王昌林
(映秀灣水力發(fā)電總廠,四川都江堰611830)
映秀灣電站位于四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣境內(nèi)的岷江上游左岸,電站設(shè)計水頭54 m,最高運行水頭66 m,最低水頭47 m,設(shè)計最大引用流量為240 m3/s。原初步設(shè)計電站裝機容量為3×37 MW,實際裝機容量為3×45 MW,實際最大發(fā)電能力為115 MW。電站采用徑流引水方式,河流多年平均含沙量為0.72 kg/m3,多年平均過機含沙量為0.33~0.37 kg/m3。電站三臺機組全部為哈爾濱電機廠制造,第一臺機組于1971年9月投產(chǎn)發(fā)電,電站于1972年全部竣工。
原水輪機主要技術(shù)參數(shù):
水輪機型號:HL002-LJ-410
轉(zhuǎn)輪型號:A36
最大水頭Hmax:66 m
最小水頭Hmin:47 m
額定水頭Hr:54 m
額定出力Pr:46.7 MW
額定流量Qr:98 m3/s
額定轉(zhuǎn)速nr:125 r/min
飛逸轉(zhuǎn)速nR:250 r/min
吸出高度Hs:-0.5 m
最高效率:91.7%
導(dǎo)葉分布圓Do/D1:1.158 5
導(dǎo)葉高度bo/D1:0.25
尾水管高度h/D1:2.725
蝸殼包角φ:350°
映秀灣電站始建于1966年8月,1971年9月第一臺機組發(fā)電,運行至今已有40余年。由于機電設(shè)備為20世紀60年代的產(chǎn)品,水輪機的性能指標較低。雖然水輪機轉(zhuǎn)輪選用的是從日本引進的鏡泊湖轉(zhuǎn)輪、在60年代末期由哈爾濱電機廠自行設(shè)計制造的混流式水輪機機組,但是,由于受當時設(shè)計和制造技術(shù)的限制,轉(zhuǎn)輪沒有進行計算機輔助設(shè)計和數(shù)控加工,導(dǎo)致水輪機效率設(shè)計值偏低;其次,映秀灣電站所處岷江河段屬山區(qū)河流,流經(jīng)水輪機過流部件的水流中含有大量泥沙。根據(jù)水文資料,電站所在的岷江河流中,多年平均含沙量為0.72 kg/m3,進入沉沙池的多年平均含沙量約為0.41~0.45 kg/m3,泥沙平均粒徑為0.123 mm,中等粒徑為0.058 mm。特別是“5·12”汶川地震后,水流中的泥沙含量更大,從而造成水輪機過流部件泥沙磨損嚴重,導(dǎo)致機組檢修周期和壽命大大縮短;第三,映秀灣電站原轉(zhuǎn)輪采用2OSiMn鑄成,只是在轉(zhuǎn)輪葉片下部的背面和正面以及下環(huán)的內(nèi)表面堆焊或鋪焊有3 mm厚的Gr5Cu材料,沒有采用全不銹鋼結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)輪的抗磨蝕能力較差,致使大修后水輪機效率快速降低;第四,轉(zhuǎn)輪葉片經(jīng)過多次大修補焊、鏟磨,葉片變形嚴重,局部已呈蜂窩狀且多處出現(xiàn)裂紋;第五,多年統(tǒng)計資料表明,電站的引用流量很少達到水輪機設(shè)計的額定流量,機組長期在大大低于設(shè)計的額定工況下運行,導(dǎo)致機組運行振動大、穩(wěn)定性差,從而大大降低了水輪機效率。
在現(xiàn)有水工建筑物和水輪機埋入部件基本不變的條件下,通過運用計算流體動力學數(shù)值求解(CFD)技術(shù)分析設(shè)計并進行數(shù)控機床加工制造,使改造后的水輪機達到以下目標:
(1)在不增加過流能力的情況下,通過提高水輪機效率,提升電站的發(fā)電能力。
(2)提高水輪機抗磨蝕能力,延長機組大修周期至8 a以上。
(3)提高機組的水力穩(wěn)定性。
映秀灣電站最大水頭Hmax=66 m,額定水頭Hr=54 m,最小水頭Hmin=47 m。從對電站近年來水輪機運行情況進行的統(tǒng)計得知,機組主要運行在兩個區(qū)域:一個是汛期,低水頭(47~48 m)三臺機運行,單臺機實際運行工況為38~40 MW;另一個是枯水期,高水頭(57~58 m)運行,單臺機帶60%~100%負荷。表1為根據(jù)機組運行情況得出的不同水頭、不同負荷的加權(quán)因子。
