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        N330 MW汽輪發(fā)電機(jī)組4#軸承振動(dòng)原因分析及處理

        2012-07-02 13:21:26盧建中潘世漢陳曉勇
        關(guān)鍵詞:螺孔軸瓦同心

        盧建中,潘世漢,孫 暉,陳曉勇

        (浙江臺州發(fā)電廠設(shè)備部,浙江 臺州 318016)

        浙江臺州電廠7#機(jī)組系北京重型電機(jī)廠-法國阿爾斯通公司合作生產(chǎn)的N330 MW汽輪發(fā)電機(jī)組.2#對輪(即靠背輪)位于中壓缸后4#軸承與低壓缸前5#軸承之間.7#汽輪機(jī)自1996年投產(chǎn)以來,4#軸瓦一直不定期出現(xiàn)振動(dòng)較大的現(xiàn)象,啟動(dòng)中,有時(shí)在維持3 000 r/min時(shí),4#和3#軸承振動(dòng)會(huì)緩慢爬升,經(jīng)多次拍車、沖轉(zhuǎn),幅值會(huì)衰減,原因不明.2009年12月7#機(jī)組第3次大修后首次啟動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)振幅較大,在3 000 r/min時(shí),4#軸瓦振動(dòng)X/Y方向?yàn)?5 μm/68 μm,機(jī)組帶滿負(fù)荷時(shí)振幅進(jìn)一步增加,X/Y方向?yàn)?175 μm/100 μm.對2#對輪螺絲緊力及4#軸瓦進(jìn)行解體檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷.當(dāng)啟機(jī)轉(zhuǎn)速為3 000 r/min時(shí),X/Y方向上 3#軸承振動(dòng)為 50 μm/33 μm,4#軸承振動(dòng)為 95 μm/68 μm,但在滿負(fù)荷時(shí),4#軸承振動(dòng)為121 μm/92 μm,而且很不穩(wěn)定(正常運(yùn)行時(shí)軸承振動(dòng)要求小于40 μm,高限為130 μm,跳閘為180 μm).根據(jù)在線振動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)顯示,此時(shí)X方向油膜厚度增加到0.189~0.190 mm,自動(dòng)診斷結(jié)論是因油膜太厚引起振幅增加.為了減小振幅,2011年1月7#機(jī)組停機(jī)檢修時(shí),對2#對輪螺孔及4#軸瓦再次進(jìn)行全面解體檢查.

        1 振動(dòng)原因分析

        1.1 主要原因

        對輪螺孔存在缺陷是引發(fā)振動(dòng)的主要原因.7#機(jī)組4#軸瓦在大修前不定期出現(xiàn)振動(dòng)較大情況,大修之后振動(dòng)穩(wěn)定,但仍然較大,最高時(shí)可達(dá)125 μm,且隨負(fù)載提高而變大,各軸承振動(dòng)情況見表1.

        表1 各軸承振動(dòng)情況

        初步判斷靠背輪連接可能存在滑移現(xiàn)象.同時(shí)浙江電力試驗(yàn)研究所專家進(jìn)一步分析認(rèn)為,2#對輪(即中低轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器)螺孔存在一定缺陷,且基本確定為基建安裝遺留問題.另外,鑒于4#軸承溫度在60℃左右,而5#軸承溫度卻為90℃,故認(rèn)為4#軸承存在輕載現(xiàn)象.為了驗(yàn)證這一分析的正確性,在2#對輪螺栓解體前,先進(jìn)行對輪同心度和晃度的復(fù)測(2#對輪共有8個(gè)聯(lián)接螺栓).為了測量對輪不同角度的同心度,在兩半對輪下面分別安裝兩個(gè)百分表,如圖1所示.圖1中,A為電機(jī)側(cè)對輪對應(yīng)的百分表指示值,B為汽機(jī)側(cè)對輪對應(yīng)的百分表指示值,A-B為同心程度偏差值,每轉(zhuǎn)45°分別記錄A值和B值.

        表2為對輪同心度各測點(diǎn)的測試值.由表2可知,同心度偏差最大為0.16 mm,電機(jī)A側(cè)對輪晃度最大為0.13 mm,汽機(jī)B側(cè)對輪晃度最大值為0.10 mm,超標(biāo)較嚴(yán)重(標(biāo)準(zhǔn)要求為≤0.02 mm).同時(shí),檢修前的B值均小于A值,表明4#瓦軸承對輪的中心位置均高于5#瓦軸承對輪中心位置,即靜態(tài)時(shí)的A側(cè)對輪在自重作用下始終偏下,此時(shí)4#和5#軸承溫度不僅出現(xiàn)較大偏差,而且對輪螺栓受力狀況也不甚理想.

