景曉渝
(寶雞職業(yè)技術學院電子信息工程系,陜西寶雞721013)
打漿過程是制漿造紙過程中極為重要的一個環(huán)節(jié)。由于原料多種多樣,打漿過程中也存在許多擾動,這些因素都會影響成漿質量的穩(wěn)定性,因此有必要對打漿過程進行自動控制。盤磨是主要的打漿設備,對其進行自動控制直接影響著整個生產過程。目前,國內多家紙廠引進了不同生產能力的生產線,其共同特點是高濃磨漿。提高磨漿機的控制性能和自我保護能力是目前企業(yè)關心的熱點問題。某紙廠引進一條APMP楊木化學機械漿生產線,是目前世界上工藝控制比較先進的系統(tǒng),自動化程度較高,配備了兩段壓力盤磨,能耗低,得率高[1、2]。
在控制紙漿濃度和流量穩(wěn)定的基礎上,通過打漿設備主電機功率傳感器的檢測,動態(tài)地調節(jié)打漿設備的刀距從而實現(xiàn)對錐形磨漿機的控制[3]。
圖1 盤磨機進退刀邏輯控制圖
磨漿機的進退刀邏輯控制如圖1所示。其中,P為主電機的當前功率;Plow為錐形磨漿機的低限功率;Ps為工藝要求設定功率;Po為初始功率(退刀到位功率即空載功率);FT、CT為流量、濃度傳感器對進入錐形磨漿機漿料流量、濃度的檢測值,必須控制在工藝要求范圍內。
盤磨主電機測量回路裝有功率變送器,通過對主電機工作線路電壓和工作負荷電流進行采集,由功率變送器內部模塊計算出主電機當前功率并轉化成4-20mA直流信號,上送DCS系統(tǒng)。DCS系統(tǒng)內部程序將此信號再轉化成當前主電機功率絕對值,并在計算機畫面上顯示。DCS系統(tǒng)根據此功率值和當前流過盤磨的漿量計算出每噸漿耗費的電能,并以此為根據算出刀片的進給量,并對執(zhí)行系統(tǒng)下達指令,變頻器接受指令轉換成輸出頻率控制進刀電機的速度,進而使進刀刀片達到指定位置。
2.2.1 棒-棒控制
國內的盤磨控制大多采用恒功率控制,該控制系統(tǒng)采用的也是這種方法,稱為棒-棒控制。
首先,根據公式 Plow1=0.8Po+0.2SV和 Plow2=0.5Po+0.5SV確定兩個門檻功率 Plow1和 Plow2。其中,Po為初始功率,即退刀到位且正常過漿時的功率;SV為功率設定值。
PV功率測量值,當PV<Plow1時,快速退刀;當Plow1<PV<Plow2時,正常進刀;當 Plow2≤PV≤SV時,1/4進刀;即讓其輸出脈沖占空比為正常進刀占空比的 1/4;當 PV>SV時,正常退刀,當處于保護狀態(tài)時,快速退刀。具體表達式如表1所示。其中,F(xiàn)W表示正常進刀;FFW表示快速進刀;BW表示正常退刀;FBW表示快速退刀;Protect表示處于保護狀態(tài),F(xiàn)W、FFW、BW、FBW對應著不同的標志位。
表1 盤磨進退刀邏輯圖
2.2.2 盤磨保護
盤磨保護是盤磨控制系統(tǒng)中的一個非常重要的環(huán)節(jié)。由于電機的功率較大,操作不當或保護措施不力都可能會導致較大的財產損失,甚至危及生命。整個盤磨控制添加了完善的連鎖保護系統(tǒng),比如潤滑油、密封水的連鎖退刀保護;在保護系統(tǒng)中,當電機的功率傳感器的檢測信號與程序設定有偏差時,強制液壓機構快速退刀。
自動控制盤磨在不同的條件下進退刀,以及在各種條件下進退刀的速度,以確保打漿的最優(yōu)化,達到所需的打漿度。
2.2.3 盤磨輸出
