張書位,申 旭
(山東中實易通集團公司,山東 濟南 250002)
鍋爐空氣預熱器是利用鍋爐尾部的煙氣余熱來加熱空氣的換熱設備?;剞D式空預器是目前我國大容量機組采用的主要型式?;剞D式空預器的蓄熱元件被緊密的放置在扇形隔倉內(nèi),由于流通空間狹小很容易造成可燃物的沉積,發(fā)生二次燃燒。特別對于新安裝的鍋爐,由于需要做各種試驗或進行長時間的低負荷運行,更容易發(fā)生二次燃燒[1]。
某電廠300 MW機組鍋爐空氣預熱器在鍋爐吹管過程中發(fā)生二次燃燒事故,造成大部分蓄熱元件被燒壞,機組投產(chǎn)工期受到嚴重影響,現(xiàn)就事故發(fā)生過程原因分別進行分析,并提出應對措施以防止類似事件再次發(fā)生。
機組鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的1 027 t/h亞臨界參數(shù)自然循環(huán)汽包爐、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風、半露天布置、固態(tài)排渣。
鍋爐爐膛斷面尺寸為12 801.6mm×12801.6mm,爐膛高熱負荷區(qū)域水冷壁采用內(nèi)螺紋管水冷壁。鍋爐為單爐膛四角布置的擺動式直流燃燒器切圓燃燒方式,采用5套中速磨直吹式送粉系統(tǒng),5層一次風噴嘴布置,燃用設計煤種時4層運行帶B-MCR,布置3層點火油槍,并在下層一次風噴口設有微油點火系統(tǒng)。
鍋爐點火能量不足,油和煤粉均燃燒不完全,未燃盡的可燃物在空預器蓄熱元件內(nèi)沉積。
機組進行鍋爐吹管工作時,鍋爐采用微油點火方式投A套制粉系統(tǒng)運行,點火初期通過就地看火孔觀察,煤粉著火距離較遠,煙囪冒不正常的黑煙,A煤層4只火檢信號波動大,經(jīng)常出現(xiàn)2只火檢信號同時小于10%。隨即進行磨入口一次風和二次風調(diào)整:降低磨煤機一次風量,關小上層輔助風風門及周界風風門,增大分離器轉速,使煤粉變細。同時開大微油點火暖風器氣源門開度,從而提高磨出口一次風溫度使煤粉更容易燃燒。但從就地觀火孔和火焰電視觀察,燃燒情況沒有明顯改善。
鍋爐設計用煤為貧煤(低位發(fā)熱量20.54MJ/kg,干燥無灰基揮發(fā)份為14%),而4只微油點火油槍(單只油槍出力為250 kg/h)根本無法滿足本機組入爐貧煤的點火能量要求,造成爐內(nèi)燃燒不良,并且由于爐內(nèi)為油煤混燃,煤油搶風導致油和煤粉燃燒均不完全,殘油粘附未燃盡煤粉沉積在水平煙道、受熱面和預熱器波紋板上。表1為點火初期入爐煤質(zhì)和在煙道尾部取樣的灰樣工業(yè)分析結果對比,可以證實當時大量未燃盡煤粉的存在。
表1 點火初期入爐煤和飛灰工業(yè)分析結果對比
鍋爐點火約3 h以后,由于爐內(nèi)燃燒狀況沒有明顯好轉,煙囪持續(xù)冒黑煙,投入微油點火系統(tǒng)輔助油槍 (單只輔助油槍出力200 kg/h)。投入4只微油點火的輔助油槍,此后無論是圖像火檢電視、還是就地看火孔,燃燒情況大有改觀,微油點火4只火檢信號穩(wěn)定,強度均維持在90以上。但半個小時內(nèi),鍋爐汽側的參數(shù)急劇上升過熱器出口蒸汽溫度最高至504℃,分析原因為當時爐內(nèi)燃燒良好,隨著爐膛溫度的升高,積聚在水平煙道和受熱面上的煤油混合物氧化燃燒引起汽側參數(shù)的急劇上升。可見此時尾部煙道已經(jīng)發(fā)生二次燃燒。
