摘要:羊場灣礦現(xiàn)采2#煤層為高韌性易自燃煤層,采煤工作面均為超長綜采、綜放工作面,在回采過程中,實施以管風防火為主,注氮、灌漿等為輔的綜合防滅火措施,在防治煤炭自然發(fā)火方面取得了一定的成績,本文通過對120201大采高綜采工作面CO異常超限處理進行總結(jié)和分析,旨在探索解決易自燃大采高工作面CO異常超限的處理途徑。
關鍵詞:易自燃煤層 大采高工作面 CO異常超限 防治技術 實踐
1 礦井及工作面概述
羊場灣煤礦一分區(qū)通風方式為中央并列式,礦井通風方法均為抽出式通風。布置兩個綜采工作面,現(xiàn)采煤層均為二層煤,煤層自然瓦斯含量低,瓦斯相對涌出量為0.1737m3/t、絕對涌出量為2.2902m3/min,二氧化碳相對涌出量為0.2863m3/t、絕對涌出量為2.7745m3/min,礦井為低瓦斯、低二氧化碳礦井。煤塵爆炸指數(shù)為34.3%,具爆炸危險。煤層為易燃發(fā)火煤層,屬Ⅰ級自燃發(fā)火煤層,自燃發(fā)火期為1~3個月,最短為23天。
120201綜采工作面走向長3640m、傾斜298m、傾角平均11°、煤層平均厚度6.91m,設計采高5.5m,由南向北回采。120201工作面周圍沒有與其他采空區(qū)連通,采空區(qū)離地表垂深350m。工作面采用下行通風,設計供風量850m3/min,實際供風量960m3/min。工作面于2008年8月8日開始試生產(chǎn),至8月22日共推進了近38米。8月22日中班下隅角一氧化碳最大達到了300ppm,并呈上升趨勢,伴有霧氣。8月23日檢測到40#支架行人通道CO濃度400PPm,下隅角CO濃度2400PPm,回風流CO濃度760PPm。8月24日~8月31日,通過采取加快工作面推進度、采空區(qū)注氮、注水等防滅火措施后,工作面累計推進21m,CO仍然沒有得到控制,并且有進一步上升的趨勢,9月2日,為防止CO超限進一步發(fā)展到采空區(qū)出現(xiàn)自燃及明火,在確保工作面設備安全的前提下對工作面進行封閉。封閉后,對封閉區(qū)域?qū)嵤┝俗⒌?、灌漿等綜合防滅火措
施。
2 工作面CO異常超限原因分析
自8月30日工作面156#支架出現(xiàn)煙霧后,9月2日在110206下運巷向120201切眼施工的鉆孔附近出現(xiàn)明顯煙霧等多方面綜合分析,判定火源位于工作面中上部。120201工作面開切眼處的調(diào)車硐室自然發(fā)火的機率最大,該地點也最有可能成為發(fā)火地點。其理由為:
可燃物條件:開切眼調(diào)車硐室內(nèi)有浮煤、生活垃圾等雜物。
供氧條件:開切眼調(diào)車硐室自施工到工作面安裝期間,一直采用擴散通風;回采期間,硐室內(nèi)風速為0.01~0.1m/s,適宜煤炭的氧化自燃,回采后頂板跨落后,形成漏風通道,加快煤炭氧化速度。
聚熱環(huán)境:開切眼調(diào)車峒室因長期通風不良,為煤柱及可燃物聚熱提供條件。
自燃時間條件:120201進風巷廢巷自4月5日施工結(jié)束至8月22日回采時共計139天,工作面從6月29日安裝至8月22日回采時共計53天,超過了最短發(fā)火期23天。
3 工作面CO異常超限處理
3.1 第一階段 綜合防滅火措施的實施
根據(jù)8月22日與8月23日的氣體變化情況分析,初步確定工作面CO氣體異常超限是由于工作面的采空區(qū)浮煤氧化而釋放出大量CO氣體所致,因此,在8月24日,采取了:①通過工作面進風巷采空區(qū)預埋注氮管路向采空區(qū)加大注氮量(開放式注氮),注氮量為1200m3/h;②通過工作面上巷預埋的灌漿管路向采空區(qū)注水,每日的灌漿注水量為1000m3;③通過在工作面支架頂部向采空區(qū)每隔20架施工一鉆孔下套管向采空區(qū)注水;④在上下隅角及工作面支架后部設置擋風簾,阻止CO氣體外泄;⑤在下隅角處增設一趟風筒,為工作面增壓力;⑥加快工作面推進度等綜合防滅火措施,由于工作面設備運行不正常與采取防滅火措施的相互影響,生產(chǎn)一直不正常,截止31日工作面累計推進21m,而且CO仍然也沒有得到控制,致使以“快推防火”措施沒有真正取得實效,沒有及時地將自然發(fā)火隱患點甩至窒息帶以里,從而失去了防治CO異常超限的最佳階段。
3.2 第二階段 工作面封閉注氮階段
