韓利昆,畢國穩(wěn),張 凱
(1.92330部隊裝備部,山東青島 266102;2.4808工廠威海修船廠,山東威海 264200)
某污水接納船使用的SM190型水潤滑艉軸密封裝置,建造出廠2年后就開始異常漏水,其中左密封裝置漏水尤為嚴重。由于缺乏必要的技術(shù)資料,維修人員不能掌握該裝置的結(jié)構(gòu)和工作原理,雖對其進行了多次調(diào)整,不但沒有解決問題,反而使漏水加劇,并使其中的輔助密封氣胎嚴重損壞,最后不得不進廠上排修理。
如圖1所示,SM190型艉軸密封裝置屬于外裝式平衡型水潤滑機械密封。該裝置由靜環(huán)總成、動環(huán)總成和水、氣管路3大部分組成。靜環(huán)總成包括密封座、氣胎和靜環(huán)等,動環(huán)總成包括動環(huán)、動環(huán)座、襯套、夾環(huán)等。靜環(huán)總成固定在船體艉軸管上,動環(huán)總成通過夾環(huán)固定在艉軸上,并隨艉軸轉(zhuǎn)動。
密封裝置的工作原理是:安裝時給動環(huán)總成彈簧一個預(yù)緊壓縮量,使動環(huán)與靜環(huán)端面緊貼在一起,當(dāng)艉軸轉(zhuǎn)動時,動環(huán)隨之轉(zhuǎn)動,與靜環(huán)端面產(chǎn)生相對摩擦,形成潤滑水膜,阻擋水從此端面通過,從而起到密封作用。艉軸靜態(tài)時動、靜環(huán)兩端面緊貼在一起,水同樣不能通過此端面。動環(huán)座在襯套上可軸向自由滑動,使動環(huán)在彈簧的作用下克服“O”形膠圈的阻力始終緊貼在靜環(huán)上,保證一定的比壓,并補償艉軸軸向竄動和安裝誤差?!癘”形膠圈的作用是防止水從動環(huán)座與襯套配合面之間泄漏。
該密封裝置采用冗余設(shè)計,機械密封為主密封,同時串聯(lián)設(shè)置了氣胎輔助密封,其工作原理是:當(dāng)機械主密封發(fā)生故障時,向氣胎充入一定壓力的壓縮空氣,氣胎膨脹周向抱住艉軸,起到應(yīng)急密封作用,然后可以在船不進塢 (或上排)的情況下對密封裝置進行檢查、修理和調(diào)整。該密封裝置工作時動、靜環(huán)端面需要水潤滑和冷卻。
該密封裝置的特點是,采用了滲氮的不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)作為靜環(huán),以橡膠為基體的高分子材料作為動環(huán) (以下簡稱橡膠動環(huán)),組成一對硬/軟匹配的密封副。橡膠動環(huán)邵氏硬度約76度,其優(yōu)點是彈性好適應(yīng)性強,缺點是能承受的比壓小,耐高溫能力差,在含泥沙的淺水中工作時耐磨性差。
圖1 SM190型艉軸密封裝置結(jié)構(gòu)圖
2臺密封裝置分解后發(fā)現(xiàn),左密封裝置動環(huán)燒損,端面厚度減少約3 mm,端面中間部位有1條周向燒蝕溝槽,寬約8 mm,深1 mm,表面干硬,沒有橡膠應(yīng)有的彈性,說明已經(jīng)燒損改變特性。動環(huán)座與襯套卡住不能相對滑動,分解后看到動環(huán)座與襯套配合面上積了一層水垢,厚度約0.2 mm。測量動環(huán)座與襯套之間的距離L值為12 mm,從結(jié)構(gòu)尺寸計算得彈簧壓縮量δ=21-L=9 mm。靜環(huán)表面完好。氣胎內(nèi)環(huán)表面有陳舊性撕裂和燒損,說明損壞已久。
右軸密封裝置基本正常,動環(huán)表面有磨損,但沒有產(chǎn)生燒損。但動環(huán)座與襯套也卡住不能相對滑動,表面積有水垢。測得L值為16.5 mm,即彈簧壓縮量δ為4.5 mm。
該型密封裝置設(shè)計泄漏量為平均300 mL/h,符合GJB 2479-1997《艦艇艉軸管密封裝置通用規(guī)范》要求。據(jù)船員反映初始漏水時并不大,滴水不成線。分析該密封裝置初始漏水有幾方面原因:①該船任務(wù)是在港區(qū)接納污水,因而??看a頭時間較長,密封裝置長時間不運轉(zhuǎn),動環(huán)座與襯套配合面容量積起一層水垢,增加了相對滑動的摩擦阻力,導(dǎo)致動環(huán)座卡住失去彈性補償作用而漏水;②港區(qū)水淺泥沙含量較大,橡膠動環(huán)不抗泥沙磨損,異常磨損造成泄漏;③不排除密封裝置供水不足或不供水,常見的情況有管路、閥件堵塞,或工作時忘了打開供水閥,使相對摩擦的動、靜環(huán)端面得不到潤滑和冷卻,造成動環(huán)端面燒損而漏水。
