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        換熱機組節(jié)能改造應(yīng)用

        2012-06-13 10:03:20王彩俠杜成偉
        科技傳播 2012年2期
        關(guān)鍵詞:管程鍋爐房凝結(jié)水

        王彩俠,杜成偉

        兗州煤業(yè)股份有限公司濟(jì)寧三號煤礦,山東濟(jì)寧 272169

        換熱機組節(jié)能改造應(yīng)用

        王彩俠,杜成偉

        兗州煤業(yè)股份有限公司濟(jì)寧三號煤礦,山東濟(jì)寧 272169

        本文主要介紹了現(xiàn)有換熱機組現(xiàn)狀、分層布管對熱效率的影響以及相關(guān)輔助設(shè)備改造,從而實現(xiàn)對換熱機組節(jié)能改造應(yīng)用。

        分層布管;熱效率;PLC;節(jié)能

        1 換熱機組現(xiàn)狀

        濟(jì)三煤礦現(xiàn)有總熱負(fù)荷為11.99mW(合蒸汽17.15t/小時),其中建筑物(不包括選煤廠)7 815kW(熱水),選煤廠4 177kW(熱水)。原有換熱器的效率太低(75%),在同等負(fù)荷的條件下浪費了大量的熱源,也就是礦井在總熱負(fù)荷不變的情況下,由于換熱器效率低而多投入了大量的物力、人力、財力,這顯然不符合國家“節(jié)能降耗”的政策,更不利于礦井的可持續(xù)發(fā)展。況且鍋爐房已建成運行12年,鍋爐房內(nèi)原有鍋爐及輔機、換熱設(shè)備均已老化,每年都要進(jìn)行大量維修工作,其中最重要的是換熱器的換熱效率低,在同等負(fù)荷的前提下浪費了大量的熱源。同時原有的換熱器具有一定的弊端:殼程無法進(jìn)行機械清洗,殼程檢查困難,殼體與管子之間無溫差補償元件時會產(chǎn)生較大的溫差應(yīng)力,即溫差較大時需采用膨脹節(jié)或波紋管等補償元件以減小溫差應(yīng)力;管程大,不耐高溫高壓,在溫度壓力超過一定值的情況下無法使用。因此進(jìn)行更換換熱器,并在附件上增設(shè)溫度控制閥,對蒸汽流量根據(jù)負(fù)荷變化進(jìn)行控制;同時對原有循環(huán)水泵增加變頻控制等。

        2 換熱器的分層布管對熱效率的影響

        在進(jìn)行換熱器的結(jié)構(gòu)設(shè)計時,為了提高換熱效率,一般的工藝途經(jīng)是:1)延長兩種熱交換介質(zhì)的接觸時間;2)增加兩種熱交換介質(zhì)的接觸面積。延長和加大介質(zhì)之間的接觸時間及面積,大概可采取以下幾種方法:1)增加殼程數(shù)量,即從結(jié)構(gòu)上把換熱器設(shè)計為多殼程結(jié)構(gòu)形式,這是一種有效的方法,但是制造難度較大,一般不常采用;2)增加管程數(shù)量,即從結(jié)構(gòu)上把換熱器設(shè)計為多管程結(jié)構(gòu)形式,此為既簡單又常用的方法;3)同時增加管、殼程數(shù)量等等。但在實際運用中大多首選增加管程數(shù)量來提高換熱效率。就一臺多管程換熱器而言,對管程進(jìn)行分層時,會使換熱器的換熱面積明顯下降(如圖1所示)。從圖1中我們可以看出,對于同規(guī)格(直徑、長度、換熱管都相同)的換熱器來講管程數(shù)分得越多,管板上的布管數(shù)量就越少(因為分程隔板占用了管板布管區(qū)的布管面積,使布管數(shù)量減少)。圖1a是管程數(shù)為1層的換熱器,其布管數(shù)為138根;圖1b是與圖1a同規(guī)格的管板,只是管程數(shù)分為6層,其布管數(shù)量為114根,比較兩種情況,6管層換熱器比1管層換熱器減少了24根管子,其換熱面積相應(yīng)減少了近20%。

