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        脫氫系統(tǒng)蒸汽過熱爐燃料系統(tǒng)優(yōu)化

        2012-04-01 01:57:20李延海
        化工技術(shù)與開發(fā) 2012年10期
        關(guān)鍵詞:焦油苯乙烯燃燒器

        李延海

        (海南實(shí)華嘉盛化工有限公司,海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 578101)

        海南實(shí)華嘉盛苯乙烯裝置由8萬t·a-1催化干氣制乙苯裝置及乙苯中間罐區(qū)、8萬t·a-1乙苯脫氫制苯乙烯裝置及苯乙烯中間罐區(qū)組成。脫氫系統(tǒng)蒸汽過熱爐F-301是苯乙烯裝置的關(guān)鍵設(shè)備,通過提供210kPa過熱蒸汽的方式,給脫氫第一反應(yīng)器R-301、第二反應(yīng)器R-302提供反應(yīng)需要的熱量。蒸汽過熱爐F-301由2個(gè)分開的輻射爐膛和一個(gè)共同的對(duì)流段組成。低壓蒸汽(溫度為147℃,壓力為210kPa)通過分液罐D(zhuǎn)-611進(jìn)入蒸汽過熱爐F-301的對(duì)流段加熱,加熱到630℃左右,再進(jìn)入蒸汽過熱爐F-301輻射段A室進(jìn)一步加熱,加熱到818℃進(jìn)入到脫氫第二反應(yīng)器R-302級(jí)間換熱器,將二段脫氫反應(yīng)器的進(jìn)料加熱到所需的溫度。在換熱后,主蒸汽返回到蒸汽過熱爐F-301輻射段B室重新加熱,溫度從589℃升到817℃后進(jìn)入脫氫第一反應(yīng)器R-301,為脫氫第一反應(yīng)器R-301提供所需反應(yīng)熱量。

        1 蒸汽過熱爐燃料系統(tǒng)概述

        由于裝置在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生脫氫尾氣、烴化尾氣及苯乙烯焦油等廢氣、廢料,合理利用這些廢氣、廢料作為蒸汽過熱爐加熱燃料,平衡裝置自產(chǎn)物料,降低能耗。蒸汽過熱爐F-301A室用燃料氣作為加熱燃料,B室采用燃料油和燃料氣混合加熱燃料,燃燒器為燃料油與燃料氣混燒的聯(lián)合燃燒器。苯乙烯脫氫系統(tǒng)改造前流程見圖1,改造后流程見圖2。

        圖1 苯乙烯脫氫系統(tǒng)改造前流程

        圖2 苯乙烯脫氫系統(tǒng)改造后流程

        2 改造內(nèi)容及處理措施

        2.1 停用精餾系統(tǒng)焦油燃料

        合理利用裝置生產(chǎn)的廢氣、廢料,脫氫系統(tǒng)蒸汽過熱爐F-301B室設(shè)計(jì)采用燃料油與燃料氣混合燃燒器,以苯乙烯精餾系統(tǒng)精苯乙烯塔C-403塔釜物料經(jīng)薄膜蒸發(fā)器E-414合理回收苯乙烯的焦油和裝置生產(chǎn)的烴化尾氣、脫氫尾氣為燃料。但在實(shí)際生產(chǎn)中,燃燒焦油給脫氫系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn)帶來較大的波動(dòng)和諸多不利因素。因?yàn)椋揭蚁┚s系統(tǒng)精苯乙烯塔C-403塔釜采出的焦油,雖然經(jīng)過薄膜蒸發(fā)器E-414回收大部分苯乙烯產(chǎn)品,但還是含有一定量的苯乙烯產(chǎn)品,而苯乙烯產(chǎn)品的性質(zhì),在高溫下易發(fā)生自聚反應(yīng),生成苯乙烯聚合物,導(dǎo)致燃料油火嘴經(jīng)常嚴(yán)重堵塞,影響蒸汽過熱爐F-301的正常燃燒。清理火嘴時(shí)蒸汽過熱爐出口溫度大幅度波動(dòng),引起脫氫反應(yīng)溫度大幅度波動(dòng)。

