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        高壓甲銨泵填料破損原因分析與維護

        2012-02-09 07:38:10
        河南化工 2012年4期

        (河南煤業(yè)化工集團中原大化公司,河南濮陽 457004)

        河南省煤業(yè)化工集團中原大化公司年產(chǎn)11萬t尿素裝置,采用國內(nèi)傳統(tǒng)的水溶液全循環(huán)生產(chǎn)工藝,主要用來回收三胺事業(yè)部一、二、三套三聚氰胺生產(chǎn)裝置所產(chǎn)生的尾氣,在不加入新鮮二氧化碳的條件下重新進行尿素的合成,產(chǎn)品返回三聚氰胺裝置作為原料循環(huán)利用,有效地降低了三聚氰胺裝置的生產(chǎn)成本,同時解決了三聚氰胺工藝尾氣回收困難的問題。由于高壓甲銨泵為臥式三缸單作用柱塞往復(fù)泵有量程大、打壓高、成本低等特點,因此選用該泵向合成塔輸送甲銨液,但是在正常生產(chǎn)運行過程中其填料經(jīng)常損壞泄漏,從而嚴重影響了小尿素和三套三胺的穩(wěn)定運行,本文將對高壓甲銨泵填料損壞的原因進行分析,并提出操作與維護的注意事項。

        1 高壓甲銨泵的特殊性

        甲銨泵缸體要受甲銨液的強烈腐蝕,而且還要受排出高壓和吸入低壓的脈動應(yīng)力,因此在缸體內(nèi)側(cè)應(yīng)力集中的區(qū)域特別容易發(fā)生由于腐蝕疲勞而引起的缸體填料損壞現(xiàn)象。

        1.1 應(yīng)力集中區(qū)

        缸體通道在有交變載荷下開孔相貫處的應(yīng)力達到最大值,然后逐漸減少,最后基本穩(wěn)定,可見開孔相貫處是缸體的應(yīng)力集中區(qū)。

        1.2 腐蝕疲勞

        腐蝕疲勞是由脈動應(yīng)力及腐蝕兩個因素聯(lián)合作用造成的。金屬表面,由于交變載荷長期作用,使局部變形,晶格斷裂而產(chǎn)生細微裂紋,從而使保護膜發(fā)生破裂井形成易損壞的微小區(qū)域。另一方面在甲銨液流速較大或沖刷嚴重的部位,由于溶液的高速運動對不銹鋼表面的氧化膜產(chǎn)生機械磨損,被損壞的氧化膜由于溶液中氧含量偏低得不到及時補充,也引起金屬表面的腐蝕。上述雙重作用使高應(yīng)力集中區(qū)產(chǎn)生腐蝕疲勞裂紋。

        缸體開裂的原因,還與缸體結(jié)構(gòu)不合適有關(guān)。原采用四通缸體,開孔相貫處多,另一原因是鍛件質(zhì)量不高。從工藝流程上說,甲銨泵入口應(yīng)有足夠的液柱高度,使介質(zhì)在缸體內(nèi)不發(fā)生汽蝕現(xiàn)象也是相當(dāng)重要的。中尿裝置初始時80 kt/a的裝置一吸塔至一甲泵入口標(biāo)高在6 m以下,甲銨泵的氣縛現(xiàn)象特別嚴重,四通缸體使用不到兩個月就開裂,嚴重時不到半個月,在11萬t/a裝置中有比較合適的位差,開裂情況就不嚴重,一般可用一年,小尿素裝置一吸塔至一甲泵進口有11 m的位差,使一甲泵運轉(zhuǎn)工況大為改善,而且泵的結(jié)構(gòu)和骸件材質(zhì)也作了改進,至今還沒有發(fā)生缸體開裂的設(shè)備事故。

        結(jié)構(gòu)上為了減少開孔相貫處的應(yīng)力集中,將四通缸體改為三通式,使用組合閥,但還不夠理想,又將三通缸體改為直通式,在組合閥安裝點、高低壓交變區(qū)不開設(shè)相交孔,這樣消除了交變應(yīng)力腔內(nèi)應(yīng)力集中現(xiàn)象,改進后泵體壽命明顯提高。

        上述直通式缸體在加工時采用合理的相交圓角,降低最大應(yīng)力,提高相交圓角的表面光潔度。表面噴丸或滾壓,產(chǎn)生壓應(yīng)力,抵消一部分工作時的拉應(yīng)力,將缸體鍛件的纖維方向和軸線垂直,使材料能承受較高的拉應(yīng)力。

