王 磊
山東鋁業(yè)職業(yè)學院,山東 淄博 255065
山東山鋁水泥有限公司新上一條Φ4.3×66m +TSD預熱器新型干法窯,日產熟料3200t/d,水泥粉磨系統(tǒng)采用φ3.8m×13m+HFCG140-65輥壓機水泥開路磨系統(tǒng),臺產110t/h。水泥磨系統(tǒng)11月投產使用,經過三個月的調試運行,先后解決了輥壓機液壓、喂料平衡等問題,生產基本趨于正常。2005年初生產中發(fā)現(xiàn)輥壓機頻繁劇烈震動,出現(xiàn)動輥經常卸壓問題;造成回料提升機(NSE300-34.45m,360m3/h)負荷大,數(shù)次使提升機液力耦合器易熔塞燒毀,提升機鏈板、銷軸損壞嚴重。提升機處理好后,輥壓機劇烈震動問題仍未解決。因輥壓機頻繁劇烈震動,運行3個月先后造成以下問題:1)扭矩支撐底座螺栓M42×200斷裂頻繁,累計更換48件;2)蝶形彈簧損毀較快,更換4組;3)萬向節(jié)連接軸更換一根;4)行星減速機(XG48-36.5)損壞更換兩臺;5)扭矩支撐下部固定梁松動,固定梁預埋地腳螺栓M48×1000震斷4次;輥壓機主機架地腳螺栓M48×1200出現(xiàn)松動,并震斷2個。工作時震動很大,以至于遠離輥壓機的控制室都有強烈震感,甚至連窗戶玻璃都發(fā)出較大響聲。輥壓機工作不正常造成極大經濟損失,給生產帶來許多困難,為此公司專門成立攻關小組來查找原因并解決輥壓機震動問題。
HFCG140-65輥壓機生產能力平均 210t/h~280t/h,最大300 t/h。輥壓機物料來自水泥調配庫。水泥調配庫包括熟料庫,礦渣庫,石灰石庫,石膏庫,粉煤灰?guī)?。調配庫內水泥熟料、烘干礦渣、石灰石小石子、經破碎的碎石膏經各自庫底料斗下的棒閥進入各自皮帶秤,通過中控微機設定參數(shù)控制物料下料量,按比例配制的混合料進入B650×98200mm上料斜皮帶,運至輥壓機上部承重計量倉(容量30t),根據(jù)設定數(shù)據(jù)要求通過計量來料重量,反饋控制各皮帶秤瞬間下料量。計量倉下部電動閘板閥由中控室微機控制開度,控制入輥壓機物料量滿足工藝要求。粉煤灰通過固體計量秤——提升機——空氣斜槽直接入磨。
輥壓機兩輥旋轉,料位保持在一定的高度上,受重力作用下,料流入兩輥間;同時兩輥旋轉,摩擦力將對物料產生鉗入力。受雙重力的作用,物料經載荷區(qū),被徑向擠壓和粉碎后成餅狀,通過兩輥后,物料下落釋放。
通過量的計算公式為:
式中:
ρmin為密度;
Smin為間隙;
V為輥的轉速;
B為輥的寬度。
由公式可知:壓力可以調節(jié)通過量但是壓力不能過小;間隙也可以調節(jié)通過量,為了使輥壓機與磨機能力匹配,把輥隙設定得很小,物料通過比較小的輥隙,產生了很大剛度的料餅,使得輥壓機產生振動;粉磨系統(tǒng)設計為混合粉磨,經輥壓機擠壓的物料,經磨頭NSE300-34.45m提升機提升至SF600/140型打散分級機,粗粉被選出被送回到輥壓機繼續(xù)輥壓,但是粉狀料多,在擠壓過程中,物料被壓實,徑向擠壓區(qū)料被壓縮困難,料餅剛度增大,加劇了輥壓機震動。
經過長時間的觀察分析,結合輥壓機的工作原理,發(fā)現(xiàn)造成劇烈震動的原因主要有以下幾種:
1)物料中粒度不合適或摻有硬物(鐵塊)
公司輥壓機設計最大入料粒度為80mm,如果物料粒度分布不均或含有大于80mm顆粒較多時,物料的密實度變低,孔間隙大,會加大了震動。顆粒太細,物料直接從輥間流過,會造成塌料,使下道工序的提升機負荷激增而壓死跳停,加劇了輥壓機的震動。
當物料中摻入硬物時,硬物對輥壓物料造成阻礙,加大了輥壓的負荷,大大加劇了輥壓機的震動。