        圖1 對輪同心度測試

        表2 同心度測試數(shù)據(jù) mm

        從表2還可以進(jìn)一步發(fā)現(xiàn),除1#和2#螺孔外,其他3#~8#螺孔均存在不同程度的同心度偏大現(xiàn)象.在剛經(jīng)過大修且同心度檢測均合格的情況下,短短幾個(gè)月內(nèi)竟然出現(xiàn)這么明顯的超標(biāo)現(xiàn)象,表明不是對輪螺栓緊力不到位,就是螺孔有問題.因此,我們在將對輪螺栓全部拆卸后,先將2#對輪同心度及晃度均調(diào)整至0.02 mm范圍內(nèi),然后對各螺孔內(nèi)徑進(jìn)行全面檢測.結(jié)果發(fā)現(xiàn),對輪的開口錐形套筒(或稱對輪銷子)與螺孔之間的配合尺寸明顯有問題,其中2#螺孔超標(biāo)最嚴(yán)重,內(nèi)徑為61.15 mm/61.09 mm,而原開口錐形套筒外徑為60.00 mm.8個(gè)螺栓中實(shí)際上只有4個(gè)螺栓真正在起作用.開口錐形套筒外形及加工尺寸如圖2所示.各對輪螺孔配合尺寸如表3所示.

        在沖轉(zhuǎn)空負(fù)荷時(shí),對輪傳遞的扭矩很小,故振動(dòng)良好,但在帶負(fù)荷情況下,振動(dòng)會(huì)隨負(fù)載的提高而增大,說明在帶負(fù)荷狀態(tài)下,對輪扭矩增大,在開口錐形套筒與螺孔匹配不良的情況下,即使螺栓緊力足夠,但兩半對輪仍然會(huì)出現(xiàn)滑移現(xiàn)象,使張口產(chǎn)生變化或嚴(yán)重不對中,從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)中產(chǎn)生跳動(dòng),這與先前的判斷和分析是一致的.

        圖2 開口錐形套筒外形及加工尺寸

        表3 對輪螺孔內(nèi)徑測量

        1.2 其他因素

        在線監(jiān)測及診斷系統(tǒng)的反饋意見為:由于X方向油膜厚度較大(0.185~0.190 mm),引起 X方向振幅增加,建議將X方向所對應(yīng)的軸瓦下面的墊鐵厚度增加 0.06 ~0.08 mm[1].但是在復(fù)測2#對輪中心時(shí),發(fā)現(xiàn)該中心是符合標(biāo)準(zhǔn)的,即左右圓周為0.02 mm,右張口為 0.015 mm;上下圓周為0.02 mm,上張口為 0.01 mm.因此,該對輪中心無論張口、圓周均無超差現(xiàn)象,說明軸系中心沒有變化,可排除對輪中心不正引起振動(dòng)這一因素.檢修過程中,還針對幾個(gè)可能的原因進(jìn)行逐一排查,比如仔細(xì)檢查對輪的端面,并未發(fā)現(xiàn)毛刺等異常缺陷;重演并驗(yàn)證對輪螺栓緊固方法及檢修工序,也未發(fā)現(xiàn)任何錯(cuò)誤.

