謝新民
(南寧鐵路局南寧車輛段,工程師,廣西 南寧 530001)
近幾年來,隨著旅客列車運(yùn)行速度的不斷提升,對(duì)旅客列車的安全性提出了更高的要求,而客車抱閘故障的發(fā)生直接影響旅客列車運(yùn)行安全和運(yùn)輸效率。2006年以來,寧局客車共發(fā)生制動(dòng)故障51起,其中自動(dòng)抱閘故障32起,占全部客車制動(dòng)故障的63%,已成為制約客車提速的主要因素。如何在較短的站停時(shí)間內(nèi)快速有效地處理該類故障,以確??蛙囘\(yùn)行安全正點(diǎn),已成為當(dāng)前亟待解決的問題。為此,對(duì)2006年以來寧局典型的客車自動(dòng)抱閘的各種原因進(jìn)行分析,進(jìn)而提出相應(yīng)的故障判斷和處理方法,以進(jìn)一步提高職工對(duì)客車制動(dòng)故障的處理能力。
裝用盤型制動(dòng)系統(tǒng)的客車發(fā)生抱閘的原因,主要有風(fēng)源不潔或溫度變化致使內(nèi)部潤(rùn)滑不良,造成分配閥(104或F8閥)故障、制動(dòng)夾鉗機(jī)構(gòu)銹死,造成緩解不良、制動(dòng)管與總風(fēng)管錯(cuò)接造成總風(fēng)管的風(fēng)一直通往制動(dòng)缸等。
1.1 F8閥或104分配閥故障
1.1.1 典型案例 2006年12月15日,T6次旅客列車運(yùn)行到桂林站后,因機(jī)后5位CA25K892606第7,8位輪踏面擦傷過限,車輛不能繼續(xù)運(yùn)行,甩下該故障車換掛另一輛后開車,列車在桂林站晚點(diǎn)1 h 08 m in。現(xiàn)車檢查發(fā)現(xiàn)該車四位軸7,8位輪踏面擦傷分別為1.7 mm和1.8 mm。對(duì)該車進(jìn)行制動(dòng)機(jī)性能試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),第7,8位單元制動(dòng)缸不緩解,4位排風(fēng)閥作用不良。上試驗(yàn)臺(tái)試驗(yàn)并分解發(fā)現(xiàn)F8分配閥主閥大膜板破裂,長(zhǎng)度為25 mm;4位防滑器閥體內(nèi)有油泥雜質(zhì)。從檢查試驗(yàn)情況分析,造成故障車第7,8位輪踏面擦傷的原因是該車F8分配閥主閥大膜板破裂致使制動(dòng)緩解不良,4位防滑器電子排風(fēng)閥內(nèi)有油泥雜質(zhì)導(dǎo)致途中突發(fā)電子防滑系統(tǒng)故障。
1.1.2 判斷處理 檢查全車制動(dòng)盤與閘片有熱氣、冒煙、冒火、變色、焦味,可判斷是分配閥故障。運(yùn)行途中輪對(duì)擦傷不到限度,其他各部件不影響客車運(yùn)行的情況下,可將該車關(guān)門處理(關(guān)閉截?cái)嗳T并排盡工作風(fēng)缸內(nèi)的風(fēng)壓)。
1.2 制動(dòng)夾鉗機(jī)構(gòu)故障
1.2.1 典型案例 2010年9月30日,K9301次旅客列車運(yùn)行至柳州站時(shí),機(jī)后1位YW 25K 673623第3位輪單元制動(dòng)缸緩解不良,閘片抱閘運(yùn)行,致使閘盤與閘片發(fā)熱冒煙,經(jīng)應(yīng)急處理后開車,列車超停20 m in。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),該故障車于2010年9月29日更換3,4位輪對(duì)時(shí),作業(yè)人員對(duì)第3,4位單元制動(dòng)缸夾鉗進(jìn)行過調(diào)整。因夾鉗機(jī)構(gòu)缺油銹死,阻抗太大,復(fù)原彈簧的彈力不足以克服此阻力,致使制動(dòng)缸活塞桿不能復(fù)原所致。
1.2.2 判斷處理 檢查4條輪對(duì),確認(rèn)其中1條輪對(duì)抱閘而其它輪對(duì)未抱,電子防滑器顯示正常,可判斷該條輪上的單元杠桿卡死,或單元制動(dòng)缸活塞收不回位。將卡死杠桿元銷卸出或手動(dòng)調(diào)回單元制動(dòng)缸活塞,并對(duì)該車關(guān)門處理。同時(shí)確認(rèn)單元制動(dòng)夾鉗杠桿松動(dòng)(如是最后一輛車,卸松夾鉗杠桿或調(diào)回活塞后,須停止該條輪對(duì)的制動(dòng)作用)。
1.3 風(fēng)管路接錯(cuò)
