劉 鵬,朱乃若,熊 唯,劉 歡,李亞林,時(shí)亞飛,李 野,何 姝,楊家寬
(1.華中科技大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,湖北 武漢 430074;2.宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司,廣東 深圳 518057)
污泥深度脫水處理與處置工藝的COD及碳減排分析*
劉 鵬1,朱乃若1,熊 唯1,劉 歡1,李亞林1,時(shí)亞飛1,李 野2,何 姝2,楊家寬1
(1.華中科技大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,湖北 武漢 430074;2.宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司,廣東 深圳 518057)
采用污泥深度脫水技術(shù),可使泥餅含水率降到40%~55%,有利于污泥后續(xù)處置的同時(shí)實(shí)現(xiàn)全過程的COD減排及碳減排。經(jīng)核算,10萬m3/d污水處理廠產(chǎn)生的污泥經(jīng)深度脫水-焚燒、深度脫水-填埋工藝進(jìn)行合理有效的處理處置,COD日排放均可減少5.52 t,CO2日排放可分別減少26.06 t和5.61 t。
污泥深度脫水;節(jié)能;COD減排;碳減排
據(jù)統(tǒng)計(jì),到2010年,城市污泥年產(chǎn)生量已達(dá)到3 000萬t(以含水率80%計(jì))[1]。目前我國城市污泥的處理處置工序主要分3步:①污泥在廠區(qū)完成初步穩(wěn)定脫水處理;②污泥轉(zhuǎn)運(yùn)至污泥消納中心進(jìn)行中轉(zhuǎn);③污泥經(jīng)堆肥、填埋、焚燒完成最終處置。
現(xiàn)行污泥脫水技術(shù)普遍存在脫水泥餅含水率過高的問題,導(dǎo)致后續(xù)處置過程耗能高,難以滿足后續(xù)處理的要求,造成嚴(yán)重的二次污染。2009年哥本哈根會(huì)議后,我國提出“到2020年單位GDP碳排放強(qiáng)度比2005年下降40%~45%”的減排目標(biāo)[1]。隨著污水處理產(chǎn)業(yè)的不斷擴(kuò)大,污泥等固體廢物的處理處置環(huán)節(jié)中所存在的能耗高、排污嚴(yán)重等問題將愈發(fā)突出。采用污泥深度脫水處理工藝,不僅可以降低泥餅的含水率從而利于后續(xù)處置,也可以在一定程度上減少COD排放和碳排放,從而達(dá)到節(jié)能減排的目的。
污泥深度脫水處理工藝指對污泥進(jìn)行調(diào)理,破除細(xì)胞壁,釋放結(jié)合水、吸附水和內(nèi)部水,改善污泥的脫水性能,使得脫水后污泥的含水率低于 60%的工藝[2]。
1.1 深度脫水工藝的關(guān)鍵步驟
1.1.1 污泥調(diào)理
污泥調(diào)理是在污泥脫水前通過對污泥進(jìn)行物化處理來改變污泥特性,從而減小污泥比阻,提高脫水率。
目前國內(nèi)的污水處理廠普遍采用聚丙烯酰胺(PAM)高分子絮凝劑對污泥進(jìn)行前期調(diào)理。PAM在污泥中起到吸附架橋作用,可使分散的污泥小顆粒絮凝聚集形成大顆粒,提高污泥的沉降性能[3],但并不能改變污泥固相顆粒的形態(tài)特征,破除胞外聚合物(EPS),因此難以達(dá)到脫除結(jié)合水的要求。采用該方法調(diào)理經(jīng)離心或帶式壓濾機(jī)脫水后泥餅含水率約80%,難以滿足后續(xù)處置的要求。
深度脫水工藝采用界(表)面改性技術(shù)、高級氧化技術(shù)和骨架構(gòu)建體技術(shù)等對污泥進(jìn)行前期調(diào)理。界(表)面活性劑可減少固液相間的界面張力,其兩親結(jié)構(gòu)的增溶作用和分散作用可使聚合物轉(zhuǎn)移至水中,使污泥絮體中的EPS分布發(fā)生變化,促進(jìn)污泥絮體結(jié)構(gòu)的解體,從而使絮體網(wǎng)格中所含的水分得以釋放[4-5];高級氧化技術(shù)可有效破除污泥中的EPS,釋放內(nèi)部水[6-8];骨架構(gòu)建體技術(shù)可在污泥中形成多孔網(wǎng)狀骨架,改善污泥顆粒結(jié)構(gòu),破壞膠體的穩(wěn)定性,提高混凝劑的混凝效果,增強(qiáng)絮體強(qiáng)度,在污泥中形成脫水通道,提高脫水效率[9-10]。
1.1.2 污泥脫水