表1 加權(quán)因子表
根據(jù)電站水頭和改造前A36轉(zhuǎn)輪的綜合特性曲線,得出電站改造前水輪機運行區(qū)域圖,各特征水頭對應(yīng)的單位轉(zhuǎn)速見表1。
由于映秀灣電站受引水隧洞限制,三臺機組運行時,水輪機引用流量不能達到設(shè)計額定流量,故機組不需要提高過流能力來增容,只要求提高水輪機效率,改善機組的穩(wěn)定性,提高水輪機抗磨蝕能力。因此,電站的改造最終選擇哈爾濱大電機研究所最新開發(fā)的A982轉(zhuǎn)輪為基礎(chǔ)轉(zhuǎn)輪。該轉(zhuǎn)輪經(jīng)過哈爾濱大電機研究所高水頭試驗臺模型試驗得知,其能量指標及空化、壓力脈動等性能指標均達到很高的水平,并且經(jīng)過了北京水科院同臺對比試驗的檢驗。
A982轉(zhuǎn)輪不僅具有較高的能量指標,而且空化和壓力脈動等指標也非常理想。A982轉(zhuǎn)輪基本能量參數(shù)見表2(相應(yīng)于模型轉(zhuǎn)輪直徑D1)。
表2 A982轉(zhuǎn)輪基本能量參數(shù)表
A982轉(zhuǎn)輪壓力脈動最大值出現(xiàn)在錐管上游0.3 D2處,在n11=66.5~76.8 r/min,Q11=450~1 000 L/s范圍內(nèi),錐管上游壓力脈動幅值<7%。從模型壓力脈動判斷,A982轉(zhuǎn)輪運行穩(wěn)定性非常優(yōu)秀,并且在A982轉(zhuǎn)輪基礎(chǔ)上改型設(shè)計的新轉(zhuǎn)輪A606c葉片形狀基本能夠保持不變。
實施轉(zhuǎn)輪軸面對比的目的是比較A982轉(zhuǎn)輪在映秀灣電站真機安裝中與原結(jié)構(gòu)件的關(guān)系,它將決定改造工程量的大小。
圖1 新轉(zhuǎn)輪A606c與A36、A982軸面比較圖
從圖1可見:
(1)A982轉(zhuǎn)輪的導(dǎo)葉高度bo/D1為0.288,映秀灣電站水輪機的導(dǎo)葉高度bo/D1為0.25。
(2)通過將A982轉(zhuǎn)輪上冠下壓,即導(dǎo)葉高度由0.288降低到0.25,如圖1中軸面流道所示,成為新轉(zhuǎn)輪A606c的軸面流道。顯然,在A982基礎(chǔ)上改型設(shè)計得到的新轉(zhuǎn)輪A606c,比A982流量減小,在盡量保持原A982葉片形狀不變的前提下,基本適合于映秀灣電站的參數(shù)要求。
(3)A982轉(zhuǎn)輪下環(huán)軸面高度以及轉(zhuǎn)輪出口直徑D2與A36基本吻合,故決定采用A982做基礎(chǔ)轉(zhuǎn)輪的方案可使映秀灣電站原錐管保持不變,從而不增加改造工程量。
4.4.1 流態(tài)分布比較
從對新舊轉(zhuǎn)輪在各工況下的CFD計算結(jié)果進行分析看,新轉(zhuǎn)輪A606c葉片工作面和背面壓力分布均勻,特別是背面壓力分布明顯好于A36轉(zhuǎn)輪。在最小水頭、額定出力工況下,新轉(zhuǎn)輪葉片頭部正面速度矢量分布均勻,沒有出現(xiàn)葉片進口頭部水流撞擊產(chǎn)生的回流現(xiàn)象,整個液道間流線分布合理。在最大水頭、額定出力工況下,新轉(zhuǎn)輪葉片頭部背面速度矢量分布均勻,同樣沒有出現(xiàn)葉片進口頭部水流撞擊產(chǎn)生的回流現(xiàn)象。通過多工況CFD分析結(jié)果可以預(yù)計,葉片正、背面脫流在映秀灣電站水輪機運行范圍內(nèi)基本不會出現(xiàn),流態(tài)分布的均勻性將對整個機組的穩(wěn)定性非常有利。
4.4.2 數(shù)值效率比較
數(shù)值計算著重比較了額定水頭H=54 m(相應(yīng)單位轉(zhuǎn)速n11=71.1 r/min)時的不同流量工況點。從圖2數(shù)值效率比較結(jié)果可知,在不同工況下,A606c數(shù)值效率比A36提高了2.5%以上,比改型基礎(chǔ)轉(zhuǎn)輪A982提高了0.3%左右。
