侯合明,潘向麗,黃志全,陳 宇,王 振
(華北水利水電學院 資源與環(huán)境學院,河南 鄭州 450011)
目前,國內外對膨脹土改性技術的研究已進行較多的理論分析和試驗,改良劑種類也較多,使用較多的無機改良劑有石灰、水泥、粉煤灰等;有機改良劑有丙烯鹽酸類、烯類和胺類等系列[1]。其中石灰改良[2-3]是國內應用最廣泛的改良方式。通過對禹州地區(qū)膨脹土進行室內石灰改性試驗,得出摻灰后土樣的物理力學性質和強度的變化規(guī)律,并分析其改良效果和變化規(guī)律,確定出合適的摻灰比,要既能降低膨脹土的脹縮性、壓縮性,又能提高其強度及水穩(wěn)性,以期為該地區(qū)的工程實踐提供有價值的參考。
試驗土樣均取自南水北調工程中線禹州段新開挖的同一土坑內,取樣位置埋深約4 m。通過室內基本物理性質試驗測出其天然物性指標:天然含水率為17.5% ~18.5% ,天然干密度為 1.56 ~1.66 g/cm3,相對密度為2.72。標準輕型擊實試驗結果表明:最大干密度為1.69 g/cm3,最優(yōu)含水率為 18.5%。液限為40%,塑限為22%,屬于低液限粉質黏土;土樣自由膨脹率為42%,該地區(qū)土屬于弱膨脹土,作為工程地基填料必須進行改良處理。
石灰作為改良膨脹土最常用的添加劑,它主要是給黏土中帶來大量的 Ca2+和 Mg2+等離子,有效地降低了膨脹土的脹縮性,增強了水穩(wěn)性和強度。陽離子交換作用,減小了水化膜的厚度,增強了黏粒間的結合力;石灰遇水生成的 Ca(OH)2,不僅形成 Ca(OH)2·nH2O水晶體,發(fā)生絮凝作用,還與土中的活性硅、鋁礦物形成含水的硅鋁酸鈣等膠凝物,發(fā)生膠結作用;石灰與空氣中的CO2反應,形成一種較弱鈣—碳黏結物質,能使土碳化,反應生成 CaCO3,具有較高的強度和水穩(wěn)性,土體強度得到了增強。
將風干粉碎后的土樣和干燥的石灰分別過2 mm和0.5 mm的篩子備用。本文所定義的摻灰比(W石灰)為石灰與干土質量之比,試驗選用2%,4%,6%,8%四種摻灰比進行試驗。將配置好的土樣用塑料袋密封燜料24 h。試樣干密度及含水率均按天然狀態(tài)(干密度1.60 g/cm3,含水率18%)配制,即可使試樣擊實度達到94%,符合工程施工要求;試樣養(yǎng)護齡期為7 d。按上述方法制取若干環(huán)刀試樣(直徑61.8 mm,高20 mm)和三軸試樣(直徑39.1 mm,高80 mm)備用。
為研究改性后土的物理力學性質的變化規(guī)律,按照《膨脹土地區(qū)建筑技術規(guī)范》[4]進行了脹縮性方面的試驗,試驗使用輕便固結儀和收縮儀完成,得到脹縮性隨摻灰比的變化規(guī)律;依照《土工試驗方法標準》[5],進行界限含水率試驗、壓縮試驗、無側限抗壓試驗;采用固結儀進行干濕循環(huán)試驗,評價改良前后試樣的水穩(wěn)性。
3.1.1 塑液限及塑性指數(shù)
界限含水率與摻灰比關系見圖1,隨摻灰比的增大,液限變化較小,塑限有所增加,并非單調遞增,并不像多數(shù)文獻[6-7]中結果表述得那么有規(guī)律。改良后的膨脹土的黏粒含量降低,粉粒含量增大,但活躍的毛細吸力促使土粒聚合在一起,使改性土存在一定的潛在塑性,這致使弱膨脹土的界限含水率試驗改性效果規(guī)律性不明顯,其改性效果存在一個下限[7]。但對顆粒成分的影響依然很明顯,還是能夠達到降低黏粒含量的作用。
3.1.2 脹縮性
圖1 界限含水率與摻灰比關系
石灰改性膨脹土最主要的目標是消除其膨脹性。由表1可以看出,隨摻灰比的增加,脹縮性呈降低趨勢。當摻灰比為4%時,自由膨脹率急劇下降到20%;無荷膨脹率、50 kPa膨脹率、線縮率、膨脹力也均有顯著的降低;且摻灰比為4%時,脹縮性指標降低的趨勢均已很平緩甚至接近水平,50 kPa膨脹率已接近為0。脹縮性試驗結果呈現(xiàn)出較強的規(guī)律性,其改性效果明顯。
