陳擁軍 楊司進(jìn) 梁 瀅
(微軟亞洲硬件中心,廣東 深圳 518057)
PCB塞孔問題探討
陳擁軍 楊司進(jìn) 梁 瀅
(微軟亞洲硬件中心,廣東 深圳 518057)
PCB板面小孔塞孔是當(dāng)今流行的PCB設(shè)計(jì)方法,其目的是確保制作完成的PCB能順利完成在OEM制造工廠的制造與功能測(cè)試流程,本文通過對(duì)PCB塞孔后出現(xiàn)的比較重大的品質(zhì)問題以及解決方案來闡述如何在PCB制作工廠進(jìn)行有效的小孔塞孔品質(zhì)控制。
PCB塞孔;導(dǎo)通孔油墨裂縫;三機(jī)作業(yè);ICT測(cè)試
隨著電子產(chǎn)品向輕、薄、小的方向發(fā)展,印刷板也推向了高密度、高難度發(fā)展,因此相關(guān)的線路板生產(chǎn)制造控制要求也越來越高,越來越嚴(yán)格。線路板塞孔設(shè)計(jì)是印制板制作工藝和表面貼裝技術(shù)提出的更高要求中而產(chǎn)生的一個(gè)過程。單純從塞孔本身來講,電路板塞孔并不承擔(dān)零部件的相關(guān)功能或電氣連接要求,但其在后續(xù)裝配過程發(fā)揮著重要作用,常見的塞孔設(shè)計(jì)其作用如下:
(1)導(dǎo)通孔(Via)為測(cè)試孔(上錫面為阻焊劑開窗設(shè)計(jì),零件面為無阻焊劑開窗設(shè)計(jì)),在裝配完畢后進(jìn)行ICT測(cè)試時(shí),由于探孔必須打入孔內(nèi),并且焊盤的邊緣與針尖上部需形成良好接觸,因此此類設(shè)計(jì)的via塞孔深度必須在一定范圍內(nèi)(比如40%~90%),塞孔太淺而太深都無法完成相關(guān)測(cè)試要求。
(2)導(dǎo)通孔為非測(cè)試孔,但是由于其位于BGA區(qū)域,塞孔的目的是防止PCB過波峰焊爐時(shí),錫珠從導(dǎo)通孔貫穿元件面造成BGA短路。
(3)避免助焊劑或者表面處理化學(xué)劑殘留在導(dǎo)通孔內(nèi),此類設(shè)計(jì)要求塞孔深度大于80%。
(4)防止SMD Pad面錫膏流入孔內(nèi)造成焊接不良。
針對(duì)導(dǎo)通孔塞孔的問題,筆者所在的PCB小組在負(fù)責(zé)PCB供應(yīng)鏈質(zhì)量管理的2010年到2011年期間,曾多次遭遇不同供應(yīng)鏈領(lǐng)域的導(dǎo)通孔塞孔不良的問題,受影響的PCB的出貨量以數(shù)十萬片計(jì)算,嚴(yán)重影響了最終成品的出貨,因此在供應(yīng)鏈領(lǐng)域?qū)θ讍栴}進(jìn)行徹底的改善已經(jīng)是刻不容緩的事情。
上面的第一個(gè)ICT測(cè)試點(diǎn)不良問題,我們從切片可以看出,底面開窗的焊盤上面的錫已大部分已陷入測(cè)試孔內(nèi),導(dǎo)致焊盤表面錫面不足,無法形成柔軟良好的測(cè)試接觸點(diǎn),綠油塞孔深度低于15%(要求塞孔深度控制為40%~90%),第三個(gè)ICT測(cè)試點(diǎn)不良的情況與第一個(gè)是同一問題,X射線機(jī)掃描顯示測(cè)試點(diǎn)的錫膏已填充Via孔的絕大部分,所以序號(hào)1的問題與與序號(hào)3的問題同為導(dǎo)通孔孔塞孔深度不足的問題。
表1 供應(yīng)鏈領(lǐng)域塞孔不良問題統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來源:PCBA裝配工廠)
上面第二個(gè)錫橋短路的問題,從IC位置的圖片來看,表面已經(jīng)聚集一堆凸起的半透明的物質(zhì),并且有過多的錫量導(dǎo)致錫橋短路。EDX元素分析顯示半透明物質(zhì)為焊接用松香劑,進(jìn)一步切片顯示裝配完后導(dǎo)通孔孔孔內(nèi)有裂紋的情況出現(xiàn),最終確定產(chǎn)生此不良的情況是由與零件面相對(duì)的一面裝配時(shí)導(dǎo)通孔孔塞孔不良產(chǎn)生裂縫,PCB印錫膏過爐后松香沿縫隙流入零件面,冷卻后形成結(jié)晶狀物質(zhì),在零件面錫膏印刷時(shí)頂起鋼網(wǎng),導(dǎo)致IC位置下錫量過多而最終導(dǎo)致錫橋短路。因此序號(hào)2體現(xiàn)的問題是導(dǎo)通孔塞孔孔內(nèi)裂縫導(dǎo)致的不良。
下面我們將針對(duì)以上兩類不問的問題產(chǎn)生原因分別進(jìn)行分析。
