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        SNCR/SCR聯(lián)合脫硝運(yùn)行調(diào)整試驗(yàn)研究

        2012-08-11 06:04:10趙海軍
        電力科學(xué)與工程 2012年10期
        關(guān)鍵詞:爐膛尿素煙氣

        趙海軍

        (神華國(guó)華北京熱電分公司,北京 100025)

        0 引言

        某電廠根據(jù)北京市火電廠煙氣NOx排放濃度≤100 mg/Nm3標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求 (該電廠當(dāng)時(shí)煙氣NOx排放濃度為 340~350 mg/Nm3),于 2007—2010年陸續(xù)對(duì)四臺(tái)鍋爐進(jìn)行了SNCR,SCR脫硝系統(tǒng)改造。

        為了獲得SNCR/SCR聯(lián)合脫硝裝置較好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行性能,該電廠與電科院等研究機(jī)構(gòu)陸續(xù)對(duì)該脫硝系統(tǒng) 進(jìn)行了300 t/h,350 t/h,410 t/h,440 t/h典型工況調(diào)整試驗(yàn)。

        1 設(shè)備系統(tǒng)及脫硝原理介紹

        1.1 設(shè)備簡(jiǎn)介

        某電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-410/9.8-YM15型鍋爐。該爐為單汽包、自然循環(huán)高壓鍋爐、四角切圓燃燒方式、固態(tài)排渣、平衡通風(fēng)、單爐膛露天Π型布置、熱風(fēng)送粉燃煤鍋爐[1]。為了滿足北京市冬天供熱負(fù)荷的需要,2004年對(duì)鍋爐進(jìn)行了增容改造,改造后的額定蒸發(fā)量為450 t/h。該廠鍋爐2007~2010年陸續(xù)加裝了選擇性非催化還原脫硝系統(tǒng) (SNCR)、選擇性催化還原脫硝系統(tǒng) (SCR)。SCR系統(tǒng)是利用爐膛噴入的尿素溶液高溫?zé)峤猱a(chǎn)生的NH3氣作為尾部安裝的SCR裝置的還原劑。

        SNCR系統(tǒng)主要包括尿素溶液配制、在線稀釋和噴射3部分。尿素溶液配制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)尿素儲(chǔ)存、溶液配制和溶液儲(chǔ)存的功能,然后由在線稀釋系統(tǒng)根據(jù)鍋爐運(yùn)行情況、NOx排放濃度情況、氨逃逸情況在線稀釋成所需的濃度,送入噴射系統(tǒng)。噴射系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各噴射層的尿素溶液分配、霧化噴射和計(jì)量。該設(shè)計(jì)在爐膛燃燒區(qū)域上部和爐膛出口1 000~1 150℃煙氣溫度區(qū)域,在前墻和側(cè)墻分5層共布置了33支墻式尿素溶液噴射器(原始設(shè)計(jì) 6 層)[2]。標(biāo)高為26 m,28.5 m,32 m,35 m和36.5 m。各噴槍根據(jù)負(fù)荷變化相繼投入。

        1.2 脫硝原理

        SNCR技術(shù)把還原劑如尿素稀溶液噴入爐膛溫度為850~1 100℃的區(qū)域,該還原劑迅速熱分解出NH3并與煙氣中的NOx進(jìn)行反應(yīng)生成N2和H2O[3]。該方法以爐膛為反應(yīng)器,在爐膛850~1 100℃的溫度范圍內(nèi),在無(wú)催化劑作用下,尿素氨基還原劑可選擇性地還原煙氣中的NOx,基本上不與煙氣中的O2反應(yīng),主要反應(yīng)為:

        (1)尿素為還原劑:

        (2)當(dāng)溫度過高時(shí),超過反應(yīng)溫度窗口時(shí),氨就會(huì)被氧化成NOx:

        (3)選擇性催化還原技術(shù) (SCR)

        爐膛逃逸的氨氣 (該電廠)作為脫硝劑被噴入高溫?zé)煔饷撓跹b置中,多余的氨氣在催化劑的作用下,可以在280℃~420℃的煙氣溫度范圍內(nèi)將煙氣中NOx分解成為N2和H2O[4],其反應(yīng)公式如下:

