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        實現(xiàn)礦井高產(chǎn)高效關鍵在于立井提升

        2012-04-29 00:00:00賈彥斌
        企業(yè)技術開發(fā)·中旬刊 2012年10期

        摘 要:文章介紹了梧桐莊礦礦井概況,分析了礦井高產(chǎn)高效技術改造的必要性和可行性,通過對主井提升設備改造的理論分析和安全技術參數(shù)論證,對主井提升系統(tǒng)改造的方案進行了驗證,論述了提升系統(tǒng)改造給礦井帶來的巨大社會經(jīng)濟效益。

        關鍵詞:高產(chǎn);高效;關鍵;立井;提升

        中圖分類號:TD531 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2012)29-0160-02

        1 礦井概況

        1.1 礦井地理位置

        桐莊礦是一座年設計生產(chǎn)能力120萬t的新型現(xiàn)代化礦井,礦井位于河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)東南部,國家南北大動脈—京廣鐵路線和107國道在礦井東部15 km處穿過,與京廣線相接的礦區(qū)環(huán)行鐵路馬磁支線及峰磁公路從井田北部通過,交通便利。井田南北長11.5 km,東西0~5 km,面積37.4 km2,地質(zhì)儲量4億t。

        1.2 主井提升系統(tǒng)基本情況

        主井提升絞車型號:JKM3.25*4(Ⅲ)-WTZ;主電機型號:ZKTD250/45-P,功率1500 kW;最大提升速度9.87 m/s;設計提升能力120萬t/a。電控系統(tǒng)采用西門子公司的SIMADYND全數(shù)字控制系統(tǒng),雙電流閉環(huán)控制。

        主井井筒直徑5.5 m,原布置一對12 t多繩提煤箕斗,雙勾提升?;窋嗝娣e2 300×1 300 mm,高度10 700 mm,容積12.6 m3,側(cè)扇型閘門異側(cè)裝卸載?;沸遁d采用氣動開閉,過卷高度10 080 mm。井下裝載為ZLQ-12型立井箕斗計量裝載設備,氣動開閉閘門裝載,井下過放距離為10 100 mm。井底裝載采用兩臺GZY1220振動給煤機,井底裝載膠帶輸送機為TD75-800。

        2 礦井高產(chǎn)高效改造的必要性和可行性

        梧桐莊礦原設計生產(chǎn)能力為1.2 Mt/a,服務年限為82.3 a。本礦井煤層傾角變化不大,煤層厚度適中,資源豐富;煤層頂板條件較好,瓦斯含量低,適合綜合機械化開采。煤質(zhì)優(yōu)良,市場前景廣闊,故從資源條件及開采技術條件上看,進行高產(chǎn)高效技術改造是可行的;同時礦井主要生產(chǎn)系統(tǒng)已具備良好的基礎,自投產(chǎn)以來,主井提升系統(tǒng)一直運行良好,稍加技改即能實現(xiàn)礦井高產(chǎn)高效建設。這些因素為礦井高產(chǎn)高效改造提供了必要條件和可行性。

        另外梧桐莊礦礦井涌水量大,治水難度大,排水費用高,通風距離遠,且“三下采煤”開采技術的實施需對村民進行一定的經(jīng)濟補償。如果仍維持礦井原設計產(chǎn)量,原煤成本必然增加,礦井效益差。為提高效益,就必須提高礦井產(chǎn)量。因此,也必須對礦井進行高產(chǎn)高效的技術改造,使梧桐莊礦在今后較長的時期內(nèi)保持較好的經(jīng)濟效益。

        本礦生產(chǎn)國家緊缺的低灰、低硫、低磷、高揮發(fā)份和高熱量的優(yōu)質(zhì)肥煤,是峰峰集團公司配制煉焦煤的稀缺煤種。根據(jù)市場需求,為增加企業(yè)的市場競爭力,集團公司決定對梧桐莊礦井進行高產(chǎn)高效技術改造,最終礦井產(chǎn)量達到210萬t/a。

        主井提升是原煤運輸關鍵環(huán)節(jié),主井的提升能力制約著礦井高產(chǎn)高效建設,如果提高礦井的生產(chǎn)能力,就必須提高主井的提升能力。礦井進行技術改造產(chǎn)量達到210萬t/a,則主井提升系統(tǒng)也必須進行相應的技術改造,提升能力達到210萬t/a。故提高礦井的生產(chǎn)能力就必須對主井提升能力進行技術改造。

        主井提升設備為JKM-3.25*4(III)型塔式多繩摩擦提升機,改造前箕斗裝載量為12 t。實際運行中發(fā)現(xiàn)絞車休止時間長,即裝卸載時間長。以上情況說明在對提升系統(tǒng)不做大的改造,提高主井年提升能力是可行的。

        提高主井提升能力達到210萬t/a的措施如下:

        ①充分利用絞車和鋼絲繩的最大靜張力,對絞車電控進行改造提高絞車的提升能力。增加箕斗的裝載量提高每鉤的提升量。

        ②縮短定量斗裝載和井口煤倉卸載時間,提高單位時間內(nèi)的提升鉤數(shù)。

        ③通過調(diào)整絞車的爬行、加速、減速等運行時間,縮短絞車單鉤運行時間。

        3 技術改造實施方案

        依據(jù)主井技術改造措施,對主井提升系統(tǒng)進行改造,達到年提升能力210萬t,主要改造工程以下幾個方面。

        3.1 箕斗改造

        為增加每勾提升量,箕斗斷面(2 300×1 300 mm)保持不變,將箕斗裝煤斗箱加高,使箕斗容量由12.6 m3加大到14.7 m3,充分利用絞車的最大靜張力差,裝載量達13 t。