        苯乙烯脫氫蒸汽過熱爐以焦油為燃料,雖然解決了裝置自產(chǎn)的廢料,達(dá)到自產(chǎn)物料平衡,又節(jié)約燃料資源,但由于燃燒時(shí)火嘴易堵塞造成脫氫反應(yīng)溫度波動(dòng)較大而頻繁,大大縮短了脫氫反應(yīng)催化劑的使用壽命。經(jīng)綜合考量,為了保護(hù)脫氫反應(yīng)催化劑的使用壽命,優(yōu)化生產(chǎn)平穩(wěn)操作,公司決定停止以焦油作為燃料,而把苯乙烯焦油作為副產(chǎn)品銷售。從停用苯乙烯精餾系統(tǒng)精苯乙烯塔C-403塔釜采出的焦油作為燃料的使用情況來看,確實(shí)達(dá)到了預(yù)期效果,優(yōu)化了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行生產(chǎn)。

        2.2 燃料氣帶液處理

        脫氫系統(tǒng)蒸汽過熱爐F-301使用的燃料氣是由乙苯裝置烴化尾氣吸收塔C-103產(chǎn)出的烴化尾氣和脫氫系統(tǒng)自產(chǎn)的脫氫尾氣。自裝置開工以來,燃料氣帶液比較嚴(yán)重,主要是由脫氫尾氣所夾帶。這不僅影響加熱爐的正常燃燒和脫氫反應(yīng)溫度波動(dòng),而且使液體在燃料氣管路低點(diǎn)U型袋處積存,形成液封,導(dǎo)致管路流通截面積大大減小,阻力增大,使得燃料氣系統(tǒng)前面尾氣壓縮機(jī)K-301出入口壓力增大,增大壓縮機(jī)做功,而蒸汽過熱爐單位時(shí)間內(nèi)流過的燃料氣量相對(duì)減小,致使燃料氣控制閥開度很大,也達(dá)不到脫氫反應(yīng)所需溫度。

        脫氫尾氣帶液的主要原因,是由于本裝置使用的是國產(chǎn)脫氫尾氣壓縮機(jī),所需的入口噴淋水量較大,而且壓縮機(jī)出口管路的布置也存在較大的缺陷,壓縮機(jī)出口至高點(diǎn)的尾氣冷凝器E-310之間存在低點(diǎn)U型袋,壓縮機(jī)出口排水至油水分離器D-305的排水管直徑(DN25)較小,再加上壓縮機(jī)出口有苯乙烯聚合物的存在,使得壓縮機(jī)出口管路中的水不能及時(shí)排至油水分離器D-305,而在壓縮機(jī)出口管路低點(diǎn)的U型袋處大量積存,形成液封,脫氫尾氣流通截面積大大減小。這不僅導(dǎo)致脫氫尾氣壓縮機(jī)出入口壓力上升,增大透平汽輪機(jī)做功和3.5MPa蒸汽消耗量,而且脫氫尾氣在高阻力下打破水封夾帶大量液體進(jìn)入尾氣吸收塔。因脫氫尾氣夾帶大量液體,而尾氣吸收塔C-302是間歇式排水,循環(huán)吸收劑量比設(shè)計(jì)值偏小,很難實(shí)現(xiàn)氣液兩相的完全分離,從而使脫氫尾氣帶液最終至蒸汽過熱爐F-301燃料氣系統(tǒng)。

        為解決燃料氣帶液這一問題,公司在大檢修中做了如下處理:

        (1)為了消除尾氣壓縮機(jī)出口管路阻力,降低尾氣壓縮機(jī)出入口壓力,使壓縮機(jī)出口管路中的液體完全順利排至油水分離器D-305,在壓縮機(jī)出口管路中增設(shè)分液罐D(zhuǎn)-309,尾氣壓縮機(jī)出口排水管徑由原來的DN25改為DN50,同時(shí)將壓縮機(jī)出口管路適當(dāng)提高,消除尾氣壓縮機(jī)出口管路低點(diǎn)的U型袋。經(jīng)過改造,不但可以回收全部工藝凝液,而且可以降低尾氣壓縮機(jī)K-301出入口壓力,降低透平汽輪機(jī)做功,減少3.5MPa蒸汽用量,更為重要的是解決脫氫尾氣夾帶大量液體進(jìn)入燃料氣系統(tǒng),影響蒸汽過熱爐F-301的正常燃燒,引起脫氫反應(yīng)溫度大幅度波動(dòng)。