表1 脹縮性試驗結果
適量的石灰可以減少黏粒的含量,土粒比表面積減小,黏粒的親水性降低,土的脹縮性降低;另一方面,土顆粒空隙變大,為改良土的膨脹預留一定的空間,使土體內部空隙能更多抵消土體的膨脹量[8-9]。然而摻灰量并非是越多越好,反應過剩的石灰填充于顆粒之間,將會降低土體內部對膨脹量的抵消能力[6]。摻灰比為4%時,已經(jīng)可以達到消除脹縮性的目的。
3.2.1 壓縮性
壓縮系數(shù)與摻灰比的關系曲線見圖2。
圖2 壓縮系數(shù)與摻灰比關系
石灰摻入土后碳化生成的CaCO3具有較強的剛度;且石灰和水與土中大量存在的硅、鋁元素發(fā)生作用,產(chǎn)生氫氧化鈣硅和氫氧化鈣鋁,其過程使土脫水硬化。土的強度(剛度)的提高,降低了改性土的壓縮性。如圖2所示,隨摻灰比的增加,土的壓縮系數(shù)明顯降低,使用改良土作為地基土填料時,地基的受荷變形將進一步減小。
3.2.2 無側限抗壓強度
分別對素土和摻灰比為4%的改良土樣進行無側限抗壓強度試驗。分析應力—應變曲線(見圖3)可以得出:隨應變的增大,改良試樣應力增長的速度較快,剛出現(xiàn)峰值就出現(xiàn)了明顯的破裂面,表現(xiàn)為顯著的脆性破壞;素土試樣破壞時沒有明顯的破裂面(見圖4),其脆性較小。摻灰比為4%的試樣相對于素土試樣,其無側限抗壓強度提高了近50%。兩者干密度相同,而強度不同,這是由于改良土樣黏粒間膠結力提高,石灰與土反應使土樣脫水硬化使其強度增強所致。
室內干濕循環(huán)試驗中,試樣增濕至飽和狀態(tài),風干至與室內空氣濕度平衡。通過測量試樣高度變化和觀察試驗表面的裂縫的數(shù)量和大小,來評價改良土試樣的水穩(wěn)性。由圖5可以看出,隨循環(huán)次數(shù)的增大,試樣飽和狀態(tài)下的試樣高度不斷減小,干縮穩(wěn)定時的高度逐漸變大,這兩項變化趨勢在逐漸變緩,其變化類似于動力學中“阻尼”現(xiàn)象。
圖3 無側限抗壓強度試驗應力—應變曲線
圖4 無側限抗壓強度試驗破壞后試樣
圖5 試樣高度隨干濕循環(huán)次數(shù)變化的關系曲線
摻灰比4%改良土樣的脹縮幅度明顯比素土的小很多。由圖6可見,第一次干濕循環(huán)后,摻灰比4%改良土樣較為完好,而素土試樣的表面出現(xiàn)了顯著的裂縫,試樣周圍出現(xiàn)了土顆粒及小塊脫落現(xiàn)象。從試樣與環(huán)刀之間的縫隙可以看出,摻灰比4%改良土樣的側向變形比素土試樣也明顯小很多。結果表明,摻灰比為4%的改良土樣的水穩(wěn)性有了很大的提高。
1)石灰對弱膨脹土液塑限的改良存在一個下限,其規(guī)律性不強,但塑性指數(shù)總體上仍呈減小趨勢,黏粒含量明顯降低;摻入少量石灰,脹縮性即得到了顯著的降低。
圖6 第一次干濕循環(huán)后試樣
2)壓縮試驗和無側限抗壓強度試驗表明,摻灰比4%改良土的抵抗變形能力和強度均得到了提高,更適合作為地基土層。
3)干濕循環(huán)試驗表明,改良土的水穩(wěn)性有了較大的提高。將含水率受外界條件影響較大的淺部膨脹土進行改良,將會使膨脹土地基的工程穩(wěn)定性得到較大改善。
4)從室內試驗的角度出發(fā),禹州地區(qū)改良弱膨脹土的最佳摻灰比為4%。室內確定的最佳摻灰比以及對改良機理的分析,可為工程實踐復雜條件下的現(xiàn)場改良試驗提供參考。
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