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        某型柴油機(jī)砸缸故障原因分析

        2012-08-21 13:28:34朱海林潘慶彬孫貴芳
        中國修船 2012年3期
        關(guān)鍵詞:鑲塊曲軸箱汽缸

        朱海林,潘慶彬,孫貴芳

        (92538部隊(duì)裝備部,遼寧大連 116041)

        1 故障基本情況

        1.1 故障經(jīng)過

        某船主機(jī)為12V230ZC型柴油機(jī),某次在進(jìn)行碼頭檢試時(shí),按操作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前準(zhǔn)備工作后,操縱人員啟動(dòng)左主機(jī),緊接著聽到左主機(jī)發(fā)出急加速聲音,操縱人員立即回調(diào)操縱手輪減小供油量,同時(shí)聽到主機(jī)機(jī)體內(nèi)發(fā)出異常聲響,操縱人員同時(shí)采取切斷供油等緊急停車措施,此時(shí)從主機(jī)曲軸箱蓋處有大量煙霧和滑油噴出,并有部分金屬碎塊飛出,柴油機(jī)發(fā)出沉悶撞擊聲后自動(dòng)停機(jī)。本次故障最終導(dǎo)致柴油機(jī)破損嚴(yán)重。認(rèn)真分析故障發(fā)生原因,吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對(duì)今后柴油機(jī)使用管理及維護(hù)保養(yǎng)均有借鑒意義。

        1.2 勘查情況

        經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查,左主機(jī)附近地板面有金屬碎塊,B4缸曲軸箱蓋上沿和掃氣箱處各被擊碎約10 cm長破口;B4缸曲軸箱蓋已打開,斷裂的半截連桿支出,活塞頭部、汽缸套、氣環(huán)、油環(huán)、制動(dòng)環(huán)碎塊散布在曲軸箱及油底殼,活塞鑲塊 (該型柴油機(jī)活塞由頭部和鑲塊2部分組成,安裝時(shí)經(jīng)活塞制動(dòng)環(huán)緊固連接)變形夾在曲拐中間;打開B4缸缸頭,噴油嘴折斷、缸頭工作面有輕微擊痕,機(jī)體與B4缸汽缸套連接凸臺(tái)變形,焊接結(jié)構(gòu)部分脫落;B4缸排煙支管處有少量積水;A4、A5缸汽缸套下部被擊碎約3 cm寬碎片。進(jìn)一步拆解故障機(jī)發(fā)現(xiàn),B4缸連桿自活塞銷下部約5 cm處折斷、副連桿瓦處被拉平;A5缸除現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的汽缸套下部被擊碎約3 cm寬碎片外,活塞制動(dòng)環(huán)折斷為3段,仍卡在環(huán)槽內(nèi)未脫落。

        2 故障原因調(diào)查情況

        針對(duì)以上情況,從以下幾個(gè)方面進(jìn)行故障原因調(diào)查。

        2.1 使用管理不當(dāng),造成液擊或嚴(yán)重拉缸

        一是B4缸排煙支管處有少量積水,懷疑有液擊可能。打開B3、B5缸缸頭檢查,未發(fā)現(xiàn)有積水,對(duì)B4缸缸頭及排煙支管冷卻水腔試壓,未發(fā)現(xiàn)漏泄。初步分析B4缸排煙支管處少量積水應(yīng)為汽缸套碎裂后濺出水花形成的,排除液擊可能。二是懷疑潤滑不良,發(fā)生嚴(yán)重拉缸。對(duì)B4缸汽缸套和活塞碎片拼湊檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯拉痕,其它缸活塞、缸套也未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重拉痕,初步排除嚴(yán)重拉缸導(dǎo)致故障。

        2.2 啟動(dòng)時(shí)操縱不當(dāng),發(fā)生飛車

        操縱人員根據(jù)柴油機(jī)啟動(dòng)時(shí)發(fā)出聲音等信息判斷當(dāng)時(shí)有飛車跡象,并及時(shí)進(jìn)行了處理?,F(xiàn)場(chǎng)勘查發(fā)現(xiàn)極限調(diào)速器并沒有動(dòng)作,調(diào)查時(shí)做極限調(diào)速器效用試驗(yàn)5次,在845~870 r/min之間均啟跳,故極限調(diào)速器無故障,效用試驗(yàn)全制式調(diào)速器也無故障。經(jīng)分析認(rèn)為,柴油機(jī)啟動(dòng)瞬間發(fā)生了非正常急加速,但柴油機(jī)轉(zhuǎn)速?zèng)]有超過極限調(diào)速器設(shè)定值或僅瞬時(shí)超過設(shè)定值,由于時(shí)間較短暫未引起極限調(diào)速器動(dòng)作。

