封的輔助沖洗系統(tǒng),是非常重要的,其可以有效地保護密封面,起到冷卻、潤滑、沖走雜物等作用。如果輔助系統(tǒng)設(shè)置不當,則會造成沖洗液中有雜質(zhì),沖洗液的流量、壓力不夠,達不到密封效果。
華銀鋁礦山排泥渣漿泵機械密封輔助沖洗系統(tǒng),采用兩臺型號為D20-35×9多級離心泵并聯(lián)使用提供軸封水,供水方式為并聯(lián)供水,同時往12臺渣漿泵供應(yīng)軸封水。如圖2所示。
圖2 輔助沖洗系統(tǒng)
(1)軸封供水方式不合理。按照設(shè)計要求,外接軸封水壓力一般應(yīng)高于泵出口壓力0.1~0.2MPa,軸封水量0.7 L/s。礦山排泥系統(tǒng)軸封泵揚程315m,泵出口壓頭可達3.0MPa以上。
排泥泵出口壓力為:一級泵約1.0MPa,二級泵約1.8MPa,三級泵2.5~2.7MPa。目前排泥渣漿泵機械密封泄漏,主要集中出口壓力最高的第三級泵,占機封總故障的80%左右。
分析認為,隨著公司2010年40萬t氧化鋁提產(chǎn)技改的完成,礦山產(chǎn)量提高,排泥量相應(yīng)的也增加,原本2用2備的排泥泵,很多時候都需要開啟3組泵,原來軸封供水方式為并聯(lián),往一二三級泵同時供應(yīng)軸封水,開啟兩組以上排泥泵時,由于設(shè)備臺數(shù)較多,軸封水路存在分流減壓作用,第三級泵機封所需的軸封水壓力與流量均不足,機封頻繁過早失效。
(2)軸封泵進口管路布置不合理。軸封泵進水管與礦山回水池及強力攪拌槽清水補充管道,處在同一管道,且軸封泵進水口排在最末端。在實際生產(chǎn)中,回水池或清水攪拌槽大量補充清水時,會造成軸封泵進水不足,從而做功不足,甚至打空,軸封水壓及流量均偏低,不能滿足排泥渣漿泵,尤其是第三級泵機械密封軸封需要,造成機械密封過早失效。
(3)軸封水路沒有清理裝置。軸封水路末端沒有安裝放空裝置,機封失效時,有時可能會造成泥漿倒灌進軸封水路總管,而檢修維護時,也可能會在管路中留下一些焊渣等雜質(zhì),如不能定時清理,運轉(zhuǎn)中進入摩擦副,探傷動、靜環(huán)密封端面,會造成機封過早失效。
分析認為,輔助沖洗系統(tǒng)設(shè)置不合理,2臺軸封泵難以勝任4組排泥加壓泵軸封水需要,三級泵出口壓力偏大,與一、二級泵共管使用軸封水,效果不好。
排泥渣漿泵的運行,與軸封泵的運行聯(lián)鎖。但是當軸封泵做功不足,軸封水壓與流量偏低,甚至因操作失誤忘開軸封泵出口閥門,此時排泥泵卻未跳停,造成機封瞬時損壞。
完善規(guī)范檢修維護規(guī)程,檢修更換機械密封時嚴格把關(guān),加強培訓(xùn),提高維修工人安裝技術(shù)水平,杜絕違章違規(guī)操作。同時加強對日常操作的監(jiān)督管理,做到正確操作,精確點檢,細心維護。
對輔助沖洗系統(tǒng)進行優(yōu)化整改。主要采取如下措施:
(1)新增一組軸封泵,并聯(lián)入原來兩臺泵水路;
(2)整改軸封泵出口管路,原來每臺軸封泵均向一、二、三級排泥泵供水,改為單獨用1臺軸封泵對第三級排泥泵供應(yīng)軸封水,單獨用1臺泵供應(yīng)一、二級排泥泵軸封水;
(3)利用三通與閥門控制,每臺軸封泵均可以在供應(yīng)一二級排泥泵軸封水與第三級泵軸封水之間切換。軸封泵可以相互切換使用。
(4)軸封水管路末端增加閘閥,定期清理管內(nèi)沉積殘留雜質(zhì),提高沖洗水品質(zhì)。
(5)軸封泵進水管與回水池、強力攪拌槽清水補充管道分離,單獨布管引水,使軸封泵時刻保持進水足夠,做功足夠。
圖3 整改后輔助沖洗系統(tǒng)
利用管內(nèi)壓力控制聯(lián)鎖,在軸封水路中安裝壓力傳感器,聯(lián)入PLC自動控制系統(tǒng),設(shè)置相應(yīng)的最小壓力值(一二級供水管路設(shè)置為2.5MPa,三級供水管路設(shè)置為3.0MPa),當軸封管路軸封水壓力小于設(shè)定值時,排泥泵跳停,有效保證機封的安全正常使用。
軸封泵做功足夠,渣漿泵軸封水壓力、流量足夠,一二級泵壓力均達到2.8MPa以上,三級泵壓力達3.0MPa以上,流量保證在1.0 L/s以上??稍诓煌r下調(diào)節(jié)切換使用,聯(lián)鎖機制安全有效,可定時清除水路內(nèi)雜質(zhì)。機封運行平穩(wěn),故障減少,壽命提高,整改后排泥站渣漿泵運行半年多來,僅檢修更換8套機封。
機械密封是一種要求較高的精密部件,對設(shè)計、裝配品質(zhì)及輔助裝置等,有很高的要求。增加對機械密封輔助系統(tǒng)的重要作用的認識,盡可能配備完善的機械密封輔助系統(tǒng),以提高密封效果,這樣才能保證密封長期可靠地運轉(zhuǎn),滿足生產(chǎn)需要。
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