劉永林,胡 洋
(1 武漢鐵路局 車輛處,湖北武漢430071;2 武昌客車車輛段 技術(shù)科,湖北武漢430071)
2010年9~11月,武漢鐵路局擔(dān)當(dāng)?shù)臐h口至青島1113/4次旅客列車先后有9輛客車振動異常,車體地板垂向高頻振動并伴有嗡嗡的振動噪聲,嚴(yán)重影響旅客正常休息。上述車輛均為某公司2009年11月新造25G型DC600V硬臥客車,209P型轉(zhuǎn)向架,2010年1月份正式投入運用,走行公里不足40萬km。為確保車輛運行安全,消除車輛異常振動,滿足旅客需要,對振動異常的車輛進行了調(diào)查,對故障現(xiàn)象、產(chǎn)生原因進行了分析,采取了有效措施,振動異常的車輛得到了有效處理。
2010年9月武漢鐵路局擔(dān)當(dāng)?shù)臐h口至青島1113/4次旅客列車運行速度大于75km/h高速運行時,組中YW25G679054振動異常,車輛振動噪聲較大,車輛一位端轉(zhuǎn)向架上方的車體地板出現(xiàn)明顯的垂向高頻振動,并伴有嗡嗡的高頻振動噪聲,嚴(yán)重影響了旅客正常休息,車輛二位端也存在輕微的高頻振動,但無明顯的不舒適感。隨后又相繼出現(xiàn)8輛硬臥車振動異常,旅客反映強烈。
2010年10月27日對振動嚴(yán)重的車輛YW25G679054進行檢查、分析、處理。外觀檢查發(fā)現(xiàn):該車1、4位上、下旁承壓死,1位轉(zhuǎn)向架下心盤支撐面局部磨耗嚴(yán)重,1、2、4、5位彈性定位套橡膠開裂;1位轉(zhuǎn)向架兩條輪對踏面輕微剝離,車輪踏面形成凹形磨耗,凹形溝槽深度達(dá)5mm;2位轉(zhuǎn)向架輪對踏面良好;全車油壓減振器、鋼彈簧、搖枕吊、彈簧托梁等狀態(tài)良好。將該車開膠的定位套更新,調(diào)整旁承間隙,更換1位轉(zhuǎn)向架下心盤,將1、2位轉(zhuǎn)向架輪對互換。
將處理后的車輛恢復(fù)編組,聯(lián)系車輛制造廠家一起進行添乘檢查、振動測試,發(fā)現(xiàn)該車運行速度大于70 km/h出現(xiàn)高頻振動,運行速度在98~106km/h,車輛2位端高頻振動達(dá)到最大振動峰值,噪聲也達(dá)到最大,運行速度在110~120km/h勻速運行時,車輛高頻振動和振動噪聲最嚴(yán)重;整個運行試驗中,車輛1位端高頻振動仍然存在,但振動幅值及振動噪聲明顯降低,旅客基本可以接受。
通過故障車1、2位轉(zhuǎn)向架輪對互換后運行試驗結(jié)果表明,在沒有互換輪對前,車輛的1位端車體高頻振動明顯,2位端車體高頻振動輕微;輪對互換后,車輛的1位端車體高頻振動輕微,2位端車體高頻振動明顯,車輛振動異常故障由1位端轉(zhuǎn)移到2位端。
2010年11月19日將故障車輛YW25G679054的4條輪對全部更換,再次恢復(fù)編組運行,異常振動和高頻噪聲現(xiàn)象基本消除,車輛運行品質(zhì)良好。車輛返回入庫后,檢查各部技術(shù)狀態(tài)良好。其余8輛振動異常的車輛更換輪對后,運行至段修均沒有再發(fā)生振動異常和振動噪聲大的故障。由此可知,該批車振動異常和振動噪聲大的主要原因是輪對故障引起。
經(jīng)對YW25G679054的1、2位輪對分解檢查、檢測,發(fā)現(xiàn)輪對存在以下主要問題:(1)車輪踏面徑向跳動值較大,經(jīng)測量踏面徑向跳動值為0.8~1mm;(2)輪對動不平衡值較大,輪對旋修前,大部分輪對動不平衡值為92.7~112.9g·m;(3)輪對踏面形狀發(fā)生變化,車輪踏面形成凹形磨耗,凹形溝槽深度達(dá)5mm;(4)車輪踏面有輕微剝離。該車的3、4位輪對技術(shù)狀態(tài)良好。
車輛屬于多剛體運動系統(tǒng),車輛振動來自車輛本身以及輪軌作用而產(chǎn)生。針對209P型轉(zhuǎn)向架的結(jié)構(gòu)特點,影響車輛異常振動的主要因素有輪軌相互作用產(chǎn)生的高頻沖擊;一、二系鋼彈簧的剛度;垂向油壓減振器性能;軸箱導(dǎo)柱定位性能;各部位組裝尺寸控制。
