呂建新
(中國石油化工股份有限公司天津分公司,天津300271)
中國石油化工股份有限公司天津分公司(簡稱天津石化)PET裝置采用吉瑪公司的工藝路線,設計能力200 kt/a,實際生產(chǎn)能力可達280 kt/a。其中生產(chǎn)15區(qū)后接滌綸短纖維裝置,裝置設計產(chǎn)能100 kt/a;另一生產(chǎn)14區(qū)后接90 kt/a滌綸長絲裝置及10 kt/a切粒裝置,2008年5月停車后,PET熔體全部轉產(chǎn)切片。
精對苯二甲酸(PTA)中對羥基苯甲醛(4-CBA)含量是表征PTA產(chǎn)品質量的關鍵指標,PET產(chǎn)品質量指標色相b值大小反映了PET產(chǎn)品色澤的變化。張志合認為[1],用4-CBA含量為160 μg/g的中純度對苯二甲酸(MTA)為原料生產(chǎn)PET 的b值為3.0 ~3.5。李練武等認為[2],用4-CBA含量為147.4 μg/g的MTA為原料生產(chǎn)PET的b值為6.0。林耀等認為[3],用 4-CBA 含量為222 μg/g的MTA為原料生產(chǎn)PET的b值為3.0~6.0,通過加入調色劑可改善產(chǎn)品色相,b值為1.5。徐振發(fā)等[4]認為,通過加入穩(wěn)定劑也可降低PET產(chǎn)品色相b值。針對天津石化2012年1月17日—2012年2月7日期間PTA產(chǎn)品中4-CBA含量突然升高的現(xiàn)象,觀察同期PET產(chǎn)品b值的波動情況,通過跟蹤原料PTA產(chǎn)品中4-CBA含量、輔料、工藝操作等影響因素,分析其與PET產(chǎn)品b值的關系,得出實際結果,優(yōu)化生產(chǎn)操作。
2012年初PET產(chǎn)品b值出現(xiàn)波動,觀察同期原料PTA質量,除4-CBA含量波動明顯外,其他各項指標均在合理范圍內波動,因此主要對4-CBA含量變化進行討論。
1.1.1 自產(chǎn)原料PTA
PTA裝置餾出口PTA中4-CBA含量波動較大,最大值為 126 μg/g,最小值為 5 μg/g,平均值26.8 μg/g(見表 1)。
表1 4-CBA含量與色相b值數(shù)據(jù)統(tǒng)計Tab.1 Statistics of 4-CBA content and b value
同期PTA產(chǎn)品中4-CBA含量最大值為39 μg/g,最小值為 5 μg/g,平均值 20.0 μg/g。
從自產(chǎn)原料PTA數(shù)據(jù)可以看出,雖然裝置餾出口PTA中4-CBA含量高,波動大,但經(jīng)過物料輸送、打包等環(huán)節(jié)后,PTA產(chǎn)品中4-CBA含量有所降低,其4-CBA含量平均值由26.8 μg/g降至20.0 μg/g,均值下降了 6.8 μg/g,物料混合使PTA產(chǎn)品中4-CBA含量有均勻趨勢。
1.1.2 外購原料PTA
外購PTA中總體質量較好,4-CBA含量在16 ~28 μg/g,平均 20.9 μg/g,其他指標滿足使用要求。
1.1.3 PET裝置PTA實際進料情況
14區(qū)料倉內PTA質量除4-CBA含量外其他指標合格。4-CBA含量為0~34 μg/g,平均值17 μg/g,存在兩個數(shù)據(jù)超標分別為 31,34 μg/g,其余均滿足生產(chǎn)要求。
15區(qū)料倉內PTA質量除4-CBA含量外其他指標合格。4-CBA含量為4~39 μg/g,平均值23.5 μg/g,部分數(shù)據(jù)超標為 27 ~39 μg/g。
1.2.1 催化劑乙二醇銻
從圖1可見,2012年1月17日—2012年2月7日每天取樣編號為試樣1#~21#,這期間催化劑添加量呈現(xiàn)波動,為 15.73 ~17.10 mg/g,主要是隨裝置負荷調整。
圖1 PET裝置催化劑乙二醇銻濃度Fig.1 Concentration of ethylene glycol antimony catalyst in polyester plant
1.2.2 輔料添加劑二氧化鈦
從圖2可以看出,二氧化鈦的添加量最大值12.40%,平均值11.25%,有5個試樣超出指標10.5% ~11.5% 。
圖2 PET裝置二氧化鈦含量Fig.2 Titanium dioxide content of polyester plant
PET裝置因原料PTA供應緊張,被迫多次調整負荷,影響了裝置運行,負荷波動達30%以上。1月上旬,PTA裝置PD-301第一結晶器出料不暢,停進料。PET裝置15區(qū)負荷400 t/d,切粒機運行1臺。14區(qū)負荷427 t/d,切粒機運行3臺。1月中旬,PTA裝置開工初期PTA產(chǎn)品4-CBA分析值79 μg/g。之后產(chǎn)品PTA質量4-CBA分析值22~39 μg/g。PET裝置15區(qū)負荷由400 t/d降到254 t/d,切粒機運行1臺。14區(qū)負荷由427 t/d降到250 t/d,切粒機運行3臺。料倉投袋料,15區(qū)負荷365 t/d,切粒機運行1臺。2月上旬,PTA裝置PD-201反應器頂部人孔法蘭泄漏停車。PET裝置15區(qū)負荷252 t/d,切粒機運行1臺;14區(qū)負荷250 t/d,切粒機運行3臺。以PET裝置15區(qū)為例,為穩(wěn)定裝置運行,對漿料調制、酯化Ⅰ和預縮聚單元等12項工藝參數(shù)進行了較大調整。