        1.3 設(shè)計(jì)煤種與摻燒煤情況

        設(shè)計(jì)煤種與摻燒煤的特性分析[5]見表1。

        表1 設(shè)計(jì)煤與摻燒煤的特性分析Tab.1 Composition analysis of original coal and mix coal

        2 試驗(yàn)內(nèi)容

        此次試驗(yàn)是在前期摸索試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的進(jìn)一步優(yōu)化試驗(yàn),在鍋爐不同負(fù)荷工況下,即鍋爐負(fù)荷為300 t/h,350 t/h,410 t/h,440 t/h情況下,以鍋爐負(fù)荷410 t/h,440 t/h為重點(diǎn),在各種磨組合運(yùn)行狀態(tài)下,分別對(duì)脫硝裝置SNCR的噴氨層數(shù)、層噴射流量和總尿素流量等進(jìn)行調(diào)整,并進(jìn)行優(yōu)化組合試驗(yàn),最終找出此臺(tái)爐在不同負(fù)荷工況下脫硝系統(tǒng)的最佳運(yùn)行方式,實(shí)現(xiàn)煙氣出口濃度小于100 mg/m3,通過試驗(yàn)達(dá)到NOx排放達(dá)標(biāo)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的雙重效果。

        3 試驗(yàn)方法

        3.1 NOx與O2濃度測(cè)量

        在SCR反應(yīng)器出入口垂直煙道的水平截面上,采用等截面網(wǎng)格法 (4×4)布置煙氣取樣點(diǎn)。參考美國(guó)EPA-7E標(biāo)準(zhǔn),首先用不銹鋼管將煙氣引出至煙道外,然后經(jīng)過水洗除塵、除氨器除氨、煙氣預(yù)處理裝置清潔、除濕、冷卻,最后接入NGA2000型煙氣分析儀分析NO與O2含量(圖1)。根據(jù)各取樣點(diǎn)的NO與O2濃度,將NO修正到6%氧量下,獲得各取樣點(diǎn)的NOx濃度分布及整個(gè)截面上的平均濃度。取樣點(diǎn)布置和煙氣取樣分析系統(tǒng)見圖1。

        圖1 煙氣取樣分析系統(tǒng)Fig.1 Sample flue gas for analysing

        3.2 NOx排放濃度計(jì)算

        參照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),鍋爐NOx排放濃度按如下公式計(jì)算:

        式中:[NOx]為折算到6%O2標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)以NO2計(jì)的NOx濃度,mg/Nm3;[NO]為實(shí)測(cè)NO濃度,μL/L;[O2]為實(shí)測(cè)O2濃度,%。

        試驗(yàn)過程中,在SCR反應(yīng)器出入口煙道截面網(wǎng)格法測(cè)量了NOx分布,采用算術(shù)平均法計(jì)算NOx排放濃度平均值。

        4 試驗(yàn)結(jié)果

        4.1 鍋爐300 t/h負(fù)荷工況下的試驗(yàn)結(jié)果及分析

        由表2數(shù)據(jù)反映出,鍋爐在300 t/h負(fù)荷下,B磨運(yùn)行,從SCR反應(yīng)器入口NOx濃度來(lái)看,工況T-02較工況T-03高,說(shuō)明工況T-02爐膛內(nèi)脫硝效率較工況T-03高。從投入尿素溶液的流量和投運(yùn)噴射層來(lái)看,工況T-03投入尿素溶液流量較工況T-02高,投運(yùn)噴射層也比工況T-02多出一層。由此可以看出,在此鍋爐負(fù)荷下,適量多投入尿素溶液和均勻多層次噴射層對(duì)增加爐膛內(nèi)脫硝效率具有一定的效果。而從SCR出口NOx濃度來(lái)看,兩工況效果相當(dāng),即在兩種工況下,NOx最終排放濃度接近。因此,從經(jīng)濟(jì)性角度看,工況T-02運(yùn)行方式較為經(jīng)濟(jì),在投入較少尿素流量和減少噴射層的情況下,能夠達(dá)到較好的脫硝效果。