        材料方面采用奧氏體—鐵素體復(fù)相鋼,這種鋼有較好的耐應(yīng)力腐蝕及抗開裂性能,日本認為SUS329J是缸體的適宜材料,瑞典的Sandvlk 3RE60采用先進的冶煉方法,減少鋼中夾雜物和缺陷,因為它們都有可能成為腐蝕的裂紋,日本標(biāo)準(zhǔn)要求C≤0.01%,美國標(biāo)準(zhǔn) C≤0.01% ~0.02%,雜物顆粒 <0.2 mm。

        在以后的水溶液全循環(huán)工藝裝置設(shè)計中,層高逐步加大,中尿裝置最初層高只18.5 m,為使尿素工藝正常運行,使一甲泵缸體內(nèi)不發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,改造至23.5 m。中尿裝置最完善的設(shè)計版本是提至26.5 m。小尿素裝置試驗版28.0 m,至通用設(shè)計時又提至30 m,這是解決一甲泵缸體開裂的重要措施。在工藝操作上逐漸掌握穩(wěn)定一甲液組分的操作方法,一甲液NH3/CO2波動,造成一甲液溫度波動,是一甲泵發(fā)生氣縛的主要原因。

        2 高壓甲銨泵結(jié)構(gòu)特點及工作原理

        高壓甲銨泵P8302A/B/C泵都是由上海大隆機器廠生產(chǎn)的臥式三缸單作用柱塞往復(fù)泵,用于氨基甲酸銨的輸送,泵液力端的過流原件采用耐酸堿不銹鋼制造,泵設(shè)計成連續(xù)運轉(zhuǎn)型,由電動機通過變頻器帶動齒輪減速器使泵的流量在13~26 m3/h范圍里進行無級調(diào)速。

        該泵主要包括底盤、驅(qū)動部分、減速箱、曲軸箱、柱塞、缸頭和進出口管線以及潤滑、儀表、電器、密封沖洗等輔助部分。相關(guān)參數(shù)如表1所示。

        3 高壓甲銨泵填料損壞的原因與分析

        高壓甲銨泵P8302A/B/C的操作溫度為95~110℃,出口壓力為18.5 MPa,介質(zhì)由三聚氰胺的尾氣形成的甲銨液。因此柱塞采用AIISI316Ti鍍Ni、Gr材質(zhì),以提高柱塞耐蝕、耐磨、耐熱以及抗氧化性。軸封填料采用耐熱、耐蝕性強、潤滑性良好的聚四氟乙烯纖維填料。實際生產(chǎn)中盡管該泵操作工況較為苛刻,但隨機備件使用狀況、使用壽命基本達到技術(shù)要求。但是柱塞和填料經(jīng)常出現(xiàn)問題,柱塞表面的Ni、Gr鍍層剝離嚴重,大大加劇對填料的磨損,填料的最短使用壽命僅為15 d;填料本身耐蝕性和剛度、強度也不如隨機備件,密封效果不好,使用壽命短。這樣設(shè)備綜合維修費用不減反增,嚴重影響裝置穩(wěn)定運行。

        針對缸體填料沖洗水經(jīng)常結(jié)晶堵塞這一問題,操作人員定時用蒸汽吹掃使管路暢通。后來經(jīng)過填料外加水降溫,加空氣降溫填料壽命比以前有所好轉(zhuǎn),但是運行長周期也不超過25 d。

        針對該泵柱塞和填料出現(xiàn)的問題,多次分析比較后,發(fā)現(xiàn)了癥結(jié)之所在:填料質(zhì)量達不到要求,耐蝕、耐磨、抗氧化性不強。從而導(dǎo)致填料的密封能力和使用壽命。后來采用某航空工業(yè)發(fā)動機廠加工制作的柱塞和填料,材質(zhì)仍為316Ti,不鍍Ni、Gr鍍層,采用熱處理提高硬度強度。實踐證明,采用這一改進措施后,柱塞的密封效果、使用壽命在100 d左右。

        表1 高壓甲銨泵設(shè)備參數(shù)

        4 影響高壓甲銨泵填料使用壽命的因素

        4.1 密封液

        高壓柱塞泵都采用主副兩段填料密封,當(dāng)介質(zhì)從主填料函泄漏時,除了由密封液帶走外,還可由副填料函來密封,同時密封液使柱塞表面潤滑,使填料保持一定溫度(柱塞與填料摩擦發(fā)熱或液氨泄滑致冷,使填料變形冷縮)。密封液一般用脫鹽水,中型廠也有用油的。

        4.2 導(dǎo)向套的材質(zhì)