        如圖2所示,從圖中可以看出對同規(guī)格(直徑、長度、換熱管都相同)的換熱器來講,管程分層數(shù)的多少不會影響換熱器的布管數(shù)量。比較“圖2a”是管程數(shù)為1層的換熱器,其布管數(shù)為138根;“圖2b”是與“圖2a”同規(guī)格的管板,但是管程數(shù)分為6層,其布管數(shù)量仍為138根。兩種換熱器排管布局完全一樣,其換熱面積沒有因管程的分層數(shù)增加而減少,原因是該換熱器在用隔板分層時,隔板沒有占用布管區(qū)的面積(在管板上不加工分層隔板槽)。因此更換為圖2b所示布管的換熱器,提高換熱器的換熱效率。

        3 相關(guān)輔助設(shè)備改造

        3.1 PLC控制技術(shù)

        為提高換熱站自動化水平、達(dá)到節(jié)能降耗的目的,改造后的換熱站采用PLC控制技術(shù),實時檢測各類運行參數(shù),制定最佳運行工況,達(dá)到最大限度的節(jié)能。

        PLC操作控制臺可以實現(xiàn)以下功能:

        1 )實時檢測參數(shù),技術(shù)了解工況,隨時掌握換熱站或用戶的溫度、壓力、流量、熱量等;2)根據(jù)實際需熱量的多少,進(jìn)行按需分配流量;3)合理匹配工況,保證按需供熱;根據(jù)實測的室外溫度變化,預(yù)測當(dāng)時熱負(fù)荷,制定最佳運行工況,能到達(dá)最大限度的節(jié)能;4)根據(jù)參數(shù)設(shè)定的限值能夠進(jìn)行聲光報警;5)及時診斷故障,確保安全運行;6)健全運行檔案,建立各種信息數(shù)據(jù)庫,能夠?qū)\行過程中的各種信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析,根據(jù)需要打印出日志、水壓圖、水耗、供熱量 進(jìn)行數(shù)據(jù)和控制指標(biāo),實行量化管理。

        3.2 循環(huán)水泵

        循環(huán)水泵采用變頻控制,變頻工作原理:PLC操作控制臺內(nèi)設(shè)PLC可編程控制器,將熱交換站二次系統(tǒng)供回水壓差,設(shè)為主要控制參數(shù),根據(jù)末端的供熱熱負(fù)荷,可以得出系統(tǒng)所需流量,通過采集來的供暖供水壓力、回水壓力,然后按照一定的規(guī)律進(jìn)行計算,發(fā)出控制信號,下達(dá)變頻調(diào)速指令從而改變循環(huán)水泵的轉(zhuǎn)速,以達(dá)到循環(huán)水流量的控制,保持二次系統(tǒng)壓差恒定。通過循環(huán)水泵的變頻控制,可以實現(xiàn)水泵轉(zhuǎn)速、耗電量與供暖系統(tǒng)負(fù)荷的動態(tài)聯(lián)動,做到真正節(jié)能運行的工作狀態(tài)。

        3.3 補水泵

        在供暖系統(tǒng)運行過程中,常存在熱媒跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,為保證管道內(nèi)滿流量、穩(wěn)壓運行,要對管道內(nèi)熱媒介質(zhì)進(jìn)行實時補水定壓控制,補水定壓裝置采用變頻器定壓系統(tǒng),預(yù)先設(shè)定系統(tǒng)定壓點壓力,達(dá)到設(shè)定壓力自動停機(由PLC發(fā)出控制信號),低于設(shè)定壓力自動開機補水。具有手動、自動兩種控制方式。