        表2 鍋爐300 t/h負(fù)荷下的試驗(yàn)結(jié)果Tab.2 Data of test in boiler 300 t/h

        4.2 鍋爐350 t/h負(fù)荷下不同磨組合的試驗(yàn)結(jié)果及分析

        由表3數(shù)據(jù)可以看出,鍋爐在350 t/h負(fù)荷下,投入尿素溶液流量和投運(yùn)噴射層一致的情況下,投運(yùn)不同的磨組合,SCR入口NOx濃度有一定差異,即T-37工況下SCR入口NOx濃度較低,說(shuō)明在投運(yùn)A磨的情況下,爐膛內(nèi)NOx轉(zhuǎn)化率較投運(yùn)B磨或者無(wú)磨的情況下要高一些,但是SCR出口各個(gè)工況下NOx無(wú)明顯變化。由此說(shuō)明,在鍋爐負(fù)荷350 t/h工況下,在投入尿素溶液流量和投運(yùn)噴射層一致的情況下,投運(yùn)不同的磨組合對(duì)鍋爐整體脫硝率無(wú)明顯影響。

        表3 鍋爐350 t/h負(fù)荷下的試驗(yàn)結(jié)果Tab.3 Data of test in boiler 350 t/h

        4.3 鍋爐410 t/h負(fù)荷下不同噴射層間調(diào)整的試驗(yàn)結(jié)果及分析

        分析:由表4數(shù)據(jù)反映出,在鍋爐負(fù)荷為410 t/h,尿素溶液流量一定,制粉系統(tǒng)均投運(yùn)A磨的前提下,由于噴射層和層間的流量發(fā)生變化,SCR出入口NOx濃度發(fā)生了顯著的變化。其中工況T-05與工況T-12差異更為顯著,SCR入口NOx濃度前者較后者低30%以上。這主要是工況T-12中L3,L4噴射層未投入使用,L5,L6層噴射溶液流量較大,L3,L4噴射層處于較高溫度區(qū)域,L5,L6層溫度相對(duì)較低。而SNCR爐內(nèi)反應(yīng)較好的溫度區(qū)域處于900~1 100℃范圍之內(nèi)[2],L3,L4噴射層恰好處于這個(gè)溫度區(qū)域之內(nèi),L5,L6溫度小于900℃,因此工況T-12的噴射層布置未達(dá)到較好的溫度窗口效應(yīng),造成SNCR爐內(nèi)反應(yīng)較差,形成較低的脫硝率。工況T-05布置相對(duì)要好一些。由SCR出口NOx濃度看出,工況T-06濃度較高,此工況下鍋爐整體脫硝效率較低。此工況投運(yùn)噴射層為L(zhǎng)3,L4,L5,整體噴射流量較其他工況大,總流量大于3.6 m3/h(稀釋水流量較大),而此三層噴射流量較大導(dǎo)致了SCR反應(yīng)器反應(yīng)效率較低,即SCR反應(yīng)效率低于30%,其余工況均高于44%。由此造成了鍋爐整體脫硝效果降低。相比較而言,工況T-05的運(yùn)行方式不論在SCR入口還是出口,均取得了較好的脫硝效果。由此可知,在鍋爐410 t/h負(fù)荷下,通過投入L3,L4,L5,L6層噴射器和均勻調(diào)整噴射流量,將會(huì)取得相對(duì)較好的脫硝效果。

        表4 鍋爐410 t/h負(fù)荷下的試驗(yàn)結(jié)果 (1)Tab.4 Data of test in boiler 410 t/h(1)

        4.4 鍋爐410 t/h負(fù)荷下不同尿素流量的試驗(yàn)結(jié)果及分析

        由表5數(shù)據(jù)可以看出,在鍋爐負(fù)荷為410 t/h,通過調(diào)整尿素溶液流量和層間噴射流量,鍋爐整體脫硝效率出現(xiàn)一定的差異性。其中在尿素溶液流量一定的情況下,工況T-28層間尿素溶液分配方式較好,此工況脫硝效率較其他同等尿素溶液流量的工況高。而通過調(diào)整層間流量分配,在尿素流量降低的情況下也能取得較流量高好的脫硝效率。工況T-21雖然尿素流量較其余工況低,但是其整體脫硝效率較工況T-07,T-08等工況高。在噴射層間流量分配較好的情況下,提高尿素溶液流量可以提高系統(tǒng)的整體脫硝效果,但是脫硝效果的增加呈現(xiàn)衰減之勢(shì),如工況T-24尿素流量較T-21增加60%,但是前者脫硝效率較后者盡增加20%,工況T-27尿素流量較工況T-28增加28%,但是前者脫硝效率較后者增加盡8%左右,由此可知,當(dāng)尿素流量達(dá)到一定數(shù)量后,繼續(xù)增加尿素流量,脫硝效果的增加呈現(xiàn)明顯的衰減之勢(shì),即對(duì)脫硝率的影響逐漸降低。

