周金衛(wèi) ,唐大豐,劉 濤,郗建強(qiáng)
吐哈油田井下技術(shù)作業(yè)公司,新疆 鄯善 838200
吐哈油田1993年引進(jìn)CT220型連續(xù)油管作業(yè)機(jī),開發(fā)了氣舉排液、沖砂解堵、清蠟、鉆塞、水平井拖動(dòng)酸化等井下施工作業(yè)。隨著油氣田開采技術(shù)的發(fā)展, CT220連續(xù)油管作業(yè)機(jī)防噴盒不能勝任高壓井施工需求。2011年2月,吐哈井下公司引進(jìn)M60DS74-5240X防噴盒,其目的是提高連續(xù)油管作業(yè)機(jī)的工作性能,滿足高壓井的施工。
連續(xù)油管井控體系目的是修井作業(yè)創(chuàng)造安全的工作環(huán)境,依據(jù)當(dāng)前地面壓力為工作壓力進(jìn)行設(shè)計(jì)的,最小工作壓力為34MPa。井控系統(tǒng)裝置包括四套液壓驅(qū)動(dòng)的防噴器芯子:全封芯子、油管剪斷芯子、卡瓦芯子和不壓井作業(yè)芯子,是連續(xù)油管作業(yè)車的重要組成部分。在連續(xù)油管進(jìn)行帶壓作業(yè)時(shí),井控系統(tǒng)是正常工作的重要部分,起下連續(xù)油管作業(yè)時(shí)都需要進(jìn)行操作,以保障作業(yè)施工的正常進(jìn)行。
防噴盒由自封膠芯、銅套、膠木壓板組成,是井控體系的重要組成部分。其工作原理是在起下連續(xù)油管時(shí),自封膠芯與連續(xù)油管在外部壓力的作用下相互緊密接觸形成密封,隔離油井內(nèi)部與大氣之間的壓力,實(shí)現(xiàn)井控的效果。
自封膠芯的控制系統(tǒng)是位于注入頭下方和復(fù)合閘板井控裝置上方的遠(yuǎn)控液壓裝置,通過液壓系統(tǒng)推動(dòng)防噴盒的液缸壓縮彈性元件(自封芯),與連續(xù)油管外壁形成緊密的接觸,從而實(shí)現(xiàn)密封。密封效果取決于施加操作者控制在防噴盒上的壓力。施加在防噴盒上的最小液壓是為了防止溢流產(chǎn)生。其余的壓力則壓縮彈性元件 , 導(dǎo)致彈性元件迅速發(fā)生形變 , 并增加維持連續(xù)油管在防噴盒內(nèi)的運(yùn)動(dòng)的最小軸向載荷。
防噴盒失效主要由于防噴盒膠芯損壞或者防噴盒壓力不夠的原因,導(dǎo)致防噴盒膠芯與連續(xù)油管不能有效密封。
1)非擠壓環(huán)磨損嚴(yán)重。膠芯在液缸的推動(dòng)下, 因非擠壓環(huán)磨損消耗產(chǎn)生的間隙,膠芯上部中心突起,導(dǎo)致接觸不完全,從而影響封隔效果;2)自封膠芯補(bǔ)芯磨損嚴(yán)重。補(bǔ)芯可以消除管子彈性形變的剩余彎曲,使管子處于豎直狀態(tài),以保證封隔效果。起下連續(xù)油管作業(yè)時(shí),補(bǔ)芯會(huì)在引導(dǎo)襯套內(nèi)壁產(chǎn)生摩擦,導(dǎo)致內(nèi)壁受損孔徑增大,使連續(xù)油管在經(jīng)過補(bǔ)芯時(shí),在液壓作用下會(huì)較大幅度的影響膠芯的動(dòng)態(tài)工作效果,造成膠芯與管子之間密封不嚴(yán);3)連續(xù)油管外壁不光滑。外壁表面不平整,存在坑洼現(xiàn)象,會(huì)影響連續(xù)油管和自封膠芯的接觸效果,同時(shí)會(huì)傷害補(bǔ)芯和膠芯的內(nèi)壁,從而導(dǎo)致連續(xù)油管和防噴盒接觸效果和密封性差;4)液壓系統(tǒng)液路控制失效。液壓控制失效,防噴盒液缸不能有效推動(dòng)膠芯動(dòng)作。
CT220防噴盒銅套長(zhǎng)度小,連續(xù)油管扶正效果不好,導(dǎo)致連續(xù)油管與防噴盒之間磨損嚴(yán)重。防噴盒失效時(shí),CT220防噴盒密封結(jié)構(gòu)是相互影響,為避免因連鎖效應(yīng)失效,須快速及時(shí)更換失效部件。M60DS74-5240X防噴盒只需加大液缸油壓,強(qiáng)行密封。
