公 誠(chéng)
萊蕪鋼鐵集團(tuán)棒材廠,山東萊蕪 271104
2011年7月份以前,棒材廠一軋車間鋼材碼垛一直采用“#字型”交叉碼垛,碼垛及發(fā)貨行車均為20噸電磁吊,不帶電動(dòng)旋轉(zhuǎn)裝置,鋼材調(diào)整方向需要行車工操作碰撞鋼材端部旋轉(zhuǎn)鋼材完成,碼垛、發(fā)貨效率低,費(fèi)時(shí)費(fèi)力且大大增加了設(shè)備的損耗,主要存在以下問(wèn)題:
由于廠房高度限制,行車鉤頭無(wú)法加裝電動(dòng)旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),這樣在吊裝鋼材時(shí),鉤頭是隨意旋轉(zhuǎn)活動(dòng)的,很難穩(wěn)住電磁吊橫擔(dān)的方向,需要反復(fù)起落數(shù)次才能使橫擔(dān)對(duì)準(zhǔn)鋼材,吊裝效率低下。由于進(jìn)行“#字型碼垛”時(shí),鋼材縱橫交錯(cuò)放置,每隔一層鋼材放置必須旋轉(zhuǎn)90°方向,行車工要操作碰撞鋼材端部,使之完成90°轉(zhuǎn)向進(jìn)行碼垛;當(dāng)發(fā)貨行車吊裝發(fā)貨時(shí)也必需將鋼材再旋轉(zhuǎn)90°才能順?lè)胚M(jìn)車廂,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。這些都嚴(yán)重影響了鋼材碼垛、發(fā)貨效率,導(dǎo)致鋼材堆滿收集平臺(tái),提貨車輛等待時(shí)間長(zhǎng),壓車現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。行車頻繁的正、反轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致故障頻繁,據(jù)統(tǒng)計(jì)2010年一軋車間因收集碼垛行車跟不上生產(chǎn)節(jié)奏而停機(jī)合計(jì)達(dá)9次之多,累計(jì)熱停工4.5小時(shí)。因設(shè)備故障累計(jì)停機(jī)8.5小時(shí)。
鋼材調(diào)整方向需要碰撞鋼材端部旋轉(zhuǎn)鋼材實(shí)現(xiàn),導(dǎo)致鋼材刮彎、掉牌問(wèn)題時(shí)有發(fā)生,影響鋼材外觀質(zhì)量。
鋼材跨70多米長(zhǎng),碼垛和發(fā)貨用兩臺(tái)行車在同一跨間交叉作業(yè),常常需要相互避讓等待,耽誤時(shí)間,運(yùn)行距離長(zhǎng),影響行車作業(yè)效率。
采用“#字型”交叉碼垛,鋼材垛內(nèi)每一鉤鋼材間空隙大,鋼材垛有效利用率低,存儲(chǔ)量小,通常一垛只有600余噸。浪費(fèi)了空間,限制了存儲(chǔ)量,導(dǎo)致鋼材跨爆滿。
因電磁塊的電源線布局不合理,在鋼材旋轉(zhuǎn)過(guò)程中經(jīng)常被擠斷。電磁塊的總電源線采用卷筒收放,電纜始終承受卷筒的拉力加上行車作業(yè)環(huán)境溫度較高,經(jīng)常出現(xiàn)電纜破損短路。
電磁吊橫擔(dān)上的電磁塊分布不合理,每次鋼材更換規(guī)格都需要調(diào)整電磁塊的位置,每塊電磁塊重達(dá)2t多,每次調(diào)整位置非常費(fèi)事且經(jīng)常將電源線拽斷。
將過(guò)去的“#字型”鋼材碼垛方式改為東西方向“槽式順向”碼垛方式,利用一軋車間年修時(shí)間,將其鋼材放場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃改造,硬化地面并立H型鋼柱子120根,將鋼材東西方向順?lè)旁谪泩?chǎng)內(nèi)所立柱子中間,鋼材鉤與鉤之間,層與層之間不留間隙,緊密碼放。鋼材碼垛、發(fā)貨時(shí),因省去鋼材轉(zhuǎn)向環(huán)節(jié),比以前“#字碼垛”吊運(yùn)效率有了大幅提高。
