申健
(中國空分設(shè)備有限公司,浙江 杭州 310051)
大唐呼倫貝爾化肥有限公司28000Nm3/h空分裝置配套空壓機組為MDT公司生產(chǎn)的RIKT-90機組,增壓機組為Atlas公司生產(chǎn)的GT063L2K1/032L2K1機組,驅(qū)動機為HTC生產(chǎn)的ENKS50/63雙出軸抽汽凝氣式汽輪機組。汽輪機組排汽端驅(qū)動空壓機組,進汽端驅(qū)動增壓機組。該機組在單試空壓機組時的升速階段發(fā)生了振動超高跳車的情況,經(jīng)重校動平衡后問題得以解決,具體過程如下:
圖-1 機組示意圖
空壓機組在2011年11月24日進行了第一次啟動試車,在1050rpm一階暖機轉(zhuǎn)速時,空壓機組和汽輪機組的軸承溫度和振動情況均正常,兩個機組的振動值均為10μm左右,溫度為35度。當(dāng)機組轉(zhuǎn)速升至二階暖機轉(zhuǎn)速時,兩個機組的軸溫均為45度左右,汽輪機軸振動VT1901~VT1904T正常,為10μm左右,而此時空壓機組進氣側(cè)的軸振動VT011052A和VT011052B升高至50μm,明顯偏高,排氣端軸振動VT011050A和VT011050B為20μm左右。由于此時軸承溫度正常,因此決定繼續(xù)升速觀察,在經(jīng)過20分鐘的暖機后,機組繼續(xù)升速,升至2500rpm時,空壓機機組VT011052A和VT011052B振動過高,導(dǎo)致機組跳車。查詢ITCC振動趨勢后,發(fā)現(xiàn)空壓機組進汽端振動值VT011052A和VT011052B已經(jīng)達到200μm,超過量程,而排氣端的振動也升至100μm(見圖2,圖3)。同時汽輪機的軸振動有小幅升高,達到20μm,兩個機組的軸溫均正常,為50度左右,兩機組的軸位移均在正常范圍內(nèi)。
圖-3 第一次試車時空壓機排氣端振動趨勢圖
鑒于空壓機組的一階臨界轉(zhuǎn)速為2400rpm,因此初步認(rèn)為是機組過臨界時升速率不夠,導(dǎo)致機組在臨界轉(zhuǎn)速附近發(fā)生了較大的振動,因此將過臨界的升速率由30rps提升至35rps,進行第二次啟動。但是空壓機進氣端振動值仍在轉(zhuǎn)速達到2500rpm時超高,機組跳車。ITCC顯示的振動趨勢情況與第一次相同。
由于汽輪機側(cè)的振動一直很平穩(wěn),試車前所做的最終對中數(shù)據(jù)也完全符合廠家的技術(shù)要求,而且與驅(qū)動端相連的空壓機排氣端振動明顯小于進氣端,因此初步排除了機組對中不良引起的高振動。同時經(jīng)過仔細(xì)查詢發(fā)現(xiàn),空壓機組進氣端的振動值明顯隨轉(zhuǎn)速的上升而上升,是比較典型的轉(zhuǎn)子存在問題的表象,因此初步判定為轉(zhuǎn)子存在偏心、彎曲或轉(zhuǎn)動不平衡的問題。
雖然初步判定為轉(zhuǎn)子原因?qū)е碌母哒駝?,但是按照MDT總部的指示,現(xiàn)場先對機組的軸承進行了全面的檢查,檢查未發(fā)現(xiàn)機組軸承有損傷,軸承緊力也符合MDT的技術(shù)要求。根據(jù)MDT的要求,現(xiàn)場在軸承檢查后又于11月29日進行了一次啟動,在機組轉(zhuǎn)速2500rpm時,空壓機組進氣端振動超高跳車,情況與前兩次相同,因此MDT決定重新對空壓機轉(zhuǎn)子做動平衡。