        續(xù)表

        4.5 鍋爐440 t/h負(fù)荷下相同尿素流量的試驗(yàn)結(jié)果及分析

        由表6數(shù)據(jù)可以看出,鍋爐負(fù)荷為440 t/h,在尿素溶液流量保持一定的前提下,通過調(diào)整調(diào)整噴射層間流量分配,脫硝效果出現(xiàn)一定的差異。如工況T-40和T-41,L3與L4層總流量與L5和L6層總流量之比接近于1∶1,而工況T-42和T-43,L3與L4層總流量與L5和L6層總流量之比約為5∶1,后者在高溫區(qū)流量分配明顯高于前者,在整體脫硝效率上,工況T-42和T-43較工況T-40和T-41低30%左右。由此看出,在鍋爐負(fù)荷為440 t/h情況下,在尿素流量保持不變的前提下,L3與L4層總流量與L5和L6層總流量之比接近于1∶1的分配方式能取得相對(duì)較好的脫硝效果。這主要是因?yàn)樵阱仩t大負(fù)荷情況下,L3與L4層溫度區(qū)域較高,在此區(qū)域投入過量的尿素,將會(huì)造成尿素分解物產(chǎn)生氧化,削弱其脫硝效果,造成鍋爐整體脫硝效率下降。

        表6 鍋爐440 t/h負(fù)荷下的試驗(yàn)結(jié)果Tab.6 Data of test in boiler 440 t/h

        5 試驗(yàn)綜合分析

        (1)在鍋爐低負(fù)荷工況下 (鍋爐負(fù)荷不高于350 t/h),通過調(diào)整爐膛噴射層和層間的溶液流量,鍋爐整體脫硝效率存在一定的差異,即優(yōu)化爐膛噴射層和層間的溶液流量可以在低尿素投入量的前提下實(shí)現(xiàn)鍋爐整體的較高脫硝率。

        (2)在鍋爐低負(fù)荷情況下 (鍋爐負(fù)荷不高于350 t/h),爐膛噴射層和尿素溶液流量保持固定,調(diào)節(jié)磨煤機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行方式對(duì)鍋爐整體脫硝效率不產(chǎn)生明顯影響。

        (3)在鍋爐高負(fù)荷情況下 (鍋爐負(fù)荷高于400 t/h),爐膛噴射層和層間溶液的流量分配對(duì)鍋爐整體脫硝效率產(chǎn)生較為明顯的影響,在優(yōu)化噴射層層間流量的前提下,增加尿素溶液流量將會(huì)增加鍋爐的整體脫硝效果,但是當(dāng)尿素流量達(dá)到一定數(shù)量后,繼續(xù)增加尿素流量,脫硝效果呈現(xiàn)明顯的衰減之勢(shì),經(jīng)濟(jì)性明顯下降。

        (4)SNCR系統(tǒng)噴入鍋爐內(nèi)部的尿素分解轉(zhuǎn)化氨氣和二氧化碳的效果受鍋爐負(fù)荷、燃燒工況、爐膛溫度場(chǎng)等復(fù)雜因素的相互影響。原始設(shè)計(jì)中按鍋爐高度方向安裝了六層尿素溶液的噴槍,通過試驗(yàn),采用不同的投入組合對(duì)提高SNCR效率產(chǎn)生一定影響,相對(duì)功效明顯的是L3,L4,L5三層,投入L6層可提高進(jìn)入鍋爐尾部催化劑入口NH3的濃度,即相對(duì)提高SCR催化劑的脫硝效率[6]。

        6 結(jié)論

        由于此次試驗(yàn)是在之前初步摸索試驗(yàn)基礎(chǔ)上的進(jìn)一步調(diào)整試驗(yàn),試驗(yàn)選取了較為典型的運(yùn)行工況,通過對(duì)相關(guān)因素的調(diào)整,摸索出了不同工況下的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式,即如何在投入較少的尿素溶液流量的同時(shí)實(shí)現(xiàn)較好的脫硝效果。試驗(yàn)的相關(guān)結(jié)論對(duì)日常的常規(guī)運(yùn)行調(diào)整提供了較好的指導(dǎo)作用。

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