摘要:筆者結(jié)合一例因設備選擇不當而引起的三起并聯(lián)電容器爆炸事故,對事故的原因分析與處理進行了總結(jié),具有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:并聯(lián)電容器選擇爆炸
中圖分類號:TM53 文獻標識碼:A 文章編號:1674-7712 (2012) 10-0212-01
一、引言
某站投入第1組10kV,8016kvar(每相8臺)的并聯(lián)電容器,采用接線形式為單星形,且為框架圍欄式結(jié)構(gòu)、戶外半露天。該組電容器在投產(chǎn)運行后的兩個多月內(nèi)連續(xù)產(chǎn)生3起爆炸事故,累計損毀4臺電容器。炸碎的瓷套管碎片打壞了一只硬鋁排戶外支柱絕緣子、一只放電線圈套管和照明日光燈管,另外還導致一回10kV出線跳斷路器。經(jīng)過深入分析,確定為該事故是因設備選擇不當而引起的,下面,筆者即對事故的處理進行總結(jié),以期為廣大現(xiàn)場技術(shù)人員提供借鑒。
二、事故現(xiàn)場情況
(一)第一次事故過程
電容器組在安裝完畢后經(jīng)調(diào)試合格投入運行,其主變壓器的高壓分接頭設置在第12檔位,即為107.25kV檔,母線電壓高壓114kV,低壓11.1kV,電容器電流450A。某日19:10時在巡檢過程中發(fā)現(xiàn),B相的第4號和5號電容器保險脫落,保護沒有反應。于是調(diào)度命令將其退出運行,然而在19:15時的人工分閘過程中,戶外的電容器產(chǎn)生劇烈爆炸,經(jīng)詳細檢查發(fā)現(xiàn)第2號和5號的保險跌落,油箱鼓肚脹裂,變壓器油噴灑滿地。2號電容器有兩只瓷套管被炸壞,飛出的碎片將A相硬鋁排的一個戶外支柱絕緣子擊壞,另外網(wǎng)欄外房頂?shù)娜展鉄艄芤脖徽ㄋ椤?/p>
事故時有一回10kV出線,速斷保護動作跳閘。事故后進行檢查,發(fā)現(xiàn)接地保護BY-4晶體管繼電器并未接通電源,安裝后也沒有按照規(guī)定做整組模擬試驗,亦即相當于沒有投入該項保護。
安裝的MOA避雷器由于并未裝設放電記錄器,因此對其是否動作不能做出準確判斷。跳閘的10kV線路長3.5km,末端針式絕緣子擊穿造成相間短路,出線速斷跳斷路器。檢查其他無異常,更換兩只損壞電容器后投入運行。
(二)第二次事故過程
投運三日后,主變壓器高壓分接頭放置額定10kV檔,運行母線高壓117kV、低壓11.4kV,電容器三相電流為480、485、480A,正常退出電容器,分閘過程中C相4號電容器發(fā)生爆炸,保險熔斷,油箱鼓肚破裂流油。A相MOA避雷器發(fā)生爆炸,一只放電線圈瓷套被電容器瓷套管的碎片炸壞。
事故后證實,在安裝過程中誤將A相氧化鋅避雷器壓力釋放裝置當作接地極,在拆裝后發(fā)現(xiàn)錯誤又將其裝回,使得出廠密封破壞從而導致運行中受潮,故而發(fā)生過電壓爆炸事故。
在發(fā)生第二次爆炸后查看開關(guān)設備說明書,ZN4-10G/630-12.5真空開關(guān)額定電流630A,另外開合單個電容器組400A實際電容器電流為480A,是允許值的1.2倍。把8016kvar(每相8臺)改為7014kvar(每相7臺);MOA避雷器加裝放電紀錄器。在將放電線圈處理好之后投切6次正常投運。
(三)第三次事故過程
