桑興旭
(五凌電力有限公司碗米坡水電廠 湘西州 416500)
水工建筑物中的引、輸水管、排沙管和水力發(fā)電工程中的蝸殼、管形座、轉(zhuǎn)輪室、尾水管和引水壓力鋼管常采用鋼板襯砌澆注混凝土結(jié)構(gòu)的工藝。由于施工質(zhì)量、鋼襯外包混凝土凝固干縮等原因,常會導(dǎo)致混凝土與鋼板之間產(chǎn)生脫空或空洞缺陷,從而影響工程運(yùn)行安全。水輪機(jī)蝸殼脫空是電廠運(yùn)行后普遍存在的缺陷,脫空嚴(yán)重時將導(dǎo)致機(jī)組振動加大,會造成如下危害:
(1)機(jī)組各連接部件松動,使各轉(zhuǎn)動部件與靜止部件之間產(chǎn)生摩擦甚至掃膛而損壞。
(2)引起零部件或焊縫的疲勞、形成并擴(kuò)大裂縫甚至斷裂。
為提高鋼襯整體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,保證水輪機(jī)安全運(yùn)行,通常都對蝸殼脫空進(jìn)行接觸灌漿。接觸灌漿主要有水泥灌漿、化學(xué)灌漿兩種。下面通過兩種灌漿材料力學(xué)性能分析、碗米坡工程實例應(yīng)用效果檢驗,闡述兩種方法的應(yīng)用特點。
水泥作為灌漿材料具有強(qiáng)度高、耐久性好、無毒、材料來源廣、價格低廉等優(yōu)點,它是使用最早、應(yīng)用最廣的灌漿材料之一。因此,水泥漿在國內(nèi)外灌漿工程中一直是用途最廣和用量最大的漿材。
接觸灌漿使用的漿液為純水泥漿液,水泥一般選用普通硅酸鹽水泥,強(qiáng)度等級為42.5或以上,細(xì)度為通過80 μm方孔篩的篩余量不大于5%。漿液水灰比分為 1∶1、0.8∶1、0.6∶1 三個比級。 0.6∶1 的漿液中需摻入緩凝高效減水劑提高流動性,減水劑質(zhì)量應(yīng)符合 《水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程》DL/T5 100-1999的規(guī)定,漿液使用高速攪拌機(jī)攪拌時問不少于30 s。表1為泥灌漿漿液的基本性能指標(biāo)。
表1 泥灌漿漿液的基本性能指標(biāo)
化學(xué)灌漿的主要材料為環(huán)氧樹脂,其具有強(qiáng)度高、粘結(jié)力強(qiáng)、收縮小、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點。目前蝸殼脫空鋼襯灌漿中主要采用HK-G-2環(huán)氧灌漿材料。HK-G-2環(huán)氧灌漿材料是由新型環(huán)氧樹脂、稀釋劑、固化劑等組成的雙組分環(huán)氧灌漿材料,具有以下特點:
(1)粘度小,可灌性好,可以灌注0.2 mm左右的細(xì)縫。
(2)和混凝土的粘結(jié)強(qiáng)度高,一般都大于混凝土本身的抗拉強(qiáng)度。
(3)具有較好的力學(xué)性能,漿液固化后的抗壓強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度都很好,有較好的補(bǔ)強(qiáng)加固作用。
(4)漿液有親水性,對潮濕基面的親和力好。
(5)凝固時間可以調(diào)節(jié),范圍可在數(shù)小時至數(shù)十小時之內(nèi),便于現(xiàn)場施工調(diào)配。
(6)操作方便,不需繁雜配制,只需將A、B 組分按比例均勻混合后即可灌漿。
(7)固結(jié)體為無毒類,純漿液為低毒類,對人體、環(huán)保危害小。
表2為HK-G-2環(huán)氧灌漿材料主要性能指標(biāo)。
表2 HK-G-2環(huán)氧灌漿材料主要性能指標(biāo)
固化劑用量對環(huán)氧灌漿材料力學(xué)指標(biāo)也有較大的影響,從表3(固化劑用量對性能的影響)可見材料凝膠時間隨著固化劑用量增加而縮短,同齡期抗壓強(qiáng)度隨著固化劑用量增加而增大。實際施工過程中,應(yīng)從抗壓強(qiáng)度增長快慢要求及施工操作時間綜合考慮,選擇合適的固化劑用量。
表3 固化劑用量對性能的影響 (溫度25℃)
通過水泥灌漿材料和化學(xué)灌漿材料性能對比發(fā)現(xiàn):