2)物料中因熟料淋水或礦渣較濕造成物料濕度大,易碎性不好
在進粒度級在10mm~40mm之間且粒度分布均勻,物料水分較小時對輥壓效果影響甚微;水分過大,其咬合角亦小,輥壓間隙變小,物料通過量變小,并且物料易碎性不好,輥壓的功效則大打折扣,同時加大了輥壓機的震動。
3)物料中粉狀細料較多,當粉狀細料大于30%是輥壓機震動頻繁的主要原因
當粉狀細料大于30%,小于60%,并且粒度分配較均勻,易形成包料現(xiàn)象,使大小顆?;ハ喟?,形成致密餅狀,無法進一步擠壓,且物料餅很不穩(wěn)定,造成輥壓機頻繁無序性震動,使得輥壓機劇烈震動,嚴重時造成回料提升機負荷突然增大,動輥液壓系統(tǒng)保護性卸壓,造成跳停和設備損壞等事故。
通過以上的原因分析,找到了輥壓機震動的主要原因,針對這些原因,逐一對癥下藥,不斷摸索試驗,創(chuàng)造出了輥壓機震動問題的解決方案:
1)針對物料粒度不合適的問題,在稱重計量倉的上方安裝穩(wěn)流稱重倉裝置,該倉能夠通過計量打散機回料流量,調節(jié)上料皮帶上的料量,進而起穩(wěn)流作用,使輥壓機能平穩(wěn)運轉,減少震動。
針對物料中硬物(鐵塊),在上料皮帶中安裝干式電磁式除鐵器一臺,在打散機粗分管道安裝管式永磁除鐵器一臺,并在操作中及時觀察,清除硬物,防止硬物進入輥壓機。
2)針對物料濕度大問題,將熟料淋水裝置由物料淋水,改為霧化水冷卻,減少用水量;水渣使用烘干機烘干控制含水量<1.5%;保證物料有較好的易碎性,減少濕料粘附,從而減少對輥壓機的影響。
3)通過前面的原因分析,知道粉狀細料多是造成輥壓機震動的主要原因。針對細料多這種現(xiàn)象,經過認真研究制定出了技術改造方案,通過進行設備改造,增加粉狀細料分離設備,減少細料進入輥壓機,從而避免形成物料餅,大大降低了輥壓機的震動。設備改造如圖實線所示:
新增設備有承重計量倉進風口調節(jié)風門、撒料盤裝置、集氣罩、旋風收塵器、雙翻板鎖風閥、回料管、收塵管道;充分利用收塵器收塵風量,未增加動力設備。進風口調節(jié)風門安裝在稱重倉殼體上,該風量控制與收塵排風機風門、水泥磨出口風門配合使用,使各處風量平衡,保證水泥磨通風良好、旋風收塵器收塵正常。撒料盤結構如圖:
物料自上而下進入撒料盤,氣流自下而上沖擊物料。該裝置能使物料均勻撒落并能使物料受上升氣流沖擊,帶走粉狀細料。集氣罩作用是使物料進入撒料盤通過收塵氣流收集,從而進入收塵管道。旋風收塵器回料管道安裝的鎖風裝置作用是防止系統(tǒng)漏風而影響收塵效果。旋風收塵器為φ2000高效旋風收塵器,收塵管道φ800鋼管,收塵器收塵管道系統(tǒng)均需要做保溫處理。
2005年10月份對輥壓機進行了設備改造,增加撒料盤裝置、集氣罩、旋風收塵器、雙翻板鎖風閥、回料管、收塵管道等設備,實現(xiàn)了粉狀細粉的分離。通過試運行,未出現(xiàn)任何問題?,F(xiàn)在輥壓機已安全運轉兩年多,輥壓機頻繁震動現(xiàn)象基本消除,未出現(xiàn)鉸鏈支座螺栓、蝶形彈簧損壞等現(xiàn)象。
在這運行期間,我們還總結了一些好的經驗、技術參數(shù)。比如輥壓機的擠壓力是安全穩(wěn)定運行的重要因素,其大小會對擠壓質量與擠壓效果產生影響。經過試驗壓力設在7.0MPa~8.0MPa,擠壓效果最優(yōu),震動較小,綜合效益也最高。
[1]朱昆泉,許林發(fā)主編.建材機械工程手冊[M].武漢工業(yè)大學出版社,2000,11.
[2]朱龍根主編.機械系統(tǒng)設計[M].2版.機械工業(yè)出版社,2001,5.
[3]席偉光,楊光,李波主編.機械設計課程設計[M].高等教育出版社,2003.