        (2)適當(dāng)提高尾氣吸收塔的吸收劑循環(huán)量,加強(qiáng)尾氣吸收塔C-302間歇排水次數(shù)。

        2.3 更換蒸汽過熱爐F-301B燃燒器為低壓火嘴燃燒器

        苯乙烯脫氫系統(tǒng)蒸汽過熱爐F-301B室設(shè)計(jì)采用燃料油和燃料氣混合加熱燃料燃燒器,因脫氫系統(tǒng)蒸汽過熱爐燃料系統(tǒng)改造,停用精餾系統(tǒng)精苯乙烯塔C-403塔釜采出焦油,蒸汽過熱爐只燃燒燃料氣。為了降低脫氫尾氣壓縮機(jī)K-301出入口壓力,減少壓縮機(jī)功耗,降低3.5MPa(G)蒸汽用量,從而降低脫氫反應(yīng)壓力,蒸汽過熱爐B室的燃燒器由原來的燃料油、燃料氣混燒火嘴改為低壓火嘴,并且把燃料油燒嘴改為燃料氣燒嘴,蒸汽過熱爐的燃料氣系統(tǒng)壓力由原來的0.06MPa降至0.03MPa。

        3 改造成果

        通過大檢修對(duì)苯乙烯脫氫系統(tǒng)蒸汽過熱爐F-301燃料系統(tǒng)進(jìn)行改造,經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行觀察,改造效果較為明顯。停止使用苯乙烯精餾系統(tǒng)精苯乙烯塔C-403塔釜采出的焦油后,苯乙烯脫氫系統(tǒng)運(yùn)行更為平穩(wěn),催化劑使用壽命也有所延長。經(jīng)脫氫尾氣壓縮機(jī)K-301出口管路增設(shè)分液罐D(zhuǎn)-309和更換蒸汽過熱爐F-301B室燃燒器為低壓火嘴燃燒器后,燃料氣帶液得到了有效的控制,燃料氣系統(tǒng)管網(wǎng)壓力由原來的0.060~0.065MPa降至現(xiàn)在的0.025~0.030MPa。脫氫尾氣壓縮機(jī)K-301出入口壓力由32~38 kPa(A)降至28~33kPa(A),壓縮機(jī)入口噴淋水量明顯減少,透平汽輪機(jī)所消耗3.5MPa蒸汽用量明顯降低,乙苯脫氫系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率及負(fù)荷明顯提高。脫氫系統(tǒng)改造前后參數(shù)變化列于表1。

        表1 脫氫系統(tǒng)改造前后參數(shù)變化表

        從表1明顯看出反應(yīng)轉(zhuǎn)化率同比增長5% ,脫氫反應(yīng)乙苯進(jìn)料量同比增加2500kg·h-1,即:

        苯乙烯產(chǎn)量平均同比增加:2500×(63%+65%)÷ 2=1600kg·h-1;

        K-301的3.5MPa蒸汽能耗平均同比下降:1.5×88=132kg標(biāo)油;

        K-301脫鹽水能耗平均同比下降:1×2.3=2.3kg標(biāo)油;

        綜合能耗同比下降:(132+2.3)÷(16×64%)=13.1kg標(biāo)油·(t SM)-1;

        全年苯乙烯產(chǎn)品提高:1.6×8400=13440t;

        全年綜合能耗下降:13.1×8400=110040kg標(biāo)油。

        4 小結(jié)

        2009年苯乙烯裝置大檢修對(duì)脫氫系統(tǒng)蒸汽過熱爐F-301燃料系統(tǒng)進(jìn)行改造,改造效果非常明顯,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。在苯乙烯脫氫系統(tǒng)提高處理能力的同時(shí),起到了節(jié)能降耗的效果,全年綜合能耗可降低110040kg標(biāo)油。脫氫反應(yīng)壓力降低2~3kPa,脫氫反應(yīng)轉(zhuǎn)化率高達(dá)65%,全年多產(chǎn)苯乙烯產(chǎn)品高達(dá)13440t。脫氫系統(tǒng)蒸汽過熱爐F-301燃料系統(tǒng)雖仍帶有微量的液體,但帶液量明顯降低,對(duì)蒸汽過熱爐影響較小,脫氫反應(yīng)溫度相對(duì)穩(wěn)定。本次改造不僅保障了裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行,優(yōu)化生產(chǎn)操作,而且節(jié)能降耗效果非常顯著。

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