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        正壓濃相輸灰在大唐國際陡河發(fā)電廠的應(yīng)用

        2012-06-12 09:42:56王劍鋒
        綜合智慧能源 2012年9期
        關(guān)鍵詞:輸灰氣力壓縮空氣

        王劍鋒

        (大唐國際陡河發(fā)電廠,河北 唐山 063028)

        0 引言

        大唐國際陡河發(fā)電廠(以下簡稱陡河發(fā)電廠)為緩解環(huán)保壓力,杜絕水力排灰,提高粉煤灰的綜合利用率,2007年對#1~#4鍋爐進行了輸灰系統(tǒng)改造。引進了某公司設(shè)計的正壓濃相氣力輸灰技術(shù),全廠8臺機組全部實現(xiàn)了氣力除灰。由于設(shè)計上的先天不足及機組燃煤品質(zhì)的變化,輸灰系統(tǒng)運行中經(jīng)常出現(xiàn)不正常現(xiàn)象,導致電除塵器高料位及輸灰系統(tǒng)故障頻發(fā),直接威脅著機組的安全、穩(wěn)定運行。

        1 系統(tǒng)概況

        #3,#4機組單機容量為250 MW,2臺鍋爐容量為850 t/h。

        輸灰距離:#3機組為900 m,#4機組為850 m,提升高度為30 m。

        設(shè)計參數(shù):灰分,45.76%;堆積密度,750kg/m3。

        動力氣源:6臺41 m3/h螺桿式空氣壓縮機。

        原始設(shè)計參數(shù)見表1。

        表1 粒度分布原始設(shè)計參數(shù)

        初始設(shè)計管道布置情況如下:

        (1)省煤器采用4臺輸送泵串聯(lián),設(shè)置1根管道合并到一電場B側(cè)。

        (2)一電場分A,B兩側(cè)的每側(cè)采用2臺輸送泵串聯(lián),1根管道可進入2座粗灰?guī)?,共設(shè)置2根管道。

        (3)二電場分A,B側(cè)分別采用2臺輸送泵,然后合并到1根管道;三電場分別采用4臺輸送泵串聯(lián)并與二電場合并到1根管道進入粗、細灰?guī)臁?/p>

        (4)四電場、五電場分別采用4臺輸送泵迂回串聯(lián)后與二電場合并到1根管道進入粗、細灰?guī)臁?/p>

        2010年,為提高系統(tǒng)可靠性,又增加了輸灰管道。

        (1)省煤器及一電場無變化,#3鍋爐二電場A,B側(cè)合并單獨設(shè)置1根管道;三電場單獨設(shè)置1根管道,四電場、五電場共用1根管道。#4鍋爐二電場A,B側(cè)合并單獨設(shè)置1根管道,三電場、四電場、五電場公用1根管道。

        (2)#3鍋爐共設(shè)5根輸灰管道;#4鍋爐共設(shè)4根輸灰管道。

        2 故障原因分析

        2.1 系統(tǒng)穩(wěn)定性差

        在氣力輸灰設(shè)計時,應(yīng)根據(jù)鍋爐出力、灰?guī)炀嚯x及燃煤灰分情況進行計算,選取合適的灰泵型號,配置相應(yīng)的輸灰管道。輸灰管道的內(nèi)徑與灰泵的大小及節(jié)流孔板的孔數(shù)應(yīng)匹配。當灰泵型號及輸灰管道確定后,節(jié)流孔板的總孔數(shù)也就基本確定下來。2007年底,#3,#4鍋爐輸灰系統(tǒng)投入運行,在試運行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,為此,廠家對該系統(tǒng)進行了調(diào)整,在倉泵間及出口管道上增加濃度穩(wěn)定器和調(diào)整節(jié)流孔板,但效果不明顯。分析堵塞的原因有以下2個方面:

        (1)設(shè)計及安裝上存在偏差。

        (2)該輸送方式對于長距離輸送適應(yīng)性有限。

        由于陡河發(fā)電廠燃煤種類較多,煤質(zhì)變化較大,因此灰質(zhì)極不穩(wěn)定。由于輸灰系統(tǒng)設(shè)計裕量不足,對惡劣工況下其對輸灰系統(tǒng)的影響考慮不周,系統(tǒng)投入初期就表現(xiàn)出適應(yīng)性較差的特點,經(jīng)常出現(xiàn)輸灰不暢及堵管現(xiàn)象。表2為近幾年來燃煤灰分情況。

        2011年雖然平均灰分下降,但超設(shè)計灰分的煤質(zhì)達7次之多,其中灰分最高的達到了48.96%,創(chuàng)該電廠歷史新高,實際化驗堆積密度達1060kg/m3。

