劉凱,曾漢東,何鐵祥,朱慈蓮
(1.湖南省電力公司科學(xué)研究院,湖南 長沙 410007;2.大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司,湖南 婁底 417500)
以正十八胺乳濁液為代表的成膜胺停爐保護劑保護效果良好〔1-2〕,在亞臨界汽包爐的停運保護中已得到廣泛應(yīng)用。但由于其在氣液兩相的分配系數(shù)差異較大,進入到汽包內(nèi)的十八胺大部分都直接隨蒸汽逸出,對水冷壁的保護較弱,必須采用一些特殊手段才能滿足水冷壁的成膜效果〔3-4〕。而已投運600 MW及以上超 (超)臨界機組成功運用十八胺進行全系統(tǒng)停運保護的案例鮮有報道〔5〕,可能與人們認為采用給水OT處理方式形成的氧化膜足已勝任機組停運保護,以及顧慮十八胺可能污染精處理樹脂有關(guān)。
某電廠#3超臨界機組 (600 MW)于2009年7月投產(chǎn)發(fā)電。鍋爐為某公司生產(chǎn)的B&WB-1900/25.4-M型超臨界“W”火焰、垂直爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、露天布置的П型直流爐。汽輪機為 CLN600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、反動式、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機。給水處理采用全揮發(fā)處理方式。該機組于2010年4月進行投產(chǎn)后首次大修,時間為2個月。為防止機組熱力系統(tǒng)在大修停用期間發(fā)生腐蝕,經(jīng)比較決定采用成膜胺法進行防銹蝕保護。主要是考慮該超臨界機組給水采用AVT(R)處理且其水汽循環(huán)特點決定了十八胺能在整個熱力系統(tǒng)均勻分布,超臨界機組成膜保護效果可得到保證。
本次#3機組停爐保護采用的成膜胺藥劑是濃度為10%的純十八胺乳濁液。加入系統(tǒng)的十八胺隨著水汽循環(huán)分布于整個熱力系統(tǒng)的水汽介質(zhì)之中,與金屬表面接觸后形成薄而致密的憎水性吸附膜層,其極性基團吸附于金屬表面,非極性基團遠離金屬表面呈定向排列,隔絕水、空氣和其它腐蝕性離子與金屬的接觸,在機組大修長時間停運期間,達到防止或減輕熱力設(shè)備發(fā)生腐蝕的目的。機組重新啟動后當(dāng)水汽溫度高于400℃時,十八胺會逐漸分解為 NH3,H2,CH4等氣體,并被排出系統(tǒng),不會對系統(tǒng)設(shè)備造成危害。
1)確認機組將停機并正處開始滑停狀態(tài),并且機組主蒸汽溫度已降至480℃,給水pH值達9.6左右,啟動分離器出水pH值大于9.0;
2)確定凝結(jié)水精處理系統(tǒng)已退出;
3)檢查給水加聯(lián)胺泵和專用停爐保護加藥泵的完好和出力情況以及整個加藥系統(tǒng)的嚴密性;
4)除氧器排汽閥關(guān)小,除氧水箱高水位運行,運行的給水泵再循環(huán)至除氧器回水量盡量控制為零;
5)機組給水加除氧劑系統(tǒng)與相鄰機組加藥系統(tǒng)已可靠隔離,并且機組給水加除氧劑未運行的加藥點也已隔離;
6)所有在線化學(xué)儀表退出。
成膜胺由機組給水加聯(lián)胺泵 (2臺,銘牌出力為80 L/h)和專用停爐保護加藥泵 (2臺,銘牌出力為125 L/h)加入。
2010-04-06 T21:20,退出3號機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng),給水pH控制為9.6左右,21:35開始加藥,此時過熱蒸汽溫度為480℃。次日00:30加藥結(jié)束,共加入十八胺乳濁液500 kg。加完后向溶液箱內(nèi)注入除鹽水并繼續(xù)開啟加藥泵以沖洗加藥管道。加藥后系統(tǒng)循環(huán)40 min后停機。
機組停運過程中的有關(guān)參數(shù)見表1。從表1可以看出,整個停爐加藥及循環(huán)過程中,停爐參數(shù)控制基本符合要求,為十八胺在熱力設(shè)備表面形成良好保護膜提供了適宜條件。電廠出于節(jié)油考慮,滑停到200 MW左右時直接打閘停機,導(dǎo)致藥液循環(huán)時間比預(yù)定方案有所縮減。
表1 #3機組成膜胺保養(yǎng)鍋爐運行參數(shù)記錄