傳統(tǒng)的污泥機(jī)械脫水主要采用離心脫水和帶式壓濾機(jī)脫水2種方式。離心脫水利用固液比重差異,即污泥絮體與水所受離心力的不同,使污泥絮體被更快更多地轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)筒壁上,形成環(huán)狀沉淀層,液體則從溢流口排出,達(dá)到泥水分離的目的[11];帶式壓濾機(jī)首先在污泥濃縮階段依靠重力過濾,然后利用濾帶本身的壓力或張力使污泥脫水,從而獲得固含量較高的泥餅[12]。由于離心脫水所提供的離心力和帶式壓濾脫水的壓力太小,這2種方式不能滿足污泥進(jìn)一步脫水的要求。
深度脫水的機(jī)械脫水工藝采用隔膜板框壓濾技術(shù)。板框脫水工藝根據(jù)污泥特性設(shè)計(jì)分散布漿系統(tǒng),在網(wǎng)面上形成均勻的濕板元,并多層濕合,形成濕板。在壓濾過程中,污泥的過濾靠濾布和濾餅層來完成[13]。隔膜板框壓濾能提供較大的壓力,可進(jìn)一步脫除污泥中的水分,提高脫水污泥含固率。污泥經(jīng)界(表) 面改性-骨架構(gòu)建體技術(shù)、高級氧化-骨架構(gòu)建體技術(shù)調(diào)理后,通過隔膜板框壓濾,脫水泥餅含水率為40%~55%,可直接滿足污泥后續(xù)處置要求。
1.2 污泥焚燒
污泥焚燒是最快捷、高效的污泥減量化處置方式。焚燒時(shí),一定量的過??諝馀c被處理的有機(jī)廢物在焚燒爐內(nèi)進(jìn)行氧化分解反應(yīng),廢物中的有毒有害物質(zhì)在高溫中氧化分解而被破壞[14]。根據(jù)CJ/T 290—2008城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置單獨(dú)焚燒用泥質(zhì),擬采取焚燒處置的污泥含水率需降低到50%以下。干泥具有較高的能量利用價(jià)值。而含水率為80%的脫水污泥難以直接燃燒,需要干化或加入煤或柴油等輔助燃料[15]。采用污泥深度脫水-焚燒工藝,調(diào)理階段選用褐煤等可提供熱值的成分作為骨架構(gòu)建體[16],在得到含水率較低的泥餅同時(shí)可提高泥餅本身的熱值,免除了污泥干化階段[1,17]的化石能源消耗,有效減少處置過程的碳排放。
1.3 污泥填埋
污泥填埋分為單獨(dú)填埋和混合填埋2種方式。污泥填埋前必須經(jīng)過脫水。傳統(tǒng)脫水工藝僅能得到含水率為80%左右的泥餅,無法滿足CJ/T 249—2007城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置混合填埋泥質(zhì)的要求(混合填埋含水率≤60%,垃圾填埋場覆蓋土含水率≤45%),因此必須加入填充劑才能達(dá)到污泥填埋所需要的力學(xué)指標(biāo)。但添加劑的加入縮短了填埋場的壽命。如果采用高干度脫水填埋工藝,脫水后污泥含水率為45%~60%,一般可以直接填埋[18]。選用粉煤灰、石灰等作為骨架構(gòu)建體,污泥經(jīng)深度脫水后,含水率在60%以下,可直接填埋。泥餅中的粉煤灰與石灰可發(fā)生類似火山灰的水化膠凝反應(yīng),能進(jìn)一步提高固化體的后期強(qiáng)度,達(dá)到填埋場覆蓋材料的強(qiáng)度指標(biāo)要求。同時(shí),骨架構(gòu)建體的加入可固化污泥中重金屬等有害物質(zhì)[19],降低填埋的工序與成本,一定程度上實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。
以日處理量為10萬m3的污水處理廠為例(以下計(jì)算均以此規(guī)模進(jìn)行)。對于普通的二級污水處理廠,污泥產(chǎn)生量(含水率97%) 通常為污水量的0.3%~0.5%(體積比)。按照0.4%計(jì)算,10萬m3污水產(chǎn)生約400 m3濕污泥。經(jīng)測定,原始濕污泥的COD濃度通常為13 000~19 000 mg/L。按16 000 mg/L計(jì),則此規(guī)模污水處理廠日產(chǎn)生污泥的 COD 量為:400×103×16 000/106=6 400(kg)。
目前,污水處理廠大多采用PAM調(diào)理污泥,經(jīng)離心或帶式壓濾機(jī)脫水,獲得含水率80%左右的泥餅。脫水泥餅含水率以80%計(jì),脫出水重新返回污水處理系統(tǒng)。脫出水中的COD濃度按800 mg/L計(jì),則該方式處理的COD量為:(400×97%-400×3%/20%×80%)×103×800/106=272.0 (kg)。
假設(shè)含水率為80%的污泥在自然條件下降解的COD量為總量的10%,則自然降解COD量為:(6 400-272.0)×10%=612.8 (kg)。
若該規(guī)模污水處理廠產(chǎn)生的污泥不經(jīng)過任何處理處置,則每日直接排放COD量為:6 400-272.0-612.8=5 515.2(kg)=5.52(t)。