        2 振動(dòng)原因的處理方法

        確定對每個(gè)螺孔進(jìn)行重新絞孔,并將8個(gè)開口錐形套筒及對輪螺栓全部更換.在確認(rèn)對輪同心度偏差消除后,再進(jìn)行鉸孔,每鉸一個(gè)孔,復(fù)測一次同心度,觀察有無數(shù)值變化;4個(gè)螺孔鉸孔結(jié)束后,將4個(gè)新螺栓連接上去,再復(fù)測同心度仍在0.02 mm內(nèi);然后拆卸4個(gè)假螺栓,此時(shí)復(fù)測同心度,數(shù)值出現(xiàn)了偏差,最大為0.05 mm.我們采取一些調(diào)整手段,將對輪同心度調(diào)至0.02 mm內(nèi),再鉸剩下的4個(gè)螺孔,最后復(fù)測同心度合格(見表2).由此表明,對轉(zhuǎn)子同心度的測量非常重要,因?yàn)橐话銠C(jī)組在確定對輪中心后,轉(zhuǎn)子的同心度也就滿足了要求,但是由于轉(zhuǎn)子自身存在輕微彎曲,以及為防止對輪螺栓聯(lián)接時(shí)對輪圓周會(huì)出現(xiàn)偏差,故一般在緊固對輪螺栓的同時(shí)還要測量調(diào)整轉(zhuǎn)子的同心度.雖然通過緊固螺栓調(diào)整了轉(zhuǎn)子同心度,但是軸承(軸系)的中心是不會(huì)變化的.這樣的調(diào)整顯然有助于減小轉(zhuǎn)子運(yùn)行時(shí)的晃度.因此,測量并調(diào)整對輪同心度,是汽輪機(jī)尋找對輪中心工作的延續(xù)與深化[2].

        從表2可以看出,檢修后,除1#螺孔外,其他B值均等于或小于A值,表明兩個(gè)對輪中心位置基本相等,說明4#和5#瓦軸頸中心位置基本一致,而且在鉸孔并調(diào)整對輪同心度后,4#軸瓦油膜厚度減小,即軸頸與軸瓦之間的油膜厚度變薄.當(dāng)滑動(dòng)軸承中充滿了潤滑油時(shí),由于油的粘性作用,一部分油也隨軸頸一起轉(zhuǎn)動(dòng),使軸頸與軸瓦間的楔形間隙內(nèi)的油壓升高,此時(shí)油膜具有一定剛度,正是這個(gè)油膜剛度支撐了轉(zhuǎn)子的徑向載荷,當(dāng)載荷增加時(shí)油膜變薄,油膜剛度增加,振幅下降[3].

        表4和表5分別為7#汽輪機(jī)檢修前后的軸振幅、油膜厚度及相位角統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[4].

        表4 7#汽輪機(jī)檢修前油膜厚度、軸振幅及相位角

        表5 7#汽輪機(jī)檢修后油膜厚度 軸振幅及相位角

        由表4和表5可知,4#軸瓦X方向油膜厚度由 185 μm 下降到 74 μm,而振動(dòng)幅值由 122 μm下降到47 μm.由這兩組數(shù)據(jù)可知,振幅變化與油膜厚度變化呈正比關(guān)系,油膜厚度變薄,油膜剛度增加,致使振幅下降.另外,檢修前后軸頸偏心位置不變,僅因油膜厚度和阻尼系數(shù)的變化引起的相位角的偏差很小.

        在對4#軸承進(jìn)行仔細(xì)檢查時(shí),未發(fā)現(xiàn)明顯異常,同時(shí)因檢修前對2#對輪中心進(jìn)行復(fù)測時(shí)均符合標(biāo)準(zhǔn),故檢修中未對4#軸承底部墊鐵作任何調(diào)整.2011年2月,7機(jī)組沖轉(zhuǎn),當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)3 000 r/min 時(shí),4#軸瓦 X/Y 方向振動(dòng)值為 50 μm/30 μm;滿負(fù)荷時(shí),4#軸瓦 X/Y方向振動(dòng)值為45 μm/35 μm.處理后,4#軸瓦軸振下降了70μm,消除了亞倍頻21 Hz的振動(dòng).

        3 結(jié)論

        (1)2#對輪的開口錐形套筒與螺孔的不匹配,使對輪的扭矩及兩半對輪中心的相對位置產(chǎn)生影響.

        (2)2#對輪同心度偏差引起4#軸瓦軸頸徑向位置上移,徑向載荷減小(即存在輕載現(xiàn)象),油膜厚度增加,引起油膜剛度下降,導(dǎo)致振幅增加.通過絞孔措施消除了對輪同心度偏差,使4#軸瓦軸頸徑向位置下移,油膜厚度減小,振幅下降.

        [1]葉榮學(xué),孫偉.油膜剛度變化對轉(zhuǎn)子振動(dòng)特性的影響[J].汽輪機(jī)技術(shù),2006(2):114-115.

        [2]潘世漢,盧建中.密切爾推力軸承故障原因分析與處理措施[J].浙江電力,2010(2):37-39.

        [3]陸頌元.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)[M].北京:電力工業(yè)出版社,2000:18-96.

        [4]黃其勵(lì).電力工程師手冊[M].北京:中國電力出版社,2002:348-359.

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