唐永祥
(云南省元江縣水利局 元江縣 653300)
劉井鵬
(中南大學(xué)有色金屬成礦預(yù)測(cè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 長(zhǎng)沙市 410083)
南掌水庫(kù)于1958年10月開(kāi)始興建,斷斷續(xù)續(xù)施工期長(zhǎng)達(dá)22年,至1979年大壩填筑高度42.6 m,1985年填平補(bǔ)齊壩面至現(xiàn)狀壩體。水庫(kù)總庫(kù)容427.5萬(wàn)m3,大壩為風(fēng)化料均質(zhì)土壩。
(1)壩體工程地質(zhì)條件。
根據(jù)大壩軸線地質(zhì)剖面圖鉆孔ZK01~ZK03揭示,壩土主要有含礫粉質(zhì)粘土、含細(xì)礫土里砂(透鏡體)、含細(xì)粒土角礫(透鏡體)組成,鉆孔注水試驗(yàn)滲透系數(shù) k 為(7.0×10-5~8.6×10-4)cm/s。
(2)壩基工程地質(zhì)條件。
根據(jù)大壩軸線地質(zhì)剖面圖鉆孔ZK01~ZK03揭示,壩基位于全強(qiáng)風(fēng)化粉砂質(zhì)板巖地層上,鉆孔壓水試驗(yàn) q 值為(3.7~24.7)Lu。
(3)壩肩工程地質(zhì)條件
兩岸為全風(fēng)化粉砂質(zhì)板巖,鉆孔壓水試驗(yàn)q值為(6~173)Lu。
大壩上游坡穩(wěn)定,下游坡在各種工況下抗滑、抗震穩(wěn)定安全系數(shù)均小于規(guī)范值,現(xiàn)未經(jīng)受非常運(yùn)行考驗(yàn),壩坡已發(fā)生局部蠕動(dòng),因而下游坡結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定;大壩施工斷斷續(xù)續(xù),接頭多,層間刨毛結(jié)合及碾壓質(zhì)量均差,截水槽深度不夠,投入運(yùn)行以來(lái),一直存在滲漏問(wèn)題,雖作過(guò)兩次帷幕灌漿,但浸潤(rùn)線仍偏高,導(dǎo)濾體失效,下游壩坡大面積潮濕漏水,兩壩肩山體結(jié)合部及基礎(chǔ)均有滲漏,總滲漏量偏大,雖然滲水不帶泥沙,但大壩滲流仍然不正常。
混凝土防滲墻技術(shù)的原理是用專烏卡斯鉆機(jī),在已經(jīng)建好的壩體或者覆蓋層的透水地基中建設(shè)槽型孔,同時(shí)用泥漿護(hù)壁,然后利用高壓泵把泥漿壓入到孔底,泥漿攜帶巖渣從孔底返回至地面,再使用直升導(dǎo)管等向槽孔內(nèi)部澆筑混凝土,這樣就可以形成一道連續(xù)的混凝土墻來(lái)起到防滲的目的。
塑性混凝土防滲墻與普通混凝土防滲墻相比,除了具有普通混凝土防滲墻的適應(yīng)地質(zhì)條件廣泛、施工方法成熟、質(zhì)量可靠、防滲效率高等特點(diǎn)外,還具有:低彈模,塑性混凝土的變形模量一般不超過(guò)2 000 MPa;高抗?jié)B性,塑性混凝土滲透系數(shù)K一般為(10-7~10-8)cm/s;和易性較好,便于澆筑;經(jīng)濟(jì)效益明顯,由于塑性混凝土配比中用粘土替代了部分水泥,減少了水泥用量,節(jié)約了工程成本。本工程塑性混凝土的配合比為:“水泥:膨潤(rùn)土:砂:石:水:外加劑=1∶0.80∶5.45∶0.00∶1.60”。
南掌水庫(kù)大壩壩身為人工填筑、碾壓建成,壩身存在壓實(shí)度不均勻的情況。壩身經(jīng)過(guò)兩次純水泥漿灌漿后,在大壩軸線位置上形成了水泥漿與土體結(jié)合的硬塊,且帷幕厚度增加,軟硬不均勻。
根據(jù)前期勘探的地質(zhì)資料,基于水庫(kù)的病險(xiǎn)情況,制定以下治理方案:在大壩軸線上建造一塑性混凝土防滲墻,防滲墻厚0.6 m,共劃分為15個(gè)槽段,1#槽段和15#槽段長(zhǎng)7.3 m,其余每個(gè)槽段長(zhǎng)7 m,軸線長(zhǎng)度 105.6 m,第 14#槽為合攏槽段,槽深(21.9~41.0)m,平均槽深34.62 m,混凝土澆筑方量2 184.89 m3。