1.3.1 典型案例 2009年7月30日,5517次旅客列車運(yùn)行在湘桂線扶綏至渠黎間,司機(jī)發(fā)現(xiàn)機(jī)后12位車輛有自動(dòng)抱閘現(xiàn)象后停車。經(jīng)車輛乘務(wù)員檢查該車走行部并經(jīng)試風(fēng)未發(fā)現(xiàn)有異狀后通知司機(jī)開車。當(dāng)列車?yán)^續(xù)運(yùn)行至大陵至渠舊區(qū)間時(shí),司機(jī)再次反映車輛仍存在自動(dòng)抱閘現(xiàn)象并停車,經(jīng)車輛乘務(wù)員檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)后12位YZ25K345548(該車在T5次運(yùn)用中因一位轉(zhuǎn)向架響聲較大,甩下?lián)Q輪后編掛于列車尾部試運(yùn))的1位閘片緩解后未離開閘盤。采取卸下該車通向單元制動(dòng)缸的金屬高壓管,停用1位制動(dòng)單元制動(dòng)缸的方式處理后,列車?yán)^續(xù)運(yùn)行至瀨湍站將故障車甩下。最后檢查確認(rèn)是1位單元制動(dòng)缸金屬軟管錯(cuò)接至總風(fēng)管,總風(fēng)管的風(fēng)進(jìn)入制動(dòng)缸后致使單元制動(dòng)缸在列車運(yùn)行中始終處于抱閘狀態(tài)。1.3.2 判斷處理 檢查1位或4位輪對(duì)有抱閘現(xiàn)象則有可能是制動(dòng)進(jìn)風(fēng)管與空氣彈簧進(jìn)風(fēng)管接錯(cuò)。連接電子排風(fēng)閥的管路為制動(dòng)管,另外一條管路是總風(fēng)管,將接錯(cuò)管接回原位并確認(rèn)該條輪對(duì)單元制動(dòng)夾鉗杠桿松動(dòng)即可。
1.4 手制動(dòng)機(jī)及電子防滑器故障
1.4.1 原因分析 手制動(dòng)機(jī)被擰緊、電子防滑器失效等也是盤型制動(dòng)系統(tǒng)客車抱閘的原因。
1.4.2 判斷處理
1)手制動(dòng)機(jī)擰緊的判斷及處理。如手制動(dòng)機(jī)擰緊,則只有1位輪對(duì)抱閘。將手制動(dòng)機(jī)松開,并確認(rèn)1位輪對(duì)單元制動(dòng)夾鉗杠桿已松動(dòng)。
2)電子防滑器失效的判斷及處理。檢查輪對(duì)有明顯擦傷、電子防滑器顯示屏或動(dòng)作試驗(yàn)作用不良時(shí),可判斷為電子防滑器故障,將該車關(guān)門處理。
踏面制動(dòng)系統(tǒng)客車發(fā)生抱閘,主要有分配閥故障、閘調(diào)器故障、制動(dòng)缸故障等原因所致。
2.1 分配閥故障
2.1.1 典型案例 2006年1月18日,A401次旅客列車在蕭山站發(fā)車時(shí),機(jī)車司機(jī)通過運(yùn)轉(zhuǎn)車長(zhǎng)告知車輛乘務(wù)員列車牽引力過大,乘務(wù)員立即對(duì)全列車進(jìn)行試風(fēng)分段查找,發(fā)現(xiàn)機(jī)后第4位YW22B666972的車輛抱閘,應(yīng)急處理后列車晚點(diǎn)20 m in。列車終到南寧入庫后,對(duì)該車104分配閥進(jìn)行制動(dòng)機(jī)試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)該閥作用不良。分解該閥后發(fā)現(xiàn)是作用活塞上部縮孔內(nèi)存在部分細(xì)微沙粒,縮孔被堵死導(dǎo)致104分配閥故障,進(jìn)而引起該車自動(dòng)抱閘。
2.1.2 判斷處理 試風(fēng)時(shí),如果發(fā)現(xiàn)充風(fēng)緩解時(shí)制動(dòng)機(jī)不緩解,車輛乘務(wù)員應(yīng)先拉動(dòng)緩解閥。如果分配閥排風(fēng)口開始排風(fēng),制動(dòng)缸活塞縮回,可以判斷為分配閥故障。在有備品且處理時(shí)間足夠時(shí),使用備品更換后并進(jìn)行制動(dòng)機(jī)簡(jiǎn)略試驗(yàn),如試驗(yàn)良好即可開車;如無備品或處理時(shí)間不夠時(shí)可關(guān)門處理。如果該車是列車最后一輛,可與前1位車的配件互換后并將前1位車關(guān)門處理。
2.2 閘調(diào)器故障