圖2 轉(zhuǎn)輪數(shù)值效率比較圖
圖3 轉(zhuǎn)輪數(shù)值效率與導(dǎo)葉開口關(guān)系圖
映秀灣電站原導(dǎo)葉為正曲率型導(dǎo)葉,而基礎(chǔ)轉(zhuǎn)輪A982通道中的導(dǎo)葉也為正曲率型。從圖3中可以看出,相應(yīng)于模型轉(zhuǎn)輪下,A36最優(yōu)開口在17 mm附近,而A982和改型后的轉(zhuǎn)輪A606c最優(yōu)開口在16 mm附近,并且以上各轉(zhuǎn)輪單位流量的計算結(jié)果與從葉片幾何出口面積的比較得出的單位流量相對大小非常吻合。
4.4.3 葉片表面最低壓力比較
在計算各個過流部件中,壓力最低點常發(fā)生在轉(zhuǎn)輪出口,這意味著該區(qū)域是最有可能發(fā)生空化的。圖4為對新舊轉(zhuǎn)輪各工況計算時葉片表面最低壓力值比較,其計算壓力零點設(shè)在葉片進口附近。
圖4 葉片表面最低壓力值比較圖
n11=71.1 r/min相應(yīng)于映秀灣電站額定水頭54 m。計算結(jié)果表明,在額定水頭下,無論是低負荷工況、最優(yōu)工況還是額定工況,A606c葉片表面最低壓力與A36相比明顯得到提高;A606c與改型設(shè)計基礎(chǔ)轉(zhuǎn)輪A982相比,在流量相同的條件下,最低壓力基本相當。由于基礎(chǔ)轉(zhuǎn)輪A982相應(yīng)于映秀灣電站參數(shù)條件下的空化裕度較大,改型后葉片表面最低壓力值的提高和壓力值分布的更加均勻,將會使轉(zhuǎn)輪空化性能比原A36有很大改善。
4.4.4 轉(zhuǎn)輪葉片出口環(huán)量比較
葉片出水邊環(huán)量的變化影響轉(zhuǎn)輪出口渦帶的變化,一般情況下,水輪機在最優(yōu)工況點為法向出口時,出口環(huán)量基本為零或出口環(huán)量較小。因此,控制出口環(huán)量,可以適當控制出口旋轉(zhuǎn)渦帶的產(chǎn)生。在轉(zhuǎn)輪出口為法向出口時,環(huán)量為零,此時為無渦帶;在特性曲線最優(yōu)工況的左側(cè),出口環(huán)量為正,此時渦帶為旋轉(zhuǎn)渦帶,為不穩(wěn)定渦帶;在特性曲線最優(yōu)工況的右側(cè),出口環(huán)量為負,此時渦帶為柱型渦帶,為穩(wěn)定渦帶。出力限制線流量與最優(yōu)流量之比越大,水輪機穩(wěn)定運行區(qū)域越大。故適當減小葉片出水邊環(huán)量,可以擴大水輪機穩(wěn)定運行區(qū)域。圖5為A36和A606c在各自的最優(yōu)工況和額定水頭、額定出力工況轉(zhuǎn)輪葉片出水邊環(huán)量分布的比較情況。
由比較得知,改型后A606c轉(zhuǎn)輪葉片出水邊環(huán)量在最優(yōu)工況和額定水頭、額定出力工況下均比A36有所減小,特別是靠近上冠附近出口環(huán)量的降低比較明顯。而葉片靠近上冠附近出口環(huán)量對轉(zhuǎn)輪出口至尾水管渦帶的影響較大。由此可以判斷,A606c轉(zhuǎn)輪出口旋轉(zhuǎn)渦帶的強度將會有所降低,從而降低尾水管壓力脈動幅值,且其水力穩(wěn)定性亦會得到改善。
圖5 轉(zhuǎn)輪葉片出口環(huán)量比較圖
4.4.5 流速比較
經(jīng)CFD分析表明,葉片區(qū)流速最高的位置在葉片背面出口與轉(zhuǎn)輪下環(huán)附近(圖6)。圖7和圖8是映秀灣電站原型轉(zhuǎn)輪A36和A606c轉(zhuǎn)輪葉片出口相對流速量化分析的比較結(jié)果。
圖6 葉片表面相對流速最大的位置示意圖
圖7 最優(yōu)工況相對速度比較圖
圖8 額定水頭、額定出力工況相對速度比較圖
圖9 蝸殼出流角與固定導(dǎo)葉進口安放角比較圖
從圖中可以看出,A606c轉(zhuǎn)輪葉片出口附近位置的相對流速在上述兩個工況下,分別比原A36降低10%左右,具有較好的抗磨蝕性能。