(1)水泥漿液強(qiáng)度遠(yuǎn)低于環(huán)氧灌漿材料,雖然降低水灰比可提高結(jié)石率,增加抗壓強(qiáng)度,但同時因粘度迅速提高使?jié){液流動性、可灌性嚴(yán)重降低,細(xì)小脫空面無法有效灌注漿液。
(2)水泥漿液凝固收縮較環(huán)氧灌漿材料大,減水劑的使用會增大其收縮,降低材料體積穩(wěn)定性。
(3)水泥漿液材料來源廣、價格低廉,成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于環(huán)氧灌漿材料,在較大灌漿工程中其經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢明顯。
碗米坡水電站位于酉水中游,在湖南省湘西自治州保靖縣境內(nèi),下距保靖縣20 km,是沅水一級支流的第4個梯級電廠。電廠壩址控制流域面積10 415 km2,多年平均徑流量94.3億m3,水庫正常蓄水位248.00 m,相應(yīng)庫容為2.56億m3,具有不完全季調(diào)節(jié)性能,裝機(jī)3臺,單機(jī)80 MW,總?cè)萘?40 MW,保證出力18.6 MW,年設(shè)計發(fā)電量7.92億kW·h。
電廠2#機(jī)組在2006年進(jìn)行了蝸殼脫空情況初步檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組蝸殼鋼襯腰線(中心線高程▽205.21 m)以下部位均存在與混凝土脫空現(xiàn)象,當(dāng)時統(tǒng)計總面積約50 m2。2006年汛期,機(jī)組在高水位滿負(fù)荷運(yùn)行時,蝸殼振動噪音與其他兩臺機(jī)組相比比較,聲音明顯偏大。結(jié)合前期檢查情況基本確定蝸殼脫空現(xiàn)象惡化導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行期間振動加劇。電廠在2007年、2010年先后進(jìn)行水泥灌漿、化學(xué)灌漿處理該問題。
2007年底2#機(jī)組蝸殼脫空區(qū)域檢查發(fā)現(xiàn)蝸殼下半圓靠底部1/4的部位大部分與外包混凝土面脫空,整個蝸殼脫空面積為160 m2。通過對脫空部位鋼襯進(jìn)行鉆孔檢查,發(fā)現(xiàn)鋼襯與混凝土面脫空間隙均較小,一般在1 mm左右,但靠近操作廊道位置近5 m范圍脫空較嚴(yán)重,局部脫空間隙達(dá)到10 mm以上。因脫空區(qū)域面積大、脫空縫隙寬,從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā),采用水泥灌漿工藝進(jìn)行施工。
2.2.1 施工流程
(1)布孔。鋼襯接觸灌漿孔的位置宜在現(xiàn)場經(jīng)錘擊檢查確定。每一個獨立的脫空區(qū)布孔不應(yīng)少于2個,最低處和最高處都應(yīng)布孔。為減少開孔數(shù)量,孔距按1.5 m控制,并在脫空部位周邊布孔,確保灌漿漿液能夠到達(dá)灌漿區(qū)域邊緣。對于孔距的控制,在施工過程中距離按1.5 m太遠(yuǎn),脫空間隙小區(qū)域根本灌不進(jìn),為了達(dá)到灌漿密實效果,布孔間距進(jìn)行了調(diào)整,個別間距達(dá)到了1.1 m。由于蝸殼腰線以上部分鋼襯與外包混凝土之間設(shè)置有彈性墊層,腰線以上部分不需進(jìn)行接觸灌漿,故布孔位置最高處以不超過蝸殼腰線以下50 cm為標(biāo)準(zhǔn)。共完成布孔83個。
(2)鉆孔、攻絲。先用磁力電鉆在鋼板上鉆出孔徑Ф16 mm的圓孔,每孔宜測記鋼襯與混凝土之間的間隙尺寸。再用電錘通過鋼板圓孔在混凝土內(nèi)繼續(xù)鉆孔,孔深(5~10)cm,最后進(jìn)行攻絲,攻絲后孔徑為Ф18 mm。
鉆孔攻絲后,應(yīng)采取措施(如刮刀)將鋼襯里側(cè)因鉆孔而翻卷的鋼板表層氧化保護(hù)膜清除掉,防止其從孔口處堵塞漿液向四周擴(kuò)散。
(3)裝管、壓風(fēng)連通試驗。用空心外絲接頭纏生料帶后擰入鋼襯鉆孔內(nèi),外絲一端接特制專用高壓灌漿短管,利用壓風(fēng)檢查灌漿孔的貫通和閉氣情況,吹除空隙內(nèi)的污物和積水。風(fēng)壓必須小于灌漿壓力。