2.2.1 典型案例 2010年9月7日,K 157次旅客列車在永州站20:01到,20:06開車時(shí)外勤發(fā)現(xiàn)機(jī)后14位YZ25G344353有抱閘現(xiàn)象,列車于20:07臨時(shí)停車。車輛乘務(wù)長(zhǎng)立即對(duì)該車進(jìn)行檢查,并會(huì)同外勤、運(yùn)轉(zhuǎn)車長(zhǎng)對(duì)全列車進(jìn)行制動(dòng)機(jī)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)列車緩解后該車制動(dòng)缸鞲鞴復(fù)位,但全車閘瓦仍抱緊輪對(duì)踏面。乘務(wù)員對(duì)基礎(chǔ)制動(dòng)裝置檢查后,確認(rèn)是閘調(diào)器失效造成基礎(chǔ)制動(dòng)裝置不緩解所致。經(jīng)應(yīng)急處理后開車,列車臨時(shí)停車30 m in。列車回程入庫后對(duì)該車閘調(diào)器進(jìn)行分解,發(fā)現(xiàn)閘調(diào)器軸承滾子導(dǎo)槽磨損,導(dǎo)槽邊緣有輕微損傷??梢耘袛嘣斐稍撥囎詣?dòng)抱閘的原因是閘調(diào)器卡死。
2.2.2 判斷處理 拉動(dòng)緩解閥,在分配閥排風(fēng)后制動(dòng)缸活塞縮回而閘瓦仍緊抱車輪,則說明是基礎(chǔ)制動(dòng)裝置卡死。遇有閘調(diào)器的車輛,應(yīng)確認(rèn)閘調(diào)器裝置有無異常。如果閘調(diào)器擰不動(dòng),無法使螺桿工作長(zhǎng)度伸長(zhǎng)時(shí),須卸出1位均衡杠桿上3個(gè)元銷中的1個(gè),并用鐵絲捆綁牢固卸出杠桿后對(duì)該車進(jìn)行關(guān)門處理。
2.3 手制動(dòng)機(jī)故障
2.3.1 典型案例 2009年3月17日,K141次旅客列車運(yùn)行至重慶南一重慶站間時(shí),因接觸網(wǎng)故障臨時(shí)停車。運(yùn)轉(zhuǎn)車長(zhǎng)要求對(duì)列車進(jìn)行防溜,列車員即對(duì)列車尾部2,3,4,5位車輛使用手制動(dòng)機(jī)制動(dòng),車輛乘務(wù)員安放止輪器。接觸網(wǎng)故障故障排除后列車?yán)^續(xù)運(yùn)行到重慶站。列車在重慶站換向運(yùn)行至小南埡站外(川黔線K15十660處)時(shí),因列車中有抱閘車輛再次臨時(shí)停車。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)后第4位YW22B666964手閘擰緊,閘瓦貼輪運(yùn)行。應(yīng)急處理后開車,臨時(shí)停車21 m in。造成該車自動(dòng)抱閘的主要原因是手制動(dòng)機(jī)鏈條擰緊后未松開。
2.3.2 判斷處理 檢查手制動(dòng)機(jī)杠桿是否有過移動(dòng)的痕跡、制動(dòng)鏈條是否擰緊。如鏈條張緊,說明手制動(dòng)機(jī)擰緊,應(yīng)及時(shí)松開手制動(dòng)機(jī)。
2.4 制動(dòng)裝置磨耗部件故障
2.4.1 原因分析 基礎(chǔ)制動(dòng)裝置各磨耗部位缺油,造成機(jī)械抗勁導(dǎo)致活塞緩解彈簧折斷;制動(dòng)缸皮碗老化變質(zhì),造成制動(dòng)缸漏風(fēng);制動(dòng)缸活塞桿彎曲被卡不能恢復(fù)原位,活塞與活塞桿分離,活塞不能回位等。
2.4.2 判斷處理 檢查基礎(chǔ)制動(dòng)各杠桿、拉桿是否有抗勁。如有抗勁可判斷為基礎(chǔ)制動(dòng)裝置故障,必須消除基礎(chǔ)制動(dòng)抗勁等因素后方能開車。必要時(shí)可將制動(dòng)元銷拆下并做捆綁處理后,對(duì)該車進(jìn)行關(guān)門處理。拉動(dòng)緩解閥,分配閥排風(fēng)后制動(dòng)缸活塞不縮回,可判斷為制動(dòng)缸故障,應(yīng)對(duì)該車進(jìn)行關(guān)門處理。
車輛乘務(wù)員只要系統(tǒng)地掌握上述客車自動(dòng)抱閘的處理方法,就可縮短故障的處理判斷時(shí)間,確保旅客列車客車的安全正點(diǎn)。應(yīng)安裝機(jī)車或地面風(fēng)源凈化及過濾裝置,列車試風(fēng)時(shí)要做好吹塵工作,防止細(xì)微塵粒進(jìn)入分配閥,同時(shí)要嚴(yán)格作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)制動(dòng)各磨耗元銷涂潤(rùn)滑油,正確指導(dǎo)客車的運(yùn)用維修工作,才能進(jìn)一步提高旅客列車運(yùn)行的安全系數(shù)。