兩個月后,當時雷雨天氣,主變壓器高壓分接頭放置(第15檔)103.125kV檔,運行母線高壓115kV,低壓11.2kV,7014kvar電容電流為410A。同樣為正常退出時,電容器的分閘過程中A相1號電容器發(fā)生爆炸事故。事故發(fā)生后經(jīng)過詳細的現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),A、B兩相避雷器的放電記錄器在之前一天的2走到3時,C相依舊是0。
另外,除了以上3例分閘所引起的電容器爆炸事故外,還有一例為正常運行過程中,電容器的開關(guān)沒有保護信號從而跳開斷路器,同時有一回10kV出線長1.2km線6#電弧爐變壓器C相高壓套管爆炸,引線也被燒斷,B相套管燒傷,并使BC發(fā)生相間短路,出線跳開斷路器,事故后經(jīng)過詳細檢查,電容器三相對地絕緣電阻經(jīng)2500V搖表依舊是200MΩ,供電正常;保護掉牌正常。
三、事故原因分析
(一)斷路器選擇錯誤
由于斷路器的容量相對較小,并且是上一代被淘汰的型號,因此,按照其設計技術(shù)的相關(guān)要求,該電容器裝置應當選擇合閘不彈跳、分閘不重燃的真空斷路器,其額定電流應>1.35倍的電容器最大工作電流。因設計過程中對于電容器型號的選擇并沒有參考開關(guān)使用說明書,也沒有會同開關(guān)設備廠家一同進行校核,其所配的ZN4-10G/630-12.5型開關(guān)因不了解開合單個電容器組電流400A,而誤做為630A;另外原來的電容器設計7014kvar,后廠家說所裝空心電抗器450kvar,電容器可為8016kvar,并未進行開關(guān)設備容量的驗算;最后,該設計過程中未能對諧波放大電流影響加以考慮,即電流的實際值要比計算工頻額定值增大因素,所以導致分閘操作過程中,三次電容器損壞事故的頻繁發(fā)生。
(二)電容器本身缺陷
電容器在投運不不長時間后就發(fā)生事故。在MOA(氧化鋅避雷器)動作以及熔斷器熔斷的情形下,導致電容器的損毀,這是跟其制造工藝有缺陷或者不良有著一個關(guān)系。絕緣相對比較薄弱,特別是在高壓引出線端邊緣有毛刺、不平、尖端、彎折嚴重,以及擊穿放電、產(chǎn)生電暈并使油分解為氣體,導致其內(nèi)部壓力上升等,逐漸形成了惡性循環(huán),使得瓷套管炸斷、油箱炸裂。
(三)系統(tǒng)高次諧波對電容器的影響
該變壓器10kV主要供結(jié)晶硅電爐變壓器,負荷15000kW,還有公用電35kV硅整流電解負荷7500kW,非線性負荷向系統(tǒng)注入高次諧波電流。測試顯示10kV母線相電壓波形為平頂,明顯發(fā)生畸變,遂令其退出硅整流電解負荷,波形正常為接近正弦。投入8016(或7014)kvar容量,三次諧波放大倍數(shù)小,其所引起的諧波對母線的影響相對小。而實際運行母線為11.1kV,容量為8016kvar電容器電流450A(按銘牌額定電流420A),當母線電壓為11.4kV電容器三相電流為480、485、480A,試驗在電容器運行中,將硅整流非線性負荷退出,電容器電流無變化。
四、防止措施
經(jīng)過三起事故后,將電容器組容量由8016kvar改為7014kvar,與斷路器切斷電容器組400A相適應;淘汰有缺陷的電容器,健全完好的電容器應經(jīng)受允許電壓的考驗;有關(guān)設備按額定銘牌使用正常。經(jīng)過上述處理后,電網(wǎng)運行條件無變化情況下至今運行正常。
參考文獻:
[1]楊福才,張繁,李洪衛(wèi).一起電容器爆炸的原因分析及防范措施[J].電工技術(shù),2010
[2]佟穎.電容器運行問題解析[J].科技資訊,2007