若采用深度脫水-焚燒工藝或深度脫水-填埋工藝對污泥進(jìn)行合理有效的處理處置,則處理量為10萬m3/d的污水處理廠COD日減排量為5.52 t。
污泥焚燒過程中83%的碳以氣體形式釋放[20],其最終氣體產(chǎn)物為CO2。污泥處理處置的碳排放主要來自:①污泥處理處置過程直接排放的CO2;②處理處置設(shè)施運(yùn)行能耗間接造成的碳足跡。從全球范圍來看,前者主要來自大氣中已存在的CO2,只是通過碳吸收-存貯-釋放的循環(huán)過程又回到大氣環(huán)境中,屬于中性碳,對于碳減排的影響有限。而后者從碳源上講來自化石能源,屬于典型的碳減排領(lǐng)域[21]。對深度脫水-焚燒、深度脫水-填埋2條工藝路線的碳減排量計(jì)算如下。
對于普通的二級污水處理廠,一般處理量為10萬m3/d污水廠干污泥日產(chǎn)生量為10~20 t,按照15 t計(jì)算。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室測定結(jié)果,污水處理廠產(chǎn)生的市政污泥中的碳含量約為26%[22]。處理15 t干污泥的CO2減排量為:15×26%/12×44=14.30(t)。
3.1 深度脫水-焚燒工藝
深度脫水電耗:單套高效脫水系統(tǒng)的功率按100 kW計(jì),按2套脫水系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行計(jì)算,則運(yùn)行期間日耗電量為:100×2×24=4 800(kW·h)。
深度脫水水耗:單套高效脫水系統(tǒng)每小時(shí)水耗按10 t計(jì),則運(yùn)行期間日耗水量為:10×2×24=480(t)。
據(jù)“杭州網(wǎng)”(http://www.hangzhou.com.cn)2009-11-24“低碳生活指導(dǎo)手冊”,每消耗1 kW·h電、1 t水分別折合碳排放0.785 kg和0.194 kg。依照“碳足跡”計(jì)算,深度脫水過程CO2日排放量為:0.785×4 800+0.194×480=3 861.12 (kg) =3.86(t)。
經(jīng)深度脫水后泥餅含水率為45%~60%,按50%計(jì)。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行測算,目前發(fā)電廠用電率為8%,其中鍋爐設(shè)備廠用電率為3.5%,按發(fā)電原煤耗500 g/(kW·h) 計(jì)算,污泥焚燒耗電為35 kW·h/t。則焚燒15 t干泥的CO2排放量為:15/50%×35×0.785=824.25(kg)=0.82(t)。
污泥深度脫水后所含熱量為8 792 kJ,按污泥含水率50%計(jì)算,濕污泥產(chǎn)熱值為:8 792×(1-50%)=4 396(kJ/t)。
由于污泥發(fā)熱量低,為低品質(zhì)輕質(zhì)燃料,部分熱能被飛灰和殘?jiān)鼛ё?,可用系?shù)為正常煤的90%左右,因此每15 t污泥可產(chǎn)生有用熱量為:15× (4 396×90%) =59 346 (kJ)。
每噸污泥處理后焚燒產(chǎn)生的有用熱量,相當(dāng)于20 934 kJ的原煤0.189 t?!鞍俣取本W(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:燃燒1 t煤的碳排放為2.6~3.1 t。按照2.9 t計(jì)算,則此過程中碳排放減少量為:15/50%×2.9×0.189=16.44(t)。
綜上,深度脫水-焚燒工藝碳減排總量為:14.30-3.86-0.82+16.44=26.06(t)。
3.2 深度脫水-填埋工藝
假設(shè)填埋氣體產(chǎn)生過程中無能量損失且有機(jī)物全部分解生成CH4和CO2。根據(jù)能量守恒定理,有機(jī)物所含能量均轉(zhuǎn)化為CH4所含能量。而物質(zhì)所含能量與該物質(zhì)完全燃燒所需氧氣量(即COD)成特定比例。
據(jù)CH4燃燒化學(xué)計(jì)量式:CH4+2O2=CO2+2H2O,可導(dǎo)出:VCH4=VCO2。
為便于實(shí)際測量和應(yīng)用,將CH4的衡量單位轉(zhuǎn)化為體積(L),得到:每降解1 g COD可產(chǎn)生在0℃、0.1 MPa條件下0.35 L CH4。據(jù)此,可以計(jì)算出填埋場的理論CH4產(chǎn)生量,即最大CH4產(chǎn)生量。
由于填埋場氣體中CH4的濃度約為50%,可近似地認(rèn)為總氣體產(chǎn)生量為CH4產(chǎn)生量的2倍。即在0℃、0.1 MPa條件下,1 kg COD產(chǎn)生0.7 m3填埋氣體。