針對(duì)塞孔的流程設(shè)計(jì),當(dāng)前所有的供應(yīng)鏈?zhǔn)褂萌龣C(jī)作業(yè)規(guī)范,也就是先用專用鋁片或絲網(wǎng)進(jìn)行一次從零件面的塞孔作業(yè),然后從零件面及測(cè)試點(diǎn)面分別進(jìn)行綠油絲網(wǎng)印刷(測(cè)試點(diǎn)不開印刷擋點(diǎn)),通過三機(jī)作業(yè)的方式來確保Via孔的塞孔深度到達(dá) 40%~90%。
從對(duì)不良品的觀察發(fā)現(xiàn),每一塊不良板并沒有出現(xiàn)我們所認(rèn)為的100%的孔出現(xiàn)不良的情況,從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,90%以上的不良板只10~20個(gè)測(cè)試點(diǎn)存在這樣的問題,并且不良點(diǎn)出現(xiàn)的位置并沒有特別的規(guī)律,根據(jù)對(duì)不同的供應(yīng)鏈進(jìn)行實(shí)地調(diào)查與分析取證,主要有以下幾個(gè)原因:
(1)塞孔時(shí)印刷臺(tái)面下的導(dǎo)氣底板部分孔堵塞。在塞孔過程中,Via孔內(nèi)的氣泡不能部分或完全被趕出,油墨無法從網(wǎng)板上面下落到Via孔內(nèi),而形成了塞孔深度不足的問題。此類導(dǎo)氣底板的堵塞主要是在作業(yè)過程中異物掉或油墨掉落底板后固化而導(dǎo)致底板導(dǎo)氣孔堵塞。
(2)塞孔鋁片有折痕或損壞。在實(shí)際對(duì)供應(yīng)鏈綠油塞孔工序的稽查過程中我們發(fā)現(xiàn)部分塞孔鋁片有折痕或破壞但仍在使用的情況,鋁片發(fā)生物理損壞后部分孔被堵塞,極易造成塞孔時(shí)無法下油的情況。
(3)未返洗完全的塞孔返工板。此類塞孔返洗不完全的板,由于油墨固化在孔內(nèi),再次塞孔時(shí)將導(dǎo)致此區(qū)域油墨堵塞無法下油而達(dá)不到理想的塞孔深度。針對(duì)這個(gè)產(chǎn)生原因,可能有部分工廠忽略了對(duì)這方面因素的系統(tǒng)品質(zhì)管控,但是在實(shí)際的生產(chǎn)過程中,這種不良板大有存在,需密切注意。
(4)塞孔時(shí)印刷參數(shù)的管控。針對(duì)不同產(chǎn)品的印刷參數(shù),如孔徑,板厚及不同的油墨,未使用實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法進(jìn)行流程參數(shù)(刮刀角度,壓力,速度)優(yōu)化與比較,使部分產(chǎn)品的塞孔的深度無法達(dá)到最終產(chǎn)品的要求。
(1)針對(duì)導(dǎo)氣底板部分孔堵塞, 增加每班對(duì)塞孔導(dǎo)氣底板的清潔,并增加相應(yīng)的底板檢驗(yàn)記錄,由IPQC針對(duì)檢驗(yàn)后的底板進(jìn)行抽檢,確保檢查及清潔的質(zhì)量。同時(shí),為了操作的方便,可以對(duì)每個(gè)型號(hào)的塞孔的導(dǎo)氣板,可以準(zhǔn)備兩套導(dǎo)氣板,分I/II班(日/夜班)標(biāo)記在導(dǎo)氣板上,由不同班次的管理員負(fù)責(zé)對(duì)該導(dǎo)氣板進(jìn)行清潔,裉洗及分發(fā)管理。
(2)針對(duì)塞孔鋁片上的折痕等破損,需定義可接收的鋁片折痕標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)樵趯?shí)際生產(chǎn)中, 因?yàn)榫G油工序手工操作比較多,會(huì)有一些鋁片擦花的情況。當(dāng)前定義鋁片的折痕接收標(biāo)準(zhǔn)是:針對(duì)BGA區(qū)折痕不能超過一處,并且長度不能超過1 cm,非BGA區(qū)不能超過兩次并且長度不超過1.2 cm。這些標(biāo)準(zhǔn)需要在生產(chǎn)前鋁片檢驗(yàn)前進(jìn)行管控,并記錄相關(guān)的鋁片檢驗(yàn)記錄。
(3)針對(duì)未返洗完全的塞孔返工板,需安排專人在塞孔后返工工站進(jìn)行檢驗(yàn),如有任何不透光的孔位,必須重新返洗孔內(nèi)綠油,確保下重新塞孔時(shí)油墨能順利填充孔內(nèi)。此站也同樣需要返工記錄以供后續(xù)的重工追溯。