        臥式柱塞泵設(shè)置有導(dǎo)向套,主要是起支承和導(dǎo)向柱塞的作用,也使柱塞在往復(fù)運動時不因柱塞的重力而打偏填料,因此導(dǎo)向套要求有一定強度且耐磨耐蝕的性能,一般采用填充石墨,二硫化鉬的聚四氟乙烯、鋼環(huán)內(nèi)襯石墨環(huán)、浸漬鋁石墨環(huán)等。

        4.3 填料形式和材料

        填料形式和材料質(zhì)量直接影響到填料的使用壽命。因此填料應(yīng)選用耐磨、耐低溫、強度高、自潤滑性能好的材料,現(xiàn)在成熟的是壓制成型的碳纖維編織方型TFA填料。

        4.4 柱塞鍍鉻質(zhì)量及連接

        柱塞一般采用表面鍍鉻,經(jīng)精加工使其具有較高的硬度和光潔度,鍍鉻質(zhì)量不好易剝落,直接磨損填料。鍍鉻層厚度不要超過0.15 mm,表面不得有任何缺陷。柱塞與十字頭連接采用平墊或球墊連接。采用球墊連接可自動和柱塞對中,改善填料的磨偏。

        4.5 安裝質(zhì)量

        未成型填料在安裝前應(yīng)預(yù)壓(預(yù)壓可用液壓裝置,剪切填料放在模具中,填料上預(yù)壓力應(yīng)比泵的排出壓力高15% ~25%),主要目的是使填料成型,能充滿填料函,防止柱塞運動時因填料松動而加快磨損。填料裝入填料箱,應(yīng)采用組裝法,盡量使填料中心和柱塞中心對中。

        5 高壓甲銨泵的操作與維護注意事項

        啟動前應(yīng)注意以下幾點:①啟動前必須先打開填料函箱的密封液,并檢查是否流通,量不宜過大。②啟動油泵,調(diào)整油壓至正常范圍(0.3~0.5 MPa)。③打開入口閥和副線閥,副線閥必須全開。④啟動前用調(diào)速機構(gòu)調(diào)速,使泵在量低速下啟動。

        甲銨泵開車前用蒸汽冷凝液先預(yù)熱泵體,預(yù)熱后水由泵后排放閥排至地溝。停車后應(yīng)及時清洗泵體。

        運轉(zhuǎn)中經(jīng)常檢查主機軸承蓋上的潤滑油壓力表,油壓應(yīng)保持在0.3~0.5 MPa,有的制造廠未設(shè)置油冷卻器,則在啟動后一段時間內(nèi)由于循環(huán)油溫度上升,黏度下降,使油壓下降,要及時調(diào)整油壓,避免主機跳車。

        定時分析(每班一次)密封液中泄漏介質(zhì)的含量,如泄漏嚴重,填料壓蓋外漏較多時,應(yīng)及時緊填料壓蓋(一般需在泵卸壓打循環(huán)下緊填料壓蓋,不得在運轉(zhuǎn)中緊填料壓蓋),不能到填料刺壞再緊。

        在一般巡檢中,應(yīng)該常注意柱塞發(fā)熱情況、磨損程度以及有無拉毛等現(xiàn)象。

        經(jīng)常檢查各柱塞作功是否正常,如發(fā)現(xiàn)出口壓力表大幅度擺動,電流表也擺動,缸體有不正常響聲,泵的轉(zhuǎn)速與打量不對應(yīng)等不正?,F(xiàn)象,要及時檢查和消除。

        減速器在日常運行中,必須保持有足夠的潤滑油,潤滑油的情況可自兩側(cè)窺視孔觀察,應(yīng)有均勻的軸向潑濺的油液,且存油油位不應(yīng)在窺視孔看見。如潤滑不足或存油過多都不行,減速器在運行中僅有輕度的嚙合噪音,應(yīng)無沖擊響聲。

        如果缸體密封點有泄漏,不能在運轉(zhuǎn)下緊螺栓,必須開副線閥打循環(huán)下緊螺栓。合成塔可以在2~3 min內(nèi)暫停某一物料,但塔底截止閥必須與泵主線同時關(guān)閉或打開,以防物料倒流。

        6 結(jié)束語

        本文通過對高壓甲銨泵的特點及原理的分析,從設(shè)備到工藝方面分析了填料損壞原因,在設(shè)備方面通過更換填料類型,從工藝上提出了操作與維護的注意事項,有效地提高了填料的運行壽命,保證了裝置的穩(wěn)定運行。

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