        3.2 裝卸載氣動系統(tǒng)改造工程

        裝載氣控系統(tǒng)改造方案是在原有的氣控裝置基礎上進行的,主要從增加汽缸活塞速度,減少閘門開啟的時間考慮,加大了管路的通徑,將原來通徑DN20 mm的氣路改為DN25 mm,使管路的通氣面積增加到原來的1.56倍。

        箕斗卸載氣控系統(tǒng)原設計為一個汽缸兩路同時供氣,管路通徑為2*DN25 mm。本次改造方案主要是加大了管路的直徑,將原來管路通徑改為2*DN40 mm,使管路的通氣面積增加到原來的2.56倍,將進氣回路中的節(jié)流閥取消,減少管路的壓力損失,達到提高氣缸活塞速度,減少休止時間的目的。

        通過對氣控管路的改造,提高氣缸了活塞速度,使休止時間減少約5s。

        3.3 裝載皮帶改造工程

        主井底原安裝兩條TD75-800皮帶,運輸能力300 t/h,改造為兩條TD75-1000皮帶,運輸能力達400 t/h,裝載時間由每鉤2.5 min縮短為2 min。改造前后裝載皮帶技術參數(shù)對比如表1所示。

        3.4 定量斗改造工程

        將現(xiàn)有2臺定量斗上段加寬300 mm,減短100 mm,容量增至14.69 m3。為實現(xiàn)順利卸載,在下部加裝不銹鋼滑板。

        3.5 主井底給煤機改造

        原設計主井底安裝兩臺GZY1220震動給煤機給煤,當產(chǎn)量增大時將無法滿足給煤要求,并且運行中事故率高,現(xiàn)改為兩臺JDG14/F甲帶式給煤機,給煤量400t/h。

        3.6 主井液壓站改造

        主井絞車原設計的液壓站(E138型)制動力不足,為滿足增大提升能力的要求,重新選用了E146型液壓站,滿足絞車一次提升13 t制動力的要求。

        3.7 主井絞車全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)改造

        功率柜電流限幅值由2 400 A調(diào)整為3 100 A,電樞電流建立時間由5.8 s縮短為3 s,每鉤提升時間節(jié)省了2.8 s,并且滿足了每鉤提升13 t的要求。

        3.8 主井絞車主計算機PLC控制系統(tǒng)改造

        主井絞車主計算機控制系統(tǒng)改造,由S5PLC改造為S7-300PLC控制系統(tǒng),調(diào)試后使控制程序固化,不會因長期停電或誤操作而造成主控程序丟失,并且可根據(jù)繩槽磨損情況很方便地進行指示深度的修正,使運行參數(shù)的調(diào)整簡單明了,控制系統(tǒng)更加安全可靠。

        4 改造后的實際運行結(jié)果

        改造后主井底兩碼定量斗容量增至14.69 m3,在下部加裝不銹鋼滑板,縮短了裝載時間;為縮短裝卸載時間,加大了氣控裝置管路通徑,提高氣缸活塞速度,使箕斗休止時間減少約5 s;更換了主井底兩條轉(zhuǎn)載皮帶,裝載時間由每鉤2.5 min縮短為2 min;改造了主井底兩部給料機,將原采用的GZY振動給料機改造為JDG甲帶式給料機,使裝載能力與改造的裝載皮帶匹配;電控系統(tǒng)將功率柜電流限幅值由2 400 A調(diào)整為3 100 A,電樞電流建立時間由5.8 s縮短為3 s,每鉤提升時間節(jié)省了2.8 s,滿足每鉤提升13t的要求。改造前主井絞車每次提升量12 t,提升一次循環(huán)時間137 s。改造后每次提升量13 t,經(jīng)測試,提升一次循環(huán)時間120 s(南碼117 s,北碼122 s)。

        改造后主井提升能力提高,每小時提升勾數(shù)由22勾增加到30勾,每勾裝載由12 t增加到13 t,年提升能力(考慮不平衡系數(shù)1.1):

        A=13×30×18×330/1.1=210.6萬t/a

        主井提升能力能夠滿足礦井年產(chǎn)210萬t的生產(chǎn)需要。改造中選用先進的技術裝備保證了主井系統(tǒng)運行更加安全可靠。

        5 經(jīng)濟效益分析

        ①間接效益:改造后礦井年增產(chǎn)量90萬t,按市場價800元/t計,年增加產(chǎn)值:90萬t×800元/t=7.2億元。

        ②直接效益:改造后,每勾提升時間縮短,節(jié)電效益明顯。經(jīng)測定,噸煤提升電耗降低0.4 kWh。

        年節(jié)電:0.4×210=84萬kWh;折合資金:0.42×84=35.28萬元

        這次主井改造方案合理,技術先進,安全可靠,施工快捷,全部改造利用礦井檢修時間完成,沒有影響礦井的正常生產(chǎn)。改造后經(jīng)濟效益十分顯著,是一次較為成功的技術改造,實踐證明提高礦井主提升系統(tǒng)能力是實現(xiàn)高產(chǎn)高效的新途徑,可以在同類礦井中大力推廣應用。這次成功改造不僅取得巨大的安全、經(jīng)濟效益,而且收到了良好的社會效益,為實現(xiàn)高產(chǎn)高效礦井奠定了堅實的基礎。

        參考文獻:

        [1] 李劍峰.立井提升系統(tǒng)可靠性技術改造[J].煤礦機械,2010,(3).

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