(4)塞孔印刷參數(shù)的管控。針對(duì)印刷參數(shù),按照目前研發(fā)部門在圖紙中所要求的1.6 mm板厚40%~90%的塞孔深度要求,目前大部分供應(yīng)鏈領(lǐng)域使用的參數(shù)如下:塞孔速度1-2格;刮刀壓力0.5 MPa ~0.6 MPa ,刮刀角度15゜~17゜,在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)根據(jù)首板情況進(jìn)行了微調(diào)后,塞孔深度品質(zhì)有明顯的改善。
(5)所有塞孔不足的問題都能通過增加Via孔透光檢查光臺(tái)進(jìn)行圍堵,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),如果塞孔深度在30%以下,在光源的透視下將透出綠光;如果Via孔完全未進(jìn)行塞孔,將會(huì)在光源下透出白光,此種方法將極方便快捷的將不良品從整個(gè)影響批次中篩選出來。
該問題已經(jīng)在表1序號(hào)2中描述,即塞孔裂縫使FLUX(助焊劑)沿裂縫流入結(jié)晶到另一面,錫膏印刷時(shí)FLUX結(jié)晶物頂起鋼網(wǎng),導(dǎo)致錫橋短路的問題。Via孔內(nèi)裂縫導(dǎo)致錫橋短路問題,這是我們第一次在裝配工廠遇到,因?yàn)樯婕暗目赡茉虮容^復(fù)雜,故選擇關(guān)鍵實(shí)驗(yàn)因子用實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(D.O.E)的的方法來研究產(chǎn)生此類不良的真正原因,并采取相對(duì)應(yīng)的糾正預(yù)防行動(dòng)措施。
2.3.1 實(shí)驗(yàn)流程
實(shí)驗(yàn)流程兩大部分:第一部實(shí)驗(yàn)內(nèi)容在PCB工廠內(nèi)進(jìn)行;第二部分實(shí)驗(yàn)在PCBA裝配工廠進(jìn)行,具體實(shí)驗(yàn)流程如圖1。
圖1
2.3.2 塞孔油墨型號(hào),塞孔速率及塞孔后靜置時(shí)間
2.3.3 正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
本實(shí)驗(yàn)采用兩水平全因子實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)共分8次進(jìn)行,每批實(shí)驗(yàn)數(shù)量為480 PCS,實(shí)驗(yàn)運(yùn)行組合如表2。
表2 正交實(shí)驗(yàn)表
2.3.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
每組實(shí)驗(yàn)板在完成PCB后工序的制作流程后,安排成品板在裝配工廠上線,收集不同批次的PCB板在SMT過爐后SPI(焊膏檢驗(yàn))工站的良率數(shù)據(jù)(只統(tǒng)計(jì)與Via裂縫相關(guān)的良率數(shù)據(jù),其它非PCB Via裂縫相關(guān)問題數(shù)據(jù)忽略),具體結(jié)果如表3。
從極差分析數(shù)據(jù)可以看出,實(shí)驗(yàn)因子對(duì)塞孔裂縫的影響順序?yàn)椋河湍吞?hào)>塞孔后靜置時(shí)間>塞孔速率。
2.3.4.1 Via孔塞孔裂縫主效應(yīng)圖
從塞孔裂縫主效應(yīng)圖可以看出,當(dāng)使用油墨型號(hào)B,塞孔速率為1.5格,塞孔后靜置時(shí)間為30分鐘時(shí),在裝配工廠取得了最高96.74%的SPI直通率。
2.3.4.2 Via孔塞孔裂縫顯著性分析
表4 裂縫顯著性分析結(jié)果表
由MINITAB的分析結(jié)果可以看出,P值=0.005<0.05,為顯著實(shí)驗(yàn)因子,對(duì)于導(dǎo)致塞孔裂縫問題因素中,油墨型號(hào)是最顯著的因素。
2.3.4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)論
通過實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的方法,我們得出影響塞孔裂縫最主要的因素是油墨型號(hào),其次是塞孔后靜置時(shí)間,最后是塞孔時(shí)的塞孔速率控制。