實(shí)施“槽式順向”碼垛后,電磁吊不需要調(diào)整方向,但鉤頭可以自由旋轉(zhuǎn),影響電磁吊的準(zhǔn)確定位,我們把自由旋轉(zhuǎn)的吊鉤進(jìn)行固定,限制吊鉤自由轉(zhuǎn)動(dòng),使橫擔(dān)始終保持東西方向,并在橫擔(dān)一端加配重,打破其平衡狀態(tài),使其降落吸材時(shí)一端先接觸鋼材,通過(guò)微動(dòng)小車,調(diào)整另一端方向,實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確定位。
1)進(jìn)一步優(yōu)化了電磁塊的位置,在吊運(yùn)不同規(guī)格鋼材時(shí),不需再移動(dòng)電磁塊的位置,避免了因移動(dòng)電磁塊而損壞電源線;
2)原電磁塊主電源線是由安裝在行車小車上的電纜卷筒進(jìn)行收放,電源線始終承受卷筒的拉力,我們?nèi)サ粜≤嚿系碾娎|卷筒,在電磁吊橫擔(dān)上加裝一電纜收集框,使電磁塊的主電源線能夠自由的落入電纜收集框內(nèi),避免了電源線因長(zhǎng)時(shí)間承受拉力而損壞;
3)將電磁吊橫擔(dān)上的電源線全部改到橫擔(dān)內(nèi)側(cè),使其在吊運(yùn)過(guò)程中免受損壞;
4)采用PLC和可控硅代替勵(lì)磁控制板和直流接觸器的方案,對(duì)行車電磁吊控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。采用了6只可控硅組成全控橋代替直流接觸器,用S7-200型PLC替代勵(lì)磁控制板,實(shí)現(xiàn)對(duì)三相全控整流電路的觸發(fā)控制?;芈穼?shí)現(xiàn)了無(wú)觸點(diǎn)控制,大大提高了控制精度,降低了設(shè)備故障率。
鋼材熱裝直發(fā)是最快捷的,但鋼材收集區(qū)在車間最西邊,而發(fā)貨區(qū)在車間最東頭,行車運(yùn)行距離最遠(yuǎn),冷裝、熱裝車輛都停在一個(gè)區(qū)域,錯(cuò)綜無(wú)序,熱裝行車到東頭發(fā)貨區(qū)域時(shí),冷裝行車必須??勘茏尩却?,兩輛行車相互影響,效率不能充分發(fā)揮。經(jīng)認(rèn)真研究決定開辟熱裝直發(fā)通道,直發(fā)提貨車輛可直接開到冷床收集區(qū)處,行車運(yùn)行距離最近。冷裝車輛可以就近停在垛位旁裝車,縮短了行車運(yùn)行距離,緩解了提貨車輛擁擠狀況,使發(fā)貨效率大大提高。
通過(guò)改進(jìn)設(shè)備及碼垛方式,優(yōu)化物流,大大提高了鋼材碼垛、發(fā)貨效率及質(zhì)量,保障了生產(chǎn)順行,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
1)鋼材碼垛方式由“#字型”碼垛改為東西方向“槽式順向”碼垛后,減少了行車因頻繁操作造成的行車磨損和故障頻發(fā)現(xiàn)象的出現(xiàn),大大提高了行車運(yùn)行的穩(wěn)定性;
2)實(shí)施“槽式順向”碼垛方式后,鋼材捆與捆之間,層與層之間無(wú)縫隙密排,鋼材存儲(chǔ)量提高40%;
3)鋼材的收集和發(fā)貨都免去了轉(zhuǎn)向操作,大大減少了每鉤的吊運(yùn)時(shí)間,提高了吊裝效率;
4)通過(guò)對(duì)設(shè)備的改進(jìn),大大降低了設(shè)備在鋼材碼垛、發(fā)貨過(guò)程中的故障率,設(shè)備因故障累計(jì)停機(jī)由原來(lái)的8.5h/年降低為3.5h/年;
5)開辟熱裝直發(fā)通道使兩行車運(yùn)行互不影響,吊裝速度同時(shí)提高。鋼材熱裝直發(fā)率達(dá)到了50%以上;
6)實(shí)施“槽式順向”碼垛后,鋼材碼垛及發(fā)貨時(shí),避免了因碰撞轉(zhuǎn)向造成的鋼材刮彎、掉牌現(xiàn)象,減少了質(zhì)量異議;
7)將吊鉤方向固定后,從收集到碼垛,直至發(fā)貨裝車各環(huán)節(jié),行車工已完全脫離地面人員的配合,獨(dú)立操作,大大減輕了地面人員勞動(dòng)強(qiáng)度。