經(jīng)對9輛振動異常的車輛車輪踏面跳動值檢測,每輛車至少有1條輪對車輪踏面跳動值為0.7~1mm、動不平衡值為70~131.4g·m,有11條輪對動不平衡值超過75g·m。車輪因材質(zhì)偏軟以及異常磨耗等情況下,車輪踏面圓周方向?qū)l(fā)生不均勻磨耗,影響車輪踏面徑向跳動值,在車輪踏面徑向跳動值達(dá)到一定值時,相當(dāng)于車輛重心在垂直方向上下運行往復(fù)振動,振幅或振動頻率達(dá)到一定值時,將發(fā)生振動異常,影響車輛運行品質(zhì)。同時過大的徑向跳動值是造成輪對動平衡超差的主要原因,而輪對動不平衡值是高速車輛運行平穩(wěn)性的一個重要指標(biāo),UIC 813—2003規(guī)定了車輪踏面的徑向跳動和輪對動態(tài)不平衡數(shù)值,見表1。
表1 車輪踏面徑向跳動和輪對動態(tài)不平衡值(UIC813-2003)
輪對動不平衡值超標(biāo)是由于輪對質(zhì)量分布不均勻,在輪對高速轉(zhuǎn)動下將產(chǎn)生一個離心力,此離心力將造成輪對踏面在運行中局部磨耗加劇,踏面的局部磨耗又將加大輪對動不平衡值,從而造成整個輪對的磨耗不均勻,最終造成車輛振動異常。
車輛新造后投入運用伊始沒有出現(xiàn)車輛異常振動,運行40萬km陸續(xù)出現(xiàn)振動異常,說明車輛在使用一段時間后技術(shù)狀態(tài)發(fā)生了變化,對車輛來說,車體及轉(zhuǎn)向架等部件比較穩(wěn)定,在短時間正常運用情況出現(xiàn)較大技術(shù)狀態(tài)變化的可能性很小,而輪對與鋼軌直接接觸,車輪踏面形狀隨運行里程而發(fā)生變化,由于輪軌間存在相互作用力,使得車輪踏面產(chǎn)生剝離、擦傷、踏面外形異常磨耗等故障,從而增大了輪軌間激擾能量,并經(jīng)過轉(zhuǎn)向架傳遞給車體,該激擾力的頻率與車體固有頻率接近時,將形成高頻共振,引起車輛振動異常。
在客車整備所增設(shè)不落輪車床,定期對車輪踏面進行修形,及時消除車輪踏面剝離、擦傷、異常磨耗等故障,恢復(fù)車輪踏面形狀,減少車輛振動異常。在這方面動車組檢修已經(jīng)有成熟的經(jīng)驗,動車組運行到一定的走行公里,安排對輪對踏面進行修形,運用中動車組沒有出現(xiàn)過振動異?,F(xiàn)象。
利用既有的TPDS系統(tǒng)對旅客列車車輪踏面缺陷進行檢測,對監(jiān)控到報警故障的輪對,庫列檢及時對輪對故障進行復(fù)測,提高庫列檢作業(yè)的針對性,并且TPDS系統(tǒng)能發(fā)現(xiàn)車輪踏面剝離、擦傷、踏面徑向跳動嚴(yán)重等故障。
庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)車輪踏面有剝離、擦傷、輾寬等故障時不超限時,要趟趟跟蹤盯控,掌握重點輪對的運行技術(shù)狀態(tài),對不符合出庫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的輪對必須換輪,確保運行途中車輛不發(fā)生問題。
隨著鐵路實施6次大提速,旅客列車運行速度大幅度提高,很多裝用RD3、RD3A型輪對的25G型客車以110~120km/h高速長時間運行,輪對動不平衡對車輛運行品質(zhì)影響增大。按照《鐵路客車輪對和滾動軸承軸箱組裝和檢修規(guī)則》規(guī)定,最高運行速度小于或等于120km/h的輪對檢修時不要求進行動不平衡試驗,為減少因輪對動不平衡原因引起的車輛異常振動,建議對所有 RD3/RD4、RD3A/RD4A型客車輪對檢修后,全部進行動不平衡試驗,動不平衡值不得超過75g·m,對動不平衡試驗不合格的輪對進行去重處理。
客車車軸、車輪盤轂加工時,應(yīng)進一步提高加工精度等級,降低車軸、車輪的偏心量,輪對組裝時,對同一輪對兩車輪及兩制動盤的殘余靜不平衡量進行選配組裝,兩車輪和兩制動盤之間的殘余靜不平衡量相差最小,兩車輪的殘余靜不平衡平面與兩制動盤的殘余靜不平衡平面成180°,從而減少輪對動不平衡值。
車輪制造廠家應(yīng)對車輪踏面磨耗異常情況進行詳盡分析,不斷改進車輪制造工藝,降低車輪運用過程中發(fā)生的剝離、輾寬、踏面形狀異常磨耗等故障,延長車輪使用壽命,減少因車輪原因而發(fā)生的車輛異常振動故障。
[1]中華人民共和國鐵道部.鐵路客車輪對和滾動軸承軸箱組裝及檢修規(guī)則[S].北京:中國鐵道出版社,2007.
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