        在正常情況下,濃相單管輸送系統(tǒng)管道中的灰被流動的壓縮空氣懸浮并帶走,但由于灰的重力及受到的阻力,運行速度下降,當?shù)陀趹腋∷俣葧r,一部分灰會沉降下來。當沉降的灰量在一個輸灰周期內(nèi)不足以堵塞管道時,輸灰正常進行,直至輸送周期結(jié)束后通過吹灰程序?qū)⒒夜艿撞康母苫掖祪簟.敵两档幕伊孔銐蚨鄷r,則造成灰管堵塞。

        表2 2008—2011年灰分情況

        干灰懸浮速度與干灰特性及輸灰壓力密切相關(guān),當干灰粒徑增大時,輸送速度要相應(yīng)提高,否則,會引起堵管。特別是在一電場停運時,堵管現(xiàn)象尤為突出,可見大粒徑灰比例很大。

        原因分析:

        (1)干灰粒徑的偏差。設(shè)計計算中干灰的粒徑是取中粒徑平均值,實際上,由于鍋爐燃燒狀況、煤種等原因,在一電場停運時,可能會導致大粒徑干灰比例增大。如果這些干灰不是集中沉積在某一管段,也不會發(fā)生堵管。反之,如果它們集中沉積在某一管段,則會發(fā)生堵管。

        (2)實際輸送速度的偏差。氣力輸送系統(tǒng)的輸送初速度是指空氣在管道內(nèi)的流速,該值由倉泵容積、輸送管道內(nèi)徑及輸送壓力等確定。在低濃度輸送時,干灰與空氣的流速基本一致。在輸送濃度較大時,由于干灰與空氣之間存在阻力以及灰粒本身的重力作用,干灰與空氣的流速不同,隨著粒徑的增大其差異隨之增大。當干灰粒徑大到一定程度時,其流速低于懸浮速度,這部分干灰將沉積下來,當達到一定數(shù)量時,則產(chǎn)生堵管,一電場典型灰質(zhì)粒度分布情況見表3。

        由于灰質(zhì)變化較大,輸灰系統(tǒng)適應(yīng)性差,輸灰系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生輸灰不暢及堵管,輸灰系統(tǒng)穩(wěn)定性較差。

        2.2 系統(tǒng)缺陷頻發(fā)

        2010年6—12月系統(tǒng)缺陷統(tǒng)計情況見表4。

        表3 一電場典型灰質(zhì)粒度分布 %

        2010年6—12月,因設(shè)備缺陷造成干灰系統(tǒng)停運1247.0 h,月均停運207.8 h。其中一電場停運951.0 h,占總停運時間的76.0%。產(chǎn)生高料位893次。其中輸灰管道泄漏停運253次,累計時間453 h,占全部停運時間的36.3%。

        從以上數(shù)據(jù)可以看出,產(chǎn)生高料位的直接原因是設(shè)備存在缺陷而停運,6—12月停運次數(shù)中高料位比例達71.6%之多 ,其他因素雖未產(chǎn)生高料位,但也直接導致灰斗料位升高。設(shè)備停運缺陷中以輸灰管道泄漏所占比例為最高(31.4%)且頻次較高,其次為圓頂閥缺陷(16.0%)。

        電除塵器高料位會造成灰斗灰托灰、陰陽極板變形、電場短路、電場參數(shù)下降及掉電場,嚴重時會導致灰斗崩塌及脫落。

        長時間高料位、積灰造成電場參數(shù)下降,會對后續(xù)設(shè)備(如吸風機、增壓風機葉片)造成磨損,大量飛灰進入脫硫系統(tǒng)會導致漿液中毒,從而影響脫硫效率,同時對脫硫裝置產(chǎn)生較大磨損。

        2.3 壓縮空氣裕量不足

        壓縮空氣是氣力輸灰的原動力,輸灰壓力直接影響著氣力輸灰的正常進程。陡河發(fā)電廠氣力輸灰壓縮空氣裝置的壓力設(shè)計最低值為0.55MPa,在灰泵送灰過程中,若壓力低于該值,則會出現(xiàn)2種情況:一是輸灰管道容易堵塞,灰泵送不出去灰;二是輸灰時間增長。若灰泵輸送完泵內(nèi)的灰時,壓縮空氣壓力尚未達到最低值,循環(huán)停滯,灰泵不進料,待壓縮空氣壓力達到最低值后,灰泵再進行下一個循環(huán)。

        造成壓縮空氣裕量不足的因素有以下幾個方面:

        (1)在設(shè)計空氣壓縮裕量時,技術(shù)人員未能充分考慮電廠燃煤復雜的現(xiàn)實,設(shè)計空氣裕量不足,沒有充分考慮備用干灰系統(tǒng)的壓縮空氣裕量。

