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        液體CO2工藝泵密封的改進(jìn)

        2012-07-04 12:23:04段志勇
        科技視界 2012年5期
        關(guān)鍵詞:靜環(huán)壓蓋軸套

        段志勇

        (濟(jì)南卷煙廠 山東 濟(jì)南 250000)

        0 前言

        濟(jì)南卷煙廠引進(jìn)的SP9型800kg/h二氧化碳膨脹煙絲生產(chǎn)線,共有兩臺(tái)煙絲浸漬器交替完成液體二氧化碳浸漬煙絲的流程。在工作循環(huán)中,液體二氧化碳被工藝泵從工藝罐中泵入浸漬器來(lái)浸漬煙絲。

        在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,工藝泵頻繁發(fā)故障,主要為發(fā)生嚴(yán)重泄漏導(dǎo)致停機(jī)。工藝泵的泄漏沒(méi)有征兆,屬于突然發(fā)生,3MP壓力的二氧化碳噴泄而出,存在巨大的危險(xiǎn)因素。所以每次一泄漏就必須進(jìn)行緊急停機(jī)搶修,否則線上的煙絲就無(wú)法完成膨脹加工過(guò)程,造成進(jìn)一步的損失,泄漏后不但維修時(shí)間長(zhǎng),精度要求高,而且備件價(jià)格昂貴,工藝泵的泄漏停機(jī)嚴(yán)重影響制約了生產(chǎn)。

        1 原因分析

        經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察,每次的泄漏都是因?yàn)楣に嚤弥械臋C(jī)械密封損壞造成的。工藝泵中的機(jī)械密封屬于接觸式單端面動(dòng)靜環(huán)機(jī)械密封,其密封原理為:動(dòng)環(huán)和靜環(huán)的端面產(chǎn)生適當(dāng)?shù)谋葔汉捅3忠粚訕O薄的液體膜而達(dá)到密封的目的。是靠動(dòng)環(huán)與靜環(huán)的接觸面在運(yùn)動(dòng)中始終貼合,實(shí)現(xiàn)密封。這種機(jī)械密封主要由靜止環(huán)(靜環(huán))、旋轉(zhuǎn)環(huán)(動(dòng)環(huán))、彈性元件、彈簧座、緊定螺釘、旋轉(zhuǎn)環(huán)輔助密封圈和靜止環(huán)輔助密封圈等元件組成,同時(shí)防轉(zhuǎn)銷固定在壓蓋上以防止靜止環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)。因?yàn)樵跓熃z浸漬的工況下會(huì)造成液體二氧化碳介質(zhì)中存在大量的煙油,當(dāng)停機(jī)時(shí),煙油會(huì)將動(dòng)靜環(huán)的接合面粘住,再啟動(dòng)時(shí)動(dòng)環(huán)以1460轉(zhuǎn)/分的速度高速啟動(dòng),在脫離粘合力之前會(huì)將靜環(huán)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)一下,雖然靜環(huán)有定位銷定位,但是次數(shù)一多靜環(huán)與定位銷接觸的位置因經(jīng)受沖擊載荷過(guò)大而產(chǎn)生裂紋,從而在此處產(chǎn)生斷裂,繼而增大靜環(huán)的轉(zhuǎn)動(dòng)角度,導(dǎo)致工藝泵嚴(yán)重泄漏。所以,靜環(huán)的易損壞是造成工藝泵頻繁泄漏的主要原因。

        2 改造過(guò)程

        在總結(jié)了前期的維修經(jīng)驗(yàn)和對(duì)各種密封形式進(jìn)行探討比較后,我們認(rèn)為現(xiàn)在的動(dòng)靜環(huán)機(jī)械密封形式不適合我們現(xiàn)在的工況,我們認(rèn)為更換一種新的密封形式可以有效改變現(xiàn)在的設(shè)備現(xiàn)狀。經(jīng)過(guò)比較和分析,從經(jīng)濟(jì)性和維修性的角度考慮,我們采用了更換填料式密封的方案:利用現(xiàn)有的殼體作為填料箱體,重新設(shè)計(jì)制作與之配套的軸套,利用原來(lái)四只靜環(huán)座固定螺栓中的兩只作為填料壓蓋的緊固螺栓。在不更換工藝泵密封箱體的情況下完成密封形式的改變。

        首先,我們對(duì)填料的材料進(jìn)行了選擇,根據(jù)現(xiàn)有工況要求在泵轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),密封填料要承受線速度達(dá)6m/s高溫旋轉(zhuǎn)摩擦,而靜止時(shí)又要承受一定零攝氏度以下的低溫工況,同時(shí)要長(zhǎng)期承受不低于3MP的壓力.結(jié)合查閱的有關(guān)資料,此處填料的選擇應(yīng)該滿足以下幾個(gè)條件:

        ①有一定的塑性。在壓緊力作用下能產(chǎn)生一定的徑向力并緊密與軸接觸。

        ②有足夠的化學(xué)穩(wěn)定性。不污染介質(zhì),填料不被介質(zhì)泡脹,填料中的浸漬劑不被介質(zhì)溶解,填料本身不腐蝕密封面。

        ③耐磨、摩擦系數(shù)小。自潤(rùn)滑性能良好。有較強(qiáng)的耐低溫性能。

        ④填料應(yīng)有足夠的適應(yīng)存在少量偏心的軸浮動(dòng)彈性。

        ⑤裝填方便。

        經(jīng)過(guò)比較,我們最終選擇了一種新型的復(fù)合材料-芳綸碳纖維作為密封填料,四角芳綸碳纖維盤根采用高強(qiáng)度芳綸纖維,配以復(fù)合導(dǎo)熱性極強(qiáng)的高強(qiáng)度碳纖維,浸漬PTFE及潤(rùn)滑劑,經(jīng)編織而成,具有強(qiáng)度高、導(dǎo)熱性好、摩擦系數(shù)小等優(yōu)點(diǎn),特別適用于高壓、高速運(yùn)轉(zhuǎn)部位的密封,在航天工業(yè)和軍工部門應(yīng)用廣泛。其主要技術(shù)參數(shù)為:壓力 35MPa;溫度-100-260°C;線速度 25m/s;pH值 2-13。完全能夠適應(yīng)我們的要求。

        其次,我們通過(guò)查閱有關(guān)資料,確定了填料的截面尺寸和圈數(shù)。

        然后,我們?cè)O(shè)計(jì)制作了軸套和壓蓋,為了保證填料密封的壽命,我們?cè)O(shè)計(jì)的軸套要求粗糙度達(dá)到R1.6,同軸度為0.02-0.04mm。安裝后用百分表檢查軸在密封部位的徑向跳動(dòng)在0.03-0.08mm之間。

        動(dòng)靜環(huán)機(jī)械密封裝置結(jié)構(gòu)圖

        填料密封裝置結(jié)構(gòu)圖

        最后,我們按照要求進(jìn)行了安裝:

        ①在安裝前先檢查軸套外圓的徑向圓跳動(dòng)。

        ②用不脫落纖維的無(wú)紡布擦凈填料箱和軸套。

        ③取一根與軸套相同直徑的軸,將盤根纏繞在其外圓上,按照要求的長(zhǎng)度切割盤根,切口成45°斜口。

        ④裝填料時(shí)每圈填料接口應(yīng)錯(cuò)開(kāi),裝一圈壓緊一次。

        ⑤對(duì)稱擰緊壓蓋螺栓

        ⑥手動(dòng)盤車試驗(yàn),觀察有無(wú)異常。

        按照要求安裝后工藝泵的泄漏停機(jī)問(wèn)題得到了根本的解決。

        與原有的機(jī)械密封形式相比,改造后的填料密封具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn),

        1)運(yùn)行可靠度高,故障率大大降低。填料密封裝置安裝后,我們進(jìn)行了跟蹤檢查記錄,從一開(kāi)始更換到現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去了8個(gè)月,一次嚴(yán)重泄漏也沒(méi)有發(fā)生。完全達(dá)到了我們的要求。

        2)能夠?qū)崿F(xiàn)在線修復(fù),維修工作量大大降低。原來(lái)的機(jī)械密封損壞后,需要停機(jī)將工藝泵完全拆解后進(jìn)行更換,至少需要4個(gè)人工作4小時(shí)以上。而更換填料密封至今后,出現(xiàn)的兩次輕微泄漏,都是在不停機(jī)的情況下,將壓緊螺栓壓緊一下即消除了泄漏。

        3)具有很好的經(jīng)濟(jì)性。機(jī)械密封組件的價(jià)格是3222.2元/套,現(xiàn)在使用的密封填料僅為268元/公斤,更換一次只需要使用0.3公斤。同時(shí)避免了原來(lái)停機(jī)維修時(shí)造成的能源消耗。

        3 結(jié)語(yǔ)

        填料密封裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,維修方便。提高了工藝泵的運(yùn)行可靠度,消除了膨脹煙絲線的一個(gè)重要故障停機(jī)隱患,保障了正常的生產(chǎn)秩序。

        [1]成大先 .機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè):第二卷[M].3版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1998.

        [2]胡國(guó)楨,石流,閻家賓.化工密封技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990.

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