        分析以往該型柴油機(jī)發(fā)生的飛車案例,大多數(shù)極限調(diào)速器動(dòng)作停機(jī)的案例也沒有發(fā)生如此嚴(yán)重的柴油機(jī)損壞,初步認(rèn)為左主機(jī)啟動(dòng)瞬時(shí)發(fā)生了非正常急加速,造成機(jī)件每一斷面上產(chǎn)生的應(yīng)力和應(yīng)變?cè)龃螅浜蠙C(jī)件之間的壓強(qiáng)也增大,這可能是故障誘因,但并非唯一原因。

        2.3 修理安裝質(zhì)量問題

        本次故障發(fā)生4個(gè)月前,該船經(jīng)工廠檢修出廠。修理中根據(jù)該型柴油機(jī)修理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑒定,更換了A5、A6、B4缸3個(gè)活塞,包括制動(dòng)環(huán)。本次故障中A5和B4缸活塞制動(dòng)環(huán)斷裂,B4缸活塞擊碎,針對(duì)此現(xiàn)象,重點(diǎn)對(duì)修理安裝和制動(dòng)環(huán)自身質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查。

        調(diào)查修理廠資質(zhì)信息和修理中各項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄,均符合要求,且左主機(jī)修后已累計(jì)運(yùn)行174 h,除本次故障外運(yùn)行情況良好,排除修理安裝中質(zhì)量問題。

        2.4 損壞件質(zhì)量檢驗(yàn)

        活塞、缸套、活塞制動(dòng)環(huán)檢測(cè)報(bào)告顯示:活塞、缸套試樣在化學(xué)成分、金相組織和硬度方面均符合要求;活塞制動(dòng)環(huán)試樣在化學(xué)成分化驗(yàn)方面結(jié)果符合金屬牌號(hào) (QTNiMo)要求,但硬度不合格,3個(gè)檢測(cè)點(diǎn)布氏硬度值為99.6~110 HB之間,金屬牌號(hào)要求為207~280 HB;且金相檢測(cè)與斷口電鏡掃描結(jié)果顯示,試樣內(nèi)有大量氣孔,造成基體組織疏松,脆性增大。電子金相圖如圖1所示。

        圖1 電子金相圖

        3 故障原因分析及結(jié)論

        經(jīng)過以上調(diào)查分析認(rèn)為:柴油機(jī)啟動(dòng)時(shí)發(fā)生非正常急加速,活塞在汽缸內(nèi)往復(fù)運(yùn)動(dòng)速度急劇加快,活塞制動(dòng)環(huán)受到的應(yīng)力和應(yīng)變急劇增大,加之修理中更換的活塞制動(dòng)環(huán)存在強(qiáng)度低的質(zhì)量缺陷,B4缸活塞制動(dòng)環(huán)最先斷裂并從環(huán)槽中脫落,活塞頭部與鑲塊脫離,活塞鑲塊失去運(yùn)動(dòng)導(dǎo)向,與活塞頭部、汽缸套發(fā)生撞擊,柴油機(jī)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,各部件持續(xù)撞擊導(dǎo)致?lián)p害進(jìn)一步擴(kuò)大。

        本次故障柴油機(jī)發(fā)生非正常急加速是誘因,活塞制動(dòng)環(huán)質(zhì)量缺陷是直接原因。

        4 結(jié)束語

        分析本次故障可知,質(zhì)量缺陷件安裝到柴油機(jī)后,在柴油機(jī)正常工況下很難發(fā)現(xiàn),而一旦遇有惡劣工況或達(dá)到磨損極限時(shí),質(zhì)量缺陷暴露,將對(duì)柴油機(jī)造成嚴(yán)重?fù)p害,甚至導(dǎo)致整機(jī)報(bào)廢。

        柴油機(jī)高級(jí)別修理時(shí),燃燒室組件一般需進(jìn)行部分更換,采購配件質(zhì)量把關(guān)特別重要?,F(xiàn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收方法是根據(jù)生產(chǎn)廠家資質(zhì)、合格證和配件外觀檢查,這些方法很難發(fā)現(xiàn)個(gè)別批次的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷。就本次制動(dòng)環(huán)質(zhì)量缺陷為例,不委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行破壞性試驗(yàn)很難發(fā)現(xiàn),所以研究制定適應(yīng)當(dāng)前配件市場(chǎng)形勢(shì)的新的關(guān)鍵件檢驗(yàn)方法,是目前需進(jìn)一步探索的課題。

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