根據(jù)流場計算結(jié)果計算了蝸殼內(nèi)直徑為558.3 mm(模型尺寸D1=350 mm)圓周(固定導(dǎo)葉外切圓)上的出流角。蝸殼出流角與固定導(dǎo)葉進口安放角的比較情況見圖9。
從計算結(jié)果得知,在整個蝸殼包角范圍內(nèi),蝸殼出流角變化從23.1°~31°,角度變化范圍為8°左右。蝸殼內(nèi)流態(tài)分布也顯示出蝸殼壓力分布、流線均勻合理。由此表明,映秀灣電站蝸殼CFD計算結(jié)果是比較理想的。從圖10可以看出,固定導(dǎo)葉進口安放角約為27°,與蝸殼的匹配基本合適。
圖10為轉(zhuǎn)輪計算得出的導(dǎo)葉最優(yōu)開口與固定導(dǎo)葉的幾何匹配情況。從圖中可以清楚地看出,改造后的轉(zhuǎn)輪A606c與正曲率導(dǎo)葉匹配的最優(yōu)開口(16 mm)時,活動導(dǎo)葉進口角約為25.9°,而映秀灣電站固定導(dǎo)葉出口角為24.3°,其最優(yōu)匹配關(guān)系很好。由此可以從固定導(dǎo)葉與活動導(dǎo)葉幾何位置關(guān)系上判斷,映秀灣電站原固定導(dǎo)葉和活動導(dǎo)葉匹配情況是合理的。
圖10 活動導(dǎo)葉最優(yōu)開口與固定導(dǎo)葉幾何關(guān)系圖
為了進一步分析導(dǎo)葉區(qū)域流場分布情況,同時還做了固定導(dǎo)葉與活動導(dǎo)葉的CFD聯(lián)合計算分析。
從導(dǎo)葉CFD分析結(jié)果看,最優(yōu)開口下,活動導(dǎo)葉進口頭部壓力駐點基本位于導(dǎo)葉頭部中間附近,速度矢量、流線分布均勻,說明轉(zhuǎn)輪計算最優(yōu)開口時導(dǎo)葉區(qū)域流態(tài)分布良好。
根據(jù)CFD分析結(jié)果,計算了不同開口導(dǎo)葉區(qū)的水頭損失,并以數(shù)值效率的形式表示于圖11。
圖11 導(dǎo)葉區(qū)域數(shù)值效率示意圖
從圖中可以看出,導(dǎo)葉區(qū)水頭損失最小的開口為17 mm左右,也就是說,固定導(dǎo)葉、活動導(dǎo)葉聯(lián)合計算的最優(yōu)開口與活動導(dǎo)葉、轉(zhuǎn)輪聯(lián)合計算的最優(yōu)開口是基本一致的,說明改造后的轉(zhuǎn)輪A606c用于映秀灣電站與其它通流部件的匹配關(guān)系是合適的。
本次映秀灣電站改造經(jīng)CFD分析設(shè)計選擇的基礎(chǔ)轉(zhuǎn)輪為A982,其基本參數(shù)比較適合映秀灣電站的參數(shù)條件。經(jīng)過對轉(zhuǎn)輪進行改型設(shè)計,使改型后的A606c轉(zhuǎn)輪性能指標得到進一步提高。考慮到映秀灣電站通道和A982通道中異型部件的影響(映秀灣電站蝸殼真機尺寸在X和Y方向分別比A982蝸殼小914.9 mm和865.7 mm;映秀灣電站尾水管高度為2.725 D1,A982尾水管高度為2.81 D1),綜合特性曲線需根據(jù)CFD分析的結(jié)果扣除一些效率,由此得出映秀灣電站水輪機改造的預(yù)想曲線見圖12。
圖12 水輪機綜合特性曲線圖
在基礎(chǔ)轉(zhuǎn)輪A982上改型設(shè)計得到的新轉(zhuǎn)輪A606c相對于A36轉(zhuǎn)輪存在的問題,新轉(zhuǎn)輪速度矢量、流態(tài)分布更加合理,各個工況下轉(zhuǎn)輪的數(shù)值效率均得到了提高,葉片表面壓力分布有了明顯的改善,同時,葉片表面最低壓力也有所提高,轉(zhuǎn)輪葉片出口環(huán)量分布更加合理,轉(zhuǎn)輪葉片出口區(qū)流速得到了降低,并且蝸殼出流角與固定導(dǎo)葉進口安放角的匹配也很合理,固定導(dǎo)葉、活動導(dǎo)葉以及轉(zhuǎn)輪的最優(yōu)開口匹配關(guān)系亦良好。
綜上所述,映秀灣電站水輪機改造選用A606c轉(zhuǎn)輪替代原A36轉(zhuǎn)輪方案,能夠滿足電站提高水輪機效率、穩(wěn)定性和延長大修周期的目的。該方案還能保證活動導(dǎo)葉翼型不變,尾水錐管不變,進而可以降低水輪機改造工程量及工程造價。