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        關(guān)于機(jī)床回參考點(diǎn)的維修與診斷 探究

        2012-08-15 00:52:53李可心
        科技傳播 2012年11期
        關(guān)鍵詞:擋塊參考點(diǎn)絲杠

        李可心

        沈陽第一機(jī)床廠,遼寧沈陽 110142

        1 機(jī)床返回參考點(diǎn)的兩種方法

        數(shù)控機(jī)床返回參考點(diǎn)具有兩種方法,即磁開關(guān)法與柵點(diǎn)法。在磁開關(guān)方法中,將接近開關(guān)或者磁感應(yīng)開關(guān)、磁鐵按照一定的方式安裝在數(shù)控機(jī)床本體上,如果原點(diǎn)信號被接近開關(guān)或者磁感應(yīng)開關(guān)檢測出來,那么伺服電機(jī)將出現(xiàn)停止運(yùn)轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,這個(gè)停止點(diǎn)就被認(rèn)為是原點(diǎn)。在柵點(diǎn)方法中,每當(dāng)電機(jī)出現(xiàn)一次信號轉(zhuǎn)變時(shí),檢測器同樣會發(fā)出一個(gè)零位脈沖或者是一個(gè)柵點(diǎn)。將一個(gè)減速開關(guān)、減速擋塊按照一定的方式安裝在數(shù)控機(jī)床本體上,當(dāng)減速開關(guān)被減速擋塊壓下時(shí),伺服電機(jī)速度與原點(diǎn)速度接近時(shí)開始運(yùn)行,當(dāng)減速開關(guān)和減速擋塊分離時(shí),即刻斷開開關(guān),之后,系統(tǒng)第一時(shí)間檢測到一個(gè)零位信號就是所謂的原點(diǎn)?,F(xiàn)階段,柵點(diǎn)法被大多數(shù)控機(jī)床廣泛應(yīng)用。

        2 數(shù)控機(jī)床返回參考點(diǎn)常見故障維修與診斷分析

        例1 一臺名為FANUC 0系統(tǒng)的機(jī)床,其機(jī)床返回參考點(diǎn)的運(yùn)行處于正常狀態(tài),但參考點(diǎn)的位置存在隨機(jī)性較大的問題,在每次定位時(shí)均具有不一樣的數(shù)值。

        故障診斷及結(jié)果分析、處理:機(jī)床參考點(diǎn)的位置存在隨機(jī)性較大的現(xiàn)象,通常來講均是由于以下原因造成的:1)絲杠和電機(jī)之間的聯(lián)軸環(huán)節(jié)出現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象;2)滾珠絲杠的間隙出現(xiàn)不斷增大的現(xiàn)象;3)編碼零器脈沖運(yùn)行不佳;4)電機(jī)的轉(zhuǎn)矩不高;5)伺服調(diào)節(jié)狀態(tài)不佳導(dǎo)致系統(tǒng)的跟隨誤差出現(xiàn)增大的現(xiàn)象。因?yàn)閿?shù)控機(jī)床的返回參考點(diǎn)處于一個(gè)正常運(yùn)行的狀態(tài),這就表明數(shù)控機(jī)床返回參考點(diǎn)的運(yùn)行功能是有效的。通過檢查發(fā)現(xiàn),即使數(shù)控機(jī)床返回參考點(diǎn)的位置每次均在發(fā)生變化,但始終都在參考點(diǎn)減速擋塊斷開之后的一個(gè)位置上。所以,可對故障的出現(xiàn)原因進(jìn)行初步性的判斷,即該種故障是由于電機(jī)和絲杠間的聯(lián)接出現(xiàn)松動(dòng)或者編碼器零脈沖運(yùn)行不佳導(dǎo)致形成的。