吐哈油田井下公司CT220連續(xù)油管車進(jìn)行氣舉排液、清蠟解堵、沖砂和試油等油氣井的施工作業(yè)。在作業(yè)施工中,因原車CT220防噴盒實(shí)效,導(dǎo)致施工險(xiǎn)情情況如表1所示。
表1 CT220防噴盒失效引起險(xiǎn)情一覽表
2011年2月5日,吐哈油田井下公司改裝使用M60DS74-5240X防噴盒,截止到2012年4月,累計(jì)進(jìn)行油氣井的連續(xù)油管技術(shù)施工作業(yè)72井次,防噴盒實(shí)效導(dǎo)致的施工險(xiǎn)情發(fā)生率為零。
下面是具有代表性的幾次施工作業(yè)。
2011年6月12日,吐哈油田神272井進(jìn)行連續(xù)油管沖砂解堵施工作業(yè)。由于壓裂形成井內(nèi)砂堵情況嚴(yán)重,最大工作壓力達(dá)到45MPa,累計(jì)施工26h。施工作業(yè)中,M60DS74-5240X防噴盒工作性能良好。
2011年9月23日,吐哈油田英4平1井進(jìn)行連續(xù)油管稠油熱洗施工作業(yè)。使用熱稀油進(jìn)行熱洗解堵,最大工作壓力達(dá)到46MPa,累計(jì)施工31h。施工作業(yè)中,M60DS74-5240X防噴盒工作性能良好。
1)CT220防噴盒施工作業(yè)最大工作壓力35MPa。M60DS74-5240X防噴盒施工作業(yè)最大工作壓力70MPa。M60DS74-5240X防噴盒可以滿足與現(xiàn)場(chǎng)施工中地層壓力較高的油氣井施工的要求;2)CT220防噴盒分瓣式膠芯接觸面采用平面接觸,密封性不好。M60DS74-5240X防噴盒分瓣式膠芯半球齒面接觸方式;3)CT220防噴盒芯子結(jié)構(gòu)采用分瓣式膠芯和芯套組成,防噴盒芯子結(jié)構(gòu)為分瓣式膠芯組成,CT200防噴盒膠芯厚度為16.2mm,抗磨效果較差。M60DS74-5240X防噴盒不需要膠套,直接用膠芯密封,膠芯厚度達(dá)30.4mm,膠芯使用壽命大大延長(zhǎng)。
防噴盒磨損失效,實(shí)質(zhì)是自封膠芯磨損嚴(yán)重,與連續(xù)油管形成密封效果差,無法完全控制油氣井內(nèi)壓力,導(dǎo)致井內(nèi)油氣水外溢,使作業(yè)措施無法進(jìn)行,給油氣井帶來嚴(yán)重的安全風(fēng)險(xiǎn)。
影響防噴盒磨損實(shí)效的主要因素有非擠壓環(huán)磨損嚴(yán)重、補(bǔ)芯磨損嚴(yán)重、連續(xù)油管外表不清潔和操作不當(dāng)?shù)?。而在施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)防噴盒最直觀的檢測(cè)方法是防噴盒是否發(fā)生刺漏,并打開防噴盒,目測(cè)膠芯是否變形,以及與連續(xù)油管的接觸程度。CT220防噴盒芯子每次施工前都需要進(jìn)行更換,確保性能良好,因?yàn)槭┕ぶ袩o法進(jìn)行更換,M60DS74-5240X防噴盒芯子由于在施工中可進(jìn)行更換,施工5井次后在進(jìn)行檢測(cè),確定是否需要更換。
1)M60DS74-5240X防噴盒最大工作壓力為70MPa,極大地提高了油管車的井控能力,滿足施工作業(yè)井內(nèi)壓力較高的油氣井的施工作業(yè)技術(shù)和安全要求;2)M60DS74-5240X防噴盒維修安全便利。防噴盒采用側(cè)開式,防噴盒膠芯失效時(shí)無需要起出井內(nèi)的連續(xù)油管,直接關(guān)閉防噴器卡瓦和半封進(jìn)行檢查更換;3)M60DS74-5240X防噴盒符合施工要求。CT220防噴盒膠芯使用壽命為壓力25MPa連續(xù)油管起下5000m左右。M60DS74-5240X防噴盒使用壽命在壓力25MPa連續(xù)油管起下40000m左右。
[1]趙章明.連續(xù)油管工程技術(shù)手冊(cè)[J].石油工業(yè)出版社,2011,5,1:43-45.
[2]余江.連續(xù)油管技術(shù)應(yīng)用研究[J].新疆石油科技,2011,4(11):20-21.