        (2)燃煤品質(zhì)變差,為保證除灰系統(tǒng)的順利進行,必須增加輸灰用壓縮空氣流量。

        表4 2010年6—12月系統(tǒng)缺陷統(tǒng)計

        (3)經(jīng)過改造的#3,#4機組輸灰管道,增加了壓縮空氣需求量。

        陡河發(fā)電廠原設(shè)計6臺空氣壓縮機,其中4臺運行、2臺備用,在系統(tǒng)投入初期即存在裕量不足的問題。在燃煤異常變差的工況下,6臺空氣壓縮機運行,無備用,2010年被迫增加2臺空氣壓縮機。

        2.4 輸灰系統(tǒng)磨損嚴重

        為適應(yīng)煤質(zhì)變化,增強輸灰系統(tǒng)適應(yīng)性,保證輸灰系統(tǒng)的正常進行,在惡劣煤質(zhì)條件下,不斷提高壓縮空氣流量,降低灰、氣比,以減少輸灰堵管的發(fā)生。

        該系統(tǒng)設(shè)計循環(huán)時間為6.91 min/次,間隔時間為4.04 min,實際運行狀況是輸灰時間為4~5 min,可連續(xù)輸灰,可見輸灰速度增加較多。磨損與輸灰速度的3次方成正比,輸灰速度與空氣耗量成正比。從表4可以看出,輸灰管道泄漏是發(fā)生頻率最高的缺陷。因此,輸灰系統(tǒng)磨損的增加不僅導致穩(wěn)定性降低,進而降低輸灰系統(tǒng)的出力,增加系統(tǒng)維護量,同時也會使經(jīng)濟性降低。

        3 設(shè)備改造

        (1)通過增加備用空氣壓縮機,保證了輸灰動力氣源穩(wěn)定,同時通過治理空氣壓縮機及干燥設(shè)備,提高了氣源品質(zhì),解決了壓縮空氣裕量不足的問題。

        (2)先后對#3鍋爐二電場、三電場及#4鍋爐二電場單獨設(shè)立輸灰管道,提高了一電場故障情況下的輸灰能力,系統(tǒng)可靠性增強,但導致系統(tǒng)耗氣量增加。

        (3)為解決一電場頻繁堵管的問題,對一電場輸灰系統(tǒng)進行了改造。對一電場4臺倉泵增加出料閥控制,通過壓力調(diào)節(jié)出料閥,從而控制給料量,同時增加硫化加壓。該方案實施后,有效地緩解了輸灰堵管問題,但也限制了輸灰出力的提高,同時,氣耗量明顯增加。

        4 煤質(zhì)變差運行狀況的應(yīng)對策略

        4.1 根據(jù)氣力輸灰實時曲線進行運行調(diào)整

        (1)開啟備用空氣壓縮機,保證輸灰壓力低限值。輸灰管路壓力(聯(lián)鎖)設(shè)定應(yīng)不低于最低限值。當輸灰壓力低于限值時,程序限制系統(tǒng)啟動。應(yīng)及時調(diào)整母管制壓縮空氣系統(tǒng)的輸灰程序,避免多個輸灰進程同時進行,使輸灰壓力維持相對穩(wěn)定。

        (2)當輸灰時間拉長時,應(yīng)及時調(diào)整裝料時間(降低),保證輸灰進程。

        (3)在運行中發(fā)現(xiàn)輸灰有拉尾現(xiàn)象,輸灰管道有可能輸送不凈,應(yīng)視情況及時停運吹掃。

        (4)對于灰斗未安裝氣化風的輸灰系統(tǒng),應(yīng)對電除塵器料位及倉泵裝料情況加強監(jiān)視,防止因落回不暢造成電除塵器高料位的出現(xiàn)。

        (5)對進料及輸灰周期等參數(shù)及時調(diào)整,保證輸灰達到最大出力且不堵管。

        4.2 根據(jù)輸灰歷史曲線進行系統(tǒng)配氣調(diào)節(jié)

        在正常情況下,氣力輸灰的實時曲線沒有大的變化,通過裝灰計時器或料位優(yōu)先方式的運行,循環(huán)周期一般在7 min左右。當曲線發(fā)生突變時,說明輸灰系統(tǒng)出現(xiàn)了異常,應(yīng)結(jié)合曲線狀況認真進行系統(tǒng)的綜合分析,必要時對氣力輸灰系統(tǒng)的節(jié)流孔板進行調(diào)整。

        4.3 輸灰系統(tǒng)異常處置預案

        制訂輸灰系統(tǒng)異常處置預案,在緊急條件下予以實施,應(yīng)包含以下措施:

        (1)做好燃煤摻配工作,控制入爐煤的發(fā)熱量、灰分及硫分等。

        (2)必要時降低機組負荷運行。(3)做好故障放灰的準備。

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