漏水后船員使用氣胎輔助密封在水下對左密封裝置進行調(diào)整,按照使用說明書要求調(diào)整彈簧壓縮量,但說明書沒給出設(shè)計壓縮量,只提到此值由服務(wù)人員現(xiàn)場安裝時確定。實際操作過程是逐漸縮小L值,增大彈簧壓縮量δ,直至密封裝置不漏水??彬灂r測得的彈簧壓縮量δ為9 mm。調(diào)整后時間不長,左密封裝置漏水更加嚴重。
為了弄清彈簧壓縮量增大后漏水更加嚴重的原因,重點對該密封裝置動、靜環(huán)比壓和接觸形狀加以仔細分析,如圖2。
圖2 動環(huán)接觸形狀
如原理所述,動環(huán)與靜環(huán)端面密封需保持一定的比壓,而橡膠動環(huán)接觸面需要水潤滑和冷卻,比壓小容易漏水,但潤滑和冷卻好;比壓大密封性好,但潤滑和冷卻差。圖2(a)為動環(huán)原始形狀,密封帶寬度b=13.5 mm。當(dāng)密封裝置在合適的比壓下,動環(huán)接觸形狀應(yīng)如圖2(b)所示,接觸寬度為Δb,接觸面之間能形成一層水膜,起到潤滑與冷卻作用。如果比壓過大,接觸形狀如圖2(c)所示,接觸寬度Δb=b,接觸面難以形成一層水膜,產(chǎn)生干摩擦并發(fā)熱和燒蝕,形成圖2(d)所示形狀。因為接觸面兩側(cè)有水和空氣冷卻,溫度分布呈中間高兩側(cè)低,最終形成內(nèi)凹燒蝕形態(tài)。由此可見,船員調(diào)整時增大了彈簧壓縮量δ,使密封裝置比壓過大,接觸面潤滑與冷卻不足,導(dǎo)致橡膠動環(huán)燒蝕,最終造成漏水加重。
左密封裝置漏水加重后,船員為了控制漏水,靜態(tài)時采用氣胎進行輔助密封,但動態(tài)時又忘了給氣胎泄氣,結(jié)果在氣胎抱住艉軸情況下運轉(zhuǎn),使氣胎撕裂燒損。輔助密封氣胎充氣后絕對禁止艉軸轉(zhuǎn)動。
該密封裝置使用說明書沒有給出推薦比壓或設(shè)計彈簧壓縮量δ值,查閱眾多資料也沒發(fā)現(xiàn)有水潤滑密封裝置橡膠動環(huán)的推薦比壓。因其工作原理和使用條件與水潤滑橡膠軸承相類似,我們借用了水潤滑橡膠軸承比壓推薦值來計算。按照國際主流設(shè)計準則,水潤滑橡膠軸承推薦比壓Pc值為0.1~0.15 MPa。
根據(jù)胡克定律,橡膠動環(huán)的接觸面正應(yīng)力為:
當(dāng) Pc=0.15 MPa時,得 δ=5.68 mm。
按照推薦的比壓0.1~0.15 MPa計算,該密封裝置彈簧壓縮量應(yīng)為2.51 mm≤δ≤5.68 mm。
圖3 橡膠動環(huán)剖面圖
為了驗證上述計算,并尋求最佳δ值,對密封裝置進行臺架試驗。試驗完全模擬實船條件和工況,艉軸工作轉(zhuǎn)速350 r/min,設(shè)置一組δ值,覆蓋了理論計算值,然后觀察試驗情況并對結(jié)果進行評判,其結(jié)果見表1。
表1 一組不同彈簧壓縮量δ值的試驗結(jié)果
試驗結(jié)果表明,當(dāng)彈簧壓縮量δ為2.5~3.5 mm時,密封裝置工作效果較好,滿足該型艇使用要求,當(dāng)δ=3 mm時,工作效果最佳。
原因分析清楚后,后續(xù)的排故修理就水到渠成。更換了損壞的動環(huán)、氣胎及全部橡膠密封件,調(diào)整彈簧壓縮量為3 mm,經(jīng)臺架試驗合格后再裝船。航行試驗時,艉軸最高轉(zhuǎn)速350 r/min,冷卻水壓力0.045 MPa。左、右密封裝置靜態(tài)不漏,動態(tài)時略有水滴甩出, 泄漏量大約為16 mL/h。之后,該船艉軸密封裝置工作一直良好。
通過排故修理實踐,我們還總結(jié)出該型密封裝置幾點安裝調(diào)整經(jīng)驗:①調(diào)整應(yīng)使靜態(tài)時密封副之間不漏水,動態(tài)時保證一定的泄漏量,大約20 mL/h最佳,這樣可以起到潤滑和冷卻的作用,延長動環(huán)的使用壽命;②氣胎輔助密封只能在維修和調(diào)整時使用,氣胎處于充氣狀態(tài)時嚴禁轉(zhuǎn)動艉軸,使用完畢后,必須要放干凈氣胎里面的壓縮空氣;③工藝螺釘?shù)淖饔檬怯脕碚{(diào)節(jié)彈簧壓縮量δ,和運輸時連接動環(huán)座與襯套,調(diào)整完畢后應(yīng)拆除工藝螺釘并保管好,不拆除會使彈簧失去補償作用,導(dǎo)致異常泄漏。
[1]陳德才,崔德容.機械密封設(shè)計制造與使用[M].機械工業(yè)出版社,1993.
[2]顧永泉.機械密封實用技術(shù) [M].機械工業(yè)出版社,2001.
[3]劉鴻文.材料力學(xué)I[M].第4版.高等教育出版社,2007.
[4]劉建華,李文星.水潤滑橡膠軸承的設(shè)計研究[J].機械設(shè)計與制造,2011.
[5]GJB 2479-1995,艦艇艉軸管密封裝置通用規(guī)范 [S].