        為了對故障出現(xiàn)的原因進(jìn)行確認(rèn),由于故障數(shù)控機(jī)床伺服系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)屬于一種半閉環(huán)式,所以在對其進(jìn)行維修時(shí)就脫開了絲杠和電機(jī)之間相互連接的聯(lián)接軸,通過檢查發(fā)現(xiàn),聯(lián)接軸和絲杠之間的彈性漲套配合空間存在較大的現(xiàn)象,致使它們之間的聯(lián)接產(chǎn)生了松動(dòng)。通過人工手壓的方式對參考點(diǎn)減速擋塊進(jìn)行下壓,經(jīng)過數(shù)次之后發(fā)現(xiàn),當(dāng)參考點(diǎn)每完成一次之后,電機(jī)始終在某個(gè)固定角度上停留,這就表明,編碼器零脈沖不存在故障,出現(xiàn)故障的原因就應(yīng)當(dāng)在絲杠和電機(jī)之間的聯(lián)接上。這時(shí),應(yīng)當(dāng)對漲套進(jìn)行維修,重新安裝,數(shù)控機(jī)床回復(fù)到正常運(yùn)行的狀態(tài)。

        例2 配套FANUC OM的某種銑床,在大批量的對零件進(jìn)行加工時(shí),出現(xiàn)某種加工零件批量作廢的現(xiàn)象。

        故障診斷及結(jié)果分析、處理:對工件采取相應(yīng)的方式進(jìn)行測量,結(jié)果發(fā)現(xiàn),零件的位置以及尺寸全部正確,不存在故障的現(xiàn)象,但是X坐標(biāo)軸的坐標(biāo)值均在數(shù)值上相差10mm(X軸的螺距為10mm)。機(jī)床返回參考點(diǎn)位置的偏移致使X軸尺寸出現(xiàn)了整螺距偏移的現(xiàn)象。

        就絕大多數(shù)的系統(tǒng)來講,在通常情況下,機(jī)床返回參考點(diǎn)定在其減速擋塊斷開之后的首個(gè)編碼器零脈沖之上,如果參考點(diǎn)減速擋塊在斷開的瞬間,編碼器正好位于零脈沖附近,減速開關(guān)由于存在一定的隨機(jī)性誤差,或許是參考點(diǎn)位置正好出現(xiàn)了偏移一個(gè)整螺距的現(xiàn)象。該種故障在運(yùn)用小螺距滾珠絲杠的地方尤為出現(xiàn)。

        針對這類故障,僅需對參考點(diǎn)減速擋塊的位置進(jìn)行重新調(diào)整,致使編碼器零脈沖和參考點(diǎn)減速擋塊之間只有半個(gè)螺距的差距,數(shù)控機(jī)床就能恢復(fù)到原來的工作狀態(tài)。經(jīng)過上述對故障的處理和排除之后,整個(gè)零件處于一個(gè)正常運(yùn)行的狀態(tài)。

        例3 一臺名為FANUC OTDⅡ系統(tǒng)的車床——CK7516車床,回零X軸處于正常狀態(tài),但Z軸還沒有達(dá)到機(jī)床零點(diǎn)便出現(xiàn)“520號報(bào)警”的現(xiàn)象。

        故障診斷及結(jié)果分析、處理:“520號報(bào)警”是數(shù)控機(jī)床已經(jīng)達(dá)到了“軟件限位”,也就是數(shù)控機(jī)床的偏距已經(jīng)超越了系統(tǒng)參數(shù)之前設(shè)定的一個(gè)軟件行程極限值。出現(xiàn)這種故障時(shí),應(yīng)采取重新設(shè)置參數(shù)的辦法進(jìn)行處理和解決,詳細(xì)見下:第一,把數(shù)控機(jī)床運(yùn)到原先正常的位置上,采取手動(dòng)的方式對參考點(diǎn)進(jìn)行試驗(yàn),用手將參考點(diǎn)減速快壓下,對參考點(diǎn)動(dòng)作進(jìn)行驗(yàn)證,看其動(dòng)作是否正常;第二,基于MDI/CRT面板,用軟件限位參數(shù)710的最大值—+99999999替換其原來值—30000;第三,第二次對參考點(diǎn)進(jìn)行手動(dòng)試驗(yàn)的操作,數(shù)控機(jī)床抵達(dá)機(jī)床參考點(diǎn)定位停止;第四,將軟件限位參數(shù)710的起始值進(jìn)行恢復(fù),即用30000取代+99999999;第五,再次對機(jī)床參考點(diǎn)進(jìn)行手動(dòng)試驗(yàn)操作,數(shù)控機(jī)床恢復(fù)到原來的工作狀態(tài),報(bào)警現(xiàn)象徹底清除。

