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        小型工業(yè)鍋爐煙氣余熱利用新技術(shù)

        2012-07-26 07:30:22楊群峰譚兆強
        節(jié)能技術(shù) 2012年4期
        關(guān)鍵詞:工業(yè)鍋爐省煤器余熱

        楊群峰,曹 穎,董 哲,譚兆強

        (山東省特種設(shè)備檢驗研究院 濟寧分院,山東 濟寧272025)

        0 引言

        當(dāng)前,我國正在改變以往簡單地從能源供給側(cè)考慮滿足能源需求的狀況,將節(jié)能作為滿足能源需求的一個組成部分[1]。因此,對現(xiàn)有高耗能設(shè)備的節(jié)能改造具有重要意義。

        小型工業(yè)鍋爐由于設(shè)計效率低、用戶的運行管理水平差和節(jié)能意識不強等原因,實際運行效率與大型工業(yè)鍋爐有顯著差別[2]。目前,小型工業(yè)鍋爐在許多行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用,數(shù)量眾多。以濟寧地區(qū)為例,在用鍋爐近1千臺[3],其中小于等于4蒸噸的工業(yè)鍋爐為705臺,大于4蒸噸為257臺,而以煤為燃料的工業(yè)鍋爐約占在用鍋爐總數(shù)的96%。

        我們在檢驗工作中發(fā)現(xiàn),很多排煙溫度設(shè)計值為160℃的鍋爐,實際排煙溫度都接近200℃,小型工業(yè)鍋爐排煙溫度會更高。小型工業(yè)鍋爐在使用中,通常是間斷給水,運行工況差異較大,這就對鍋爐的節(jié)能改造提出了更高的要求。目前,多數(shù)工業(yè)鍋爐用煤的含硫量都小于1%(濟寧地區(qū)鍋爐用煤的含硫量一般為0.6%),只要其排煙溫度不低于130℃,尾部受熱面就不會發(fā)生低溫腐蝕[4],因此煙氣余熱利用的空間很大。目前,余熱利用設(shè)備多種多樣[5],但很難找到適用于小型工業(yè)鍋爐運行狀況、投資少、見效明顯、簡單易用的改造方案。針對這種狀況,我們研制了應(yīng)用于小型工業(yè)鍋爐的余熱利用新技術(shù)。

        1 有省煤器鍋爐的余熱利用技術(shù)

        1.1 改造工藝及數(shù)據(jù)

        該技術(shù)是對已有專利[6]的應(yīng)用。圖1為其系統(tǒng)圖,圖2為應(yīng)用實例。改造后的煙氣流程為:

        圖1 燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能裝置系統(tǒng)圖(有省煤器)

        圖2 節(jié)能裝置應(yīng)用實例

        爐膛→對流受熱面→省煤器→無壓換熱器→除塵器→引風(fēng)機→煙囪

        供水流程為:

        水處理→水箱→無壓換熱器→水泵→省煤器→鍋筒

        根據(jù)工業(yè)鍋爐經(jīng)常間斷式給水的特點,設(shè)計上使水泵與啟閉閥聯(lián)動。當(dāng)水泵啟動時,啟閉閥自動關(guān)閉,切斷換熱器與水箱之間熱水管的通路,使水箱中的水經(jīng)過無壓換熱器被吸入水泵,經(jīng)水泵進入省煤器;當(dāng)水泵停用時,啟閉閥打開,水箱通過冷水管、熱水管與無壓換熱器形成閉路系統(tǒng),利用水箱中水的蓄熱能力,通過自然循環(huán)冷卻換熱器,降低排煙溫度。

        我們選取了一臺型號為KHSS0.5-0.7-AⅡ的臥式鍋爐進行改造。該鍋爐采用引風(fēng)機進行強制通風(fēng),使用壓力為0.5 MPa,設(shè)計效率為70%。無壓換熱器采用立式直水管,錯列布置。安裝上為保證自然循環(huán)能有效建立,使水箱底部高于換熱器頂部[7]。經(jīng)計算[8],換熱面積為3.9 m2,阻力為23 Pa,換熱器出口水溫為50.8℃,排煙溫度為173℃。改造前后穩(wěn)定工況下測量的數(shù)據(jù)如表1。