由于填埋氣體中還有少量二氧化硫、氨氣、氮?dú)獾葰怏w,對總氣體添加CO2修正因子,取0.8。混合氣體的相對密度為1.02~1.06,取1.04。
按10萬m3污水干污泥產(chǎn)生量為15 t計(jì)算,其中COD含量為6 400 kg,則將產(chǎn)生的CO2排放量為:6 400×1 000×0.7×0.8/22.4×29×1.04/1 000=4 825.6(kg)=4.83(t)。
綜上,深度脫水-填埋工藝碳減排總量為:14.30-3.86-4.83=5.61(t)。
污泥深度脫水有利于污泥后續(xù)處置,減少后續(xù)處置的耗能,有效降低污泥處理處置過程中的COD排放和碳排放。處理量為10萬m3/d污水處理廠產(chǎn)生的污泥經(jīng)深度脫水-焚燒、深度脫水-填埋工藝進(jìn)行合理有效的處理處置,每日COD排放量將減少5.52 t;經(jīng)深度脫水-焚燒工藝處理處置,每日CO2排放量將減少26.06 t;經(jīng)深度脫水-填埋工藝處理處置,每日CO2排放量將減少5.61 t。污泥經(jīng)深度脫水后,減小了處理規(guī)模和占地面積,降低了污泥轉(zhuǎn)運(yùn)過程中泥餅處置成本和能耗,隨著污泥量的不斷增加,處理處置要求的不斷提高,節(jié)能減排的重要性愈加突出,污泥深度脫水工藝將具有更廣泛的應(yīng)用前景。
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COD and Carbon Emission Reduction in Sludge Deep Dewatering Treatment and Disposal
Liu Peng1,Zhu Nairuo1,Xiong Wei1,Liu Huan1,Li Yalin1,Shi Yafei1,Li Ye2,He Shu2,Yang Jiakuan1
(1.School of Environmental Science&Engineering,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan Hubei 430074;2.Universtar Science&Technology(Shenzhen)Co.,Ltd.,Shenzhen Guangdong 518057)
Sludge deep dewatering process can lower the water content of sludge cakes to 40%~55%,which is conductive to subsequent sludge disposal while reducing COD and carbon emissions.For the sewage sludge from a wastewater treatment plant with the capacity of 100 000 m3/d,COD emission can be reduced by 5.52 t/d and CO2emission can be reduced by 26.06 t/d and 5.61 t/d,respectively,after effective treatment and disposal by deep dewatering-incineration process and deep dewatering-landfill process.
sludge deep dewatering;energy saving;COD emission reduction;carbon emission reduction
X703
A
1005-8206(2012) 01-0009-04
國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51078162);大學(xué)生創(chuàng)新活動(dòng)基金(01-09-261921)
2011-09-22
劉鵬(1988—),華中科技大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)08級本科生。從事基于骨架構(gòu)建體的污泥脫水同步固化性能研究,主要負(fù)責(zé)污泥脫水調(diào)理劑的研究、配比優(yōu)化及探索脫水過程中有機(jī)物的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律。
E-mail:niupeng.11@foxmail.com。
(責(zé)任編輯:劉冬梅)