針對(duì)此次實(shí)驗(yàn)的油墨型號(hào)A,經(jīng)查證,此型號(hào)并非專用的塞孔油墨,基于成本的考慮,供應(yīng)鏈領(lǐng)域當(dāng)時(shí)使用基于非專用塞孔油墨進(jìn)行塞孔,導(dǎo)致此油墨在過爐后產(chǎn)生了比較高的裂縫或氣泡貫穿不良。通過改用專用塞孔油墨B后,塞孔良率在裝配端SPI提高了10%,由于在三機(jī)作業(yè)塞孔的過程中,仍不可避免的產(chǎn)生孔內(nèi)氣泡,雖然改用油墨B后仍無法達(dá)到100%的良率,但是SPI工站96%的良率已經(jīng)達(dá)到了裝配工廠設(shè)定目標(biāo)92%,最大限度的減少了此類不良對(duì)產(chǎn)品交期的影響和最大限度的提高了裝配工廠單位時(shí)間的機(jī)器輸出效率。
針對(duì)第二大影響因素:塞孔后靜置時(shí)間的控制。理論上靜置時(shí)間越長,將越減少塞孔氣泡和過爐后裂縫的可能。本次實(shí)驗(yàn)的兩個(gè)水平因子30 min比15 min的靜置時(shí)間增加了1%~3%的SPI良率,基于30 min的靜置時(shí)間對(duì)綠油工序現(xiàn)場(chǎng)的管控增加難度以及對(duì)產(chǎn)量的影響,因此在后續(xù)量產(chǎn)的參數(shù)優(yōu)化中,我們?nèi)栽O(shè)定為15 min靜置時(shí)間,使用B油墨型號(hào)和1.5格的塞孔速率,其裝配端SPI的良率穩(wěn)定在94%以上,達(dá)到了我們預(yù)期的目標(biāo)。
阻焊油墨工序是所有PCB制程中最關(guān)鍵的一個(gè)工序,而塞孔品質(zhì)管控又是此工序的重中之重,因此針對(duì)塞孔不足的問題,加強(qiáng)以下項(xiàng)目的流程管控將有助于改善塞孔不良:
(1)定期對(duì)塞孔導(dǎo)氣板(底板)進(jìn)行檢查及清潔確保沒有任何異物堵孔的情況;(2)確立良好的塞孔鋁片或網(wǎng)板的生產(chǎn)前來料品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范;(3)使用經(jīng)優(yōu)化的塞孔流程控制參數(shù);(4)增加光臺(tái)檢驗(yàn)工站確保有異常的批次能被圍堵而避免流到裝配工廠。
針對(duì)塞孔裂縫的問題,估化以下的流程參數(shù)將減小此類問題到最低:
(1)使用專用塞孔油墨進(jìn)行塞孔,避免在裝配工廠經(jīng)熱沖擊后出現(xiàn)孔內(nèi)油墨裂紋的情況;(2)根據(jù)產(chǎn)量或現(xiàn)場(chǎng)管理,延長塞孔后靜置時(shí)間,如果產(chǎn)能及現(xiàn)場(chǎng)允許,可以將靜置時(shí)間控制到30分鐘,使孔內(nèi)氣泡徹底排出,避免在終固化及裝配時(shí)出現(xiàn)綠油裂縫的情況;(3)使用優(yōu)化的塞孔速度和壓力,確保最佳的塞孔深度,滿足產(chǎn)品圖紙對(duì)塞孔的要求。
[1]上海質(zhì)量管理控制科學(xué)研究院. 六西格瑪核心教程[M]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2002:265~277.
The study on PCB via hole plugging
CHEN Yong-Jun YANG Si-Jing LIANG Ying
The PCB via hole plugging is the popular design in PCB design industry, and the purpose is to make sure the board can complete subsequent assembly & test process in OEM factory. Here we analyzed the quality issue on via hole plugging and provided solution for the issue, which is to give a guideline on how to achieve the effective via hole plugging control for PCB factory.
PCB VIA hole plugging; via hole solder mask cracking; stuff 3 times; ICT test
TN41 < class="emphasis_bold">文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):
1009-0096(2012)08-0026-04
陳擁軍,PCB供應(yīng)商質(zhì)量管理工程師,主要負(fù)責(zé)PCB供應(yīng)商的品質(zhì)持續(xù)改善。