        可以看出,鍋爐排煙溫度下降了34℃。省煤器出口水溫提高了28℃。

        在低負(fù)荷間斷給水的工況下,無壓換熱器出口的水溫一直在45℃到60℃之間,水箱溫升明顯。

        1.2 數(shù)據(jù)分析及結(jié)論

        (1)實現(xiàn)了預(yù)期的節(jié)能效果。由于實際煙氣焓值和計算用煙氣焓值有一定偏差;設(shè)計時,未考慮省煤器進水溫度升高后,平均溫壓降低,省煤器換熱量下降的情況,造成省煤器出口煙氣溫度上升了7℃,實際排煙溫度比計算值高了16℃。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)情況,可以將改造前測試的排煙溫度增加一個經(jīng)驗數(shù)值予以修正,來減少設(shè)計計算與實際情況的差異。

        (2)無壓換熱器的煙風(fēng)阻力對鍋爐運行的影響可以忽略。

        (3)無壓換熱器的應(yīng)用提高了省煤器的出口水溫,只要選擇合理,仍然有足夠的安全余量,能避免省煤器出口處出現(xiàn)沸騰現(xiàn)象。本例中省煤器出口水溫比0.5 MPa下的飽和水溫低67℃。

        (4)工業(yè)鍋爐常用給水泵耐熱溫度上限為80℃[9](本例中給水泵入口最高水溫為60℃),有足夠的裕量。使用情況也表明,改造后對原有水泵運行無不利影響。

        (5)在低負(fù)荷間斷給水的工況下,鍋爐多利用的熱值包括給水期間正常換熱獲得的熱量,還包括在停泵期間,換熱器和水箱中的水因自然循環(huán)通過換熱器多吸收的熱量,因此鍋爐效率的提高值比穩(wěn)定工況要高。該工況下,水箱有蓄熱功能,因此應(yīng)有足夠的容水量,以減緩水箱中水的溫升速度,使下次給水泵運行時,進入水泵的水溫不會太高。

        2 立式鍋爐的余熱利用技術(shù)

        2.1 改造工藝及數(shù)據(jù)

        立式鍋爐一般是自然通風(fēng),不設(shè)置省煤器。當(dāng)增加無壓換熱器后,換熱器位置較高,而水箱一般安裝位置通常都低于換熱器,為解決該問題,我們對上述專利進行了改進。目前,改進后用于立式鍋爐的余熱節(jié)能技術(shù)已獲得專利授權(quán)[10]。圖3為其系統(tǒng)圖,圖4為橫水管結(jié)構(gòu)的無壓換熱器。改造后的煙氣流程為:

        圖3 立式鍋爐節(jié)能裝置系統(tǒng)圖(無省煤器)

        圖4 立式鍋爐用換熱器

        爐膛→爐排管→橫水管→沖天管→無壓換熱器→煙囪

        供水流程為:

        水處理→無壓換熱器→水箱→水泵→鍋爐本體

        由于鍋爐在使用時,經(jīng)常間斷式給水,水處理設(shè)備也經(jīng)常間斷運行,為避免換熱器干燒,在換熱器上部受熱面設(shè)計有溫度測點,同時增加了旁路系統(tǒng)。在水處理設(shè)備停止上水后,可以通過旁路系統(tǒng)利用水箱中的水冷卻換熱器,避免其過熱。同時能有效地降低排煙溫度,利用煙氣余熱。

        我們選取了一臺型號為LSC0.5-0.4-AII的立式鍋爐進行改造,該鍋爐為自然通風(fēng),使用壓力為0.3 MPa,設(shè)計效率≥65%。無壓換熱器采用橫水管,錯列布置。經(jīng)計算[8],換熱面積為3.5 m2,煙氣阻力為28 Pa(如采用熱管設(shè)計阻力會更小),換熱器出口水溫為52.4℃,排煙溫度為230℃。改造后穩(wěn)定工況下測量的數(shù)據(jù)如表2。

        表2 改造后數(shù)據(jù)(軟水給水溫度為20℃,水處理連續(xù)上水)

        可以看出,鍋爐排煙溫度下降了46℃,換熱器出口水溫提高了34℃。

        在水處理設(shè)備停止上水后,旁通管打開,鍋爐仍在運行的20 min時間里,無壓換熱器的出水溫度由54℃升至70℃,水箱溫度由42℃上升至51℃。

        2.2 數(shù)據(jù)分析及結(jié)論

        (1)實際情況和計算結(jié)果基本接近,排煙溫度與設(shè)計值相差8%。

        (2)未發(fā)現(xiàn)串煙現(xiàn)象,新增設(shè)備的煙風(fēng)阻力對鍋爐運行的影響可以忽略。實際使用中可以增加一節(jié)煙囪,以提高自生通風(fēng)力,也有利于爐內(nèi)煤炭的燃燒。