由于采取綜合防滅火措施無法有效地控制工作面采空區(qū)的煤炭自燃,且在8月30日工作面156#支架出現(xiàn)煙霧,9月2日在110206下運巷向120201切眼施工的鉆孔附近也出現(xiàn)明顯煙霧,因此,決定停止“快推防火”為主要思想的防滅火措施實施,進行工作面封閉注氮。
工作面采用臨時密閉封閉,在工作面上、下順槽距工作面50m處各設一道板閉,臨時密閉板材搭接處及與巷道圍巖接觸處用快速密閉材料進行噴涂,嚴密不漏風,兩道板閉各設一個觀測孔及一塊壓力表,在風巷板閉另用2根4寸鋼管裝截止閥形成排氣管。為避免進、回風兩巷封閉后形成盲巷,在風機兩巷口各安設一臺11Kw局扇,風筒出風口分別引至板閉前5~10m處。
3.3 第三階段 工作面啟封和排氮
經(jīng)過近10天月的封閉注氮和觀察,工作面封閉區(qū)內(nèi)自燃征兆消失,無自燃危險,需要停止注氮,啟封排氮。首先進行鎖風探查,經(jīng)過探查,各項條件均符合啟封要求,制定排氮措施,恢復通風。
3.4 第四階段 均壓防火階段
3.4.1 120201綜采工作面通風系統(tǒng)及壓能分布狀況
①工作面通風系統(tǒng)
120201綜采工作面上順槽為進風巷,下順槽為回風巷,工作面設計進風量為850m3/min。
②120201綜采工作面通風阻力(壓能)及風量分布
A、工作面壓能分布圖
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a.綜放面簡化網(wǎng)絡圖 b.綜放面壓能圖
B、均壓區(qū)域控制目標
從壓能圖可清楚地看出通風系統(tǒng)的阻力分布、采空區(qū)的漏風壓差等,據(jù)此,選擇均壓方案進行工作面升壓調(diào)節(jié),控制采空區(qū)漏風,并選擇工作面上隅角為調(diào)壓的參考點,根據(jù)壓能圖,確定工作面調(diào)壓參考點的調(diào)壓值△hme為16.5pa。
3.4.2 工作面均壓方案設計
由于工作面采用“U型”負壓通風,120201上順槽為進風巷,下順槽為回風巷,由于兩道采用錨網(wǎng)支護,頂煤冒落不實,使得采空區(qū)漏風量增大,隨著工作面的推進,地表塌陷,漏風也將通過采空區(qū)進入到工作面,采空區(qū)漏風量增大,氧化自燃性增強,工作面有害氣體增多。因此,維持原工作面風量,對工作面進行升壓調(diào)節(jié),以增大工作面壓力,減少采空區(qū)地表漏風。
增壓具體設計方案為:
①維持原綜采工作面設計風量。
②采用風窗——輔助風機聯(lián)合調(diào)節(jié)裝置進行工作面升壓調(diào)節(jié)。
3.5 第五階段 正常生產(chǎn)階段(拆除均壓,恢復下行通風)
自2008年9月24日120201工作面啟封后,工作面一至實行均壓通風系統(tǒng),有效控制了下隅角、回風流中的一氧化碳濃度,抑制了采空區(qū)有害氣體涌出,確保了人員安全作業(yè)。
截止12月底,工作面累計推進了近600米,并且120201下隅角、回風流、采空區(qū)的一氧化碳變化比較穩(wěn)定,下隅角最大80ppm,回風流最大26ppm,采空區(qū)最大為50ppm,并呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)我礦綜采工作面的一氧化碳變化經(jīng)驗看,正常情況下,下隅角一氧化碳濃度為30-50ppm,回風流中的一氧化碳濃度為10-23ppm,采空區(qū)為30-50ppm,并結(jié)合束管監(jiān)測對120201采空區(qū)的氣體分析情況斷定,120201工作面采空區(qū)火區(qū)已經(jīng)得到有效控制,已經(jīng)基本處于熄滅狀態(tài),在此情況下,工作面恢復了全風壓通風。
4 效益評價
4.1 羊場灣煤礦120201復合煤層大采高工作面為年產(chǎn)800萬噸的高產(chǎn)工作面,按常規(guī),這種工作面火區(qū)的封閉時間最少為3個多月,通過CO異常超限處理技術的實踐,提前2個月啟封,多產(chǎn)煤炭133萬噸,創(chuàng)造產(chǎn)值4億多元。
4.2 以后寧東礦區(qū)大采高工作面將逐步增多,通過CO異常超限處理技術的實踐的研究,可有效地防止大采高工作面的自然發(fā)火,在集團公司各礦井類似條件下推廣使用。
作者簡介:
王星偉(1969年-),寧夏石嘴山人,大專學歷,助理工程師,現(xiàn)為羊場灣礦通風科副科長。