PET在線切粒常規(guī)質量指標平均值滿足使用要求,其中特性黏數(shù)為0.649 dL/g,色相L值為91.96,色相b值為3.5,端羧基含量為19.27 mol/t。但在線PET切粒b值波動較大,b值為2.3~5.2,端羧基含量有3個試樣超標分別為23.4,23.7,24.0 mol/t,存在降解。
除色相b值、端羧基含量兩項指標波動嚴重外,其他指標均滿足生產(chǎn)要求。期間PET切片色相b值波動較大,b值 2.3 ~5.2,平均值 3.6;端羧基含量波動范圍16~27.5 mol/t,平均值19.18 mol/t,有5 個試樣超標,其值分別為 27.5,23.4,23.7,22.6,23.6 mol/t,存在降解。
3.1.1 4-CBA 含量
通過對PET產(chǎn)品質量的跟蹤與分析,表明期間PET切片色相b值波動大,且與同期PTA中4-CBA含量變化趨勢相似,見圖3和圖4同期對比。從圖3,圖4可以看出,4-CBA含量為5~126 μg/g,平均值26.78 μg/g,期間 PET 切片色相b值波動較大,b值 2.3 ~5.2,平均值 3.6。由表 1 可知,雖然餾出口PTA中4-CBA含量高,但經(jīng)過物料混合后,PTA產(chǎn)品中4-CBA含量均勻下降,進入PET裝置實際值最高為39 μg/g,平均值為23.5μg/g,PET 色相b值最高為 5.2,平均為3.6,而色相b值優(yōu)等品指標為5.0,故部分切片因b值升高降為一等品。
圖3 裝置餾出口PTA中4-CBA含量變化Fig.3 Change of 4-CBA content of PTA at distillation outlet
圖4 PET在線切片色相b值變化Fig.4 Change of b value of PET chip by on-line granulating
3.1.2 輔料
由圖1可以看出,期間銻系催化劑添加量主要隨PET裝置負荷調整呈現(xiàn)波動。研究表明,影響b值為0.285。期間添加劑二氧化鈦的添加量最大值12.04%,平均值11.25%。圖2表明有5個數(shù)據(jù)超標。按照二氧化鈦對b值影響[5],結果小于0.1。
3.1.3 工藝操作負荷
由于裝置波動,負荷調整30%以上,工藝變更頻繁,15區(qū)終聚釜溫度變化4℃,酯化Ⅰ溫度變化7℃,溫度調整幅度較大,容易發(fā)生熱降解,導致了PET在線切片和產(chǎn)品切片端羧基含量均出現(xiàn)超標。從圖5可以看出,實際熔點為253.4~255.8℃,平均熔點254.76℃,進一步表明了PET存在熱降解,導致b值波動。按照負荷波動30%推算,影響b值為 0.69[6]。當然,生產(chǎn)過程中根據(jù)裝置負荷的變化及時調整相應工藝在一定程度上緩解了這種PET降解趨勢。國內很多企業(yè)工藝條件不同,b值并沒有隨著4-CBA含量大幅升高而大幅變化,但是隨著4-CBA含量升高b值總體趨勢增加,呈現(xiàn)正相關。即4-CBA含量為147.4 ~222.0 μg/g的MTA,生產(chǎn)的PETb值范圍為3~6。即4-CBA含量為5~126 μg/g時,期間PET色相b值波動范圍為2.3~5.2。
圖5 PET切片熔點數(shù)據(jù)變化情況Fig.5 Change of melting point of PET chip
2012年1月27日—2月7日,PTA產(chǎn)品4-CBA出現(xiàn)波動,PETb值也波動,對生產(chǎn)造成了一定影響,2011年同期裝置運行相對穩(wěn)定,故采用2011年同期數(shù)據(jù)進行對比分析,結果見表2。
表2 不同時期4-CBA含量與色相b值數(shù)據(jù)Tab.2 Relationship between 4-CBA content and b value during different periods of time
當PET原料中4-CBA含量最大波動到102 μg/g時,同期色相b值可存在1.9的最大波動。理論上,b值隨著4-CBA含量的不斷增加而增大,使PET切片的色澤發(fā)黃,這是由于PTA中4-CBA的醛基能和羥乙酯基上的氫進行反應,導致共軛雙鍵的生成,從而使聚合物帶有黃色。因此,降低4-CBA含量是改善PET質量的重要因素。綜合影響PET產(chǎn)品b值的各項因素,4-CBA含量影響0.805,PET 催化劑影響 0.285,PET 添加劑影響0.1,裝置負荷影響 0.69??傮w影響值為 1.88,其余0.02為其他因素影響。
a.由于PET裝置負荷大幅調整引起了PET端羧基含量超標和熔點升高,說明在此期間PET發(fā)生了降解,導致PETb值較大波動,尤其是當4-CBA含量的不斷增加,同期進行負荷大幅調整時,可能會影響b值接近1.5(4-CBA含量影響0.805和裝置負荷影響0.690兩者之和)生產(chǎn)上要及時控制。因此,在保證原料合理供應并平穩(wěn)調整裝置負荷的條件下,及時調整操作可緩解PET熱降解狀況,改善PET產(chǎn)品b值。
b.PET切片的色相b值升高與PTA產(chǎn)品中4-CBA含量變化趨勢相近;國內一些企業(yè)用高4-CBA含量的MTA代替PTA,生產(chǎn)PET切片b值最大為6,可通過調整工藝,加入調色劑手段,改善產(chǎn)品色相。
c.在裝置平穩(wěn)運行的情況下,當PTA中4-CBA含量小于40 μg/g時,可滿足PET及短纖維裝置使用要求。
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