劃定奇數(shù)槽段為施工Ⅰ序槽段,偶數(shù)槽段為施工Ⅱ序槽段,工程按照從左到右、先Ⅰ序后Ⅱ序的順序施工進(jìn)行混凝土導(dǎo)向槽的制作,在壩頂施工平臺(tái)上進(jìn)行沖擊鉆道軌的鋪設(shè),在已鋪設(shè)好的道軌上進(jìn)行沖擊鉆的組裝調(diào)試之后開(kāi)始第1#槽段的造孔,防滲墻基巖部分采用“鉆鑿法”造孔;壩土部分采用“兩鉆一抓”法進(jìn)行造孔。
造孔完成后,進(jìn)行混凝土澆筑。混凝土澆筑應(yīng)遵循先深后淺,連續(xù)進(jìn)行、均勻上升的原則。混凝土面上升速度要求不小于2 m/h,混凝土面高差應(yīng)小于0.5 m,埋管深度在(1~6.0)m范圍內(nèi)。澆筑過(guò)程中每30 min測(cè)一次混凝土面,現(xiàn)場(chǎng)繪制混凝土澆筑圖,及時(shí)掌握各項(xiàng)數(shù)據(jù)。為消除上部浮漿對(duì)混凝土頂面的影響,在澆筑時(shí)使最后澆筑的混凝土從導(dǎo)槽頂面溢出,直至無(wú)浮漿為止。
(1)2臺(tái)CZ-22沖擊鉆機(jī),使用Φ600 mm鉆具。
(2)4臺(tái)CZ-30沖擊鉆機(jī),使用Φ600 mm鉆具。
(3) 1臺(tái) GB-24抓斗,使用 2 500 mm×600 mm抓頭。
選用2臺(tái)強(qiáng)制500型混凝土攪拌機(jī),配備自動(dòng)上料系統(tǒng)。攪拌站安裝2臺(tái)JS750型混凝土攪拌機(jī)和1臺(tái)PLD2000型電子配料機(jī),用1臺(tái)HBT60C型砼輸送泵輸送混凝土。攪拌站配置一臺(tái)ZL40型鏟車上砂石料。
附圖 施工工藝流程圖
混凝土防滲墻工程在施工第1#槽段時(shí)按計(jì)劃方案采用“兩鉆一抓法”成槽,由CZ-30型鋼絲繩式?jīng)_擊鉆鉆進(jìn)主孔,GB-24液壓抓斗抓取副孔土體,采用直升導(dǎo)管法澆筑成墻。Ⅰ、Ⅱ期槽段間的接頭采用套打一鉆的連接方式。后來(lái)由于原壩身曾進(jìn)行過(guò)兩次灌漿處理,局部純水泥漿灌漿體帷幕厚度達(dá)0.6 m,對(duì)壩體土體性質(zhì)有較大影響,在防滲墻范圍內(nèi)的土體改變?yōu)檐浻膊灰坏牟痪|(zhì)體,致使抓斗抓取副孔時(shí)無(wú)法控制孔斜率,而重復(fù)修孔不僅嚴(yán)重影響工期,所投入的人力物力也相應(yīng)增加。因此我們得出結(jié)論:“兩鉆一抓法”的施工工藝不適合南掌水庫(kù)防滲墻工程施工,認(rèn)真研究后決定在后來(lái)的防滲墻施工中改取“鉆鑿法”(全部采用沖擊鉆鉆進(jìn))成槽、抓斗只輔助清孔的施工工藝。這樣雖然壩體內(nèi)原灌漿體對(duì)沖擊鉆成槽仍有很大影響,但是部分緩解了施工工期和成本控制的壓力。
本工程標(biāo)準(zhǔn)槽段長(zhǎng)度為7.0m,配置3套直徑220 mm導(dǎo)管,采用直升導(dǎo)管法進(jìn)行澆筑。槽孔混凝土澆筑之前認(rèn)真擬好澆筑方案,根據(jù)槽孔的具體深度及槽長(zhǎng)合理配置導(dǎo)管。嚴(yán)格控制導(dǎo)管底口距槽底距離控制在(15~25)cm 范圍內(nèi);導(dǎo)管間距不大于 3.5 m;導(dǎo)管距一期槽孔端控制的間距為(1~1.5)m,距二期孔端間距為1m;當(dāng)槽底高差大于0.25m時(shí),應(yīng)將導(dǎo)管置于控制范圍的最低處?;炷翝仓氨仨毚钤O(shè)好澆筑平臺(tái),其上設(shè)置儲(chǔ)料斗等。澆筑時(shí)用混凝土泵將混凝土直接送入儲(chǔ)料斗,后吊起料斗并對(duì)準(zhǔn)澆筑導(dǎo)管,打開(kāi)閥門使混凝土沿導(dǎo)管注入槽孔內(nèi)。使用沖擊鉆下設(shè)和起拔導(dǎo)管。
混凝土入導(dǎo)管之前必須先檢查其坍落度、擴(kuò)散度和最大骨料直徑。其坍落度應(yīng)為(18~22)cm,擴(kuò)散度應(yīng)為(34~40)cm。
