閆 飛
(中鋁洛陽銅業(yè)有限公司熔鑄廠,河南 洛陽 471039)
隨著現(xiàn)代電子和控制技術(shù)的高速發(fā)展,交流伺服技術(shù)日益成熟,性能不斷提升,已經(jīng)成為研發(fā)各種先進的機電一體化設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)。在此背景下,本文介紹了一種基于三菱A系列PLC的電機伺服控制系統(tǒng)。系統(tǒng)主要由觸摸屏、PLC、伺服驅(qū)動器、伺服電機、測速測長儀表組成。其中,觸摸屏作為人機界面,可實現(xiàn)對系統(tǒng)的實施監(jiān)控。試驗結(jié)果表明,采用這種控制方案,可以取得良好的控制效果,運行穩(wěn)定,滿足設(shè)計要求。
本文主要介紹了一種基于PLC交流伺服控制系統(tǒng)在工業(yè)鑄造行業(yè)的應(yīng)用,可以實現(xiàn)鑄造機拉—停—拉—?!墓に嚕约岸ㄋ偕?、速度在線調(diào)節(jié)、精確定位控制等工業(yè)需求,其原理圖如圖1。
圖1 交流伺服控制系統(tǒng)原理圖
(1)PLC的選用。
CPU單元A1SJCPU—S3;
輸入模塊A1SX42 64點;
輸出模塊A1SY41 32點;
定位模塊A1SD70(電壓輸出)。
(2)交流伺服系統(tǒng)。如表1所列。
表1 交流伺服系統(tǒng)數(shù)據(jù)表
(1)伺服電機每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)2 500個/r;
(2)拉速。BCD輸入,0~2 000 r/min,變換成以每秒脈沖計算的拉速單位:脈沖/s,因1轉(zhuǎn)對應(yīng)2500脈沖數(shù),1min為60 s,所以變換系數(shù)為2 500/60=41.7,近似等于 41。
即不同單位的拉速等式如下:
(3)電齒輪設(shè)置為1:1無減速;
(4)機械減速比為72×2=144;
(5)伺服脈沖與直線位移的關(guān)系。伺服電機1轉(zhuǎn)經(jīng)機械減速后對應(yīng)絲桿1/144轉(zhuǎn),因絲桿螺距為24 mm,所以絲桿1轉(zhuǎn)對應(yīng)直線位移24 mm。最終,伺服電機1轉(zhuǎn)對應(yīng)直線位移24/144 mm(約0.167 mm)。因伺服電機1轉(zhuǎn)為2 500個脈沖,所以2 500個脈沖對應(yīng)直線位移24/144 mm。每個脈沖對應(yīng)直線位移為24/(2 500×144)mm(大約0.000 066 mm)或每1 mm直線位移對應(yīng)(2 500×144)/24個脈沖(大約15 000個脈沖)。
(6)10 s拉長:拉速×?xí)r間。如果拉速以脈沖數(shù)/秒為單位,時間以秒為單位。拉長以0.001 mm為單位。則
系數(shù)約為0.6。
這樣在拉長顯示的4位BCD碼位的最右位顯示的是最小單位0.001 mm。例如:如果拉長顯示9999,則表示拉長值為9.999 mm。
數(shù)據(jù)關(guān)系表見表2所列。
表2 數(shù)據(jù)關(guān)系表
硬件配置的輸入、輸出點如圖2所示。
圖2 硬件配置的輸入、輸出點
梯形圖如圖3所示。
圖3 梯形圖
剩余程序部分省略。
實踐證明,由PLC控制的交流伺服電動機的位置控制系統(tǒng),完全符合生產(chǎn)工藝要求,抗干擾能力強、控制精度高,參數(shù)調(diào)整方便,自動化程度高,具有很好的應(yīng)用價值。
[1]常斗南.可編程序控制器原理應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.
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