盤磨輸出是最終執(zhí)行機構具體動作的控制者,通過盤磨輸出部分給出命令,執(zhí)行機構給出相應的動作。在盤磨的輸出中,由標志位和盤磨保護共同決定給出什么樣的輸出。如盤磨控制部分所述,F(xiàn)W、FFW、1/4FW、BW、FBW 分別對應著不同的標志位,相應的標志位就對應了不同的進退刀的動作以及動作的快慢。這其中,注意保護要優(yōu)先于標志位,而且要避免標志位的沖突[4]。
2.3.1 專家系統(tǒng)
專家系統(tǒng)(expert system)是人工智能應用研究最活躍和最廣泛的課題之一,其結構如圖2所示。運用特定領域的專門知識,通過推理來模擬通常由人類專家才能解決的各種復雜的、具體的問題,達到與專家具有同等解決問題能力的計算機智能程序系統(tǒng)。它能對決策的過程作出解釋,并有學習功能,即能自動增長解決問題所需的知識。
圖2 專家控制系統(tǒng)結構
2.3.2 專家控制
在對盤磨控制的分析過程中,針對該系統(tǒng)中的門檻功率無法確定最優(yōu)系數(shù)的特點,提出了盤磨打漿專家控制方案,該方案是間接專家控制系統(tǒng),知識庫主要由經驗數(shù)據和規(guī)則集合組成,信息獲取主要由傳感器將現(xiàn)場的濃度信號和流量信號送至PLC,通過軟件編程對其進行采樣分析,規(guī)則集合主要是針對這些采樣來的數(shù)據制定的[5]。
設定方案中首先將兩個門檻功率表示為:Plow1=Po+bSv和 Plow2=cPo+dSv,并通過以下 3 個方面對系數(shù) a、b、c、d 進行優(yōu)化。
(1)經驗表格查詢法
首先,根據專家經驗,制定一個輸入為兩個門檻功率的系數(shù),即a、b、c、d,輸出為門檻功率Plow1和Plow2的表格作為盤磨控制系統(tǒng)的知識庫。而且這個知識庫具有強大的容錯功能,即這個經驗數(shù)據只有在進漿濃度、流量回路的設定值發(fā)生改變時才使用,使用之后如果不能滿足要求,則系統(tǒng)自動根據專家經驗整理出來的多項規(guī)則進行調節(jié),并且對原有不能滿足要求的規(guī)則進行修改,通過這種自學習功能以求不斷完善。
例如,磨漿機的傳統(tǒng)控制方案為在紙漿濃度和流量穩(wěn)定的基礎上,通過檢測磨漿機主電機功率傳感器傳送上來的功率信號,動態(tài)地調節(jié)磨漿機的刀距,從而實現(xiàn)恒功率打漿控制。
在此基礎上采用基于專家控制思想的磨漿機進退刀量控制方案。
專家控制建立了輸入量P和輸出量S之間的一個映射關系,這個關系可用式(1)表示。
式中,F(xiàn)為智能算子,P為主電機功率測量值,S為磨刀進刀量。對輸入和輸出量進行模糊化,即:
其中,P(k)為 k 時刻的磨漿機主電機功率,S(k)為k時刻磨漿機磨刀進刀量。
(2)專家調節(jié)規(guī)則
根據盤磨控制的調節(jié)規(guī)則,設計一個相應的專家控制器。當整個盤磨打漿控制系統(tǒng)正常運行時,專家規(guī)則不調用。當規(guī)則中規(guī)定的相關情況發(fā)生時,專家控制器按照經驗表格中的數(shù)據進行運轉,專家控制器主要是適度調整PID參數(shù),如果此時進退刀調節(jié)效果仍然不能滿足打漿度要求,則按照這些規(guī)則再進行細致的調節(jié),直至控制效果達到要求為止。其實,考慮到現(xiàn)場條件有變,按照經驗表格中查得數(shù)據多半不能一步到位,必需再進行調節(jié)。但是,如果沒有專家經驗,則這個調節(jié)過程就會非常冗長。
(3)自學習算法