        (3)給水泵入口最高水溫為51℃,與水泵耐熱溫度上限80℃比,有足夠的裕量。

        (4)立式鍋爐改造前排煙溫度較高,在排煙溫度的設(shè)計選取上,應(yīng)低一些,使改造后的排煙溫度不高于230℃[11]。

        (5)水處理設(shè)備停用期間,水箱有蓄熱功能,因此要足夠的容水量,才能有效的延緩換熱器溫升至下一次水處理設(shè)備開啟。

        3 投資與回收周期

        以上述KHSS0.5-0.7型鍋爐為例,其節(jié)煤率為4.3%,改造前其每小時煤耗為83 kg。以一天運行10 h,全年運行300天計算,年節(jié)煤量為:10×300×83×4.3%=10 707 kg=10.7 t。按目前市場價格節(jié)約資金約1萬元。該裝置制造和安裝總費用為5 097元?;厥罩芷诩s為半年。

        對于長期24 h生產(chǎn)的鍋爐,節(jié)能效果更為明顯。在一臺4蒸噸鍋爐上,將排煙溫度降低40℃(目前在用鍋爐中運行時間較長的4蒸噸鍋爐,排煙溫度都在200℃左右,新出廠的鍋爐也在170℃),節(jié)煤率將在3%以上,換熱器制造費用在2萬元左右,安裝費用約為1萬元左右。如果按全年運行300天計算,年節(jié)煤量為632.5×24×300×3%=136 620 kg=136.6 t,市場價值約為13萬元?;厥罩芷诓坏?個月。

        4 小型工業(yè)鍋爐余熱利用新技術(shù)的特點

        (1)采用了無壓設(shè)計,設(shè)備制造成本有效降低,也有利于現(xiàn)場改造的實施。換熱后的介質(zhì)進入原系統(tǒng)給水泵的入口,避免了新設(shè)備承壓爆炸的危險,保證了安全性。

        (2)對于有省煤器的鍋爐,省煤器出口水溫會升高,但不會使省煤器出口出現(xiàn)汽化現(xiàn)象,對鍋爐的安全運行沒有影響。

        (3)有效地利用水箱中的水的蓄熱能力,在鍋爐停止給水后,繼續(xù)吸收煙氣余熱,降低排煙溫度,達(dá)到了冷卻換熱器、提高水溫、吸收余熱、節(jié)約能源的目的。

        (4)試驗證明,采用該技術(shù)改造后,對整個鍋爐煙風(fēng)阻力基本沒有影響。

        5 結(jié)束語

        小型工業(yè)鍋爐煙氣余熱利用新技術(shù)基本覆蓋了燃煤小型工業(yè)鍋爐的主要類型,在未改變原有設(shè)備基本結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,通過簡單改造,獲得了滿意的節(jié)能效果。目前,該技術(shù)已經(jīng)成功地應(yīng)用于十多家單位,由于給水溫升明顯,設(shè)備投資少,回收周期短,操作人員也無需培訓(xùn),取得了用戶的一致認(rèn)可,推廣應(yīng)用前景較好。

        [1]林伯強.中國能源戰(zhàn)略調(diào)整和能源政策優(yōu)化研究[J].電網(wǎng)與清潔能源,2012(1):1-3.

        [2]張科,余德祖.我國工業(yè)鍋爐行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展[J].中國鍋爐壓力容器安全,2004(2):17-21.

        [3]山東金質(zhì)特種設(shè)備管理系統(tǒng)[CP].濟南:山東金質(zhì)信息技術(shù)有限公司,2009.3.

        [4]王鳳榮.關(guān)于鍋爐煙氣露點溫度計算的探討[J].鍋爐技術(shù),1997,(6):19-20.

        [5]連紅奎,李艷,束光陽子,等.我國工業(yè)余熱回收利用技術(shù)綜述[J].節(jié)能技術(shù),2011,(3):123-128,133.

        [6]楊群峰,曹穎,譚兆強.燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能裝置:中國,ZL200920226226.8[P].2010-5-19.

        [7]JB/T 8659-1997熱水鍋爐水動力計算方法[S].

        [8]馮俊凱,沈幼庭.鍋爐原理及計算[M].2版.北京:科學(xué)出版社,1992,7.

        [9]GB 5659-85多級離心水泵技術(shù)條件[S].

        [10]楊群峰,董哲,陳瑞廣.立式鍋爐余熱節(jié)能利用裝置:中國,201120477049.8[P].2011-11-25.

        [11]TSG G0002-2010鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程[S].

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