摘 要:本文主要講述在實際生產中將FX2N系列PLC、模擬量輸入輸出模塊與三菱E740變頻器的結合,成功地將同步控制技術在圓網印花機中收卷上應用的方案。該方案工作穩(wěn)定、可靠,替代了原印花機產品中伺服的收卷系統(tǒng),大大提高了系統(tǒng)的經濟性。
關鍵詞:PLC模擬量 變頻調速 同步 應用
在紡織、造紙、薄膜制造等設備中,經常會遇到多臺電動機同步運行工作的控制要求。尤其是在放卷、收卷一體化的機器中,同步控制技術的性能直接影響到產品的質量。
一般的同步收卷控制均采用伺服方案,該方案雖然性能較好,但由于伺服驅動價格比較昂貴,直接影響了設備的性價比。因此筆者考慮用PLC及模擬量模塊配合變頻器的方案代替原設備的伺服方案,下面以圓網印花機的收卷機構為例進行說明。
一、收卷系統(tǒng)的結構
圓網印花機的收卷機構如圖1所示,原設備主要由收卷輥、和收卷電動機組成。為了達到檢測布匹張力程度的目的,方案增加了張力輥、張力輥位置檢測用電位器實現(xiàn)。當布匹的張力發(fā)生變化時,電位器的電壓值將隨張力輥的位置發(fā)生相應變化。在電位器接上電源,從而形成檢測布匹張力程度的0~5V電壓輸出。
二、PLC及變頻器在系統(tǒng)中的應用
1.PLC回路的連接
在控制系統(tǒng)中,PLC被作為控制核心,采用三菱FR-E740變頻器來拖動收卷電動機。接線時用FX2N-2AD模擬量輸入模塊采集兩路電壓模擬量輸入,一路采集收卷中張力輥上下的模擬量輸入信號,另一路采集印花機設備中模擬量的輸出信號,分別接COM1,VI1和COM2,VI2。通過模擬量輸出模塊FX2N-2DA輸出0~10V的模擬信號控制變頻器的頻率,模塊的VOUT1與COM1與變頻器的2、5端子相連,使其與印花機同步工作。PLC主機輸出的KA1常開觸頭接變頻器的SD,STF端子做為啟動信號。
2.PLC程序的編寫
張力輥所在的位置分為三段:5~3V為下限區(qū),3~2V為正常工作區(qū),2~0V為上限區(qū)。在整個工作過程中不管主機的速度有多快,都要做到保持張力輥的位置在中間就達到了同步工作的要求。
根據主機模擬量的輸出在程序中做大概的模擬量比例,結合張力杠的反饋信號,再輸出控制變頻器。
在開機時張力杠在最下面,模擬量讀取的比較小,程序處理中應加大模擬量的輸出。當達到正常工作區(qū)時保持主機速度比例的輸出。當達到上限區(qū)時,減小模擬量的輸出。模擬量的輸出直接控制了變頻器的速度,從而實現(xiàn)了同步收卷的功能,程序如下。
(1)FX2N-2AD模擬量讀取程序如圖2所示。
其中,D100為主機模擬量讀取,D104為張力輥模擬量讀取。
(2)張力輥模擬量輸出程序如圖3所示,其中:D300為張力輥位置,D400為根據張力輥位置計算出的模擬量。
在程序中,每隔10ms就判斷一次張力輥的位置,不斷刷新D400的值,保證張力杠的中間位置,實現(xiàn)同步收卷的功能。
三、結束語
用PLC、模擬量輸入輸出模塊結合變頻器實現(xiàn)收卷同步控制的方法,經過實際使用效果較好,既保證了系統(tǒng)工作性能的穩(wěn)定、可靠,在調速方面也實現(xiàn)了精度較高的連續(xù)性、隨動性,同時,相對于伺服控制體現(xiàn)出了較高的性價比。
(作者單位:江蘇省常州技師學院)