空預器的吹灰器和水沖洗裝置是為消除空預器堵灰和防止發(fā)生二次燃燒而專門設置的,當空預器蓄熱元件內(nèi)沉積了未燃盡的可燃物時,如果吹灰器能夠正常投入使用并且效果良好,將不至于造成可燃物長時間的大量積存。而水沖洗在吹灰器不能達到理想效果時,將成為唯一積極的和行之有效的防止發(fā)生二次燃燒的方法[2]。
該爐吹管階段空預器吹灰蒸汽來自臨爐輔助蒸汽,吹灰器前母管壓力約在0.7 MPa,而設計空預器吹灰壓力為1.0 MPa左右。吹灰蒸汽壓力不足,吹灰效果不良,引起了大量未燃盡燃料在空預器蓄熱元件的沉積。空氣預熱器著火報警系統(tǒng)失靈,鍋爐點火至事故發(fā)生期間,盡管報警系統(tǒng)一直投入,火報警系統(tǒng)始終未發(fā)著火信號,從而錯失及時發(fā)現(xiàn)空預器著火的時機。由于該爐處于建設安裝階段,鍋爐水沖洗設備不能正常投用,在發(fā)現(xiàn)空預器發(fā)生二次燃燒的初期沒有有效的滅火手段,失去了預熱器沖水滅火的最假時機,造成事故的進一步加劇。
鍋爐在著火不良、煙囪持續(xù)冒黑煙的情況下運行3 h,未投大油槍助燃,造成點火初期大量未燃盡燃料在尾部煙道的沉積。后來空預器入口煙溫不正常升高、空預器電機電流快速上漲至跳閘,空預器抱死。運行人員立即關閉空預器前后所有煙氣、空氣擋板,防止受熱不均勻引起空預器變形,燜預熱器。此后空預器入口煙溫開始緩慢回落,可見空預器的二次燃燒得到了有效的控制。但是后來運行人員為了冷卻預熱器,開啟引風機出入口擋板讓其自然通風,結果入口煙溫急劇升高,空氣進入預熱器補充了燃燒用的氧氣,加劇了空預器的二次燃燒。
該爐微油點火系統(tǒng)不能達到冷態(tài)點爐的要求,今后鍋爐點火啟動時應先投大油槍運行,建立起一定的爐膛溫度及二次風溫度時再投入制粉系統(tǒng)運行。
鍋爐啟動點火前進行主油槍、微油油槍的霧化試驗,確保油槍霧化良好,對存在漏油、霧化不良的油嘴應及時予以更換。鍋爐在投油或低負荷運行階段,尤其應注意油的完全燃燒,根據(jù)燃料性質(zhì)、鍋爐過??諝庀禂?shù)及霧化顆粒及霧化角度調(diào)整好燃燒工況,保持最佳的霧化狀態(tài)。
鍋爐再點火前,檢查了電除塵極板、灰斗積灰情況,并進行大風量爐膛吹掃,確保極板清潔、輸灰管道暢通,待煙囪內(nèi)排出的空氣干凈無灰時方才進行點火工作。
定期檢查空預器火災報警裝置和水沖洗設備,確保其可靠性。發(fā)現(xiàn)預熱器二次燃燒,應立即手動MFT,立即停用所有吸風機、送風機和一次風機運行。如出現(xiàn)空氣預熱器抱死情況,在燜空氣預熱器的過程中,關閉油系統(tǒng)的所有閥門,停止油循環(huán);關閉所有煙風通道上的門和擋板,盡可能地避免空氣進入預熱器。打開蒸汽吹灰裝置對空預器吹掃,同時打開水沖洗系統(tǒng)閥門進行水沖洗,打開空預器下部灰斗排水口排水。為防止導向軸承油室著火,應采取措施對導向軸承油室進行水澆降溫。只有確認二次燃燒已被徹底撲滅后,才能停止蒸汽吹掃和關閉水沖洗閥門。在進入空預器內(nèi)部檢查時,應手持滅火器材,撲滅殘存火源。
空預器二次燃燒事故不會頻繁發(fā)生,一些電廠可能從未發(fā)生過,對它的防范往往掉以輕心,但空預器一旦發(fā)生二次燃燒,往往造成設備的巨大損壞。因此,運行中電廠的運行人員要嚴密監(jiān)視煙氣溫度、空預器電流和前后壓差等重要參數(shù),加強對二次燃燒事故的防范。一旦事故發(fā)生,必須果斷按規(guī)章制度進行處理[3]。