轉(zhuǎn)子首先運回MDT常州工廠進行了全面的檢查。機械跳動和電子跳動的測量值均在API標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍之內(nèi),但是在選擇做動平衡廠家的時候卻經(jīng)歷了很多波折。由于動平衡的軸振與瓦振存在著比例關(guān)系,而且國內(nèi)設(shè)備出廠前均進行機械試車,因此國內(nèi)廠家高速動平衡試驗時只監(jiān)測瓦振,軸振在機械試車時進行考查。但是按照MDT廠家的標(biāo)準(zhǔn)要求,轉(zhuǎn)子高速動平衡試驗時必須使用工作軸承,同時監(jiān)測瓦振和軸振兩個指標(biāo),因此如果在國內(nèi)做動平衡的話需要對動平衡機進行改動,同時又因為動平衡機擺架不配套以及懸臂轉(zhuǎn)子動平衡風(fēng)險偏大等問題,數(shù)個廠家拒絕為轉(zhuǎn)子做動平衡。后來經(jīng)過多番的詳細(xì)技術(shù)溝通和協(xié)調(diào),最終沈陽鼓風(fēng)機廠同意在MDT動平衡專家的指導(dǎo)下為轉(zhuǎn)子做動平衡。
初始的幾次動平衡結(jié)果很不理想,MDT專家按照外方常規(guī)的影響系數(shù)法配重了多次仍然無法達到滿意的結(jié)果,瓦振均在30mm/s以上,軸振均在70μm以上,遠(yuǎn)大于MDT公司1.1mm/s和19.1μm的技術(shù)要求。MDT專家再次詳細(xì)審查轉(zhuǎn)子的跳動值檢查報告后,發(fā)現(xiàn)雖然各點的跳動值數(shù)據(jù)均在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),但是1級葉輪懸臂處的跳動值高點位置與出廠時相比發(fā)生了180度的變化,轉(zhuǎn)子1級葉輪懸臂處相對于出廠時的狀態(tài)有了40μm的輕微變形。經(jīng)過計算,在1級葉輪懸臂處產(chǎn)生了大于20000g.mm的不平衡量,而按照ISO1940殘余不平衡量的標(biāo)準(zhǔn),該型轉(zhuǎn)子允許的最大不平量為10500g.mm,過大的不平衡量為試車時振動超高的主要原因。在找到原因后,MDT專家更改了配重的計算思路,經(jīng)過數(shù)次試驗,動平衡的最終結(jié)果瓦振最高為0.82mm/s,軸振最高5μm,均遠(yuǎn)好于MDT公司的技術(shù)要求。
表-1 高速動平衡最終結(jié)果及MDT技術(shù)要求
動平衡結(jié)束后,又重新對轉(zhuǎn)子的跳動值進行了檢查,機械跳動檢查完全在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),但是電子跳動檢查時,驅(qū)動端的跳動值為68μm,稍高于標(biāo)準(zhǔn)要求的64μm。但是經(jīng)MDT專家確認(rèn),電子跳動小于80μm都可以接受。
轉(zhuǎn)子運回現(xiàn)場后,最終用戶立即組織了空壓機組的回裝工作,并于2月16日再次進行試車,試車過程中,空壓機的振動以及軸溫指標(biāo)良好,在過臨界時的最高值VT011052B僅為43.9μm,額定轉(zhuǎn)速下最大值僅有18.8μm。
在試車過程時,現(xiàn)場還請到了東南大學(xué)的振動分析專家,用儀器對空壓機組進行了振動監(jiān)測,分析顯示空壓機進氣端VT011052A和VT011052B振動值在動平衡上的振動分量在過臨界時最大為40.2μm,額定轉(zhuǎn)速下為6.6μm,轉(zhuǎn)子不對中的分量最大值分別為3.5μm和2.9μm。
轉(zhuǎn)子在現(xiàn)場保存期間,尤其是長期保存,應(yīng)該將轉(zhuǎn)子垂直放置,防止轉(zhuǎn)子彎曲。同時現(xiàn)場安裝轉(zhuǎn)子前應(yīng)對轉(zhuǎn)子的跳動值進行全面、細(xì)致的檢查,包過跳動值高點的角度,保證轉(zhuǎn)子安裝時處于完好狀態(tài)。
表-2 臨界轉(zhuǎn)速時振動情況
表-3 額定轉(zhuǎn)速時振動情況
[1]石油、化學(xué)和氣體工業(yè)用軸流、離心壓縮機及膨脹機-壓縮機 AP1 617標(biāo)準(zhǔn) [Z].第7版,2002.
[2]石油、化學(xué)和氣體工業(yè)用軸流、離心壓縮機及膨脹機-壓縮機 AP1 684標(biāo)準(zhǔn)[Z].1996.