        例4 一臺名為FAGOR8025系統(tǒng)的銑床——XK5750數(shù)控銑床,Z軸和Y軸在回參考點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)緊急停止的報(bào)警現(xiàn)象,無法保證回零動(dòng)作的實(shí)現(xiàn)。

        故障診斷及結(jié)果分析、處理:數(shù)控機(jī)床在執(zhí)行回參考點(diǎn)的有關(guān)操作時(shí)出現(xiàn)緊急停止的報(bào)警現(xiàn)象,雖然硬限位開關(guān)起到了一定的作用,但是不存在正常的減速過程,這就證明回零減速開關(guān)沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用,對數(shù)控機(jī)床的電路圖進(jìn)行詳細(xì)的查看,CNC接口I的10端子為X的減速信號輸入與減速開關(guān)SQ1相連、11端子為Y的減速信號輸入與SQ2相連、12端子為Z的減速信號輸入與SQ3相連。通過檢查發(fā)現(xiàn),Z的減速信號輸入70#線和Y的減速信號輸入69#線在其接口焊接的地方出現(xiàn)了斷開的現(xiàn)象,對斷開的地方進(jìn)行重新焊接使其恢復(fù)原來的工作狀態(tài),徹底消除故障。

        例5 一臺名為MAZATROL 640系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床加工中心——VTC一20C ,X軸在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)噪音,將軸伺服電機(jī)脫開之后對絲桿進(jìn)行檢查,完畢之后,對絲桿一端的2個(gè)角接觸球軸承進(jìn)行更換,之后,對伺服電機(jī)進(jìn)行重新安裝,噪音被消除。但是當(dāng)數(shù)控機(jī)床在自動(dòng)換刀的時(shí)候,又出現(xiàn)了機(jī)床掉刀的現(xiàn)象。

        故障診斷及結(jié)果分析、處理:在機(jī)床換刀中,基于回零參考點(diǎn)的位置坐標(biāo)對主軸換刀點(diǎn)的位置進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算。因?yàn)榻z杠和X軸伺服電機(jī)之間是相互脫開的,對絲杠和伺服電機(jī)重新配裝之后,數(shù)控機(jī)床重新開機(jī)返回參考點(diǎn),這時(shí)X軸零點(diǎn)將出現(xiàn)漂移的現(xiàn)象,機(jī)床主軸的換刀點(diǎn)位置同時(shí)也隨著出現(xiàn)了偏移的現(xiàn)象,故此出現(xiàn)以上的掉刀現(xiàn)象。通過對參考點(diǎn)位置坐標(biāo)進(jìn)行重新設(shè)置以消除掉刀故障。詳見如下:第一,在機(jī)床工作臺的中心位置上有一個(gè)基準(zhǔn)小圓孔,當(dāng)X軸通過手動(dòng)方式回參考點(diǎn)之后把磁力百分表吸附在機(jī)床的主軸上面,通過該表對基準(zhǔn)孔的中心位置進(jìn)行找準(zhǔn),其顯示的中心坐標(biāo)-565.318和原先X軸參考點(diǎn)坐標(biāo)值相差5.318;第二,基于MDI/CRT面板,把參數(shù)N11當(dāng)中的X由原始的9267替換成3949;第三,斷開機(jī)床電路,重新啟動(dòng)機(jī)床,通過手動(dòng)方式再次操作回參考點(diǎn)程序,機(jī)床換刀正常,故障徹底消除。

        [1]周炳文.實(shí)用數(shù)控機(jī)床故障診斷及維修技術(shù)500例[M].北京:中國知識出版社,2006.

        [2]任建平.現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床故障診斷及維修[M].北京:國防工業(yè)出版社,2002.

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