混凝土澆筑應(yīng)遵循先深后淺,連續(xù)進(jìn)行、均勻上升的原則?;炷撩嫔仙俣纫蟛恍∮? m/h,混凝土面高差應(yīng)小于 0.5 m,埋管深度在(1~6.0)m范圍內(nèi)。
澆筑過(guò)程中每30 min測(cè)一次混凝土面,現(xiàn)場(chǎng)繪制混凝土澆筑圖,及時(shí)掌握各項(xiàng)數(shù)據(jù)。為消除上部浮漿對(duì)混凝土頂面的影響,在澆筑時(shí)使終澆混凝土從導(dǎo)槽頂面溢出,直至無(wú)浮漿為止。
防滲墻Ⅰ、Ⅱ期槽孔的接頭采用鉆鑿法,接頭鉆鑿時(shí)間控制在(24~36)h。
本工程采用這種接頭方法,主要考慮到這種接頭方法工藝簡(jiǎn)單,不需專門的設(shè)備,形成的接縫可靠。只要控制接頭孔的造孔質(zhì)量,接頭孔的空間位置要盡量與一期槽孔原主孔的位置保持一致;二是取決于二期槽孔時(shí)施工時(shí)清孔泥漿和對(duì)一期墻段端面的刷洗質(zhì)量。當(dāng)槽孔深度達(dá)到40m深,澆筑時(shí)間要達(dá)到10h,很難控制拔管的時(shí)間,起拔時(shí)間過(guò)早,混凝土尚未達(dá)到一定的強(qiáng)度,就可能出現(xiàn)接頭孔縮孔或垮塌;起拔時(shí)間過(guò)晚,接頭管表面與混凝土的粘結(jié)力和摩擦力增大,增加了起拔的難度,甚至被埋住。通過(guò)本工程對(duì)防滲墻的接縫開(kāi)挖檢查的結(jié)果,證明選取的接頭方法是正確的。
混凝土澆筑過(guò)程中,在攪拌站出機(jī)口隨機(jī)取樣,檢測(cè)坍落度、擴(kuò)散度、并取樣進(jìn)行抗壓、抗?jié)B、彈模試驗(yàn)。在單元槽孔的澆筑過(guò)程中,取抗壓強(qiáng)度試件一組(分別從上、中、下三處各取一塊)。每三個(gè)單元槽段取一組抗?jié)B,每四個(gè)單元槽段取一組彈模試件。
本工程為塑性混凝土防滲墻,強(qiáng)度較低,只通過(guò)注水試驗(yàn)檢查防滲墻抗?jié)B性。分別在6#槽和12#槽內(nèi)施工2個(gè)檢查鉆孔,孔深分別為36.0 m和23.5 m,防滲墻檢查孔共進(jìn)尺59.5 m,注水試驗(yàn)段11段,見(jiàn)附表。
附表 混凝土防滲墻質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果
注水試驗(yàn)自上而下分段進(jìn)行。試驗(yàn)段長(zhǎng)為5 m,注水試驗(yàn)前先進(jìn)行鉆孔沖洗至返清水為止。注水試驗(yàn)采用呂榮注水試驗(yàn)方法測(cè)定地層滲透性,其原理是借用水柱自重將水壓入鉆孔四周的裂隙中,并以一定條件下單位時(shí)間內(nèi)壓水量(流量)的多少來(lái)反映地層的透水情況。
由注水試驗(yàn)的數(shù)據(jù)計(jì)算出滲透系數(shù)K分別為2.61×10-7cm/s和 2.20×10-7cm/s, 均小于 5×10-7cm/s,證明防滲墻的抗?jié)B性能符合設(shè)計(jì)要求。
南掌水庫(kù)除險(xiǎn)加固大壩混凝土防滲墻工程施工過(guò)程中未發(fā)生質(zhì)量缺陷事故,無(wú)安全事故發(fā)生。由于重復(fù)修孔的原因致使造孔系數(shù)偏大,混凝土澆筑量也相應(yīng)偏大,總之該項(xiàng)目由于對(duì)施工工藝和質(zhì)量控制得合理可行,鉆孔注水檢驗(yàn)結(jié)果表明防滲墻質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,所以該項(xiàng)目按計(jì)劃圓滿完成。
1.張澄子,賀敏,楊冬君,等.富水水庫(kù)壩基滲漏處理方案選擇及實(shí)施效果[J].中國(guó)水利,2008(12):20-23.
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3.薛云峰.混凝土防滲墻質(zhì)量控制及檢測(cè)技術(shù)研究[D].長(zhǎng)沙:中南大學(xué),2007.