自學習算法是對經驗表格的在線完善和補充。由于經驗表格的數(shù)據只是根據以往經驗制作而成,當實際生產中發(fā)生變化時,如何使這個經驗表格保持最新的數(shù)據就是一個非常重要的問題。針對這一點,需要設計盤磨控制系統(tǒng)專家控制器的自學習功能,當更為合適的數(shù)據出現(xiàn)時,該數(shù)據就會替代經驗表格中的原始數(shù)據,作為新的經驗數(shù)據供下次查詢使用。
下面的運行實例圖是某紙廠的APMP楊木化學機械漿生產線。
整條生產線以S7-400 PLC為核心組成3級DCS,由3層網絡連接,兩段盤磨采用PLC系統(tǒng)、S7-400系列控制器,現(xiàn)場采用ET200 I/O模塊,配置盤磨保護系統(tǒng),盤磨PLC配有工程師站、現(xiàn)場安裝觸摸屏,操作員既可以就地通過觸摸屏操作,又可以通過DCS操作員站遠程模擬操作,工藝參數(shù)值、設定值、報警信息在觸摸屏上顯示,DCS控制系統(tǒng)與盤磨PLC控制系統(tǒng)之間進行數(shù)據交換;所有執(zhí)行器和傳感器的信號都連接到I/O模塊,遠程的I/O通過Profibus總線連接到PLC。
控制盤磨的PLC系統(tǒng)是一個絕對獨立的系統(tǒng),其CPU與DCS的CPU是同等地位。與盤磨控制相關的I/O全部進入到PLC,全部由PLC作為后臺處理運算,即使DCS出現(xiàn)故障,盤磨也能安全控制[6、7]。
表2所示是盤磨控制系統(tǒng)硬件配置,表3所示為測控點數(shù)。
表2 盤磨控制系統(tǒng)硬件配置
表3 測控點數(shù)圖
系統(tǒng)實施完成后,實際運行監(jiān)控畫面如圖3所示。
圖3 盤磨控制實時運行圖
從實時運行和參數(shù)設置圖可以看出,系統(tǒng)運行穩(wěn)定正常,各參數(shù)數(shù)據、運行曲線都在程序設定范圍之內。根據磨漿機工作特點,設計了基于PLC的新型盤磨機控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)以PLC為核心,與功率變送器和變頻器綜合應用,且將專家控制思想應用于磨漿機進退刀量控制,結合自學習算法自動修改不合適的輸入輸出量化值,具有調節(jié)速度快、過渡時間短、超調量小等優(yōu)點,更準確地控制磨漿機的磨刀進退位移量。該系統(tǒng)具有高穩(wěn)定性與快速響應的動態(tài)特性,既能實現(xiàn)打漿過程的平穩(wěn)、精確控制,又可以大大提高控制系統(tǒng)的可靠性和安全性,達到了高質、低耗、自動控制的目的。
使用恒功率控制方案控制盤磨,在一定范圍內取得了較好的效果,要使該方法得到更好的應用,并達到更高的控制效果,還必須將專家系統(tǒng)等高級算法應用到盤磨打漿控制中去。用專家控制器確定最優(yōu)門檻電壓,得到了很好的控制效果,有調節(jié)速度快、過度時間短、超調量小等優(yōu)點。
[1]周海君,孫 瑜,王孟效等.錐形磨漿機PLC控制改進實例[J].中華紙業(yè),2006,27(5).
[2]鄭 晟,鞏建平,張 學.現(xiàn)代可編程序控制器原理與應用[M].北京:科學出版社,1999.
[3]張書剛.P-RC APMP系統(tǒng)盤磨機的自動控制[J].中國造紙,2008,27(2).
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[6]張根寶,周海君,皺偉.用西門子PLC控制錐形磨漿機一例[J].紙和造紙,2006,25(5).
[7]周小瑩,張根寶.基于S7-200的新型磨漿機控制系統(tǒng)設計[J].中華紙業(yè),2007,28(8).