        從節(jié)能減排角度考慮,使用礦井筒保溫凝結(jié)水作為補水水源來對熱水供暖系統(tǒng)進(jìn)行補水定壓,生活用水作為備用補水水源。

        3.4 凝結(jié)水回收裝置

        凝結(jié)水回收采用密閉式自動凝結(jié)水回收器,密閉式自動凝結(jié)水回收器由凝結(jié)水回收罐、高溫凝結(jié)水回收裝置、自動控制系統(tǒng)和自力式壓力調(diào)節(jié)閥、水位控制儀、泵站附件等組成。密閉式自動凝結(jié)水回收器可以有效的回收凝結(jié)水,提高生產(chǎn)效益,節(jié)約能源,有效蒸汽使用率。經(jīng)凝結(jié)水回收裝置再次收集的凝結(jié)水水質(zhì)經(jīng)檢驗合格滿足濟(jì)三電廠使用要求時,凝結(jié)水經(jīng)凝結(jié)水泵提升后輸送至濟(jì)三電廠,當(dāng)凝結(jié)水水質(zhì)不能滿足電廠使用要求時,則將凝結(jié)水打回?fù)Q熱站內(nèi)的軟化水箱作為供暖系統(tǒng)的補水使用。凝結(jié)水回收裝置自帶電氣控制柜,根據(jù)采集來的集水罐液位,自動控制凝結(jié)水泵開停車運行。

        3.5 溫度控制閥

        利用溫度控制閥對蒸汽流量進(jìn)行控制,控制原理:當(dāng)室外溫度升高時,末端負(fù)荷變小時溫控閥關(guān)小,蒸汽流量減??;當(dāng)室外溫度降低時,末端負(fù)荷變大時,溫控閥開大,蒸汽流量增加。溫度控制閥可以根據(jù)末端負(fù)荷變化情況,自行調(diào)節(jié)溫控閥的開關(guān)量,溫控閥的使用避免了鍋爐房盲目的對用戶供熱,節(jié)省了大量的熱源。

        4 結(jié)論

        熱效率:在相同的工藝條件下,由于分層布管在用隔板分層時,隔板沒有占用布管區(qū)的面積(在管板上不加工分層隔板槽),增加了換熱面積,提高了換熱效率,在同等的總熱負(fù)荷情況下,節(jié)省了熱源,減少了能源浪費。原有換熱器的效率75%,更換后的換熱器的效率按87%計,總熱負(fù)荷11.99mW(合蒸汽17.15t/小時),一個采暖期可節(jié)省蒸汽量:(87%-75%)×17.15×24×30×4=0.59萬噸,電廠蒸汽價格260元/噸,可節(jié)省蒸汽成本:0.59×260=153.4萬元。

        電耗:鍋爐房電負(fù)荷約為134.88萬kW·h,電費支出約70.1萬元;由電廠集中供熱后,僅換熱站幾臺循環(huán)水泵及補水泵、凝結(jié)水泵等采暖期正常用電,約47.7萬kW·h,需支出電費約24.8萬元;即可節(jié)約電費70.1-24.8=45.3萬元。

        煤耗:鍋爐房一個采暖期季耗原煤約1.2萬噸,由電廠集中供熱后,電廠一個采暖期耗煤泥增加1.03萬噸。原煤按550元/t,煤泥360元/t,燃料費用每年節(jié)約1.2×550-1.03×360=289.2萬元。

        人工費:工廣鍋爐房及工人生活區(qū)鍋爐房現(xiàn)有職工34人,按年人均工資2.9萬元計算,年工資總額為98.6萬元。由電廠集中供熱后崗位定員按18人設(shè)置,年工資總額52.2萬元。節(jié)省人工費46.4萬元。

        [1]管殼式換熱器(GB151-1999).

        [2]相關(guān)技術(shù)資料.

        TK172

        A

        1674-6708(2012)59-0082-02

        王彩俠,助理工程師,工作單位:兗州煤業(yè)股份有限公司濟(jì)寧三號煤礦

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