(4) 配漿。 漿液水灰比采用 1∶1、0.8∶1、0.6∶1 三個比級。
(5)灌漿。首先灌入稀漿,最高處排漿通暢后,換濃一級水泥漿。盡量多灌注較濃級漿液,減少水泥漿的析水量,提高結(jié)石率。
灌漿壓力控制鋼襯變形一般不超過設(shè)計規(guī)定值為準(zhǔn),可根據(jù)鋼襯的壁厚、脫空面積的大小以及脫空的程度等實際情況確定,一般不大于0.1MPa。同時根據(jù)孔內(nèi)吸漿量調(diào)整灌漿壓力,吸漿量小時采用較大的灌漿壓力,反之采用較小的灌漿壓力。灌漿應(yīng)自低處孔開始,并在灌漿過程中敲擊震動鋼襯,待各高處孔分別排出濃漿后,屏漿5min后依次將其孔口封堵,同時應(yīng)記錄各孔排出的漿量和濃度。累計完成配漿、灌漿1m3。
(6)封孔。用高強(qiáng)絲堵擰入孔內(nèi)封孔,擰入深度以絲堵外端低于鋼內(nèi)襯表面5 mm,表面再采用E5015(牌號CHE507)焊條分兩層封焊,然后采用砂輪機(jī)打磨平整后涂環(huán)氧樹脂進(jìn)行保護(hù)。
(7)驗收。經(jīng)灌漿完成7天后驗收,蝸殼無大于1 m2脫空區(qū),灌漿密實度為95%,基本上達(dá)到了預(yù)期的灌漿效果。
2.2.2 效果檢驗
水泥灌漿完成后,2008年高水位滿負(fù)荷運(yùn)行時,機(jī)組振動、噪聲等明顯減小,達(dá)到預(yù)期效果。2009年初對2#機(jī)蝸殼進(jìn)行復(fù)查,發(fā)現(xiàn)靠近操作廊道位置原脫空嚴(yán)重處,又出現(xiàn)較為嚴(yán)重的脫空,面積在10 m2左右。2009年汛期,機(jī)組高水位滿負(fù)荷運(yùn)行時又出現(xiàn)與2006年相似異常振動。初步判斷,因水泥漿流動性欠佳、凝固后干縮等特性,導(dǎo)致灌漿完成后經(jīng)過2年運(yùn)行,蝸殼脫空情況劣化。
2010年初檢查發(fā)現(xiàn),靠近操作廊道位置原脫空嚴(yán)重處,又出現(xiàn)30 m2的大面積脫空情況,其他區(qū)域也出現(xiàn)較大面積脫空區(qū),總脫空面積達(dá)80 m2,占2007年水泥灌漿面積的50%。為保證灌漿質(zhì)量,電廠此次采用化學(xué)灌漿方法進(jìn)行施工。
2.3.1 施工流程
化學(xué)灌漿主要施工流程基本與水泥灌漿相同,但施工相對更加方便簡單。
(1)無需復(fù)雜的配漿過程及相關(guān)實驗,制漿方便,設(shè)備操作簡單。
(2)漿液流動性更強(qiáng),孔距可按3 m控制。2010年化學(xué)灌漿中累計布孔31個,比上次水泥灌漿83個大幅減小,一定程度避免破壞鋼襯的整體性。
(3)漿液可灌性好,整個灌漿過程中灌漿壓力更小,鋼襯應(yīng)力小。
(4)灌漿密實度高,經(jīng)驗收蝸殼無大于0.5 m2脫空區(qū),灌漿密實度達(dá)99%。
2.3.2 效果檢驗
2010年、2011年兩個汛期,機(jī)組高水位滿負(fù)荷運(yùn)行均未出現(xiàn)振動加大、異常噪聲等情況。2010年復(fù)查中,化學(xué)灌漿區(qū)僅發(fā)現(xiàn)1處面積1 m2左右的脫空區(qū),效果明顯好于水泥灌漿。
(1)水泥灌漿因材料流動性較弱,在縫隙較小的水輪機(jī)蝸殼脫空接觸灌漿中,可灌性較差。工程應(yīng)用中應(yīng)盡量選用超細(xì)水泥,適當(dāng)加入減水劑,以增加水泥漿的流動性。
(2)水泥灌漿材料收縮性可能導(dǎo)致在灌漿后因材料收縮再次出現(xiàn)脫空縫隙。
(3)化學(xué)灌漿材料粘度低、力學(xué)性能好、操作方便,相比水泥灌漿,更加適合對可灌性要求較高的水輪機(jī)蝸殼脫空補(bǔ)強(qiáng)灌漿。
(4)在大面積的灌漿工程中,若考慮經(jīng)濟(jì)型,可先采用水泥灌漿,再利用化學(xué)灌漿進(jìn)行后期輔助補(bǔ)強(qiáng)。
1 DKT5148-2001.水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范[S].
2蔣碩忠.HK-G系列環(huán)氧灌漿材料性能及應(yīng)用,綠色化學(xué)灌漿技術(shù)[M].武漢:長江出版社,2006.