機組停運過程中的有關(guān)水汽品質(zhì)見表2。從表2可以看出,在加入成膜胺及其循環(huán)過程中,給水、爐水pH值的控制符合停用保護方案要求,創(chuàng)造了良好的成膜條件;測得汽水系統(tǒng)鐵含量有所升高,但并不明顯,可能是因為系統(tǒng)表面狀態(tài)比較好(表面垢量較低、垢層致密光滑),成膜胺對系統(tǒng)鐵沉積物的滲透、剝離并不明顯。
表2 #3機組成膜胺保養(yǎng)pH、電導(dǎo)率、Fe化驗記錄表
大修期間打開除氧器進行檢查,除氧器給水箱內(nèi)壁呈青灰色與暗紅色相間的斑狀,無大氣腐蝕浮銹。對除氧器內(nèi)壁淋水檢查,水滴呈珠狀,說明除氧器內(nèi)壁憎水性明顯,手摸內(nèi)壁無浮銹粘到手上。
大修期間分別割取省煤器、水冷壁、過熱器管樣進行保護效果檢查,管樣表面均有一層灰褐色保護膜 (省煤器管為紅褐色),憎水性良好,滴水成球,手摸有明顯滑膩感。對水冷壁管樣進行了酸性硫酸銅點滴加速腐蝕實驗,滴在管內(nèi)表面的藍色酸性硫酸銅液超過5 min未變紅,而滴在切割露出基體部位的藍色酸性硫酸銅液滴,瞬間即變紅,表明管樣保護膜效果良好。由于超臨界機組給水經(jīng)省煤器后直接進入水冷壁,水冷壁中十八胺濃度得到了保證,對水冷壁的保護達到了預(yù)期的效果。
高壓缸1-7級動葉片、中壓缸1-6級動葉片迎汽側(cè)基本呈淺藍色,表面光滑,有完整保護膜。部分葉片的根部有少量積鹽,呈紅棕色,積鹽下可見淺藍色的完整保護膜。在葉片的背汽側(cè),表面基本呈淺棕色或棕紅色,拭去表面后均露出淺藍色的保護膜。
低壓缸A,B側(cè)1-3級動葉片迎汽側(cè)呈灰藍色,憎水性良好。檢查中發(fā)現(xiàn)低壓A,B側(cè)1-4級葉片上均有少許白色沉積物,且背汽側(cè)沉積量高于迎汽側(cè),用手容易拭去,取樣分析為十八胺,未對金屬表面產(chǎn)生任何不良影響。
#3機組從2010年4月7日停機大修到6月22日整套啟動,停機時間為76 d。6月22日重新開機后,對系統(tǒng)進行了細致的冷熱態(tài)沖洗,取樣測定凝結(jié)水泵出口水十八胺含量為0且鐵含量小于500 μg/L時,方才投運凝結(jié)水精處理設(shè)備。
鍋爐點火啟動5 h后主汽鐵含量為9.0 μg/kg,掛閘沖轉(zhuǎn),并網(wǎng)僅3 h后,主蒸汽鐵降為4.5 μg/kg,在本次停機時間長達2個半月的情況下,啟動時間較以往未使用成膜胺停運保護大大縮短,說明成膜胺的保護效果十分顯著。本次啟動過程系統(tǒng)鐵含量并未出現(xiàn)異常升高現(xiàn)象,一方面說明成膜胺保養(yǎng)效果較佳,減少了機組停運期間的腐蝕;另一方面可能是因為機組運行時間較短,結(jié)垢量較少(水冷壁結(jié)垢量大多在20~30 g/m2),十八胺的溶垢洗垢作用并不明顯。
1)由于#3機組配置的停爐保護加藥裝置為首次使用,雖然之前對系統(tǒng)進行了仔細沖洗,但在使用過程中還是發(fā)生了加藥泵入口Y型過濾器堵塞、跳泵等問題,導(dǎo)致加藥時間比預(yù)計延長。
2)本次加藥過程中,給水流量控制在1 100~900 t/h,主汽溫度480~470℃,較以往在亞臨界機組實施成膜胺保護加藥時的運行參數(shù)稍高 (給水流量600 t/h左右,主蒸汽溫度450℃以下),但從保護效果檢查情況來看,未見明顯負面影響。如果要按亞臨界汽包爐加藥參數(shù)控制,則機組負荷需降低到200 MW以下才能開始加藥,在現(xiàn)今煤質(zhì)普遍較差的情況下,需大量燒油,對電廠經(jīng)濟效益影響較大。
3)另外,汽輪機低壓缸檢查中發(fā)現(xiàn)部分葉片有十八胺沉積現(xiàn)象,可能與局部加藥濃度偏高有關(guān),下一步考慮對超臨界機組實施成膜胺保養(yǎng)的加藥時機、加藥量和加藥點做進一步研究和優(yōu)化。
某電廠#3機組是湖南省首次采用成膜胺進行停運保護的600 MW超臨界機組,保護過程水汽品質(zhì)無異常。從機組大修中對除氧器內(nèi)部、爐管管樣和汽輪機葉片檢查情況來看,本次停運保護取得了良好的效果。大修后機組整套啟動蒸汽品質(zhì)合格較快,縮短了機組啟動時間,具有較好的經(jīng)濟效益。
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